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      埋弧焊在汽車滾裝船薄板大合攏對(duì)接焊縫中的應(yīng)用

      2018-04-26 01:00:09張芳杰郭金翔
      金屬加工(熱加工) 2018年4期
      關(guān)鍵詞:蓋面船臺(tái)弧焊

      ■ 張芳杰,郭金翔

      1. 概述

      埋弧焊作為船舶建造中非常重要的焊接方法,被船廠廣泛應(yīng)用于船體平直部分的內(nèi)外底板、甲板板、縱/橫艙壁板的拼板;也可采取CO2打底+埋弧焊蓋面的混合焊接方式,用于船體大合攏的內(nèi)底或甲板的合攏對(duì)接焊縫,以提高焊接質(zhì)量,提升焊接效率,縮短建造周期。

      隨著船舶市場(chǎng)的多元化發(fā)展,汽車滾裝船的需求逐年遞增。而車滾船因重量和平穩(wěn)性的控制要求,其主甲板以上的甲板多采用5.5~7mm薄板作為裝載車輛的甲板,由此帶來了大量薄板對(duì)接縫在船臺(tái)的中組立和大組立中產(chǎn)生。通常這類焊縫均采用CO2打底和蓋面的手工方式來完成,以控制薄板對(duì)接焊縫的焊后變形,減少焊后變形的矯正工作量。但這種方式的生產(chǎn)效率低,造成建造周期延長(zhǎng)。

      2. 薄板大合攏對(duì)接焊縫傳統(tǒng)的焊接方式

      由于埋弧焊熱輸入大的特點(diǎn),為防止焊接變形,在船臺(tái)中組立和大組立的搭載過程中,薄板的縱/橫向?qū)雍缚p,通常普遍采用手工CO2氣體保護(hù)焊的焊接工藝來完成。由于焊工個(gè)人技能水平高低差距的限制,速度快慢的差異,以及個(gè)人主觀意識(shí)的隨意性,導(dǎo)致這種方法存在以下缺點(diǎn):①焊縫外觀成形不美觀,焊后打磨量大,焊縫的質(zhì)量不穩(wěn)定。②操作工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,生產(chǎn)效率低,船臺(tái)建造周期較長(zhǎng)。

      而與之形成鮮明對(duì)比的油輪、散貨船和箱船等船舶,其甲板、內(nèi)底板等平面對(duì)接焊縫位置在中組立和大合攏階段的焊接,由于板厚大多是14mm以上的厚板,普遍采用采用CO2手工打底、填充,埋弧焊蓋面的焊接方法,使得焊縫的成形、質(zhì)量均得到很大提升,焊后除個(gè)別接頭簡(jiǎn)單處理外,幾乎無需打磨,焊接生產(chǎn)效率大幅提升。

      如何讓埋弧焊在汽車滾裝船的大合攏縱、橫對(duì)接焊縫上發(fā)揮作用,既控制了焊接變形,又提高了焊接效率,正是我們需要摸索和探究的課題。

      3. 薄板大合攏對(duì)接焊縫埋弧焊的試驗(yàn)和實(shí)施

      通常埋弧焊在船舶搭載階段多數(shù)運(yùn)用于厚板,且使用φ4~φ5mm焊絲,焊接參數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于手工CO2的焊接參數(shù);相對(duì)于薄板焊接而言,其焊接熱輸入大,焊接工藝難以控制,無法得到滿意的焊接結(jié)果。為此我們進(jìn)行了深入研究,摸索其薄板埋弧焊參數(shù)。

      對(duì)于薄板的焊接從效率、焊接質(zhì)量及焊接變形上考慮,只有采用高速焊接,才有可能降低焊接熱輸入,控制焊接變形,提高生產(chǎn)效率。經(jīng)過多次焊接試板試驗(yàn),找出了薄板埋弧細(xì)絲自動(dòng)焊蓋面的焊接參數(shù)變化的規(guī)律,積累了一定的焊接參數(shù)數(shù)據(jù)。

