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      1450連退機(jī)組快冷段風(fēng)機(jī)平衡控制改進(jìn)實(shí)踐

      2018-04-13 05:54:40李義何天慶姜大鵬劉英明昌亮
      鞍鋼技術(shù) 2018年2期
      關(guān)鍵詞:冷段風(fēng)門設(shè)定值

      李義,何天慶,姜大鵬,劉英明,昌亮

      (鞍鋼股份有限公司冷軋廠,遼寧 鞍山 114021)

      現(xiàn)代冷軋板材對于表面質(zhì)量的要求越來越高,因此對設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行和功能精度的要求也越來越高。鞍鋼股份有限公司冷軋廠4#線擁有一條連續(xù)退火生產(chǎn)線,該連續(xù)退火機(jī)組集清洗、退火、光整、分卷工藝于一體,能夠節(jié)省大量的中間環(huán)節(jié)、降低剪切廢料,生產(chǎn)效率顯著提高。但是在連退爐快冷段鋼板很容易出現(xiàn)擦劃傷,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量。

      1 存在的問題及原因

      連退機(jī)組的重要組成部分連退爐是由預(yù)熱段、加熱段、緩冷段、快冷段、時(shí)效段、終冷段、水淬槽等組成。冷軋板在經(jīng)過連退爐區(qū)處理后,鋼板性能達(dá)到了退火工藝要求??炖涠问卿摪逶诩訜岷罂焖倮鋮s的區(qū)域,快冷區(qū)域有3組可以獨(dú)立控制對鋼板上下表面冷卻的雙風(fēng)機(jī)系統(tǒng),共6臺(tái)變頻風(fēng)機(jī)。以其中1組快冷控制為例分析,由于原系統(tǒng)采用的是2臺(tái)風(fēng)機(jī)分別給鋼板上下表面進(jìn)行冷卻,采用鋼板表面溫度閉環(huán)控制方法,將設(shè)定溫度與實(shí)際溫度比較后,經(jīng)PID控制輸出到變頻風(fēng)機(jī),通過調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,對鋼板進(jìn)行溫度調(diào)節(jié)。而2臺(tái)風(fēng)機(jī)的特性不可能完全一致,因此在風(fēng)機(jī)噴嘴處產(chǎn)生的壓力也不完全一致,導(dǎo)致鋼板易偏向壓力較小的一側(cè),造成帶鋼與噴嘴之間產(chǎn)生擦劃等問題,損傷鋼板表面。嚴(yán)重的還可能造成鋼板刮破裂口、斷帶,造成比較大的設(shè)備生產(chǎn)事故。因此必須對該控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),使2臺(tái)風(fēng)機(jī)在噴嘴出口處壓力相等,在鋼板的上下表面形成的壓力相同,不產(chǎn)生偏移,保證鋼板的表面質(zhì)量和生產(chǎn)的安全。

      2 解決措施

      如果能將鋼板上下表面的壓力保持同步調(diào)整,就可以實(shí)現(xiàn)鋼板上下表面壓力一致,避免鋼板產(chǎn)生偏移,從而解決鋼板擦劃問題。

      2.1 現(xiàn)有系統(tǒng)的組成

      連退爐區(qū)工藝控制系統(tǒng)是一套基于西門子公司PCS7的控制系統(tǒng),主要包括硬件和軟件兩部分,通過工業(yè)以太網(wǎng)與中央控制器、HMI人機(jī)畫面信息系統(tǒng)相連。其配置如圖1所示:

      圖1 連退爐控制系統(tǒng)圖

      2.1.1 硬件部分

      連退爐控制系統(tǒng)硬件主要包括:

      (1)中央處理器:采用SIMATIC S7_417 PLC。S7_417是西門子公司S7系列PLC的一種,是西門子公司專門開發(fā)的高可靠性PLC,適用于安全性要求較高的地方。

