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      一起真空浸漬設(shè)備真空抽不下的故障分析和改善措施

      2018-05-14 13:45:48吳睿聰陳方遒??
      科技風(fēng) 2018年9期
      關(guān)鍵詞:改善措施故障分析

      吳睿聰 陳方遒??

      摘要:真空壓力浸漬設(shè)備是高壓電機(jī)、變壓器等產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的重要工藝設(shè)備,設(shè)備的使用對(duì)真空度要求嚴(yán)格,本文闡述了一起真空浸漬設(shè)備真空度無(wú)法達(dá)到要求的案例,并進(jìn)行了故障分析以及提出了改善措施。

      關(guān)鍵詞:真空壓力浸漬;故障分析;改善措施

      1 概述

      真空壓力浸漬設(shè)備(又稱為VPI)是高壓電機(jī)、變壓器、電力電容器和紙絕緣的高壓電力電纜等電器和電工材料生產(chǎn)過(guò)程中重要的工藝設(shè)備,經(jīng)VPI工藝處理后,絕緣性能好,溫升降低,提高效率,增加機(jī)械強(qiáng)度,解決運(yùn)行過(guò)程中的松動(dòng)現(xiàn)象,防止短路等絕緣故障。該類型設(shè)備得到了廣泛的應(yīng)用,尤其是在干式變壓器等系列產(chǎn)品中。但是,由于設(shè)備使用年限過(guò)長(zhǎng),出現(xiàn)的故障問(wèn)題也逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。近年來(lái),VPI真空浸漆設(shè)備發(fā)生故障主要集中在真空系統(tǒng)中,比如長(zhǎng)時(shí)間抽不下真空、系統(tǒng)檢測(cè)不到真空度等,通過(guò)對(duì)問(wèn)題的分析和討論,積累經(jīng)驗(yàn),以便日后更好的處理相關(guān)問(wèn)題。

      2 VPI真空浸漆設(shè)備發(fā)生故障情況與分析

      2.1 故障情況

      某公司現(xiàn)有2臺(tái)VPI真空浸漆設(shè)備用于某型號(hào)變壓器器身的整體浸漆,工藝要求在≤200Pa的真空度下才可以進(jìn)行浸漆。發(fā)生故障的設(shè)備編號(hào)為999458的真空浸漆設(shè)備。

      2017年2月23日8點(diǎn)30分,該真空浸漆設(shè)備連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間抽真空不能滿足≤200Pa的工藝要求。

      2.2 現(xiàn)場(chǎng)檢查及初步分析

      該設(shè)備由浸漬罐、儲(chǔ)漆罐、真空抽氣系統(tǒng)、壓縮空氣儲(chǔ)氣加壓系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、輸回漆系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)和電器系統(tǒng)組成。經(jīng)維修人員對(duì)設(shè)備使用狀況進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn):各系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,電腦界面顯示正常,外部巡查無(wú)異常,但是真空度在200Pa左右即達(dá)到平衡,不再下降,經(jīng)初步分析應(yīng)該是真空抽氣系統(tǒng)或者與之相關(guān)的系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題。

      從上述分析將可能造成的原因列表,并將檢查情況匯總?cè)缦拢?/p>

      影響部件名稱影響因素描述檢修項(xiàng)目和結(jié)果備注

      1一級(jí)真空泵(普旭旋片泵)如不正常工作,將導(dǎo)致二級(jí)真空泵不能正常啟動(dòng)外觀檢測(cè)正常,無(wú)異音,真空泵油清澈無(wú)乳化。結(jié)論:正常

      2二級(jí)真空泵(2臺(tái)羅茨泵)如不能如不正常工作,將導(dǎo)致最終抽真空效率低下,不能達(dá)到規(guī)定要求或者階段工作時(shí)間延長(zhǎng)外觀檢測(cè)正常,無(wú)異音,真空泵油清澈無(wú)乳化。結(jié)論:正常

      3檢測(cè)部件(真空硅管)不能準(zhǔn)確反映設(shè)備的實(shí)時(shí)真空度,導(dǎo)致計(jì)量顯示和實(shí)際不相符1.在真空管路的另一位置測(cè)量數(shù)據(jù)差異不大。

      2.更換一個(gè)經(jīng)計(jì)量合格的硅管數(shù)據(jù)變化不大。結(jié)論:正常

      4冷卻系統(tǒng)會(huì)導(dǎo)致抽出空氣溫度較高,影響一級(jí)真空泵正常工作設(shè)定值為12℃,基本在12℃~13℃之間浮動(dòng),可以視為正常。

      5真空管路如有泄漏,會(huì)增加真空泵的負(fù)荷,在泵的抽速和漏率相等時(shí)會(huì)因平衡導(dǎo)致真空度維持在一個(gè)區(qū)域不變1.采用抽真空查看各法蘭有無(wú)異音,無(wú)異常。