      結(jié)合試驗(yàn)取得的工藝參數(shù),我們?cè)谀尝裥推嚌L裝船上采用CO2手工打底+埋弧細(xì)絲焊蓋面的焊接工藝,進(jìn)行整船的大合攏縱/橫焊縫的焊接;并進(jìn)行了設(shè)備電流/電壓、焊接速度、焊接變形和焊接質(zhì)量等跟蹤記錄,以驗(yàn)證試驗(yàn)過程中工藝參數(shù)的正確性。

      在實(shí)船實(shí)施過程中,采用焊機(jī)ZX7—630,焊接材料選用了φ3.2mm焊絲CHW—S3;焊劑CHF101,焊接母材厚度為5.5mm。

      圖1

      圖2

      表1 某Ⅰ型汽車滾裝船第七/八甲板薄板大合攏縱橫焊縫埋弧焊跟蹤記錄

      該Ⅰ型汽車滾裝船共九層裝載汽車甲板,其中六甲板為活動(dòng)甲板,其余甲板板厚為:一甲板(內(nèi)底板)10mm、二/三/四甲板6.5mm、五甲板14mm、七/八甲板5.5mm、九甲板7mm。我們重點(diǎn)對(duì)二/三/四/七/八/九甲板的薄板大合攏縱/橫焊縫的埋弧焊進(jìn)行了跟蹤。表1為七/八甲板跟蹤記錄。

      實(shí)施過程跟蹤圖片及最終效果如圖1所示。汽車滾裝船上采用CO2手工打底+埋弧細(xì)絲自動(dòng)焊蓋面的實(shí)踐如圖2所示。

      試驗(yàn)和實(shí)施過程中應(yīng)關(guān)注的幾個(gè)問題及解決方法:

      第一,適當(dāng)提高埋弧焊的焊接速度,可減小焊縫熱影響區(qū),焊件受熱均勻,變形能得到較好的控制。

      第二,焊接順序應(yīng)按以下主要步驟進(jìn)行控制,否則易造成焊接應(yīng)力無法釋放,板縫間隙的變化和甲板的變形:①先焊甲板縱向?qū)影蹇p,再焊甲板環(huán)形對(duì)接板縫。②先船體結(jié)構(gòu)的合攏對(duì)接焊縫,再焊船體結(jié)構(gòu)的角接縫。

      第三,若采用φ2.0mm焊絲,由于其焊絲直徑與手工CO2焊絲φ1.2mm相差0.8mm,其成形雖然優(yōu)于手工焊,由于填充金屬量有限(時(shí)常會(huì)出現(xiàn)焊縫不飽滿低于母材的現(xiàn)象,需人工進(jìn)行二次修補(bǔ)),埋弧焊高效率未能體現(xiàn);在綜合考慮焊接速度對(duì)單位時(shí)間內(nèi)的焊接熱輸入的影響,與焊材填充量之間關(guān)系的前提下,故在實(shí)船實(shí)施中采用了φ3.2mm焊絲。

      第四,若手工CO2打底焊過寬時(shí),埋弧焊高速蓋面時(shí),焊縫會(huì)出現(xiàn)未熔合(即單邊現(xiàn)象,需人工進(jìn)行二次修補(bǔ)),故合攏焊縫的裝配間隙應(yīng)控制好,最好在6mm左右,且板縫無需開坡口;另外,手工CO2打底焊的擺幅不宜過大,以控制焊縫的寬度。

      第五,若手工CO2打底焊高度不夠時(shí),埋弧焊蓋面焊接速度將降低,焊接熱輸入增加,則易造成焊穿,以及板材變形量隨之增加;而打底焊過高時(shí),則易造成埋弧焊蓋面焊縫出現(xiàn)“凸”變形,焊后需要打磨處理,焊接效率將打折扣。

