賈繼鵬,趙衛(wèi)東,彭龍海
(1.山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司,山西陽泉 045200;2.西安熱工研究院有限公司,陜西西安 710054)
近年來,為了提高火電機組的運行經(jīng)濟性,響應(yīng)國家節(jié)能降耗的政策,部分發(fā)電企業(yè)對鍋爐機組進(jìn)行了增容改造。與此同時,電網(wǎng)對機組負(fù)荷響應(yīng)能力也提出了更高的要求,對于經(jīng)過機組容量審定而不能達(dá)到電網(wǎng)指令要求的機組,進(jìn)行嚴(yán)格的考核。在此背景下,鍋爐帶負(fù)荷能力成為了電廠生產(chǎn)關(guān)心的一項重要的內(nèi)容。機組增容改造后,帶負(fù)荷能力可能無法達(dá)到電網(wǎng)要求。已有文獻(xiàn)對300 MW機組增容改造中輔機適應(yīng)性進(jìn)行了相關(guān)研究,鍋爐側(cè)主要對送風(fēng)機、引風(fēng)機、增壓風(fēng)機、空氣預(yù)熱器等輔機進(jìn)行分析研究,未見對制粉和送粉系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)研究。本文針對某機組增容改造后,無法達(dá)到電網(wǎng)的負(fù)荷指令問題進(jìn)行了深入分析和研究,重點針對送粉系統(tǒng)在設(shè)備和運行等多個方面進(jìn)行了剖析,找出了提高機組的帶負(fù)荷能力的措施。
研究對象鍋爐型號為B&WB-1025/18.3-M型,W火焰燃煤鍋爐,由北京B&W公司設(shè)計制造,設(shè)計燃用無煙煤,采用中間儲倉式制粉系統(tǒng),熱風(fēng)送粉。該機組于2012年進(jìn)行了汽輪機通流部分增容改造,機組負(fù)荷由300 MW擴容至320 MW,在機組增容改造過程中,相應(yīng)對空氣預(yù)熱器、引風(fēng)機、送粉系統(tǒng)(主要是煤粉混合器)進(jìn)行了局部改造。鍋爐主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 鍋爐主要設(shè)計參數(shù)
機組增容改造后,運行中發(fā)現(xiàn)汽輪機運行正常,但煤質(zhì)稍差時鍋爐出力無法滿足320 MW的蒸發(fā)量,為此經(jīng)常性受到電網(wǎng)兩個細(xì)則的電量考核。為此需要對影響該鍋爐出力的因素進(jìn)行分析,找出原因,提出相應(yīng)的解決措施。
煤質(zhì)對鍋爐出力的影響比較大,如果實際燃用煤種和設(shè)計煤種偏差太大,對磨煤機的出力、爐膛的燃燒情況影響都比較大。該鍋爐設(shè)計煤種和實際燃用煤種的元素分析見表2。
由表2可以看出,鍋爐實際燃用煤種和設(shè)計煤種的元素分析相差不大,干燥無灰基揮發(fā)分(Vdaf)含量高于設(shè)計煤種,低位熱值則低于設(shè)計煤種。雖然實際燃用煤種的熱值低于設(shè)計煤種,但仍處于設(shè)計單位提供的熱值波動范圍之內(nèi)(21 560~25 320 kJ/kg),并且鍋爐的揮發(fā)分含量比設(shè)計煤種的大。因此,煤質(zhì)不是引起鍋爐出力不足的主要原因。
表2 鍋爐燃用煤種的煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)
通常鍋爐風(fēng)機等輔機的出力和裕度也是影響鍋爐出力的主要因素之一。通過對該鍋爐引風(fēng)機、送風(fēng)機和一次風(fēng)機等風(fēng)機在高負(fù)荷時的運行參數(shù)和裕度情況的分析,得知該爐主要風(fēng)機的出力能夠滿足鍋爐出力的需要。
同時對水冷壁、過熱器和再熱器等汽水系統(tǒng)的在高負(fù)荷下受熱情況、壁溫等進(jìn)行分析,得知該爐汽水系統(tǒng)能夠滿足鍋爐出力的需要。