      (2)變頻器:采用6SE7037-0EK60變頻風(fēng)機(jī),起到調(diào)節(jié)出風(fēng)壓力作用,使鋼板的降溫達(dá)到要求。

      (3)操作界面:采用WINCC制作的操作界面,啟停均由界面觸屏操作。

      (4)風(fēng)機(jī)動(dòng)力:電機(jī)采用400 kW,1500 r/min變頻電機(jī)。

      2.1.2 軟件部分

      軟件部分即風(fēng)機(jī)控制程序,主要包括兩部分:

      (1)該風(fēng)機(jī)平衡控制是建立于原有控制改進(jìn)程序,采用CFC語言進(jìn)行編程,利用工廠模式進(jìn)行目錄式管理,每臺(tái)風(fēng)機(jī)擁有自己的一個(gè)控制模塊。

      (2)其他輔助程序,主要是畫面編程和功能鏈接。

      2.2 實(shí)現(xiàn)平衡控制程序思路

      2.2.1 壓力平衡控制思路

      造成鋼板上下表面壓力不平衡的原因是因鋼板上下表面2臺(tái)風(fēng)機(jī)特性不可完全一致,為了消除這種差異,避免鋼板上下表面的任何壓力不平衡,在鋼板上下表面風(fēng)機(jī)的出口新增2個(gè)壓力傳感器,對風(fēng)機(jī)的出口壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測,且對風(fēng)機(jī)進(jìn)行閉環(huán)控制,以達(dá)到鋼板上下表面壓力平衡的目的。

      2.2.2 控制程序改進(jìn)思路

      原控制系統(tǒng)如果一側(cè)風(fēng)機(jī)速度達(dá)到最大值,該側(cè)噴嘴壓力不再上升,而另一側(cè)風(fēng)機(jī)速度還有提升空間,就會(huì)造成鋼板上下表面壓力不平衡。將鋼板上下表面壓力檢測值采集到控制系統(tǒng)中,進(jìn)行分析對比。當(dāng)風(fēng)機(jī)的速度低于最大速度值100%的時(shí)候,風(fēng)機(jī)速度設(shè)定值就是系統(tǒng)由鋼板溫度傳感器反饋的值換算出來的風(fēng)機(jī)輸出給定值,控制鋼板上下表面風(fēng)機(jī)壓力一致即可。如果一臺(tái)風(fēng)機(jī)速度達(dá)到100%,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)出口壓力不能再提升,則利用邏輯比較觸發(fā)設(shè)定值切換,將此壓力值引入作為另一側(cè)電機(jī)的壓力設(shè)定值,對該電機(jī)速度進(jìn)行控制,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)該側(cè)壓力與前面的壓力保持一致。比如鋼板上表面風(fēng)機(jī)速度反饋達(dá)到100%,那么,另一側(cè)風(fēng)機(jī)的壓力設(shè)定值就限定在鋼板上表面風(fēng)機(jī)的出口壓力值,以達(dá)到鋼板上下表面風(fēng)機(jī)的壓力值相等的目的。

      通過以上控制可以保證在2臺(tái)電機(jī)能力達(dá)到極限的條件下,實(shí)現(xiàn)鋼板上下表面的壓力均衡。同時(shí)對鋼板上下表面兩側(cè)壓力差進(jìn)行監(jiān)控,防止異常原因?qū)е率鹿拾l(fā)生。目前壓力設(shè)定值為0.5 KPa超過20 s即進(jìn)行報(bào)警提示。其邏輯控制見圖2。

      圖2 邏輯控制圖

      2.3 改進(jìn)后系統(tǒng)

      2.3.1 設(shè)計(jì)方案

      根據(jù)生產(chǎn)的要求以及連退機(jī)組加熱爐實(shí)際情況,在上下表面風(fēng)機(jī)出口各自新增壓力傳感器,對出風(fēng)口壓力進(jìn)行檢測,通過上下表面的風(fēng)壓檢測且在爐子的新增程序中進(jìn)行邏輯控制以實(shí)現(xiàn)上下表面風(fēng)機(jī)出口壓力相等。

