侯立泉 向軍 崔靜濤(中國石油大港油田公司)
大港油田第三采油廠集輸作業(yè)區(qū)棗一聯(lián)合站負責棗園油田的原油脫水和污水處理以及采油廠原油加壓外輸?shù)热蝿?。建有原油處理系統(tǒng)、回注污水處理系統(tǒng)及注水系統(tǒng)。站內加熱系統(tǒng)建有6臺加熱爐,分別用于脫水、外輸、摻水以及冬季采暖,燃料為天然氣及原油。冬季最高負荷為4484 kW,加熱所用的燃料為油田伴生氣及成品原油,平均日耗天然氣4500 m3(標況),年耗天然氣164.3×104m3(標況),平均日耗原油3.6 t,年耗油1314 t。
1)原油處理系統(tǒng)。系統(tǒng)來液首先進入分離緩沖罐脫氣,然后進入沉降罐沉降脫水,脫出的污水進入污水處理系統(tǒng)及摻水系統(tǒng),沉降后低含水原油經(jīng)加熱爐加熱后進行脫水,脫水原油進入原油儲罐,經(jīng)外輸泵提壓后輸往孔一聯(lián)合站。
棗園油田油田部分區(qū)塊采用摻水方式集輸,利用加熱爐將污水溫度從43℃提升到73℃回摻。棗一聯(lián)合站冬季對生產區(qū)值班室、輔助廠房、作業(yè)一區(qū)及作業(yè)二區(qū)辦公樓等區(qū)域采用加熱爐進行供暖。
2)污水處理系統(tǒng)。棗一聯(lián)合站污水處理系統(tǒng)設計處理能力為7200 m3/d,目前實際處理量3840 m3/d。
3)存在問題。燃料消耗量大,運行成本高。棗一聯(lián)合站冬季熱負荷共有4484 kW,消耗的燃料主要為油田伴生氣和原油,棗一聯(lián)合站加熱系統(tǒng)年消耗天然氣164.3×104m3(標況),耗原油1314 t,耗電23×104kWh;大量回注污水的余熱未經(jīng)利用,存在熱能浪費。棗一聯(lián)合站目前污水處理量為3840 m3/d,其溫度約為44~50℃。這部分污水每降低1℃,可以釋放出的186 kW的熱能,蘊含著大量熱能的污水未經(jīng)利用就直接用于回注,存在熱能浪費問題。
水源熱泵機組根據(jù)驅動源的不同分為吸收式水源熱泵和壓縮式水源熱泵,其中吸收式水源熱泵以蒸汽或天然氣等為驅動源,壓縮式水源熱泵以電能驅動[1]。吸收式水源熱泵原理如下:
溴化鋰吸收式熱泵是以溴化鋰溶液為吸收劑,以水為制冷劑,利用水在高真空下蒸發(fā)吸熱達到吸收低溫熱源熱能的目的。溴化鋰吸收式熱泵主要是由吸收器、發(fā)生器、冷凝器和蒸發(fā)器四部分組成的。吸收式熱泵原理示意見圖1。
圖1 吸收式熱泵原理示意
吸收式熱泵在以天然氣為驅動源時,天然氣燃燒放出的熱量在發(fā)生器內加熱溴化鋰稀溶液產生水蒸汽,水蒸汽進入冷凝器放出熱量,冷凝成液體后進入蒸發(fā)器,在蒸發(fā)器低溫低壓環(huán)境下吸收熱源水的熱量蒸發(fā),這部分低溫低壓蒸汽進入高壓的吸收器中絕熱壓縮,溫度升高后被吸收,然后進入發(fā)生器進入下一個循環(huán)[2]。
水源熱泵的輸出溫度取決于熱源水溫度的高低,一般來說,被加熱介質的最高溫度可以高于熱源水出口溫度40℃左右。
新建4000 kW燃氣型吸收式熱泵(COP=1.9),吸收式熱泵以站內天然氣為動力,從回注污水中提取余熱,為站內原油脫水、摻水加熱及冬季供暖提供熱量3523 kW。利舊現(xiàn)有的燃油型加熱爐1臺,用于冬季原油脫水部分用熱需求。加熱爐提供熱值為961 kW,經(jīng)計算消耗原油量約1.78 t/d。
