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      CO/H2深冷分離運行優(yōu)化總結

      2018-04-15 13:06:45張霞晨
      氮肥與合成氣 2018年11期
      關鍵詞:冷箱冷量合成氣

      張霞晨

      (陽煤集團壽陽化工有限公司, 山西壽陽 045000)

      陽煤集團壽陽化工有限公司200 kt乙二醇項目主要采用水煤漿氣化工藝提供原料氣,中間經過低溫甲醇洗脫出合成氣中的有害氣體,然后送至PSA提氫、深冷分離工序,將合格的精制合成氣送往合成工序。項目已于2016年6月開始試車,2016年11月產出優(yōu)等乙二醇產品。

      1 深冷分離技術基本原理

      深冷分離法又稱低溫精餾法,利用合成氣中各組分沸點的差異,將合成氣深冷液化,在低溫下進行多級深冷精餾。深冷分離法具有工藝成熟、操作穩(wěn)定、使用范圍廣、處理量大、占地少、產品純度高、收率高等優(yōu)點。但是需要對合成氣進行復雜的預處理,防止低溫下甲烷固化堵塞系統(tǒng),同時換熱系統(tǒng)復雜[1]。

      裝置采用杭州杭氧股份有限公司的自主技術,采用四塔工藝進行CO/H2的分離,在生產過程中主要的冷量由工藝氣節(jié)流產生的焦湯效應供給,外加系統(tǒng)循環(huán)氮氣及補充的液氮維持系統(tǒng)的冷量平衡。

      2 裝置基本情況

      低甲醇洗工段送來的合成氣中含有微量的CO2及甲醇,首先經冷箱入口分子篩[2]吸附去除雜質進入冷箱,然后經主冷E01、E02換熱后進入氫氣分離器,將大部分的氫氣分離后再經汽提塔、脫氮塔脫出少量的氫氣和氮氣,最終進入脫甲烷塔經過CO洗滌后,得到體積分數(shù)達到99%以上的合格精制CO氣體,供合成使用。

      主要設備名稱及數(shù)量:分子篩吸附器,2臺;主換熱器,2臺;氫氣分離器,1臺;汽提塔,1個;脫氮塔,1個;脫甲烷塔,1個。

      3 開車及運行中存在的問題

      3.1 存在的問題

      按照工藝包提供的裝置裸冷方案進行降溫,即使用露點合格的高壓空氣進行裸冷,冷量由循環(huán)氮系統(tǒng)節(jié)流制冷,對換熱器進行降溫冷卻,當系統(tǒng)溫度降至-40 ℃時,外加液氮開至最大,系統(tǒng)溫度下降緩慢,致使裸冷工作不能夠繼續(xù)進行。改用直接加注液氮進行冷卻,由于設計的空浴較小,方法效果較差。

      在裝置加減量的過程中,冷量調整不及時,導致冷箱換熱不均衡,尤其冷量過量時,大量的冷量會集中在脫甲烷塔內,導致脫甲烷塔底部溫度過低,底部的甲烷出現(xiàn)固化,堵塞了粗甲烷排放管線,加大脫甲烷塔的再沸后,現(xiàn)象不能及時消除。

      脫甲烷塔的底部管道堵塞及再沸量不足,導致脫甲烷塔液位居高不下,且影響CO產品氣的純度,在工況波動時操作比較被動。

      進口氮氣含量符合設計要求的情況下,脫氮塔與設計指標偏差較大,最終造成產品氣內氮氣含量過多。

      3.2 解決措施

      針對在裸冷過程中冷量不能滿足整個裝置的降溫要求,在裝置外設置兩臺水浴式加熱器,分別引至脫氮塔及脫甲烷塔塔頂,加大冷量供應,使用液氮氣化后直接給系統(tǒng)進行降溫。在降溫過程中控制閥門開度,以控制降溫速率,降溫速率不超過15 ℃/h。

      為了能夠及時調整脫甲烷塔的冷量,根據現(xiàn)場管道布置情況,在原料管線上過主冷E01后,直接引一股原料氣至脫甲烷塔,增加脫甲烷塔再沸,同時提高塔底溫度,防止因塔底溫度過低而導致塔底排放管線堵塞。

      在不影響后續(xù)工段操作的情況下,開放空閥,將閃蒸汽放空,可使產品氣中氮氣含量降低。

      3.3 運行中操作要點

      為了保障裝置的穩(wěn)定運行,在操作時還應注意以下問題。

      在開車過程中要嚴格控制進入裝置內各原料氣體的露點,嚴格控制合成氣組分,進入低溫區(qū)前先去除CO2、水等[3],防止在裸冷及開車過程中將管道凍堵。在裝填冷箱的珠光砂時要保證其密實度,防止出現(xiàn)珠光砂結塊,降低保冷效果。

      冷箱內部換熱介質繁多,要密切注意各塔的溫度變化,及時調整冷量,避免因冷量過多造成淹塔,或因冷量過少導致各塔液位過低,出現(xiàn)高串低或系統(tǒng)波動的情況。

      密切監(jiān)視冷箱進口處CO2及甲醇的含量,避免因微量超標導致?lián)Q熱器凍堵及冷箱內部設備超溫、超壓的情況。提高脫甲烷塔壓力和塔底溫度,減弱甲烷固化現(xiàn)象,保持流道暢通。

      在系統(tǒng)運行正常時,要密切關注補充液氮的壓力。補充液氮是系統(tǒng)冷量平衡的重要因素,穩(wěn)定的外加冷量可避免頻繁操作及系統(tǒng)波動,影響后工序操作。

      4 結語

      經過對裝置進行改造和加強對員工的培訓后,在開車及加減量的情況下能夠及時滿足冷箱對冷量的要求,目前系統(tǒng)運行穩(wěn)定,基本達到設計指標,能夠滿足200 kt乙二醇項目的用氣要求。

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