      2.對(duì)真空管路施加0.02MPa正壓力,2小時(shí)后看是否有泄漏。結(jié)論:正常

      6罐蓋密封如有泄漏,會(huì)增加真空泵的負(fù)荷,在泵的抽速和漏率相等時(shí)會(huì)因平衡導(dǎo)致真空度維持在一個(gè)區(qū)域不變外觀檢查罐蓋沒(méi)有變形,密封圈清理干凈無(wú)損傷及異物。結(jié)論:正常

      從上述檢查可以發(fā)現(xiàn)與真空系統(tǒng)有關(guān)的部件工作基本正常。

      2.3 檢查結(jié)果的深層次分析

      我們?yōu)榉钦婵毡脤I(yè)廠家對(duì)其部件工作效率因手頭檢測(cè)手段不完善,不能通過(guò)對(duì)其主要性能指標(biāo)(如真空泵的抽氣量)進(jìn)行檢測(cè),來(lái)對(duì)其工作有效性進(jìn)行判斷。

      再者,真空管路的密封性能是影響真空狀態(tài)的主要因素,但管徑的大小也能直接影響真空泵的效率(或者是流量)的主要原因。排除其他因素后,究其原因主要應(yīng)是真空泵的工作效率和真空管路是否堵塞的問(wèn)題。因檢測(cè)真空泵難度比較大,先從較容易的真空管路檢測(cè)處理著手。

      拆開下部管路,可以明顯看到管壁有較多的粘稠膠狀漆液,用鐵器敲擊聲音低沉,通高壓風(fēng)從管路吹出較多的漆液(堵塞情況見(jiàn)附圖二、三),可以確認(rèn)管路存在堵塞問(wèn)題。

      為將管路徹底通透處理干凈,在環(huán)保的前提下,用火焰對(duì)管路進(jìn)行燒烤,完全去除漆液和灰燼,并在下部加開一個(gè)排污口,定期進(jìn)行排放,結(jié)合VPI管路現(xiàn)場(chǎng)布局對(duì)長(zhǎng)久運(yùn)行是否堵塞的影響,將原局部管路的“U”字型部位進(jìn)行改善。改善的要求主要有:

      ①真空管道“U”字型的安裝不科學(xué),管道堵漆不易清除;

      ②設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)是個(gè)盲區(qū);

      ③管道堵漆故障處理時(shí)勞動(dòng)強(qiáng)度大,不利于提高作業(yè)效率;

      ④長(zhǎng)時(shí)間在易燃易爆、有害氣體惡劣環(huán)境中作業(yè)、影響人體健康。

      3 改善措施及經(jīng)濟(jì)效果

      3.1 改進(jìn)實(shí)施

      ①將原來(lái)“U”字型管道安裝,改造為斜的“L”型,將管路中殘余漆液匯集到最低位置。

      ② 在管路最低位置的底部增加一個(gè)手動(dòng)排漆閥(見(jiàn)圖二),通過(guò)定期手動(dòng)排放,達(dá)到無(wú)耗排放(見(jiàn)圖三),縮短排放時(shí)間。

      ③ 制定定期排放余漆的管理制度,形成規(guī)范管路.

      3.2 改善效果對(duì)比

      3.3 改善經(jīng)濟(jì)效益分析

      ① 抽真空時(shí)間大大縮短,由原來(lái)90分鐘減少到15分鐘,即能達(dá)到200Pa以下,完全符合工藝的要求。

      ② 提高了真空泵的使用效率,延長(zhǎng)設(shè)備使用,達(dá)到提高精益管理的目的。

      ③ 故障處理簡(jiǎn)單化,發(fā)生管道堵漆故障時(shí)只需開啟排漆閥排漆即可,大大降低勞動(dòng)強(qiáng)度,有利于提高作業(yè)效率。

      ④ 縮短在易燃易爆、惡劣環(huán)境中的故障處理作業(yè)時(shí)間、減少有害氣體對(duì)人體健康的傷害。

      ⑤ 能源節(jié)約:

      1)電能:9kw×1.5小時(shí)=13.5度/罐。節(jié)約費(fèi)用:

      13.5度×1.025=35.95元/罐。

      2)絕緣漆:對(duì)管道排出的絕緣漆可回收再利用,降低生產(chǎn)成本。按每浸一次回收排放2.5kg絕緣漆(進(jìn)口),可節(jié)約

      2.5kg×14.38=35.95元。

      年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為:按該設(shè)備年運(yùn)行300天,每天浸6次計(jì)算:

      電能+絕緣漆=(13.84+35.95)×300×6=89622元/年。

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