陳家榮 鐘榮富
摘要:真空滅弧室是真空斷路器(VCB)的核心部件,其真空度是決定真空斷路器工作性能是否優(yōu)異的重要參數(shù)。從真空度現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)角度出發(fā),本文介紹了用戶運(yùn)用最多的交流耐壓法,闡述了真空斷路器斷口擊穿電壓與滅弧室內(nèi)氣體壓強(qiáng)的原理關(guān)系,給出了現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用交流耐壓法檢測(cè)真空斷路器真空度的操作流程,仔細(xì)分析了一起采用交流耐壓法發(fā)現(xiàn)真空斷路器真空度下降的缺陷案例。可得,交流耐壓法判斷真空斷路器滅弧室內(nèi)真空度具有簡(jiǎn)單易行、準(zhǔn)確可靠,是一種可在變電站現(xiàn)場(chǎng)廣泛采用的方法。
關(guān)鍵詞:真空斷路器;交流耐壓法;真空度;缺陷
引言
根據(jù)理論推導(dǎo)、缺陷分析,提出交流耐壓法對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)判斷真空斷路器性能優(yōu)劣中起到重要作用,對(duì)深入研究現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)真空斷路器滅弧室內(nèi)真空度具有重要意義。
1 滅弧室內(nèi)電極間隙擊穿理論
根據(jù)大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可得電極間隙的擊穿電壓隨氣體壓強(qiáng)的變化曲線[1-2],見圖1。
圖1中,滅弧室內(nèi)為高真空時(shí)(氣體壓強(qiáng)小于10-2Pa),因不存在氣體粒子的碰撞游離而具有很高的電氣擊穿強(qiáng)度,其擊穿電壓是標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下的10倍以上,此過程主要是由場(chǎng)致發(fā)射電子引起,需很高的場(chǎng)強(qiáng)才能發(fā)生,并擊穿電壓幾乎不隨氣體壓強(qiáng)而變化。當(dāng)真空度(氣體壓強(qiáng)大于10-2Pa)下降到一定程度時(shí),擊穿電壓迅速下降。因此維持滅弧室內(nèi)高真空對(duì)保證斷路器開斷電流及防止擊穿至關(guān)重要。要是采用比真空斷路器額定電壓大幾倍(一般6倍左右)電壓考驗(yàn)真空斷路器斷口,斷口不發(fā)生放電擊穿,則其在額定電壓下必不擊穿,從而可判斷真空斷路器滅弧室內(nèi)依然保持高真空,此方法即為交流耐壓法。
2 交流耐壓法
圖2為交流耐壓法接線原理圖,其中試驗(yàn)裝置由接觸調(diào)壓器、電壓表、電流表以及試驗(yàn)變壓器組成。
施加到真空斷路器電極上電壓以30kV/min的均勻速度遞增,直到到達(dá)真空斷路器預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程要求的工頻耐壓值(10kV真空斷路器為33.6kV),如果電壓上升過程中電流表指針擺動(dòng),則將電壓降至零,再升壓,反復(fù)兩到三次,如果真空斷路器觸頭間能夠耐受試驗(yàn)工頻電壓60s,則認(rèn)為真空滅弧室內(nèi)真空度滿足要求。如果隨著電壓的升高,電流值增大,發(fā)出放電聲音或未達(dá)到試驗(yàn)預(yù)定電壓即發(fā)生跳閘,則認(rèn)為真空度已下降到不合格。通過交流耐壓法,可定性檢測(cè)真空斷路器的真空度。
3 一起真空斷路器真空度下降的缺陷分析
3.1 缺陷發(fā)現(xiàn)
