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      某型鍋爐冷風(fēng)管道的減振方案及分析

      2018-04-16 08:17:30何曉亮
      電站輔機 2018年4期
      關(guān)鍵詞:冷風(fēng)預(yù)熱器風(fēng)道

      何曉亮

      (赤峰市特種設(shè)備檢驗所,內(nèi)蒙古 赤峰 024000)

      0 概 述

      鍋爐是發(fā)電廠的關(guān)鍵設(shè)備之一,鍋爐冷風(fēng)管道的結(jié)構(gòu)及布置狀態(tài),將直接影響機組的穩(wěn)定運行。目前,某些運行多年的鍋爐及送風(fēng)機出口冷風(fēng)管道存在不同程度的振動,特別是在縱進橫出的冷風(fēng)管道系統(tǒng)中,因風(fēng)道彎頭的死角太多,在風(fēng)道聯(lián)箱中會形成渦流,使管道中的實際風(fēng)速過高,風(fēng)道被頻繁撕裂,常需停爐補焊風(fēng)道。因此,研究電廠鍋爐冷風(fēng)管道系統(tǒng)的振動問題,分析引起管道振動的主要因素,掌握振動機理,是確保機組平穩(wěn)運行及降低發(fā)電成本的關(guān)鍵。

      1 送風(fēng)設(shè)備及冷風(fēng)管道

      某型機組鍋爐配備2臺送風(fēng)機,通過2條冷風(fēng)管道給鍋爐送風(fēng),空氣吸入口距送風(fēng)機30 m,無轉(zhuǎn)角。在送風(fēng)機出口處,有1個90°轉(zhuǎn)角,然后經(jīng)過2個90°轉(zhuǎn)角分為兩股風(fēng),這兩股風(fēng)再經(jīng)過2個90°的轉(zhuǎn)角,對沖后被送入空氣預(yù)熱器。冷風(fēng)道的總長度,約為50 m,在滿負(fù)荷工況下,冷風(fēng)管道內(nèi)的空氣流速,約為18 m/s。

      2 管道振動時存在的問題

      該鍋爐冷風(fēng)管道的轉(zhuǎn)角較多,特別是在左右側(cè)的冷風(fēng)道中,因空氣流的對沖,致使冷風(fēng)管道內(nèi)產(chǎn)生了強烈渦流,引發(fā)鍋爐冷風(fēng)管道的劇烈振動。由于管道的振幅較大,在機組運行中,頻繁發(fā)生冷風(fēng)管道焊縫的脫焊或開裂,甚至有整塊鋼板脫落的情況。因鍋爐漏風(fēng)量的劇增,機組被迫降負(fù)荷運行后,再對冷風(fēng)道進行補焊。漏風(fēng)嚴(yán)重時,不得不停爐進行處理。經(jīng)多年運行后,該鍋爐冷風(fēng)管道已被多處補焊,成為機組運行時的薄弱環(huán)節(jié)。鍋爐冷風(fēng)道管的振動問題,已成為制約安全運行的重要因素。僅在2017年內(nèi),因冷風(fēng)管道的開裂漏風(fēng),造成機組降負(fù)荷運行的次數(shù),有7次,被迫停爐1次,給該機組的安全運行,帶來了極為不利地影響。

      3 振動起因及分析

      據(jù)了解,該機組在規(guī)劃設(shè)計時,較多地考慮了場地空間等因素,對于鍋爐出口風(fēng)箱的布置顯得較為緊湊,較少考慮風(fēng)道內(nèi)流體的流動特性。在鍋爐冷風(fēng)管道的布置上呈現(xiàn)了彎頭多、彎頭旋轉(zhuǎn)角度大、風(fēng)道通流面多變等特點,因此,風(fēng)道內(nèi)的渦流特別強烈,進而造成了鍋爐冷風(fēng)管道的劇烈振動。根據(jù)實測,風(fēng)機出口至空氣預(yù)熱器入口段風(fēng)道的振幅最大。當(dāng)鍋爐滿負(fù)荷運行時,鍋爐冷風(fēng)管道振幅值有6處超過2 mm,有12處超過0.5 mm,有19處超過0.3 mm,還有38個點的振幅超過0.2 mm。在如此劇烈振動的工況條件下,不可避免的在風(fēng)道壁上產(chǎn)生高頻交變應(yīng)力,經(jīng)長期運行后,必然使風(fēng)道管壁承受著疲勞損傷。因此,機組運行某時間段后,冷風(fēng)道必然會因金屬疲勞發(fā)生開裂或脫焊等現(xiàn)象,造成冷風(fēng)管道的損壞。

