孫亮 成利敏
摘 要:針對目前市場上出現(xiàn)的摩托車用磁電機定子涂敷工藝制鐵芯的線圈燒損問題,文章從定子線圈結(jié)構(gòu)、燒損機理及生產(chǎn)工藝過程中可能出現(xiàn)的問題等環(huán)節(jié)進行了分析并提出了相應(yīng)的解決對策,從而降低產(chǎn)品不良率,避免車輛在使用過程中出現(xiàn)線圈燒損問題。
關(guān)鍵詞:定子線圈;鐵芯;涂敷;絕緣
摩托車在人們的生活中已經(jīng)司空見慣,不足為奇,然而由于涉及到安全問題,人們對其質(zhì)量的要求也越來越高,這樣就要求摩托車生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)的零部件供應(yīng)商對產(chǎn)品的質(zhì)量把關(guān)越趨嚴(yán)格。摩托車結(jié)構(gòu)零部件繁多,但作為車輛的心臟——磁電機,則顯得尤為重要,摩托車用磁電機是為摩托車提供電力,保證摩托車正常行駛的關(guān)鍵部件,是發(fā)動機的重要組成部分,如果磁電機發(fā)生故障,則車輛無法正常行駛。而對于制造企業(yè)來講,意味著成本升高,顧客抱怨大,市場信譽低。因此,只有好的產(chǎn)品質(zhì)量才能贏得市場,為企業(yè)帶來更大的效益。
1 工藝概述及不良機理
讓我們先認(rèn)識一下磁電機定子線圈的生產(chǎn)工藝流程:
作為磁電機中故障率發(fā)生較高的組成部件定子線圈經(jīng)常出現(xiàn)燒損現(xiàn)象,主要以絕緣不良為主,那么導(dǎo)致線圈絕緣不良又有那些因素呢?通過對市場不良品的解剖分析發(fā)現(xiàn):鐵芯中含有多余的鐵屑是導(dǎo)致接地問題的主要原因。
首先我們分析一下線圈燒損的機理:鐵屑附著在涂敷層內(nèi), 線圈繞制后將漆包絕緣層輕度損傷,裝機使用后受環(huán)境高溫、振動等因素影響,絕緣層進一步破壞,最終造成線圈與鐵芯接地導(dǎo)通,接地部位溫度升高,引起線圈燒損。
2 不良現(xiàn)狀及原因分析
那么鐵屑又是以怎樣的形態(tài)存在于鐵芯中的呢?我們將生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的涂敷鐵芯接地不良品全部進行了解剖,并對發(fā)現(xiàn)的鐵屑按照形狀、大小進行分類匯總,經(jīng)統(tǒng)計分析后,鐵屑可分為三類:
2.1 片狀鐵屑
特點:
(1)鐵屑大小在Φ0.5~Φ1.3mm之間;
(2)鐵屑厚度在0.1mm范圍內(nèi);
(3)受過外力擠壓。
2.2 卷曲狀鐵屑
特點:
(1)屬于卷曲類,類似機械加工后產(chǎn)生的鐵屑;
(2)鐵屑長度在3.0mm范圍內(nèi);
(3)鐵屑厚度在0.25mm范圍內(nèi)。
2.3針狀鐵屑
特點:
(1)屬于針狀類,類似受摩擦力產(chǎn)生;
(2)鐵屑長度在1.6mm范圍內(nèi);
(3)鐵屑厚度在0.1mm范圍內(nèi)。
而且上述三類鐵屑均存在于鐵芯的涂敷層內(nèi),因此可以確認(rèn)鐵屑產(chǎn)生的環(huán)節(jié)應(yīng)在固化工序之前。那么,我們用魚骨圖對鐵芯的工藝流程中可能出現(xiàn)的鐵屑的環(huán)節(jié)進行分析:
通過魚骨圖對工藝流程的分析及現(xiàn)場的檢查確認(rèn),共找到以下4個重要因素:
(1)模具沖切刃口磨損。
當(dāng)模具沖切刃口磨損后不能及時修復(fù),從而造成落片毛刺變大,而毛刺過大會導(dǎo)致鐵芯直接接地,或者在后續(xù)折彎、鉚合等工序毛刺受力脫落產(chǎn)生鐵屑。
