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      矯直冷床區(qū)電氣設備信息化系統(tǒng)應用研究

      2018-05-14 09:06司斌
      絲路視野 2018年12期
      關鍵詞:數(shù)據(jù)交換數(shù)據(jù)采集

      司斌

      【摘要】本文簡單描述了中板矯直冷床電氣設備信息化系統(tǒng)應用研究,在具有通訊接口的SIMENSS7系列PLC系統(tǒng)上開發(fā)應用WINCC集中監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)生產(chǎn)故障處理信息化和數(shù)據(jù)庫化。

      【關鍵詞】PLC;數(shù)據(jù)采集;數(shù)據(jù)交換;WINCC

      一、任務的提出

      目前,鋼鐵行業(yè)控溫控軋和設備安全可靠的運行成了現(xiàn)階段保障產(chǎn)品質量的主要手段。而作為電氣工作者,就要提高對設備突發(fā)事故的判斷和及時處理問題的能力,但對于冷床和矯直機區(qū)域,由于現(xiàn)場設備、操作臺、控制柜及控制系統(tǒng)相隔較遠,以及操作人員對故障現(xiàn)象描述不清,往往需要三人以上同時去往不同地點進行排查,對生產(chǎn)及質量產(chǎn)生影響。為此決定對矯直冷床區(qū)的電氣設備進行信息化管理,通過PLC改造、增加數(shù)字化控制等手段并結合西門子公司的工業(yè)組態(tài)軟件,系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)字信息化監(jiān)控、報警、歸檔、趨勢曲線等功能。

      二、信息化監(jiān)控系統(tǒng)的組成

      矯直冷床區(qū)電氣信息化WinCC集中監(jiān)控系統(tǒng)組成,包括3#冷床S7-400PLC、矯直機區(qū)域S7-400PLC、3#冷床液壓站S7-300PLC、矯直機液壓站S7-300PLC、矯直機稀油站S7-300PLC、一套DP耦合器,和一臺裝有WinCCV6.0的工控機,以及相關的電氣設備數(shù)字化控制系統(tǒng)和現(xiàn)場操作臺。

      三、信息化數(shù)據(jù)的采集

      信息化系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的采集主要依靠西門子PLC,這里使用的是S7-400PLC及S7-300PLC,它實現(xiàn)了集中和分布式系統(tǒng)的集成的和低成本的系統(tǒng)解決方案。其中兩套主PLC為矯直區(qū)PLC和3#冷床區(qū)PLC。矯直區(qū)PLC用于接收矯直機液壓站和稀油站的站內(nèi)正常信號以及操作臺、直流控制柜及冷床外圍的一些相關連鎖信號,通過邏輯運算實現(xiàn)矯直機區(qū)及1#、2#冷床區(qū)的選擇性運轉和停止。3#冷床區(qū)PLC通過接收液壓站的站內(nèi)正常信號、操作臺指令信號、現(xiàn)場限位信號和變頻器狀態(tài)信號,來對相應的變頻器做出指令反應;兩套系統(tǒng)完全獨立,現(xiàn)增加一套硬件設施DP耦合器,完成兩套主PLC的信息化數(shù)據(jù)交換。輔助PLC為矯直機液壓站S7-300PLC,增加部分模擬量模板;矯直機稀油站歐姆龍PLC,現(xiàn)升級改造為S7-300PLC;3#冷床液壓站S7-300PLC,增加部分模擬量模板。每套S7-300PLC系統(tǒng)通過DP網(wǎng)線實現(xiàn)300站和400站之間的信息化數(shù)據(jù)交換,其中3#冷床、矯直機液壓站和稀油站S7-300PLC均用于接收油站里的開關量信號和采集相應的油溫、壓力、和液位等模擬量信號,經(jīng)過邏輯運算,為相應3#冷床和矯直機的正常運行提供必要條件。

