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      HP型磨煤機著火事故原因分析

      2018-04-16 08:35:21蔣理想
      裝備機械 2018年1期
      關鍵詞:中速煤種煤質

      □ 蔣理想

      上海電氣上重碾磨特裝設備有限公司 上海 200245

      1 事故背景

      由于HP型磨煤機借助具有一定溫度的干燥介質將原煤研磨為合格的煤粉,而所碾磨的煤粉本身又具有燃燒特性,因此HP型磨煤機的著火和滅火問題特別為用戶所關心[1-2]。在實際運行過程中,由于操作人員不當操作[3]、煤粉管道堵煤、系統(tǒng)在不穩(wěn)定工況下連續(xù)運行等原因,常常造成HP型磨煤機著火。可見,及時發(fā)現(xiàn)HP型磨煤機著火,采取正確的滅火措施,并分析HP型磨煤機著火的原因就顯得非常重要。受現(xiàn)場環(huán)境、燃用煤種、工況等諸多因素影響,HP型磨煤機著火的原因不盡相同,筆者以國外某電廠1×600 MW燃煤電站工程試運行期間HP型磨煤機的一次著火為案例,歸納HP型磨煤機著火原因的分析思路,以及預防著火的措施。

      2 HP型磨煤機著火的原因

      HP型磨煤機的主要結構如圖1所示。綜合HP型磨煤機的運行環(huán)境條件及現(xiàn)場經驗[4-10],總結出HP型磨煤機著火一般都是由現(xiàn)場操作不當引起的,具體主要有以下幾類原因。

      (1)煤的溢出量過多。因過載、風煤比不匹配、局部間隙調整不到位等原因造成煤溢出,煤的過多溢出會阻礙石子煤排出,并在側機體內堆積起來,成為HP型磨煤機著火的原因。

      圖1 HP型磨煤機結構

      (2)磨煤機在出口溫度低于或高于規(guī)定值時持續(xù)運行。HP型磨煤機在不同工況下都有一個推薦的出口溫度,只有運行在推薦的出口溫度附近,才最為安全,同時也最為經濟。在出口溫度偏低或者偏高工況下持續(xù)運行,都容易造成磨煤機著火。出口溫度偏低,煤粉不能得到充分干燥,以至于吸附在磨煤機內部或煤粉管中,極易將煤粉管堵塞,從而導致磨煤機煤粉管著火。出口溫度偏高,會使更多的易揮發(fā)可燃成分從煤中揮發(fā)出來,從而增大了煤粉著火的可能性。尤其是對于高揮發(fā)分、高水分的印尼煤而言,如果出口溫度過高,很容易造成磨煤機著火。因此,HP型磨煤機出口溫度需根據不同煤種而定:高熱值煙煤<82℃,低熱值煙煤<77℃,次煙煤、褐煤<65℃,常規(guī)為77℃。對于高揮發(fā)分的印尼煤,出口溫度可稍低些,但是最低不宜低于60℃。

      (3)原煤的揮發(fā)分偏高。由于煤種自身的特性,一些煤種的揮發(fā)分偏高,含有高揮發(fā)分的煤種在混合一次風的作用下,在磨煤機的密閉機體內反復碾磨分離,一旦溫度控制不好,就極易引起磨煤機局部著火。這類著火的特點是溫度升高快,如不能及時采取措施,可能會引起爆燃等后果。

      (4)磨煤機在通風量偏低的條件下運行。常規(guī)且比較經濟的風煤比值是1.5~2.5,較低的風煤比可能造成混合一次風的攜帶能力不足,使煤粉管中的輸送速度過慢,從而使煤粉沉積,進而導致煤粉管道堵塞著火。

      (5)磨煤機在投煤之前暖磨不當。磨煤機投煤之前,尤其是新磨煤機第一次投煤之前,應嚴格按照使用說明書的要求暖磨,推薦時間為15~30 min。在我國北方,冬季可以適當延長暖磨時間,推薦為1~2 h。暖磨不充分,會造成煤粉吸附在磨煤機內部或煤粉管道,從而使制粉系統(tǒng)存在著火的潛在危險。

      (6)磨煤機在停機前冷卻不當。磨煤機無論是起磨還是停磨,都要嚴格按照使用說明書進行。如果停磨前冷卻不當,殘煤的溫度可能高于安全極限,會增大磨煤機或煤粉管道著火的可能性。

      (7)磨煤機中進入外來易燃雜物。諸如紙片、破布、稻草、木塊和木屑等不易磨碎的易燃雜物,如果堆積在磨煤機內錐體內或磨煤機的其它部位,會引起著火。

      3 滅火措施

      由于HP型磨煤機設備自身的特殊性,其在著火前也有一些特殊跡象。通過觀察發(fā)現(xiàn)如下特殊現(xiàn)象,可以提前采取相應措施,以避免磨煤機著火:①磨煤機出口溫度無故迅速升高;②磨煤機或煤粉管道油漆剝落。

