汪韜
摘要:由于在變電站當中大量接入分布式電源,變電站內部備用電源自動投入裝置動作時間被延長,這樣將無法快速投入備自投,此次研究主要對變電站在接入DG之后對備自投裝置延時的影響進行分析。
關鍵詞:分布式電源;變電站;備自投;應用探討
在電力系統(tǒng)當中,備自投裝置是能夠確??煽啃怨╇娝O立的自動裝置。在電力系統(tǒng)當中已經(jīng)廣泛應用備自投裝置。該裝置在一次系統(tǒng)接線方面存在不同的方式,但是其基本原則比較一致。
1 分布式電源接入對備自投時延的影響
1.1 QF1對側開關無重合閘功能
當電源進線故障,對側保護動作,這樣就會導致母線缺少工作電源,此時需要立即啟動電源裝置,跳QF1之后閉合QF2,這樣能夠恢復供電。然而因為接入DG,突然失去系統(tǒng)電源,導致DG與Ⅰ母,Ⅱ母之間形成短時孤島,由于存在DG,將使Ⅰ母與Ⅱ母上存在電壓,備自投只能在無電壓情況下才能接入,因此就需要等到DG失穩(wěn)之后才能夠借助于穩(wěn)控裝置切除DG,之后才能接入備自投。所以接入DG使備自投的啟動時間延長。
1.2 QF1對側開關有重合閘功能
當沒有接入DG時,如果系統(tǒng)電源進線存在瞬間故障情況,QF1對側開關跳開之后,在進行延時檢查之后沒有發(fā)現(xiàn)電壓時將會出現(xiàn)自動重合情況,此時不需要投入備自投也能夠恢復供電。如果系統(tǒng)電源出現(xiàn)永久性故障,重合開關之后又一次跳開,這時需要接入備自投。因此,備自投裝置需要經(jīng)過延時才能夠與對側開關重合閘時間錯開,該階段需要花費較長的時間。當接入DG之后,由于存在DG,將會造成QF1對側開關檢查電壓的功能消失,如果此時使用檢同期重合方式,將無法進行重合。如果此時進行手工自動重合,將會導致沖擊DG,并且對其產(chǎn)生破壞影響。所以,在接入DG之后重合閘將會失去立即恢復瞬時故障的能力,這樣將會延長備自投的動作時間。因此判斷針對具備DG的變電站,不適宜將重合閘安裝在進線開關上,需要利用備自投在較短時間內恢復負荷供電。
2 解決方法及實現(xiàn)
如果忽略孤島運行基礎之上處理DG接入問題,那么應用備自投裝置的關鍵之處在于沒有系統(tǒng)工作電源支撐之下,如何能夠對工作母線上的DG接入問題進行立即切除。
2.1 解決方法
為了能夠對DG接入立即可靠進行切除,可以通過以下解決方案。
(1)使用全面速動的光纖縱差保護替代原有的進線線路保護方式。一旦進線線路出現(xiàn)故障問題,并且線路兩側的開關出現(xiàn)同時跳閘時,聯(lián)跳DC接入開關,備自投在確定無電壓情況下進行啟動,這樣能夠提升備自投的速度。該項方案的弊端在于具有較高的改造成本。
(2)需要將監(jiān)控裝置安裝在開關QF1處,該監(jiān)控裝置能夠對QF1的電流,功率,電壓等進行檢測。
按照設定的運行方式能夠看出,當電力系統(tǒng)處于正常運行狀態(tài)時,開關QF1的功率流向主要為線路母線的方向。如果電源的進線線路出現(xiàn)故障,由于存在DG,這時將導致QF1功率方向為母線指向線路。如果由于其他原因造成對側開關出現(xiàn)誤跳情況,此時進線電源就會消失,如果此時Ⅰ母存在電壓,然而流經(jīng)QF1的電流為零。所以,如果檢測到QF1處功率方向為母線方向,那么在QF1跳開之后將會立即切除DG接入開關。
然而該種方案的不足之處在于如果上一級變電所當中相鄰系統(tǒng)電源進線出現(xiàn)故障時,將會導致功率元件出現(xiàn)誤動作情況。為了降低其產(chǎn)生誤動作情況,可以使用下述方式進行優(yōu)化。(1)需要設置電流門檻值,如果功率元件工作在相同時間內流過QF1,那么為了確保監(jiān)控裝置出現(xiàn)動作出口,需要將該處的電流設置在門檻值以上。需要根據(jù)上級變電所母線出現(xiàn)兩相短路故障時的靈敏度對電流門檻值進行調整。(2)通過方向距離保護方式,根據(jù)線路全長對保護動作值進行修正和調整。
通過改進以上方法之后,能夠在較大程度上降低誤動作情況。即使出現(xiàn)誤動作情況,也能夠利用立即投入備自投裝置對其進行彌補。為了防止出現(xiàn)誤動作,需要將備自投裝置進行3秒延長方式進行調整,但是該種調整方式將會使備自投的動作時間延長,因此兩種方式都具有優(yōu)勢和不足。
第二種方案會較小改動變電站設備,具有較低的成本,還能夠將備自投與其他方式進行聯(lián)合應用。例如變壓器自投和分段備自投等,以上都能夠借助于相應的技術措施進行優(yōu)化改進。
2.2 實現(xiàn)
為了確保在合閘之前,QF2上的DG已經(jīng)跳開,此次研究需要改進備自投方式,需要將QF7作為跳位設置在備自投門與合閘處,并將其作為必要的輸入條件。只有滿足以上條件才能確保QF2實現(xiàn)延時合閘情況。等到母線恢復供電之后,可以借助于開關QF7跳閘返回信號的檢測,使備自投裝置能夠檢測到母線電壓存在狀態(tài),以及QF7線路側無壓條件,之后通過備自投裝置的開關節(jié)點向QF7發(fā)出合閘指令。DG機組需要借助于端口檢同期裝置在變電站系統(tǒng)當中重新接入,并且恢復供電。
3 結論
綜上所述,本文主要是以DG接入單側電源典型終端變電站為主要研究對象,全面研究了接入DG之后影響變電站備用電源自投的程度,按照以上影響問題提出針對性地解決措施。接入DG之后將備自投的啟動時間延長;不能將重合閘安裝在接入DG 的變電站的電源進線當中,能夠利用備自投裝置對負荷恢復供電;為了使備自投動作時間縮短,此次研究提出兩種解決方案:其一,使用全面速動的光纖縱差保護替代原有的進線線路保護方式,其二,在開關QF1處安裝監(jiān)控裝置,通過實際研究分析可以看出,建議推廣使用在開關QF1處安裝監(jiān)控裝置方式。
參考文獻:
[1]李睿,覃爽.變電站110kV備自投裝置事故反思及改進措施[J].電工技術,2016,22(09):2123.
[2]劉紀堂.一起110kV變電站備自投裝置誤動的事故分析[J].科技與創(chuàng)新,2016,16(16):146147.
[3]袁文.某110kV變電站備自投裝置拒動異常分析[J].通訊世界,2017,18(22):142143.