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      汽輪機兩種典型碰磨故障的比較分析

      2018-05-08 07:12:20張永軍
      山西電力 2018年2期
      關鍵詞:汽封積碳動靜

      張永軍

      (山西大唐國際運城發(fā)電有限責任公司,山西運城 044602)

      1 設備現(xiàn)況

      某電廠2臺600 MW汽輪機為亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸、四排汽、直接空冷凝汽式機組。高中壓缸采用合缸結構,高中壓轉子和低壓轉子均為無中心孔合金鋼整鍛轉子,高中壓轉子和1號低壓轉子、1號低壓轉子和2號低壓轉子、2號低壓轉子和發(fā)電機轉子均通過聯(lián)軸器剛性聯(lián)接。每根轉子均有2個支撐軸承支撐。

      2 汽輪機振動異常情況簡介

      2017年1月底至3月份,分別進行2臺汽輪機高中壓缸揭缸檢修工作,本次揭缸檢修的目的是隔板變形量的測量、隔板的金屬檢驗、以及汽封間隙的調整。在揭缸檢修前,2臺機組歷次啟動困難,分析原因為啟動過程中因汽封間隙小造成的徑向動靜碰磨,該原因在本次揭缸檢查中得到了確認。揭缸檢修后調整增大了汽封間隙,將設計公差的下限提高0.1 mm,機組啟動正常。機組運行2個月后,2號機組二瓦軸振逐漸開始增大,并且產生了振動波動不穩(wěn)定的現(xiàn)象,至6月底,二瓦軸振最大波動至210 μm。根據振動特征分析為二瓦外油擋的積碳碰磨,7月份停機檢查確認了該故障原因,處理后機組運行正常。

      本文重點分析2臺汽輪機揭缸檢修前啟動過程的動靜碰磨振動特征和2號機積碳碰磨的振動特征。對比2種不同的碰磨現(xiàn)象,提出故障分析的要點、動靜碰磨后的應對措施和防止積垢碳化的措施。

      3 汽輪機啟動過程汽封動靜碰磨引起的振動

      3.1 啟動過程的振動數據

      某次汽輪機沖轉時,一、二瓦軸振趨勢見圖1,波德圖見圖2。振動大時打閘停機,停機時最大振動為 1X,253 μm;1Y,174 μm;2X,228 μm;2Y,192 μm。升速過臨界時振動為1X,56 μm;1Y,57 μm;2X,69 μm;2Y,58 μm。惰走降速過臨界時振動為 1X,81 μm;1Y,77 μm;2X,182 μm;2Y,177 μm。轉速到零投入車,盤車電流39 A,高中壓轉子端部撓度4絲,與啟動前的盤車電流和撓度值相同。

      圖1 汽輪機某次啟動一、二瓦軸振趨勢圖

      圖2 汽輪機某次啟停機一、二瓦軸振波德圖

      3.2 振動特征及分析

      主要以高中壓轉子兩端一瓦、二瓦軸振進行分析,具有如下特征。

      a)軸振增加明顯,瓦振較小,軸振大打閘停機時,瓦振為18 μm。

      b)振動增大時,均表現(xiàn)為一倍頻分量的增大,轉子具有不平衡的特征[1]。

      c)惰走降速過臨界明顯大于升速過臨界的振動值,二瓦軸振增大最顯著,約增大了100 μm。說明轉子發(fā)生了熱變形。需要說明的是,在極個別的某次啟動,振動大停機惰走過臨界轉速時的振動,與升速過臨界轉速時的振動無明顯差別,說明熱變形很快就恢復了正常。

