張建潑
摘要:老撾人民民主共和國瑯勃拉邦省巴烏縣境內(nèi),巖溶復(fù)雜地層鉆探施工,經(jīng)施工方案、工藝的不斷改進(jìn)與完善,克服困難,圓滿順利地完成了該工程項(xiàng)目。
關(guān)鍵詞:老撾瑯勃拉邦省巴烏縣;溶洞、裂隙;施工;改進(jìn);圓滿完成工程項(xiàng)目
1 項(xiàng)目概況
該項(xiàng)目位于老撾瑯勃拉邦省巴烏縣北部山區(qū),屬于中高山侵蝕喀斯特地貌,為白云質(zhì)灰?guī)r,地層破碎復(fù)雜,溶洞、裂隙發(fā)育,主要是用鉆探工程對(duì)1-16線之間的V-1礦體進(jìn)行控制,控制807中段及其以下80m/160m深度礦體的變化情況,力求增加333類別資源。
2 地質(zhì)背景
礦床類型為低溫?zé)嵋何g變巖型、低溫?zé)嵋何g變破碎帶型和紅土型表生礦床。金礦主要賦存在二疊系灰?guī)r中,二疊系灰?guī)r在長期的構(gòu)造活動(dòng)中整體發(fā)生強(qiáng)烈的韌性剪切和多期脆性,巖石整體不同程度的碳酸鹽化并發(fā)育多期碳酸鹽脈。礦化主要受3400-3500、200兩組斷層構(gòu)造控制。
3 一期施工
班子成員反復(fù)研究,合理安排,施工鉆孔4個(gè):ZK122(278m)、ZK81(170m)、ZK41(210m)、ZK121(188m),累計(jì)完成工作量846m。開動(dòng)2.37臺(tái)月,臺(tái)效357m,純鉆率僅38.9%。
3.1 設(shè)備
投入鉆探設(shè)備10余臺(tái)套。其中12.5m鉆塔一副、XY44型鉆機(jī)1臺(tái)套、495柴油機(jī)2臺(tái)套(備用1臺(tái))、BW150型泥漿泵2臺(tái)套(備用1臺(tái))、攪拌機(jī)1臺(tái)套、30KW發(fā)電機(jī)組2臺(tái)(備用1臺(tái))、繩索取心夾持器2臺(tái)(備用1臺(tái))、電焊機(jī)1臺(tái)、潛水泵2臺(tái)、對(duì)講機(jī)4部、繩索絞車2臺(tái)(備用1臺(tái))、拖拉機(jī)1臺(tái)(運(yùn)送生產(chǎn)材料)、測(cè)斜儀2套、液壓起重機(jī)1臺(tái)套、各種處故器具一臺(tái)套。
3.2 管材與繩索取心鉆具
共投入管材、鉆具≮2000m。其中127mm井壁管23m、108mm井壁管120m、鉆具2套、95mm鉆具3套(含1套繩索取心鉆具)、89mm井壁管150m、89mm繩索鉆桿≮200m、75繩索鉆具6套(含12根內(nèi)管)、71mm繩索鉆桿≮1000m、15"水管(鐵)800m、各種打撈工具近5套。
3.3 護(hù)壁材料與沖洗液
鈉土15d、聚丙烯酰胺2d、纖維素1d、各種堵漏劑2d、切削膏2000kg、其它堵漏材料(鋸末等)5d。
3.4 護(hù)壁措施
(1)使用比重大、粘度大、失水量小的泥漿。
(2)鈉土、鋸末等材料封堵裂隙。
(3)保證冷卻、排粉,降低泵量。
(4)控制起下鉆速度、次數(shù)。
3.5 鉆進(jìn)方法
(1)開孔口徑130mm,使用硬質(zhì)合金鉆頭鉆進(jìn)。鉆穿覆蓋土層,見到原巖后,下入127mm井壁管。
(2)換110mm口徑,采用金剛石雙管鉆進(jìn)。鉆進(jìn)施工中需逐漸加長鉆具,鉆進(jìn)至50%孔深,見完整的巖層時(shí),下入108mm井壁管。
(3)換95mm金剛石繩索取心鉆進(jìn)工藝。如出現(xiàn):蹩車、泵壓升高、回次結(jié)束后鉆具下不到孔底、無法加入鉆桿等情況時(shí),提鉆換95mm薄壁鉆頭進(jìn)行跟管鉆進(jìn)至鉆機(jī)動(dòng)力負(fù)荷不允許的情況下,下入89mm井壁管。
(4)換75mm金剛石繩索取心鉆進(jìn)工藝。如出現(xiàn):孔內(nèi)沖洗液嚴(yán)重漏失、孔壁坍塌、掉塊嚴(yán)重、回轉(zhuǎn)阻力驟增等不正常情況時(shí),采用跟管鉆進(jìn)直至施工無法進(jìn)行為止。