      (1)在風(fēng)機(jī)出口新增壓力傳感器,檢測快冷風(fēng)機(jī)噴嘴處壓力實(shí)際值。

      (2)采用西門子CFC系統(tǒng)進(jìn)行編程,在CFC中編制控制接口,加入PID控制器模塊,引入鋼板上下表面風(fēng)機(jī)壓力檢測值對比邏輯運(yùn)算處理,并且在檢測過程中引入風(fēng)機(jī)壓力極限值,以限定一側(cè)風(fēng)機(jī)達(dá)到最大值的時(shí)候可以使另一側(cè)風(fēng)機(jī)進(jìn)行能力限定,實(shí)現(xiàn)2臺(tái)風(fēng)機(jī)的平衡控制連鎖。

      (3)將外部信號(hào),比如斷路器合閘信號(hào),風(fēng)門關(guān)閉信號(hào)通過CFC接入程序,利用編程將啟動(dòng)條件與風(fēng)門之間建立連鎖。

      2.3.2 參數(shù)設(shè)置

      (1)風(fēng)機(jī)啟動(dòng)風(fēng)門關(guān)閉時(shí)間設(shè)為15 s(根據(jù)風(fēng)機(jī)起動(dòng)電流平穩(wěn)狀態(tài)設(shè)定)。

      (2)由于風(fēng)機(jī)不能長時(shí)間工作在變頻極低的速度下,長期低頻運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)導(dǎo)致電機(jī)發(fā)熱嚴(yán)重,因此風(fēng)機(jī)運(yùn)行速度范圍設(shè)定為10%~100%。

      (3)風(fēng)機(jī)控制的PID參數(shù)依據(jù)鋼板表面溫度控制目標(biāo)值的到達(dá)時(shí)間及穩(wěn)定度設(shè)定,相關(guān)參數(shù)為 P=8、I=3 s、D=0。

      2.3.3 風(fēng)機(jī)運(yùn)行流程

      (1)系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),由畫面操作啟動(dòng)該風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)系統(tǒng)首先檢查各安全部件是否正常,翻板位置是否正確,然后該風(fēng)機(jī)系統(tǒng)啟動(dòng)。

      (2)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)首先發(fā)出關(guān)閉風(fēng)門指令,以減少風(fēng)機(jī)啟動(dòng)負(fù)荷。

      (3)系統(tǒng)檢測風(fēng)門關(guān)閉后,啟動(dòng)風(fēng)機(jī)運(yùn)行指令。

      (4)啟動(dòng)風(fēng)機(jī)后15 s系統(tǒng)發(fā)出打開風(fēng)門指令。

      (5)溫度控制模式由系統(tǒng)所帶的鋼板表面高溫檢測計(jì)進(jìn)行測量反饋,與要求的設(shè)定溫度進(jìn)行比較,對快冷段風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行PID控制。以調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度,給定風(fēng)機(jī)的壓力輸出,進(jìn)而控制鋼板表面溫度。

      (6)風(fēng)機(jī)壓力控制經(jīng)由風(fēng)機(jī)壓力控制設(shè)定點(diǎn)和實(shí)際風(fēng)機(jī)速度比較。保證鋼板上下表面的2臺(tái)風(fēng)機(jī)輸出相同的壓力,以保證鋼板上下表面承受的風(fēng)壓均等。

      3 風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)改進(jìn)效果

      快冷段風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)改進(jìn)后,極大地改善了連續(xù)退火爐的冷卻段風(fēng)機(jī)的平衡性,解決了以往出現(xiàn)的快冷噴嘴擦刮鋼板現(xiàn)象。

      改進(jìn)前按每次生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)擦劃傷30 m每月出現(xiàn)10次,每月產(chǎn)生的廢品就有300 m,改進(jìn)后因快冷噴嘴擦刮鋼板產(chǎn)生的廢品基本為零。

      4 結(jié)語

      通過改進(jìn)快冷段風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng),可以防止鋼板偏移中心線,避免鋼板表面與快冷噴嘴之間發(fā)生劃擦,消除了鋼板斷帶的可能性,從而提高了帶鋼的表面質(zhì)量和機(jī)組的成材率。

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