      應對磨煤機著火,最好的方法就是防患于未然,在其剛有著火跡象時就控制住。當HP型磨煤機出現(xiàn)上述兩種跡象時,基本可以確定磨煤機內部已經著火。無論是在什么部位著火,HP型磨煤機都不能停機,在所有著火跡象清除和磨煤機冷卻到環(huán)境溫度之前,決不能打開磨煤機的檢修門。正確的處理措施為:一旦有著火跡象,關閉熱風門擋板,全開冷風門檔板,通入惰性氣體或消防蒸汽,并繼續(xù)以與著火時相同的給煤量向磨煤機給煤,并須小心不能使磨煤機超載。一旦出現(xiàn)超載現(xiàn)象,可適當減小給煤量。關閉熱風擋板通常可以滅火,如果磨煤機出口溫度繼續(xù)升高,則需要注水冷磨。在磨煤機出口溫度降低及所有著火跡象消除之前,繼續(xù)給煤和注水。待滅火后,使磨煤機停機,由人工清理殘煤,檢查設備。

      4 案例分析

      印尼某電廠,機組容量為1×660 MW,每臺鍋爐配六臺HP1163型中速磨煤機,五臺運行,一臺備用,設計出力為99.6 t/h,煤種為典型印尼煤。煤質資料見表1,其中1 kcal=4 185.85 J。

      表1 煤質資料

      2010年底,該機組建成試運行期間,投煤約十幾分鐘后磨煤機著火。滅火后打開磨煤機清理殘煤,再次投煤,十幾分鐘后磨煤機再次著火。在現(xiàn)場,先到煤場檢查原煤,然后進入磨煤機內部查看,未發(fā)現(xiàn)異常。查看現(xiàn)場試運行期間的煤質報告(表2),發(fā)現(xiàn)實際燃用煤質相比設計煤種,水分和揮發(fā)分明顯偏高。最后至集控室調看試運行期間數(shù)據,見表3。

      以下對試運行數(shù)據進行分析。

      (1)正式投煤運行后,冷風門擋板一直沒有打開,即使是著火后也沒有打開。

      (2)正式投煤運行后,熱風門擋板一直處于打開狀態(tài),開度在65%左右,即使是風粉混合物溫度升到89.66℃,熱風門擋板也仍然沒有變化。

      表2 試運行煤質報告

      (3)從數(shù)據4到數(shù)據5短短的5 min,風粉混合物溫度從66.12℃上升到89.66℃,而冷、熱風門擋板在此時沒有做任何調整,磨煤機入口一次風溫還在繼續(xù)升高。

      (4)磨煤機入口一次風溫一直沒有得到有效控制,從數(shù)據2到數(shù)據5一直都在上升,最后上升到著火前的222.66℃。經熱平衡計算,該工況熱平衡狀態(tài)下磨煤機入口一次風溫理論值在195℃左右,實際運行時的溫度已遠遠高于這一理論值。

      表3 試運行數(shù)據

      綜上所述,該HP型磨煤機著火的主要原因有兩點。

      (1)操作控制不當。這是本次磨煤機著火的主要原因,造成磨煤機入口一次風溫偏高。投煤試運行前期,冷風門擋板一直處于關閉狀態(tài),后期有明顯著火跡象時,沒有采取任何措施,致使磨煤機風粉混合物溫度在短時間內快速升高,直至著火。

      (2)煤質原因。由表2可見,實際燃用煤的水分在36%左右,揮發(fā)分在57%左右。這種高水分、高揮發(fā)分的印尼煤,本身就比較容易著火。如果在實際運行過程中經驗不足,就更易引起磨煤機著火了。

      確認本起HP型磨煤機著火的主要原因后,可以采取對應的預防措施。經過與運行、控制等部門的深入溝通,結合具體煤質報告,基于試運行前期投煤量30 t/h,制訂如下措施:將風粉混合物溫度控制在60~65℃,將磨煤機入口一次風溫控制在180℃,冷熱風門擋板的操作嚴格按照使用說明書進行。按照以上措施投煤運行2 h后,磨煤機各項運行數(shù)據均正常。此外又啟動了另一臺磨煤機,兩臺磨煤機各運行4~5 h,累計投煤量達260 t,各項運行參數(shù)均正常,部分數(shù)據見表4。后續(xù)將以上措施推廣至該電廠的正式運行中,截至2012年6月,HP型磨煤機沒有出現(xiàn)著火事故。

      表4 采取預防措施后試運行數(shù)據

      5 結束語

      HP型磨煤機著火的原因除煤質因素外,還有操作控制不當。受制于種種因素,HP型磨煤機著火不能從根本上避免。在磨煤機設計階段,設計人員已經考慮到了這一問題,因此一旦著火,如果能及時滅火,是不會對設備本身造成損壞的。但盡管如此,還是應當通過采取必要措施最大程度減少磨煤機著火次數(shù),降低磨煤機著火的危害。第一,設備運行及維護人員要熟練掌握HP型磨煤機的結構和使用說明書,并能進行正確的控制操作和恰當?shù)木S護。第二,電廠相關人員要掌握常規(guī)煤種特性,最好能結合實際情況建立煤種在常規(guī)狀況下的運行參數(shù),并將這些參數(shù)列入操作規(guī)程中來指導運行操作。第三,可以在磨煤機設備上安裝必要的監(jiān)測裝置,比如一氧化碳監(jiān)測系統(tǒng)、惰性氣體監(jiān)測裝置等,這樣能實時監(jiān)測磨煤機火情,一旦著火就可以在短時間內投入滅火,避免造成不必要的損失。

      [1] 葉志強.中速磨煤機的改進與發(fā)展[J].機械制造,2001,39(9):17-18.

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      [3]肖杰.HP磨煤機出力過低的原因分析[J].華中電力,2008,21(2):46-48.

      [4]李繼正,楊忠一.HP磨煤機檢修維護中的問題和處理方法[J].科研,2016(8):132-133.

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