配套設施主要有熱源污水板式換熱器1具、加熱介質用列管式換熱器2具、采暖板式換熱器1具、循環(huán)水泵6臺、多功能水處理裝置1套等。同時配套熱媒水、中介水系統(tǒng)自動控制裝置,用于顯示各設備的運行狀態(tài),以及系統(tǒng)運行過程中溫度、壓力、流量等數(shù)據(jù)的采集和控制,并在系統(tǒng)故障時自動報警。
該項目采取EPC總承包模式,由廊坊管道局大港設計院負責設計、采購、施工。該項目于2017年6月正式投運,過濾后的污水經(jīng)過兩具板式換熱器將余熱傳遞給中介循環(huán)水,以站內天然氣為動力驅動燃氣型吸收式熱泵,從中介循環(huán)水系統(tǒng)提取熱量傳遞至循環(huán)熱水系統(tǒng),循環(huán)熱水再通過兩具列管式換熱器及1具板式換熱器,分別與摻水系統(tǒng)、脫水系統(tǒng)及采暖系統(tǒng)進行熱交換,為站內原油脫水、摻水加熱及冬季供暖提供熱量,油水介質受熱溫度升高,可以滿足工藝生產要求。原摻水、脫水、采暖加熱爐停運備用。
應用熱泵技術改造前,加熱系統(tǒng)能源消耗總量為3 045.2 kWh,均由加熱爐燃燒天然氣和燃油提供;改造后,加熱系統(tǒng)能源消耗總量為3014.65kWh,其中1829.5kWh由天然氣及電力提供,1185.15kWh由污水余熱提供,熱泵系統(tǒng)節(jié)能率為39.91%。
改造前后對比,天然氣消耗減少2661 m3/d。富余天然氣經(jīng)過壓縮,拉運至官二期聯(lián)合站進行發(fā)電,日增加發(fā)電量7983 kWh。年節(jié)天然氣79.95 × 104m3, 折 合 1 063.3 t(標 煤); 可 發(fā) 電239.8×104kWh,折合電費196萬元。
1)熱泵系統(tǒng)與加熱爐供熱系統(tǒng)相比,具有更高的熱利用效率,同時熱泵機組實現(xiàn)了生產中低品質熱能的回收,并應用于油田生產,由于減少了加熱爐數(shù)量,相應地減少了煙塵和氮氧化物的排放,節(jié)能減排效果顯著。
2)水源熱泵技術在油田的應用,需要有充足的低溫污水作為熱源和連續(xù)的油田伴生氣作為熱泵的驅動源,在應用熱泵技術的前期調研中要對這兩個關鍵參數(shù)做好前瞻性預測。
3)列管式與板式換熱器是熱泵系統(tǒng)中熱轉換的關鍵設備之一。換熱器的換熱面積大小決定了換熱效果,在換熱器的選型和換熱面積計算時,要充分做好介質需熱量和換熱面積的匹配,其換熱量嚴格按所提參數(shù)計算,同時應留有不少于15%的富裕量。
4)熱泵技術作為一項新工藝新技術在油田現(xiàn)場應用時,應充分考慮本油田特點,如聯(lián)合站生產工藝、產出水的溫度、礦化度等,應因地制宜地采取相應措施,以提高該工藝的適應性。此外,為確保污水熱源泵安全穩(wěn)定運行,可適當保留部分加熱工藝,作為熱泵檢修時的備用工藝[3]。
參考文獻:
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[3]姬瑞,鄒曉燕,張祖峰,等.污水源熱泵節(jié)能工程[C]//油氣田節(jié)能.北京:石油工業(yè)出版社,2015:582-592.