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      進氣道中部銜接區(qū)域位置與幾何結構對進氣道特性的影響

      2018-05-07 06:39:52張伯瑜黃昌瑞
      裝備制造技術 2018年2期
      關鍵詞:升程進氣道氣門

      張伯瑜,黃昌瑞

      (沈陽理工大學 汽車與交通學院,遼寧 沈陽110159)

      在環(huán)保、能源安全等因素的推動下,汽車電動化的變革已勢不可擋。但可以預測,在今后相當長的一段時期內(nèi),內(nèi)燃機在動力裝置中仍然具有不可替代性[1]。節(jié)能和環(huán)保己經(jīng)成為內(nèi)燃機行業(yè)需迫切解決的兩大主題[2]。汽油機缸內(nèi)的氣流運動對汽油機燃燒過程有重要影響,并進而影響到發(fā)動機的性能和排放水平,而發(fā)動機進氣道的流動特性會在很大程度上決定缸內(nèi)的氣流運動狀況[3]。本文在一款1.5 L排量增壓汽油機進氣道的基礎上,探究了進氣道總管與兩支管之間的銜接區(qū)域位置及幾何結構對進氣道流通能力和滾流特性的影響規(guī)律。

      1 方案概述

      位于汽缸蓋的進氣道有一個入口和與兩個進氣門對應的兩個出口,入口處的總管與進氣門出口處兩支管之間的銜接區(qū)域在一定程度上決定了氣流在氣道內(nèi)的流動狀態(tài),這種影響會傳導至汽缸內(nèi),改變缸內(nèi)的流場。滾流的強度和作用范圍會因此發(fā)生變化,氣道的流量系數(shù)也會受到影響。

      在原機型的3D數(shù)模中,使總管與支管的銜接區(qū)域向氣道入口方向移動12 mm,令總管內(nèi)進氣氣流進入支管的位置前置12 mm(如圖1a、圖1b)。如圖1c、圖1d,銜接區(qū)域兩支管之間有一圓弧形的過渡部位,調(diào)整此圓弧半徑ra形成三個方案如表1所列。

      圖1 各氣道方案幾何結構

      表1 各方案氣道銜接區(qū)域過渡圓弧半徑

      2 CFD計算結果分析

      各個氣道方案流量系數(shù)、滾流比相對于原機型提升的百分比分別如圖2、圖3.

      圖2 各個氣道方案流量系數(shù)相對于原機型提升的百分比

      圖3 各個氣道方案流量系數(shù)相對于原機型提升的百分比

      由以上數(shù)據(jù)分析可知,在氣門升程為1.5 mm時,進氣道銜接區(qū)域向進氣道入口方向移動12 mm后所形成的三個方案的流量系數(shù)都出現(xiàn)了增長。銜接區(qū)域圓弧半徑ra較小的方案A的氣道流通能力增加較少,而圓弧半徑ra較大的方案C的氣道流通能力增加較多。當氣門升程分別為2.5 mm、3.5 mm、4.5 mm時,氣道的流通能力出現(xiàn)負增長,ra較小的方案流通能力相對較高,當氣門升程為5.5 mm、6.5 mm、7.5 mm時,氣道的流通能力也出現(xiàn)負增長,具有較低ra的方案,流通能力相對較高。

      當氣門升程為1.5 mm時,方案A、方案B、方案C的滾流比均出現(xiàn)較大幅度的負增長,具有較低ra的方案,其滾流比也相對較小。當氣門升程為2.5 mm時,所有方案的滾流比均呈現(xiàn)增長態(tài)勢,ra較小,則相對應方案的滾流比較高。當氣門升程為3.5 mm、5.5 mm時,各個方案滾流比都有不足5%的增長,ra較大,則相對應方案的滾流比較大。當氣門升程為4.5 mm、6.5 mm、7.5 mm時,各個方案滾流比都有不足5%的下降,ra較大,則相對應方案的滾流比也較大。

      3 結論

      進氣道總管與兩支管之間的銜接區(qū)域向進氣道入口方向移動后,各氣門升程對應的流量系數(shù)總體上出現(xiàn)了0.5%以內(nèi)的損減,總體上對氣道的流通能力影響較為有限。調(diào)整銜接區(qū)域圓弧半徑ra對氣道流通能力的影響也不顯著。在中低氣門升程狀態(tài)之下,滾流比受銜接區(qū)域位置改變的影響相對較高。在較高和較低氣門升程狀態(tài)之下分別調(diào)整銜接區(qū)域圓弧半徑ra對流量系數(shù)和滾流比產(chǎn)生的影響規(guī)律相反。

      參考文獻:

      [1]陶明德.國內(nèi)外機動車排放與控制概況[J].上海汽車,1997(6):7-10.

      [2]曲 逵,馬貴陽.內(nèi)燃機轉速對缸內(nèi)流動特性的影響[J].當代化工,2004,33(3):189-192.

      [3]王 健,劉德新,劉書亮,等.四氣門汽油機進氣道流動特性的穩(wěn)流試驗研究[J].內(nèi)燃機學報,2004,22(2):182-186.

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