王永先
(華電國際萊城電廠,山東 萊蕪 271100)
萊城電廠300 MW燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐采用上海鍋爐廠生產(chǎn)的型號(hào)為SG1025-17.44-M844亞臨界強(qiáng)制循環(huán)鍋爐,汽包內(nèi)徑1 778 mm,安裝有就地牛眼玻璃水位計(jì)兩臺(tái);差壓式水位計(jì)3臺(tái),經(jīng)過汽包壓力修正,信號(hào)經(jīng)處理后,使用“三取中”邏輯進(jìn)行信號(hào)優(yōu)選。
3#鍋爐汽包水位在運(yùn)行中出現(xiàn)LT0902A與LT0902B、LT0903偏差大,在40~70 mm之間波動(dòng),根據(jù) 《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》規(guī)定:當(dāng)各水位計(jì)偏差大于30 mm時(shí),應(yīng)立即匯報(bào),并查明原因予以消除[1]。經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備反復(fù)排查,和數(shù)次大小修進(jìn)入汽包內(nèi)部測(cè)試,分析出了產(chǎn)生誤差的原因,并采取了相應(yīng)的措施,使水位顯示恢復(fù)正常,保證了測(cè)量準(zhǔn)確性。
如圖1所示,由汽包進(jìn)入凝結(jié)球的蒸汽不斷凝結(jié)成水,多余的水會(huì)溢流到汽包內(nèi),從而保持一個(gè)恒定水位,稱其為參比段水柱,其壓力用p+表示。汽包內(nèi)水位也形成一個(gè)壓力,用p-來表示。差壓式水位計(jì)就是利用測(cè)量參比水柱產(chǎn)生的壓力和汽包內(nèi)水柱產(chǎn)生的壓力差值來測(cè)量汽包水位的[2]。以設(shè)計(jì)零水位H0作為作為汽包水位的零刻度,超過零刻度的為正水位(+ΔH),低于零刻度的為負(fù)水位(-ΔH)。根據(jù)以上原理和圖1所示,得到水位與差壓的關(guān)系如下:
式中:H0-設(shè)計(jì)汽包零水位mm;ΔH-汽包水位偏差正常水位的值,mm;Δp-對(duì)應(yīng)汽包水位的差壓值,mmH2O;ρs-飽和蒸汽的密度,kg/m3;ρw-飽和水的密度,kg/m3;ρa(bǔ)-參比水柱在平均水溫時(shí)的密度,kg/m3。
圖1 萊城電廠汽包水位測(cè)量原理示意圖
汽包正常水位 (Normal Water Level,NWL)指的是鍋爐正常運(yùn)行過程中汽包中的水位應(yīng)該保持的高度,一般稱為汽包零水位。
上式中,L和H0都是常數(shù);ρs和ρw是汽壓的函數(shù),在特定汽壓下均為定值;ρa(bǔ)除了受汽壓影響外,還和平衡容器的散熱條件與環(huán)境溫度有關(guān),當(dāng)汽壓和環(huán)境溫度不變時(shí),其值也為定值,這時(shí),差壓只是汽包水位的函數(shù)。利用差壓變送器將測(cè)得的差壓信號(hào)轉(zhuǎn)變成便于遠(yuǎn)傳的4~20 mA DC電信號(hào),送到DCS內(nèi)進(jìn)行邏輯運(yùn)算、判斷,輸出控制指令并在CRT上顯示水位信號(hào)。
萊城電廠3#機(jī)組汽包水位裝有3臺(tái)變送器,面向鍋爐右側(cè)(A側(cè))裝一臺(tái),編號(hào)LT0902A,面向鍋爐左側(cè)(B 側(cè))裝兩臺(tái),編號(hào) LT0902B、LT0903,運(yùn)行中B側(cè)的LT0902B和LT0903偏差在20 mm以內(nèi)屬于正?,F(xiàn)象,但是和A側(cè)的LT0902A偏差在40~70 mm之間,偶爾還會(huì)偏差更大,經(jīng)常造成自動(dòng)解除,協(xié)調(diào)解除,對(duì)安全穩(wěn)定生產(chǎn)造成較為被動(dòng)局面。為此根據(jù)汽包水位測(cè)量的原理,進(jìn)行了一系列的分析和研究,并不斷開展工作,步步逼近原因真相,成功消除了該隱患。