      四、信息化數(shù)據(jù)的交換

      這里通過DP線把3#冷床區(qū)PLC、DP耦合器、矯區(qū)PLC以及工控機進行硬件連接,在3#冷床S7-400PLC中對DP耦合器進行硬件組態(tài),設置所在Profibus-DP上的訪問站地址,并設置接收的數(shù)據(jù)類型為開關量和模擬量,以及所占用的字節(jié)數(shù)。同樣在矯區(qū)S7-400PLC中也對同一個DP耦合器進行組態(tài),設置所在Profibus-DP上的訪問站地址,并設置發(fā)送的數(shù)據(jù)類型為開關量和模擬量,以及相同的占用字節(jié)數(shù)。并在矯區(qū)PLC中,對所需要監(jiān)控的數(shù)據(jù)進行再次編程和發(fā)送,使其發(fā)送的地址與在硬件組態(tài)中DP耦合器的分配地址相對應,以便通過通信協(xié)議進行數(shù)據(jù)的傳輸。在工控機中,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的邏輯連接,再通過建立過程變量,來實現(xiàn)所有通過DP線連接的PLC與工控機之間的數(shù)據(jù)交換。

      五、信息化數(shù)據(jù)的可視化

      工控機采用研華產(chǎn)品,內(nèi)裝西門子相關軟件和CP5613通訊卡。利用WinCC實現(xiàn)集成的人機界面系統(tǒng)和監(jiān)控管理系統(tǒng),其由以下幾部分組成:圖形編輯器:對冷床矯直機區(qū)域現(xiàn)場設備進行圖形編輯,把采集到的變量數(shù)據(jù)添加到相應圖形對象上。報警編輯器:對矯直機的兩臺電機和分段剪及液壓站等重要設備進行編輯,出現(xiàn)故障直接顯示故障代碼、故障點及故障原因。變量管理器:把采集到的數(shù)據(jù)變量統(tǒng)一進行顯示和歸檔,并可以通過趨勢和表格的方式顯示,以便查閱當前和以往的過程變化。

      另外WinCC的運行畫面又包含以下畫面:主畫面“流程總圖”,在流程總圖中可以看到矯直機區(qū)域設備和三個冷床區(qū)域設備的運行狀態(tài)、速度、電流等信息。畫面“油站參數(shù)”,用于顯示三個油站的運行情況。畫面“運行連鎖”,可以看到重要設備相關連鎖信息的狀態(tài),例如:矯直機的運行連鎖有矯直機液壓站信號、矯直機稀油站信號、3#冷床在下限位信號、3#冷床允許矯直機運行信號、矯直機主傳動柜接觸器吸合信號及操作臺主令動作信號,這些信號都是矯直機運行的必要條件,但又不是故障,在此圖中,可以直觀的監(jiān)控到矯直機不動作的原因所在。畫面“歷史數(shù)據(jù)”,可以查看系統(tǒng)所有參數(shù)前十天的數(shù)據(jù),以供閱分析運行狀態(tài)。畫面“報警總覽”,能夠在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時快速的查看報警點和報警位置。

      六、使用效果

      通過以上設備升級改造,實現(xiàn)了矯直冷床區(qū)設備運行狀態(tài)的實時顯示。通過WinCC趨勢曲線的變化實現(xiàn)了對矯直冷床區(qū)設備的預知預控。出現(xiàn)設備故障后,可以利用WinCC縮小排查故障范圍,實現(xiàn)故障的快速處理和人員的最優(yōu)化。實現(xiàn)了故障的快速處理和人員的最優(yōu)化,提高了產(chǎn)品質量和產(chǎn)品成材率,減少故障停車時間85%以上,對保障產(chǎn)品質量、獲得產(chǎn)品利潤起到了極為重要的作用。

      參考文獻

      [1]李孟興.以信息化實現(xiàn)電氣設備狀態(tài)檢修綜合評價[J].農(nóng)村電氣化,2010(12).

      [2]史偉.信息化技術在機械電氣設備管理的應用[J].機械管理開發(fā),2015(6).

      [3]石婕.電氣設備運行狀態(tài)檢測及信息化管理[J].科技創(chuàng)新與應用,2017(16).

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