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      使用旋轉(zhuǎn)編碼器實(shí)現(xiàn)壓力機(jī)裝模高度自動調(diào)整的辦法

      2018-05-07 06:39:54廖小飛
      裝備制造技術(shù) 2018年2期
      關(guān)鍵詞:壓力機(jī)設(shè)定值觸摸屏

      廖小飛

      (東風(fēng)柳州汽車股份有限公司,廣西 柳州545000)

      90年代初,公司從濟(jì)南第二機(jī)床廠引進(jìn)數(shù)臺400T曲柄機(jī)械壓力機(jī),用于卡車橫梁的成型加工。設(shè)備運(yùn)行多年以后,受震動沖擊影響,滑塊高度刻度表內(nèi)齒輪變形卡滯且難于修復(fù),表盤受油漬污染讀數(shù)困難,滑塊高度無法正常顯示,更換模具時裝模高度調(diào)整困難。為此在滑塊內(nèi)加裝旋轉(zhuǎn)編碼器,利用觸摸屏顯示取代刻度表,利用PLC采集編碼器數(shù)據(jù)后對滑塊高度進(jìn)行了閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)了裝模高度自動調(diào)整的功能。改造后滑塊高度值能實(shí)時在觸摸屏上準(zhǔn)確顯示,更換模具時,只需操作者在觸摸屏上輸入指定的滑塊高度值,滑塊就能自動準(zhǔn)確的運(yùn)行到相應(yīng)高度,解決了以往裝模調(diào)整時需要操作者“邊看邊操作”效率低且調(diào)整精度不高的問題,生產(chǎn)效率得到提高,設(shè)備可靠性得到提高,具有一定的實(shí)用價值。本文對此改造辦法進(jìn)行介紹。見圖1.

      圖1 設(shè)備現(xiàn)場照片

      1 實(shí)現(xiàn)辦法

      圖2為改造的系統(tǒng)原理圖,由圖可以看出,加裝旋轉(zhuǎn)編碼器、PLC、觸摸屏后,通過閉環(huán)控制能對滑塊高度進(jìn)行比較精準(zhǔn)的自動調(diào)節(jié)。受滑塊內(nèi)部空間限制,調(diào)整電機(jī)需通過減速機(jī)、蝸輪蝸桿、鏈輪鏈條與旋轉(zhuǎn)編碼器連接,兩者旋轉(zhuǎn)角度建立線性關(guān)系。編碼器采用Autonics公司生產(chǎn)的EPM50S多圈絕對值旋轉(zhuǎn)編碼器。該編碼器單圈信號位寬為10bit(1024分辨率),多圈信號位寬為13bit(8192圈)[1],意味著每當(dāng)編碼器旋轉(zhuǎn)一周,能發(fā)出1 024個脈沖,最大記錄8 192圈。當(dāng)開動滑塊調(diào)整電機(jī)進(jìn)行裝模高度調(diào)整時,電機(jī)帶動編碼器旋轉(zhuǎn),此時編碼器23bit的數(shù)據(jù)送入PLC進(jìn)行處理,就可以計算出當(dāng)前滑塊的實(shí)時位置。在觸摸屏上設(shè)置所需要的滑塊高度值后,PLC將此設(shè)定值與實(shí)時值進(jìn)行比較,進(jìn)行閉環(huán)控制,最終讓滑塊精確達(dá)到指定高度。

      圖2 系統(tǒng)原理圖

      PLC采用三菱FX2N系列,編碼器與PLC的連接采用硬接線方式,單圈10bit信號接入X160開始的連續(xù)10個輸入端子,多圈13bit信號接入X200開始的連續(xù)13個輸入端子[2],編碼器接口如圖3所示。

      圖3 編碼器接口

      編碼器旋轉(zhuǎn)圈數(shù)與當(dāng)前裝模高度存在線性關(guān)系,假設(shè)滑塊傳動比為4/1,即編碼器旋轉(zhuǎn)一圈滑塊移動4 mm.設(shè)D258為觸摸屏上的標(biāo)定輸入值,D268為滑塊高度最終顯示值,D512為編碼器總?cè)?shù)計算值。標(biāo)定計算PLC控制圖如圖4所示。

      圖4 標(biāo)定計算

      經(jīng)過標(biāo)定后,變量D268與滑塊的實(shí)際高度值精確吻合,D268即為滑塊高度的當(dāng)前值。設(shè)變量D122為裝模高度的設(shè)定值,當(dāng)在GT1000觸摸屏上輸入所需裝模高度值D122以后,PLC將D122與當(dāng)前值D268進(jìn)行比較,如果D122比D268大,滑塊自動向上移動命令發(fā)出,滑塊調(diào)整電機(jī)正轉(zhuǎn),達(dá)到減速區(qū)間(例如1 mm)后,滑塊調(diào)整電機(jī)正轉(zhuǎn)停止?;瑝K自動向上移動控制圖如圖5所示。

      圖5 滑塊自動向上移動

      然后滑塊依靠慣性繼續(xù)向上移動,當(dāng)設(shè)定值D122比當(dāng)前值D268大0.13 mm時,防粘電機(jī)接觸器動作,滑塊停止在當(dāng)前位置(見圖6)。

      圖6 滑塊自動停止

      以上是滑塊自動向上調(diào)整的過程,向下調(diào)整的過程控制原理類似,在此不再贅述。通過以上辦法,在有其他相關(guān)連鎖信號的條件下,實(shí)現(xiàn)了裝模高度的自動調(diào)整。改造后,換模精度實(shí)測能到0.1 mm左右,比改造前有所提高。

      2 結(jié)束語

      壓力機(jī)設(shè)備使用多年后,在長期的震動沖擊下,滑塊高度刻度表容易損壞,裝模高度不能精準(zhǔn)調(diào)節(jié),對沖壓件的質(zhì)量影響較大。使用編碼器、PLC、觸摸屏等目前主流的工控技術(shù)對已運(yùn)行接近三十年的壓力機(jī)進(jìn)行改造,提高了生產(chǎn)效率,提高了設(shè)備可靠性,改善了沖壓件加工質(zhì)量,產(chǎn)生了比較好的經(jīng)濟(jì)效益。公司另外有幾臺800T壓力機(jī)目前也按照此方法進(jìn)行了改造,提升了公司老舊機(jī)械壓力機(jī)設(shè)備的現(xiàn)代化水平。

      參考文獻(xiàn):

      [1]奧托尼克斯公司.EPM50說明書[EB/OL].2012.http://www.autonicschina.com/products/products_detail.php catecode=01/06/02&db_uid=1265.

      [2]三菱電機(jī)工業(yè)自動化.FX2N可編程控制器資料[EB/OL].2014.http://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/download/dwn_idx_manual.asp.

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