      d)振動增大過程,一倍頻振動分量的相位不穩(wěn)定,可達 30~80°的變化量。

      e)中速暖機以及額定轉速振動增大發(fā)散過程,轉子的中心位置沒有發(fā)生大的變化,說明軸瓦的承載及工作狀態(tài)正常。

      f)振動增長速度較快,30 min可增大180 μm,有時 20 min 可增大 180 μm。

      g)振動增大時段多發(fā)生在剛達額定轉速時,多次還發(fā)生在剛并網之后。

      根據振動的特征,基本確定了轉子與汽封的動靜碰磨造成轉子熱彎曲,進而引起振動增大。

      3.3 應對措施

      避免碰磨振動的根本對策是在檢修中合理確定汽封間隙的調整值,當機組已經檢修結束投入運行,若發(fā)生動靜碰磨,應從運行手段采取相應的措施。

      根據調節(jié)級溫度選擇合理沖轉參數,控制好蒸汽參數,保證汽溫不大幅波動。

      啟動過程根據調節(jié)級溫度、高中壓缸排汽溫度選擇合理軸封供汽溫度,充分疏水暖管后再投運。沖轉過程控制好軸封供汽溫度,嚴密監(jiān)視軸封供汽溫度,特別是高中壓軸封溫度,防止因軸封溫度突變引起軸封處動靜碰摩。

      預留充足的啟動時間,提前對汽輪機預暖,必要時增加沖車次數使汽輪機得到充分膨脹。

      優(yōu)化高壓和中壓調門的控制邏輯,合理分配高壓缸和中壓缸的進汽量。

      各瓦振動無異常方可并網,在機組并網后延長低負荷暖機時間并緩慢升負荷。

      動靜碰磨最大的危害是可能會發(fā)生大軸彎曲事故,據統(tǒng)計,彎軸事故90%是由轉軸碰磨引起的。機組啟動中,要重點對高中壓轉子2個軸瓦的振動重點監(jiān)視,關鍵點是振動的絕對值和變化增長的速率。首先過臨界轉速之前,與以往振動對比,本次啟動振動的絕對值明顯較大或者增長速度明顯較大,應果斷打閘停機,因為過了臨界轉速再停機,惰走過程還要再經過臨界轉速,可能造成振動的發(fā)散失控。若已經過了臨界轉速,當振動增長較快時,要在低于振動跳閘值提前打閘,防止事故的發(fā)生。

      打閘停機后,根據振動變化情況,應及時或提前破壞真空,轉速至零及時投入盤車運行,4 h后,撓度恢復正常值方可重新啟動。

      4 汽輪機積碳碰磨引起的振動

      4.1 積碳碰磨的振動數據

      2號汽輪機揭缸檢修后,機組啟動正常。運行2個月后,一至四瓦軸振產生波動現(xiàn)象,其中二瓦軸振波動量最大,隨著時間推移,振動波動量越來越大,至6月底,二瓦軸振最大波動至210 μm。波動趨勢見圖3,某2次波動數據見表1。

      4.2 振動特征及分析

      振動變化主要表現(xiàn)在高中壓轉子和1號低壓轉子的一至四瓦上。軸振變化大,瓦振變化小,說明軸瓦緊力及軸瓦的支撐系統(tǒng)剛度是正常的,故障原因應是轉子激振力變化引起的。

      每次變化時間約0.5~2 h,且振動變化后均恢復至穩(wěn)定狀態(tài)。每次變化時,一倍頻振動變化的角度基本一致,只是大小的不同,說明故障的角度基本恒定。

      從振動大小初步分析故障的軸向位置,應該距離二瓦較近。

      振動變化是可逆的,并且振動是緩慢變化的,應排除轉子上零部件的故障。振動與負荷變化無明顯關系,與中低對輪螺栓的連接緊力無關。

      振動與負荷、調門開度變化也無直接關系,振動變化以一倍頻為主,低倍頻的分量很小,說明振動變化不是自激振蕩引起的。

      振動波動時,軸瓦烏金溫度沒有發(fā)生變化,說明軸瓦的載荷沒有變化。

      圖3 波動趨勢圖

      圖4 汽機二瓦外油擋積垢碳化現(xiàn)場圖片

      振動變化時,蒸汽參數、軸封蒸汽溫度、真空、油溫、軸向位移、脹差等參數均無明顯變化,振動具有偶發(fā)性。但隨著時間的推移,偶發(fā)次數越來越多。

      根據振動特征,基本確定動靜碰磨使轉子臨時熱彎曲造成振動的不穩(wěn)波動。查閱多個參考文獻的案例,診斷結論為二瓦外油擋積垢碳化碰磨故障,7月份停機檢查確認了該故障原因,與之前的分析一致,處理后機組運行正常。