鍋爐帶負(fù)荷能力和煤質(zhì)、風(fēng)機等輔機以及磨煤機和送粉系統(tǒng)的出力有關(guān),通過分析發(fā)現(xiàn)煤質(zhì)和風(fēng)機等輔機能夠滿足鍋爐帶負(fù)荷的要求,為此重點分析送粉系統(tǒng)的出力情況。
2.3.1 給粉機性能測試結(jié)果
首先對給粉機的出力進(jìn)行了測試,由于風(fēng)粉溫度是粉管內(nèi)煤粉濃度的直接反映,對多個給粉機轉(zhuǎn)速與風(fēng)粉混合物的溫度的關(guān)系進(jìn)行了試驗測試。
C1給粉機轉(zhuǎn)速由560 r/min提高至700 r/min,風(fēng)粉混合物溫度由202.7℃降低至197.4℃,降低了5℃。給粉機轉(zhuǎn)速由700 r/min提高至750 r/min,風(fēng)粉混合物溫度由197.4℃降低至182.8℃。
C2給粉機轉(zhuǎn)速由530 r/min提高至650 r/min,風(fēng)粉混合物溫度由209.6℃降低至197.8℃,給粉機給粉線性良好、送粉系統(tǒng)性能穩(wěn)定。給粉機轉(zhuǎn)速由650 r/min提高至700 r/min,風(fēng)粉混合物溫度由197.8℃降低至185℃,降幅明顯。
C4隨給粉機轉(zhuǎn)速由570r/min提高至660 r/min,粉管送粉性能良好。轉(zhuǎn)速由660 r/min提高至700 r/min,風(fēng)粉溫度由206℃降低至194.6℃,降幅偏大,下粉正常。
B1給粉機和粉管的給粉及送粉性能良好。給粉機轉(zhuǎn)速由510 r/min提高至670 r/min,風(fēng)粉溫度從217.5℃降低至209.2℃。
B3給粉機工作正常。給粉機轉(zhuǎn)速由500 r/min提高至660 r/min,風(fēng)粉溫度由207.5℃降低至195.1℃。
通過對上述試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,可以看出,在650 r/min以下給粉機轉(zhuǎn)速與出粉基本呈線性正比關(guān)系,給粉機轉(zhuǎn)速每增加100 r/min,風(fēng)粉混合物溫度約降低10℃。給粉機轉(zhuǎn)速可以達(dá)到650 r/min,在此轉(zhuǎn)速下,給粉機運行穩(wěn)定,性能良好,給粉機出力可以滿足鍋爐燃料量的供應(yīng)需要。
2.3.2 下粉管靜壓測試結(jié)果
下粉管處形成壓力的正負(fù),關(guān)系到煤粉能否順利進(jìn)入送粉管道,該處如能形成負(fù)壓,可以防止原煤粉混合器經(jīng)常出現(xiàn)的“托粉”問題。為此專門對下粉管處壓力進(jìn)行了測量,測量結(jié)果見表3。
通過對給粉機下粉管測點處靜壓測試得到表3數(shù)據(jù):在不同的給粉機轉(zhuǎn)速下,給粉機下粉管處靜壓為負(fù)值,這與文丘里負(fù)壓型煤粉混合器結(jié)構(gòu)及規(guī)律相一致,說明新型混合器可以在下粉管處形成負(fù)壓,這對煤粉由給粉機順利進(jìn)入送粉管道有利,并且可以防止原煤粉混合器經(jīng)常出現(xiàn)的“托粉”問題,不會影響送粉系統(tǒng)的出力。
表3 下粉管靜壓測試結(jié)果
2.3.3 煤粉混合器阻力測試結(jié)果
通過測試煤粉混合器前后的靜壓可以得到煤粉混合器的阻力。2013年將中間帶隔板的混合器全部更換為新型文丘里負(fù)壓型煤粉混合器。由表4可以看出,在不同的給粉機轉(zhuǎn)速條件下,新型文丘里負(fù)壓型煤粉混合器在帶粉狀態(tài)下的阻力在2.1~2.7 kPa,而更換前的中間帶隔板的混合器在帶粉狀態(tài)下的阻力為1~1.5 kPa左右。更換后新型的煤粉混合器比更換前混合器阻力增加了約1 000 Pa。
表4 煤粉混合器阻力測試結(jié)果
2.3.4 熱一次母管壓力試驗
