■ 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南橋箱有限公司 (山東 250022) 劉勝勇
一臺(tái)配置FANUC 0iMD系統(tǒng)并用于輸入軸上花鍵滾切加工的YKX3140M型數(shù)控滾齒機(jī)(下稱40MT),加工過程中無規(guī)律頻發(fā)“SP1241 D/A變換器異?!眻?bào)警(見圖1)。有時(shí)滾切5件產(chǎn)品出現(xiàn)1次,有時(shí)滾切5小時(shí)出現(xiàn)1次,有時(shí)滾切1件產(chǎn)品出現(xiàn)2次。操作者關(guān)機(jī)再上電后,40MT又恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。這使得40MT每天關(guān)機(jī)重啟約10~20次,既制約了輸入軸柔性制造線的生產(chǎn)節(jié)拍,又增加了操作者裝/卸輸入軸的頻次,還影響了花鍵的滾切質(zhì)量。
圖1 YKX3140M型數(shù)控滾齒機(jī)SP1241報(bào)警畫面
(1)模擬主軸機(jī)理分析。在40MT上,因主軸速度信號(hào)輸出形式選擇的CNC參數(shù)#8133.5/SSN=1,故裝有滾齒刀的機(jī)床主軸采用模擬變頻調(diào)速控制,線路聯(lián)接如圖2所示。作為FANUC系統(tǒng)的模擬主軸,其控制策略大致如下。
用戶在MDI或AUTO工作模式下,執(zhí)行宏程序段“M03 S#510”時(shí),0iMD系統(tǒng)會(huì)把主軸正轉(zhuǎn)控制命令M03經(jīng)M代碼寄存器送入PMC側(cè)邏輯處理,表達(dá)主軸電動(dòng)機(jī)電壓輸出極性的結(jié)果經(jīng)地址G33.5/SGN反饋至CNC側(cè)(G33.5=0為+極性、=1為-極性)。通過CNC參數(shù)#3706.7/TCW和#3706.6/CWM的設(shè)定,給出主軸電動(dòng)機(jī)實(shí)際電壓輸出極性,如附表所示。
圖2 YKX3140M型數(shù)控滾齒機(jī)模擬主軸聯(lián)接
CNC側(cè)主軸速度指令電壓輸出極性的指定表
處理M03的同時(shí),0iMD系統(tǒng)會(huì)把符合CNC參數(shù)#3031允許位數(shù)的S代碼處理為可識(shí)別的二進(jìn)制數(shù),再與地址G30/SOVn反饋的二進(jìn)制形式的主軸倍率進(jìn)行乘法處理。若主軸定向換擋信號(hào)G29.5/SOR=0,該乘積直接與CNC參數(shù)#3736(#3735)設(shè)定的主軸最高(最低)轉(zhuǎn)速配合,形成數(shù)字量的主軸電動(dòng)機(jī)設(shè)定速度vD。若G29.5/SOR=1,該乘積先與CNC參數(shù)#3732設(shè)定的主軸定向轉(zhuǎn)速(#3705.1/GST=0)或主軸齒輪位移時(shí)主軸電動(dòng)機(jī)速度(#3705.1/GST=1)配合,再與主軸最高(最低)轉(zhuǎn)速配合并形成vD。
4095代碼式vD送入CNC的D/A變換器內(nèi),經(jīng)過數(shù)碼寄存和模擬求和等處理后,被轉(zhuǎn)換為與之成正比的模擬量值vD,并通過CNC的JA40端口向外輸出電流不超過2mA的0~±10V直流電壓數(shù)據(jù)SVC。40MT受參數(shù)#3706.7和#3706.6影響,僅輸出+極性SVC,ES為公共電平端。
+極性SVC經(jīng)電纜送至安川變頻器G7A4011的主速指令端子A1(ES接AC)后,在變頻器作用下,AC380V/50Hz三相工頻電源變換為適合頻率的交流電源并驅(qū)動(dòng)主軸電動(dòng)機(jī)YP160-4變速運(yùn)行。通過三聯(lián)組窄V帶和3組齒輪副的傳遞,滾齒刀旋轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速控制,其每分鐘轉(zhuǎn)速n刀=n電×(160/320)×(24/24)×(24/24)×(24/72)=n電/6。