4 二期施工
重點(diǎn)在施工方案及工序流程兩方面改進(jìn),取得了明顯效果。施工鉆孔2個(gè):ZK82、ZK123,完成工作量653.7m。開動(dòng)1.03臺(tái)月,純鉆率超過55%(是一期工程的1.41倍),臺(tái)效643.78m(是一期工程的1.78倍)。其中:ZK82鉆孔臺(tái)效為572.8m,ZK123鉆孔臺(tái)效為720.9m,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于一期工程,圓滿完成此次工程項(xiàng)目。以ZK82鉆孔為例。
4.1 多層井壁管隔離法
重新調(diào)整鉆孔結(jié)構(gòu),開孔用130mm,穿過第四系松散的覆蓋層,見到原巖后,下入127mm井壁管,隔離夾泥、裂隙、掉塊、溶洞層3層,用110mm、95mm口徑鉆進(jìn),鉆穿裂隙、溶洞等主要漏失層后,下入108mm、89mm井壁管,隔離夾泥、裂隙、掉塊、溶洞層18層。井壁管底部要選擇較完整的巖層,投泥球,下錐形鉆頭搗實(shí)、擠壓封死。
4.2 沖洗液回灌法
金剛石繩索取心鉆進(jìn),鉆桿與孔壁環(huán)狀間隙小,沖洗液循環(huán)阻力大,孔內(nèi)極易產(chǎn)生抽吸作用,對(duì)孔壁會(huì)造成一定影響,因此采用沖洗液回灌法。
為避免因沖洗液柱下降,造成地層壓力與孔內(nèi)液柱之間的壓力差增大,而導(dǎo)致孔壁坍塌,提下鉆具時(shí),先打撈內(nèi)管總成,向孔內(nèi)注入一定量的沖洗液。
4.3 工序流程
該鉆孔下入孔內(nèi)127mm井壁管21.6m,隔離夾泥、裂隙、掉塊、溶洞層3層;108mm井壁管110m,是設(shè)計(jì)深度的33%,隔離夾泥、裂隙、掉塊、溶洞層8層;89mm井壁管235m,是設(shè)計(jì)深度的78%,隔離夾泥、裂隙、掉塊、溶洞層10層。施工難度最大是在150180m孔段。鉆進(jìn)過程中鉆機(jī)回轉(zhuǎn)阻力大,蹩車現(xiàn)象,沖洗液全部漏失等復(fù)雜情況再次出現(xiàn)。觀察每個(gè)回次提取出的巖心均為松散破碎的方解石夾紅土狀,時(shí)常伴有手指粗細(xì)般的小裂隙??紤]到下部還要鉆進(jìn)>100m孔深,決定邊堵漏邊鉆進(jìn)。在每個(gè)回次結(jié)束后,投內(nèi)管之前,視回次進(jìn)尺量,從89mm鉆桿內(nèi)灌入10~40LPHP+鋸末,輕壓慢轉(zhuǎn),開泵進(jìn)行堵漏。為了消除蹩車現(xiàn)象,降低回轉(zhuǎn)阻力,從孔口順鉆桿外壁隨鉆送入皂化油液,通過回轉(zhuǎn)激振在鉆桿外壁形成潤滑,從而在潤滑減阻方面達(dá)到了一定效果。泥漿配比性能不變,頂漏鉆進(jìn)。由于孔內(nèi)水位太低,幾乎為干孔,投放內(nèi)管總成時(shí)必須用打撈器勾住,開動(dòng)絞車送入。在孔內(nèi)無水的情況下,因標(biāo)準(zhǔn)脫卡器太重,容易墩脹,不僅不會(huì)安全脫卡,還會(huì)造成事故。為了提高打撈內(nèi)管成功率,機(jī)臺(tái)采用了行之有效的短脫卡器進(jìn)行脫卡,安全方便,效果比較好。該孔最終達(dá)到了設(shè)計(jì)二次延深深度,工程質(zhì)量滿足了甲方及設(shè)計(jì)要求。
5 結(jié)語
(1)樹立信心,勤于研究,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),完善施工方案。
(2)合理操作,嚴(yán)把開孔、沖洗液攪拌環(huán)節(jié)。
(3)強(qiáng)化質(zhì)量觀念,增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)。
(4)注重技術(shù)改進(jìn),創(chuàng)新。
參考文獻(xiàn):
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