針對(duì)此現(xiàn)象,結(jié)合式(3)所述的汽包水位和差壓的關(guān)系,首先懷疑右側(cè)的LT0902A變送器本身存在誤差,安排專業(yè)人員對(duì)該變送器進(jìn)行了校驗(yàn),但經(jīng)過校驗(yàn)變送器符合0.5級(jí)的要求,在此情況下又先后對(duì)LT0902B、LT0903進(jìn)行了校驗(yàn),兩臺(tái)變送器均滿足0.5級(jí)的測(cè)量精度,同時(shí)對(duì)變送器進(jìn)行0~16.6 MPa耐靜壓試驗(yàn),最大偏差為0.030 4 mA。誤差符合要求,因此排除變送器測(cè)量異常。
由圖1看出如果由于安裝工藝出了偏差,造成左右兩側(cè)凝結(jié)球安裝高度不同,則會(huì)造成汽包兩側(cè)水位測(cè)量的“L”值不同,由式(3)可以看出就會(huì)造成汽包數(shù)位測(cè)量出現(xiàn)偏差。為此,用乳膠管和玻璃桿進(jìn)行組合,通過灌水,利用聯(lián)通器原理,對(duì)左右兩側(cè)的凝結(jié)球高度進(jìn)行了標(biāo)定,經(jīng)標(biāo)定發(fā)現(xiàn)兩側(cè)高度誤差在5 mm之內(nèi),符合汽包水位測(cè)量要求。
對(duì)A、B兩側(cè)水位的零點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)定,兩側(cè)零點(diǎn)在5 mm之間,符合要求,從運(yùn)行情況來看,兩側(cè)偏差在10~20 mm之間,說明汽包內(nèi)汽水運(yùn)行正常,不存在“燒偏”情況。
在機(jī)組檢修后,通過上水,將汽包凝結(jié)球灌滿水,然后將變送器進(jìn)行排水、排氣、串水,確保變送器管路內(nèi)充滿水,無氣泡。然后進(jìn)行鍋爐放水,觀察汽包水位變化情況,發(fā)現(xiàn)3個(gè)水位變送器誤差范圍在10 mm內(nèi),說明汽包水位測(cè)量系統(tǒng)在冷態(tài)的情況下,是完全正常的。
通過以上分析可以發(fā)現(xiàn)變送器測(cè)量精度和整個(gè)測(cè)量回路沒有較大問題,汽包水位冷態(tài)傳動(dòng)試驗(yàn)各項(xiàng)數(shù)據(jù)也正常。但經(jīng)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),汽包水位偏差在點(diǎn)火后,隨著汽壓的增加,特別是汽壓在12 MPa以后,偏差逐漸增大。還發(fā)現(xiàn),偏差在投伴熱的情況下小,停伴熱的情況下大。說明有一個(gè)因素通過影響汽包水位測(cè)量管路而影響了汽包水位測(cè)量偏差,據(jù)此把排查的重點(diǎn)放在汽包水位測(cè)量管路上。
利用伴熱改造的機(jī)會(huì),將所有汽包水位取樣管路的保溫全部拆開,對(duì)管路進(jìn)行全程檢查,沒有發(fā)現(xiàn)漏、滲現(xiàn)象,對(duì)汽包水位參比段管路進(jìn)行檢查,參比段管路沒有保溫,符合二十五項(xiàng)反措的要求,但是對(duì)參比段的溫度進(jìn)行多點(diǎn)測(cè)試發(fā)現(xiàn)了異常情況,A、B兩側(cè)溫度差距較大,具體見圖2、圖3。
圖2 A側(cè)汽包水位
圖3 B側(cè)汽包水位