在送粉系統(tǒng)中,給粉機出力正常,并且新型混合器可以在下粉管處形成負(fù)壓,不會發(fā)生“托粉”問題而影響送粉系統(tǒng)的出力,但是更換后新型的煤粉混合器比更換前混合器阻力增加了約1 kPa。如果維持一次熱風(fēng)母管壓力與煤粉混合器改造前一致,會造成粉管內(nèi)風(fēng)速偏低和粉管輸送煤粉能力下降。為此,專門進(jìn)行了熱一次風(fēng)母管壓力試驗,驗證一次熱風(fēng)母管壓力對送粉系統(tǒng)和鍋爐帶負(fù)荷能力的影響。將一次熱風(fēng)母管壓力由5.2 kPa分別提高至5.5 kPa和5.7 kPa,對鍋爐性能參數(shù)進(jìn)行對比,對比結(jié)果見表5。
表5 提高一次風(fēng)壓前后鍋爐運行參數(shù)對比
通過分析表5運行數(shù)據(jù)可以看出,在燃用日常煤種(21 560 kJ/kg)條件下,在一次風(fēng)壓維持5.2 kPa時,機組負(fù)荷可穩(wěn)定在290 MW,未能達(dá)到AGC指令300 MW的要求,在一次風(fēng)壓提高至5.5 kPa時,機組負(fù)荷可以達(dá)到并穩(wěn)定在300 MW。將一次風(fēng)壓繼續(xù)提高至5.7 kPa后,在入爐煤熱值降低、煤質(zhì)變差的情況下,機組負(fù)荷仍能夠達(dá)到300 MW,說明提高一次風(fēng)壓運行對提高機組帶負(fù)荷能力有利。
由于鍋爐實際燃用煤種和設(shè)計煤種的差別不大,可以說明煤種不是影響鍋爐帶負(fù)荷能力的主要原因。并且通過對高負(fù)荷下鍋爐風(fēng)機等主要輔機出力的運行參數(shù)的分析,看出風(fēng)機能夠滿足鍋爐帶負(fù)荷要求,同時汽水系統(tǒng)在高負(fù)荷沒有超溫現(xiàn)象,不影響鍋爐的帶負(fù)荷。
送粉系統(tǒng)中,給粉機出力正常,并且新型混合器可以在下粉管處形成負(fù)壓,不會發(fā)生“托粉”問題而影響送粉系統(tǒng)的出力,但是更換后新型的煤粉混合器比更換前混合器阻力增加了約1 kPa。如果維持一次熱風(fēng)母管壓力與煤粉混合器改造前一樣,而不進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,會造成粉管內(nèi)風(fēng)速偏低和粉管輸送煤粉能力下降。由于該鍋爐之前采用的是一次風(fēng)熱風(fēng)壓力定值運行,不隨混合器的壓力變化而變化,在高負(fù)荷時由于一次風(fēng)壓不足導(dǎo)致送粉系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,進(jìn)而表現(xiàn)為帶負(fù)荷能力下降,無法穩(wěn)定在額定負(fù)荷運行。因此,通過提高一次風(fēng)熱風(fēng)母管壓力,如由5.2 kPa提高至5.7 kPa,在入爐煤熱值降低煤質(zhì)變差的條件下,仍可滿出力運行,說明一次風(fēng)壓提高對提升機組的帶負(fù)荷能力是有幫助的。
a)給粉機性能測試結(jié)果表明,單個給粉機的轉(zhuǎn)速可以提高至700 r/min,不存在給粉方面無法滿足帶負(fù)荷的問題。
b)新型引射式煤粉混合器可以在下粉管形成負(fù)壓,這對煤粉順利進(jìn)入送粉管道有利,可以防止原煤粉混合器經(jīng)常出現(xiàn)的“托粉”問題。
c)新型引射式煤粉混合器比改造前的混合器阻力提高了約1 kPa,而一次熱風(fēng)母管壓力未進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,造成粉管內(nèi)風(fēng)速偏低和粉管輸送煤粉能力下降,從而使鍋爐機組帶負(fù)荷能力下降。只有相應(yīng)提高一次風(fēng)壓,才能保證送粉系統(tǒng)出力滿足鍋爐帶負(fù)荷需要?,F(xiàn)場試驗也驗證了將一次風(fēng)壓由5.2 kPa提高至5.7 kPa運行,可以機組帶負(fù)荷能力得到提高。
d)該鍋爐帶負(fù)荷能力不足是因為進(jìn)行新型引射式煤粉混合器改造后,混合器阻力提高了約1 kPa,而一次風(fēng)壓未進(jìn)行相應(yīng)的提高造成的。通過提高一次風(fēng)壓,鍋爐機組帶負(fù)荷能力可得到相應(yīng)的提高。