東莞供電局試驗(yàn)研究所高壓試驗(yàn)班按計(jì)劃對(duì)大龍變電站型號(hào)為VS15102PR的某10kV真空斷路器進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn),試驗(yàn)項(xiàng)目包括回路電阻測(cè)試、低電壓動(dòng)作測(cè)試、機(jī)械特性測(cè)試、本體絕緣電阻測(cè)試、本體交流耐壓測(cè)試、斷口絕緣電阻測(cè)試和斷口交流耐壓測(cè)試共七項(xiàng)。試驗(yàn)中前面六項(xiàng)測(cè)試數(shù)據(jù)均合格,只有斷口交流耐壓測(cè)試不通過。由于開關(guān)柜結(jié)構(gòu)限制,加壓部位為真空斷路器的下斷口,上斷口接地。當(dāng)電壓升至13kV時(shí),測(cè)試儀器電流指針突然變?yōu)?,但儀器未跳閘,繼續(xù)升壓至15kV時(shí),電流指針從1A至0之間反復(fù)跳動(dòng),且聽到輕微的“啪啪啪”聲響,但外表未觀察到有放電火花現(xiàn)象,從聲音來源初步估計(jì)放電點(diǎn)在滅弧室附近。
3.2 缺陷進(jìn)一步排查
由于對(duì)真空斷路器耐壓測(cè)試為A、B、C三相同時(shí)進(jìn)行,故不能確定放電源具體位置,為確定放電源,分步驟進(jìn)行排查:首先,懷疑滅弧室內(nèi)真空度下降、絕緣支撐受潮、絕緣拉桿受潮影響,再次對(duì)斷路器進(jìn)行絕緣電阻測(cè)試及外觀檢查,絕緣電阻合格,外觀未發(fā)現(xiàn)異常,對(duì)真空斷路器陶瓷外表及絕緣支撐、絕緣拉桿進(jìn)行清抹后,再次嘗試施加電壓,情況依舊存在,說明非受潮影響。其次,對(duì)真空斷路器進(jìn)行逐相施加交流電壓,A、B相順利通過,對(duì)C相加壓時(shí),現(xiàn)像再次出現(xiàn),確認(rèn)缺陷點(diǎn)在C相。再次,對(duì)C相進(jìn)行檢查、表面清抹后施加電壓,放電聲依然存在,但真空斷路器表面未見放電火花,因此判定放電源在真空斷路器內(nèi)部,即真空斷路器內(nèi)觸頭間發(fā)生放電。最后,真空斷路器內(nèi)部發(fā)生放電可能有兩個(gè)原因,一是觸頭間距不夠,另一是真空度不足,對(duì)真空斷路器的分閘行程進(jìn)行測(cè)量,三相真空斷路器的分閘行程均為15mm,因此判定并非觸頭間距不夠,而是真空度不足。
3.3外觀及解體檢查
對(duì)更換下來的真空斷路器進(jìn)行外觀檢查,陶瓷絕緣外殼上未見裂紋,表面光滑,再仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)絕緣外殼與動(dòng)端蓋板之間有燒焦痕跡,表面膠圈有融化跡象,能輕易將膠圈撕開,見圖3(a)。解體后,可看到動(dòng)靜觸頭表面平滑,未發(fā)現(xiàn)燒傷痕跡,但動(dòng)靜端蓋板、靜導(dǎo)電桿、屏蔽罩表面粗糙,有大片如雪花般的燒傷痕跡,見圖3(b),且屏蔽罩上下邊緣及動(dòng)端蓋板處有燒融缺口,最大缺口長(zhǎng)度達(dá)18mm,見圖3(c)。這些現(xiàn)象表明真空斷路器內(nèi)曾發(fā)生過強(qiáng)烈的電弧放電,說明內(nèi)部真空度已無法滿足絕緣要求,屬于真空度下降的典型案例。
3.4原因分析
引起真空度降低的原因主要有以下幾點(diǎn):一是真空斷路器的材質(zhì)或制作工藝存在問題,本身存在微小漏點(diǎn);二是滅弧室內(nèi)波紋管材質(zhì)或制作工藝存在問題,多次操作后出現(xiàn)漏點(diǎn);三是在操作真空斷路器時(shí),由于操作連桿距離較大,影響了開關(guān)的同期、彈跳、超行程等特性,使真空度降低速度加快。
4 結(jié)論
本文的分析結(jié)果為真空斷路器滅弧室內(nèi)真空度判定給出了理論依據(jù),為交流耐壓法的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用提供了實(shí)施方法,提供了真空斷路器真空度不足的缺陷處理步驟,可為現(xiàn)場(chǎng)真空斷路器真空度的檢測(cè)及缺陷分析提供有益幫助。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:陳家榮(1983-),男,高級(jí)技師,助理工程師,主要從事電氣設(shè)備試驗(yàn)工作。
(作者單位:廣東電網(wǎng)公司東莞供電局)