      此外,在鍋爐空氣預(yù)熱器入口聯(lián)箱處,氣體流動為縱進橫出的流動方式,氣體的流動狀態(tài)不佳。1號風(fēng)機送出的氣流,為從左向右,而2號送風(fēng)機送出的氣流,為從右向左。按鍋爐冷風(fēng)管道的設(shè)計方案進行分析,兩股氣流交匯于中間位置,并發(fā)生強烈碰撞,碰撞后氣流的軸向速度為零,在此區(qū)域形成1個較大的渦旋區(qū),而在實際運行中,2個風(fēng)機的運行工況不可能完全相同,因此,最高靜壓區(qū)就會在中部位置左右擺動,由此對矩形風(fēng)道壁面產(chǎn)生較大的交變載荷,從而形成了振源,引發(fā)了空氣預(yù)熱器聯(lián)箱的強烈振動,并沿風(fēng)道擴展至整個矩形風(fēng)道。當(dāng)氣流與風(fēng)道的振動頻率相同時,就會形成共振,對鍋爐冷風(fēng)管道造成了更嚴(yán)重的損壞。所以,對冷風(fēng)管道的減振治理,應(yīng)著重減少風(fēng)機出口至空氣預(yù)熱器入口段風(fēng)道的振幅值。

      4 改造方案

      針對風(fēng)機出口至空氣預(yù)熱器入口段風(fēng)道振動,主要可從兩方面著手。一是對冷風(fēng)道外壁的加強筋進行改造,增大冷風(fēng)管道的剛度,增強抗振能力。在煙道、風(fēng)道外側(cè)面增設(shè)角鋼、扁鋼,制成矩形橫向加固肋筋,加強固定進行消振處理;二是在冷風(fēng)道管中的適當(dāng)位置,加入導(dǎo)流板,改善整個流場的均勻性,防止產(chǎn)生渦流,消除振源。 在改造方案中,采取了多個方面的減振措施。

      (1)在現(xiàn)有的矩形風(fēng)道壁面上,用8號角鋼添加三道縱向加強筋,并將原壁面上的扁鋼換成8號角鋼,形成了500 mm×500 mm的井字形加強筋網(wǎng)格,提高管道的抗振強度。

      (2)將空氣預(yù)熱器聯(lián)箱隔斷,并在聯(lián)箱內(nèi)加裝均流導(dǎo)風(fēng)板,使風(fēng)道內(nèi)的氣流較為均勻,減少了流體間的碰撞,消除空氣預(yù)熱器入口聯(lián)箱處的渦旋區(qū),解決空氣預(yù)熱器入口處氣流不均的問題。

      (3)在進入三通的左右兩側(cè),分別增設(shè)了1塊導(dǎo)流板,并在三通入口處加裝分流板。

      (4)為消除2臺風(fēng)機并聯(lián)運行時形成的交變振源,在2個聯(lián)箱的交匯處,用弧形板隔斷,將原有各聯(lián)箱入口處的突擴形狀,改為大圓弧的漸擴形狀。

      5 結(jié) 語

      實施改造方案后,顯著降低了風(fēng)機出口至空氣預(yù)熱器入口段風(fēng)道的振幅值。當(dāng)機組滿負(fù)荷運行時,在原測點所測的振幅值,遠低于改造前的數(shù)值,有效地解決了冷風(fēng)管道振幅過大的問題。不但解決了因冷風(fēng)道振動造成的頻繁降負(fù)荷、停爐等問題,還減小了冷風(fēng)管道的通風(fēng)阻力,強化了尾部受熱面的換熱,降低了排煙溫度。經(jīng)計算,僅因降低排煙溫度和送風(fēng)機節(jié)電所產(chǎn)生的節(jié)能效益,就可達100萬元/年。

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