從以上溫度分布可以看出,兩側(cè)汽包水位的高壓側(cè)取樣管,都是從凝結(jié)球的溫度大于300℃開始下降,A側(cè)沿管路由上到下逐漸降低到50℃,B側(cè)在降低到60℃后,沒有繼續(xù)降低,反而不斷抬升溫度,到底部分別達(dá)到80℃和90℃,這種溫度梯度不符合離熱源越遠(yuǎn)溫度越低的傳熱學(xué)規(guī)律[2],這提醒我們,在下部的保溫層里肯定有一個(gè)熱源對(duì)兩路取樣管進(jìn)行了加熱,為此聯(lián)系工作人員將底部的保溫層打開,發(fā)現(xiàn)如圖4、圖5所示現(xiàn)象。
圖4 A側(cè)汽包水位
圖5 B側(cè)汽包水位
可以看出A側(cè)汽包水位的高、低壓側(cè)取樣管在圈處交接后,垂直下行,而B側(cè)汽包水位,高、低取樣管在圈處交接后,平行走敷設(shè)了一段距離后才垂直下行。由于汽包水位的低壓側(cè)取樣管離平衡容器還很近,溫度還很高,在交接處溫度達(dá)120℃,B側(cè)汽包水位在交接后,平行走的部分管路,高壓側(cè)管路在上,低壓側(cè)管路在下,而且管路之間非常緊密,低壓側(cè)管路相當(dāng)于一個(gè)高溫?zé)嵩矗粩鄬?duì)高壓側(cè)管路加熱,這就是B側(cè)汽包水位高壓側(cè)取樣管在降低到60℃后,沒有繼續(xù)降低,反而不斷抬升溫度的根本原因。而A側(cè)汽包水位取樣管在交接后,垂直下行,管路之間空間較大,這種管路敷設(shè)方式低壓側(cè)對(duì)高壓側(cè)的傳熱量很少,所以其溫度沒有出現(xiàn)“反升”現(xiàn)象。
通過以上分析,發(fā)現(xiàn)了B側(cè)汽包水位取樣管由于管路敷設(shè)的原因,導(dǎo)致高壓側(cè)取樣管溫度異常升高,管路中的水溫度也必將相應(yīng)升高,水的密度隨溫度的上升而降低,水的密度降低后,差壓變送器的高壓側(cè)靜壓力就會(huì)相應(yīng)降低。而低壓側(cè)靜壓力不變,變送器的輸出差壓(Δp)就會(huì)降低,從式(3)可以看出,Δp與ΔH成反比,所以隨著變送器輸出差壓的非正常降低,汽包水位在DCS里的顯示值就會(huì)非正常偏高,這就是A、B兩側(cè)汽包水位在DCS里顯示偏差大的根本原因。而通過將B側(cè)汽包水位水平段的保溫打開,加強(qiáng)通風(fēng),使高壓側(cè)取樣管的溫度降下來,也驗(yàn)證了以上分析的正確性。圖6是保溫打開前后的汽包水位歷史曲線。
圖6 汽包水位歷史曲線
雖然通過保溫拆除加強(qiáng)通風(fēng)降溫,暫時(shí)消除了汽包水位偏差,但在冬季還要考慮防凍問題,因此拆除保溫只是臨時(shí)措施,要從根本上解決此問題,還需要在停機(jī)的時(shí)候,對(duì)B側(cè)取樣管路進(jìn)行改造,按照高低取樣管相互間影響最小的原則,科學(xué)設(shè)計(jì)走向,嚴(yán)格敷設(shè)工藝,才能從根本上解決此問題。
汽包水位測(cè)量,從原理上來看比較簡單,但影響因素眾多,特別是面對(duì)復(fù)雜的現(xiàn)場(chǎng),有很多不可預(yù)知的問題,對(duì)水位的測(cè)量值造成或高或低的誤差,對(duì)鍋爐的安全運(yùn)行、自動(dòng)投入、實(shí)時(shí)監(jiān)控帶來較大影響,對(duì)于類似的汽包水位的偏差問題,都可以從基本的原理入手,從安裝、補(bǔ)償和保溫等方面查找問題。希望本文的分析,能夠給大家在汽包水位測(cè)量方面帶來一點(diǎn)啟發(fā)。
[1] 劉吉川,于劍宇,褚得海,等.汽包水位測(cè)量新技術(shù)[J].中國電力,2006,39(3):102-104.
[2] 高廣洲.淺析鍋爐汽包水位測(cè)量控制策略[J].工業(yè)B,2015,25(3):71.