      表1 過熱器不同工況主要參數

      4.3 防范措施

      外油擋積垢碳化,必須具有一定的條件、且需要一段時間才會發(fā)生,具有以下特點[2]。

      a)積垢碳化的條件:首先要有灰塵,再者外油擋漏油或者有油煙,最后是在高溫作用下逐步形成。

      b)時間:密封齒間積垢碳化是逐漸形成的,一般在機組檢修后連續(xù)運行一段時間之后才出現(xiàn),短則數月即可發(fā)生,長則數年之后才發(fā)生。

      c)油擋積垢碳化易出現(xiàn)在高中壓轉子部分,即溫度較高的軸段,當然也有其他位置的個別案例。一般油污垢在高溫環(huán)境中才會碳化,才會形成質地堅硬的碳化物。

      針對積垢碳化的特點,建議采取以下防范措施。

      a)軸承箱油擋與高中壓缸保溫之間應有必要的空隙,一方面減弱高溫傳導,另一方面避免灰塵進入油擋。

      b)要保證外油擋周圍環(huán)境的清潔。在進行保溫工作時潤滑油系統(tǒng)要停運,尤其是不讓軸承箱內形成負壓。保溫工作結束后,使用負壓吸塵將油擋周圍附近的灰塵和保溫碎屑徹底清理干凈。還要將汽輪機軸承箱表面及汽輪機周圍的灰塵清理干凈。

      c)優(yōu)化油擋泄油孔的孔徑和數量的設計,保證回油的通暢。

      d)提高檢修質量,防止軸瓦油封環(huán)漏油。

      e)運行中調整維持主油箱負壓在最優(yōu)狀態(tài),既要避免油煙通過外油擋溢出,又要減少灰塵進入軸承箱油擋。

      f)正常運行期間,要保持高中壓缸化妝板內密閉空間衛(wèi)生的清潔。

      5 兩種碰磨故障振動特征比較

      汽封動靜碰磨和積碳動靜碰磨的機理均為,轉子產生了臨時的熱彎曲造成振動的增大,振動特征有如下相同之處。

      a)頻譜均是以一倍頻為主。

      b)振動相位均不穩(wěn)定。

      c)一般軸振幅值大于瓦振。

      兩種碰磨的區(qū)別。

      a)積垢碳化發(fā)生在機組正常運行中。汽封動靜碰磨在啟動中容易發(fā)生,也有運行中發(fā)生的。

      b)積碳碰磨振動是波動的,具有可恢復性,波動特征具有重復性。汽封動靜碰磨有時是波動的,有時是發(fā)散的,沒有規(guī)律性。

      c)每次積碳碰磨一倍頻振動變化角度基本一致。汽封動靜碰磨相位變化比較隨機。

      d)積碳碰磨振動是緩慢變化的。汽封動靜碰磨振動變化較快。

      e)汽封動靜碰磨受蒸汽參數的影響較大。積碳碰磨與機組運行參數無關。

      f)積碳碰磨具有隨機的偶發(fā)性。汽封動靜碰磨不具有這種特性。

      g)積碳碰磨隨著時間天數的推移,越來越嚴重。汽封動靜碰磨不具有這種特性。

      h)一旦發(fā)生積碳碰磨,無法自行消失,也無相應的運行手段,只能停機處理。汽封動靜碰磨可以通過運行的手段逐步磨汽封而減輕甚至消除癥狀。

      i)汽封動靜碰磨一旦控制不好,有可能會造成轉子永久彎曲事故。積碳碰磨發(fā)展緩慢,目前尚無造成轉子永久彎曲事故的報道。

      6 結束語

      本文通過2種不同碰磨故障的比較分析,并提出了防范和應對措施,對同類型震動故障的分析處理有參考借鑒意義。

      參考文獻:

      [1] 施維新.汽輪發(fā)電機組振動及事故 [M].北京:中國電力出版社,2008:104-124.

      [2] 張衛(wèi)軍,曹作旺.汽輪機油擋積垢碳化摩擦振動的診斷 [J].熱力透平,2011(4):282-285.

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