      因此,在整個(gè)實(shí)施過程中,手工CO2打底焊的好壞,也決定了整道焊縫的成形和質(zhì)量。

      通過上述跟蹤圖表可以看出,其大合攏焊縫的變形是可控的,產(chǎn)品質(zhì)量是可以保證的,其工效顯著提高。其母材板厚為5.5mm時(shí),焊接電流250~300A,電弧電壓30~35V,焊接速度29~30cm/min。為后續(xù)的汽車滾裝船Ⅱ型(十一層甲板)、Ⅲ型(十三層甲板)大合攏薄板對(duì)接焊縫的焊接,采用埋弧焊蓋面的焊接方法奠定了基礎(chǔ)。

      表2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型汽車滾裝船埋弧焊蓋面與手工CO2蓋面船臺(tái)周期的提升數(shù)據(jù)

      表3 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型汽車滾裝船手工焊焊后打磨成本比較

      表4

      4. 薄板大合攏對(duì)接焊縫埋弧焊運(yùn)用的工效和成本提升

      在上述Ⅰ型實(shí)船及后續(xù)的Ⅱ、Ⅲ型汽車滾裝船實(shí)踐過程中,同樣進(jìn)行了詳細(xì)的工藝參數(shù)、變形控制和無損檢測(cè)等質(zhì)量、工效和成本的跟蹤。以下重點(diǎn)簡(jiǎn)述其船臺(tái)建造周期工效的提升和焊縫打磨的成本節(jié)約對(duì)比數(shù)據(jù)(見表2、表3)。

      從表2、表3可以看出,埋弧焊在Ⅱ、Ⅲ型汽車滾裝上提升空間和節(jié)約的成本尤為明顯,該方法值得在大型車滾船上推廣運(yùn)用。

      根據(jù)跟蹤數(shù)據(jù)的匯總,埋弧焊用于船體大合攏焊縫的蓋面時(shí),其工藝參數(shù)建議如表4所示。

      5. 結(jié)語

      經(jīng)過上述試驗(yàn)及實(shí)船上的焊接實(shí)踐與改進(jìn),在薄板大合攏焊縫的埋弧焊蓋面上,積累了一定的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù),解決了埋弧焊焊接熱輸入大,薄板焊后變形量大的問題,工效得到了大幅提高,船臺(tái)周期縮短,人工成本和材料成本都有了很大的節(jié)省。

      就其應(yīng)用有以下幾個(gè)優(yōu)勢(shì):

      (1)焊縫成形 由于埋弧焊是機(jī)械化控制,焊接過程連續(xù)、焊接參數(shù)穩(wěn)定,所以焊縫成形的美觀度優(yōu)于手工CO2蓋面。

      (2)焊接效率 埋弧焊焊接時(shí)可連續(xù)送絲無需停歇,而手工CO2焊接無法做到連續(xù)作業(yè),從船臺(tái)周期對(duì)比表格中就可以看出,此單項(xiàng)工程可為船臺(tái)周期爭(zhēng)取10天左右。

      (3)焊接質(zhì)量 由于埋弧焊連續(xù)焊接的特性,減少了焊接接頭的修補(bǔ),從NDT的檢測(cè)結(jié)果也能看出其質(zhì)量的穩(wěn)定性。

      (4)成本節(jié)約 由于其外觀成形好,且焊縫連續(xù)、接頭少,焊后打磨幾乎可忽略不計(jì),從而大大降低了后期打磨的工作量及砂輪片的損耗。僅砂輪片一項(xiàng),全船可節(jié)約成本5221.59元(Ⅰ型)。

      (5)焊后變形量 從甲板埋弧焊蓋面后的甲板變形數(shù)據(jù)跟蹤表,可以看出甲板焊縫凸、凹變形在可控范圍內(nèi);相比于手工CO2蓋面,焊縫的變形和收縮量,對(duì)甲板的平整度和艙容數(shù)據(jù)的影響也在可控范圍內(nèi)。

      綜上所述,埋弧焊在汽車滾裝船的薄板大合攏焊縫上得到了充分的發(fā)揮和運(yùn)用,對(duì)船廠縮短船臺(tái)建造周期,提高工效,提升產(chǎn)品質(zhì)量,起到了積極的作用。

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