(2)護片折彎模具設(shè)計不合理。
在該工序現(xiàn)場出現(xiàn)的鐵屑,與以往部分不良品解剖出來的鐵屑,從外形、大小進行對比,確認(rèn)與片狀鐵屑相同。經(jīng)對護片折彎部位進行外觀檢查,發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品存在折彎壓痕嚴(yán)重及表面劃痕嚴(yán)重的現(xiàn)象。通過對折彎下模圓角進行檢查,檢查結(jié)果為R1.6,由于此圓角過小,導(dǎo)致折彎時護片受到瞬間大的摩擦力,從而造成護片表面嚴(yán)重壓痕,產(chǎn)生鐵屑。經(jīng)對折彎模具R角及內(nèi)側(cè)表面進行檢查,發(fā)現(xiàn)粗糙度較差,經(jīng)檢測達到Ra3.2,由于粗糙度較大,導(dǎo)致護片折彎表面嚴(yán)重劃痕,從而產(chǎn)生鐵屑。
(3)護片螺紋孔口去毛刺工序設(shè)置順序不合理。
該工序產(chǎn)生大量的碎鐵屑,加工后雖對鐵屑進行清除,但仍有混入鐵芯護片中鐵屑的隱患。經(jīng)確認(rèn)以往解剖的不良品鐵屑中,有部分鐵屑與此工序發(fā)現(xiàn)卷曲狀鐵屑大小、形狀相同,由此可見部分不良品中的鐵屑來源于此工序。
(4)鉚合工裝設(shè)計不合理。
在現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn):鉚合工裝上吸附鐵屑,通過與以往部分不良品解剖出來的鐵屑,從外形、大小進行對比,確認(rèn)與針狀鐵屑相同。經(jīng)確認(rèn),鉚合時鐵芯在工裝上定位,存在過定位問題,造成工裝上的鐵芯極定位塊與鐵芯極側(cè)面干涉,摩擦產(chǎn)生劃痕,進而出現(xiàn)鐵屑。
3 解決對策
針對上述4項主要原因,分別制定以下對策:
(1)調(diào)查現(xiàn)有落片模具狀態(tài),對不符合毛刺封樣樣品的模具,進行修模或重新開模。同時對模具狀態(tài)進行有效監(jiān)控,制定鐵芯落片模具修模履歷表,要求模具負(fù)責(zé)人按照修模時機對模具定期修整,并填寫落片模具修模履歷表。
(2)增大護片折彎工裝下模折彎處圓弧,護片打彎工裝下模折彎處圓弧由R1.6更改為R4,降低打彎時的沖擊強度。同時,增加護片打彎工裝下模折彎處圓弧及內(nèi)腔表面粗糙度要求,規(guī)定粗糙度達 到Ra1.6以下,從而減小護片與圓角處的摩擦力。
(3)將鐵芯護片去毛刺工序由涂敷前調(diào)整至涂敷固化后,徹底避免涂敷層內(nèi)混入該工序鐵屑的可能性。
(4)更改鉚合工裝,將下模中不影響鉚合質(zhì)量的鐵芯極定位塊去除,避免與鐵芯表面摩擦干涉。
4 結(jié)語
通過對上述分析的主要原因及針對性的制定解決對策,經(jīng)過實踐操作檢驗,產(chǎn)品由于鐵芯鐵屑接地導(dǎo)致的不良率由過去的500ppm降至40ppm,產(chǎn)品的品質(zhì)有明顯的提升。而在工業(yè)實際加工過程中仍有其它諸多因素導(dǎo)致不良,如原材料本身是否清潔、作業(yè)人員是否按規(guī)程操作、鐵芯的清洗工序是否嚴(yán)格等??傊?,提升產(chǎn)品質(zhì)量是每一個企業(yè)追求的目標(biāo),只有嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量才能讓品牌立于市場不敗之地。
作者簡介:孫亮(1979-),男,漢族,河北廊坊人,本科,初級,研究方向:產(chǎn)品研發(fā);成利敏(1981-),女,漢族,河北廊坊人,碩士,中級,研究方向:教育教學(xué)。