(2)SP1241故障真因。基于上述模擬主軸的機(jī)理分析,在D/A變換器將vD轉(zhuǎn)換成vA過程中,若外部強(qiáng)電電磁干擾嚴(yán)重,則數(shù)碼處理會(huì)出錯(cuò);若求和電路等關(guān)鍵器件性能下降或損壞,則vA變換異常;若模擬開關(guān)所需基準(zhǔn)電壓漂移嚴(yán)重,則模擬開關(guān)打開/關(guān)閉失準(zhǔn)。這些均會(huì)造成vD→vA的轉(zhuǎn)換失敗,并生成變換器異常的報(bào)警信息呈現(xiàn)于液晶屏上。
圖3 FANUC 0iMD系統(tǒng)的BOOT引導(dǎo)畫面
通過SP1241故障的診斷分析,現(xiàn)場(chǎng)依次采取了如下解決措施。
(1)針對(duì)強(qiáng)電電磁干擾問題,JA40至變頻器的普通電纜換用雙絞屏蔽線,JA40端屏蔽層焊接至20針插座的金屬護(hù)蓋上,變頻器側(cè)屏蔽層接E(G)端子,0iMD系統(tǒng)地與變頻器外殼接地采用6m×0.5mm2電纜聯(lián)接,如圖2的雙點(diǎn)劃線所示。此處理方法曾被3臺(tái)FANUC 0iMateTD系統(tǒng)的YD4240CNC2型數(shù)控剃齒機(jī)成功采用,但40MT僅是報(bào)警頻次有所減輕,未能做到徹底根除SP1241。
(2)針對(duì)求和電路等關(guān)鍵器件異?;蚧鶞?zhǔn)電壓漂移問題,既可采用同型號(hào)0iMD系統(tǒng)A02B-0319-B500(主板為A20B-8200-0541/01A)替換排故,也可使用其他版本的0iMD系統(tǒng)A02B-0321-B500(主板為A20B-8201-0088/01A)替換排故。在替換0iMD系統(tǒng)時(shí),由于SRAM的斷電易失性和印刷電路板更換的FROM數(shù)據(jù)丟失性,載有PMC程序、加工程序、CNC參數(shù)、螺距補(bǔ)償、刀具補(bǔ)償、宏變量和坐標(biāo)系等數(shù)據(jù)會(huì)從故障0iMD系統(tǒng)中喪失,同樣不能轉(zhuǎn)入待替換的0iMD系統(tǒng),這便使40MT陷入癱瘓。因此,務(wù)必正確做好下述操作。
數(shù)據(jù)系列備份。使用FANUC許可的存儲(chǔ)卡(適配器+CF卡),在0iMD系統(tǒng)開機(jī)的BOOT引導(dǎo)畫面(見圖3)下進(jìn)行SRAM和FROM數(shù)據(jù)的系列備份。FROM中PMC程序和P-CODE宏程序等用戶文件應(yīng)在第6項(xiàng)“6.SYSTEM DATA SAVE”畫面內(nèi)執(zhí)行存儲(chǔ)操作,SRAM中CNC參數(shù)、PMC參數(shù)、螺距補(bǔ)償、刀具補(bǔ)償、工件坐標(biāo)系和加工程序等用戶數(shù)據(jù)應(yīng)在“7.SYSTEM DATA UTILITY”畫面內(nèi),經(jīng)由第1項(xiàng)“SRAM BACKUP(CNC→MEMORY CARD)”執(zhí)行存儲(chǔ)操作。
故障系統(tǒng)拆卸。用油漆筆做好JA2、JA40及JD51A等標(biāo)記后,先是拿掉黃色后蓋,再把操作軟鍵排線自CA122接口移除,最后將載有主板的基體整體卸掉。
新系統(tǒng)安裝。按“故障系統(tǒng)拆卸”的相反順序,安裝新系統(tǒng)。
BOOT引導(dǎo)畫面下數(shù)據(jù)回裝。在“7.SYSTEM DATA UTILITY”畫面內(nèi),經(jīng)由第2項(xiàng)“SRAM RESTORE(MEMORY CARD→CNC)”執(zhí)行SRAM數(shù)據(jù)的回裝操作。在“1.USER DATA LOADING”畫面內(nèi),將存儲(chǔ)卡上備份的PMC程序等用戶文件加載到FROM中。
經(jīng)END項(xiàng)退出BOOT引導(dǎo)菜單并啟動(dòng)0iMD系統(tǒng),執(zhí)行返回參考點(diǎn)操作后,核對(duì)加工程序、宏變量、工件坐標(biāo)系和刀具補(bǔ)償?shù)龋嚌L切花鍵并全項(xiàng)測(cè)量。
40MT采用四步到位法維修處理后,運(yùn)行半年時(shí)間,一直沒有出現(xiàn)SP1241故障。如此,既節(jié)省了廠家上門服務(wù)費(fèi),又使維修人員的故障處理技能形成積淀,舉一反三后可達(dá)到“以往5天解決的故障變?yōu)?小時(shí)解決”目標(biāo)。
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