李建宏
(山西通才工貿(mào)有限公司,山西曲沃 043409)
高速線材車間主要生產(chǎn)HRB400E盤螺建筑鋼筋和部分優(yōu)質(zhì)品種鋼和號鋼,基于降合金成本考慮,采用低合金低溫細(xì)晶粒軋制技術(shù)達(dá)到建材性能指標(biāo),對水壓、水溫、水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提出更高的要求,濁循環(huán)水冷卻效果對成品質(zhì)量及軋輥壽命影響極大,對生產(chǎn)順行起到關(guān)鍵作用。濁環(huán)水冷卻部位主要有:加熱爐水封槽、出爐輥道及軸承座、1~16架軋輥及導(dǎo)衛(wèi)、17~28架輥環(huán)及導(dǎo)衛(wèi)、1~6號穿水箱噴淋系統(tǒng)等;同時通過回水帶走氧化鐵皮粉末、油污、及其它各類粉塵進(jìn)入旋流井沉淀后通過抓斗撈出運(yùn)走,防止氧化鐵皮堆積。
根據(jù)工藝需求穿水壓力從設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)0.5 MPa提高到0.8 MPa。解決辦法:在穿水支管增加兩臺(一用一備)雙吸離心泵做增壓泵使用,增壓后穿水箱壓力達(dá)到0.8 MPa以上,從而解決了壓力不足問題。
濁環(huán)水質(zhì)濁度改造前長期超過標(biāo)準(zhǔn)值20 NTU。濁環(huán)水污染源有軋制過程帶來的氧化鐵皮等金屬顆粒、空氣及地面帶入粉塵、軋機(jī)軸承和導(dǎo)衛(wèi)軸承潤滑油、減速機(jī)及液壓系統(tǒng)漏油等。其中500 μm以上的氧化鐵皮等固體顆粒自由沉淀到旋流井井底,通過抓斗抓出運(yùn)走。其余細(xì)小顆粒大部分留在水中懸浮,油類物質(zhì)懸浮在水中或以浮油形式存在,如果這些污染物不處理掉,水質(zhì)濁度和含油量超標(biāo),給生產(chǎn)帶來帶來的危害巨大:如軋輥輥槽使用壽命縮短,增加軋輥消耗和換輥換槽時間;管道內(nèi)壁積垢、噴嘴堵塞導(dǎo)致冷卻不良引起斷輥、爆輥等事故;穿水噴嘴堵塞流量降低引起成品力學(xué)性能和表面質(zhì)量不合格;工藝件積泥過多增加清理的工作量并且污染環(huán)境等等。
稀土磁盤機(jī)隨著使用時間延長,維護(hù)跟不上,磁盤吸附處理能力減弱,刮渣條變形磨損等因素的影響,懸浮物去除率低于70%,處理效率越來越差,部分未處理掉的油泥進(jìn)入調(diào)節(jié)池沉淀,根據(jù)以往實踐統(tǒng)計每5~8個月積泥厚度達(dá)池高的1/3,污泥沉積太多會帶入系統(tǒng),水質(zhì)隨之惡化,如果積泥堆滿調(diào)節(jié)池會造成停產(chǎn),所以需要及時清理掉。受場地工具等因素限制,平時無法進(jìn)行清理,需要等到大修期間才能集中清理,對生產(chǎn)造成隱患。
其它方面存在不足也會影響水冷效果,比如:濁環(huán)泵組出水部分沒有設(shè)計過濾系統(tǒng),經(jīng)常有異物雜質(zhì)進(jìn)入用戶點,堵塞工藝噴嘴,因缺水造成生產(chǎn)事故;還有操作維護(hù)方面的疏忽等因素也會導(dǎo)致冷卻效果差不能滿足用戶要求。
圖1 原水處理工藝流程圖
夏季水溫規(guī)定最高不超過35℃,為了彌補(bǔ)水溫升高造成的不利影響,以往采取多開備用泵的做法,這樣勢必造成濁環(huán)系統(tǒng)循環(huán)水量增加,旋流井提升泵滿負(fù)荷運(yùn)行,因備用泵全部投用,也帶來設(shè)備隱患,還有電負(fù)荷增加,水處理量增加、水質(zhì)下降等一系列副作用,必須進(jìn)行改進(jìn)。
原水處理工藝流程見圖1。
從圖1可以看出,主要水處理設(shè)備僅為稀土磁盤,水質(zhì)濁度指標(biāo)主要取決于它的功能效果,因此合理發(fā)揮藥劑絮凝和稀土磁盤的吸附除泥作用至關(guān)重要。
2.1.1 稀土磁盤原理介紹
稀土磁盤利用稀土釹鐵硼永磁材料,通過稀土磁盤的聚磁組合,實現(xiàn)工作空間的高磁場強(qiáng)度和高磁場梯度,使軋鋼廢水中鐵磁性物質(zhì)微粒及絮凝吸附在其上的非磁性物質(zhì)微粒和油渣,在磁場力的作用下克服流體阻力和微粒重力等外力,產(chǎn)生快速定向運(yùn)動,吸附在稀土磁盤表面,將廢水中的懸浮物和油吸附分離出來,再通過隔磁卸渣裝置將稀土磁盤表面的吸附物刮下,刨入螺旋槽,經(jīng)螺旋桿旋轉(zhuǎn)將渣送出,進(jìn)入壓榨機(jī)脫水分離,從而實現(xiàn)濁環(huán)水的凈化和循環(huán)利用。
2.1.2 濁度不合格原因分析
(1)本系統(tǒng)濁環(huán)水在進(jìn)入稀土磁盤前必須使非鐵磁性物質(zhì)和油類與鐵磁性物質(zhì)絮凝,即采用加藥絮凝反應(yīng),絮凝是指在水中投加絮凝劑,水中懸浮物形成大而密實的絮體,通過稀土磁盤快速沉降吸附處理,從而達(dá)到凈化水的目的。軋制過程產(chǎn)生的氧化鐵皮細(xì)小而量大,對絮凝條件要求較高,而從旋流井提升泵到稀土磁盤的水管路只有30 m長,管道混合器加藥點在提升泵出口總管位置,絮凝劑與水中氧化鐵皮等雜質(zhì)混合反應(yīng)時間短,不能形成粗大密實的礬花,而形成小而不實的礬花進(jìn)入稀土磁盤機(jī),所以雜質(zhì)處理不徹底,這一點可以從出水有明顯的繼續(xù)絮凝現(xiàn)象觀察到。
(2)本系統(tǒng)設(shè)計工藝沒有在稀土磁盤機(jī)后邊加裝過濾工藝,所以極難達(dá)標(biāo)。
(3)濁環(huán)水流量大,旋流井提升泵根據(jù)水位自動調(diào)整開泵臺數(shù),導(dǎo)致出水量波動大不利于藥劑絮凝,旋流井提升泵短時間內(nèi)最大水量超過3600 t,并且水經(jīng)過稀土磁盤機(jī)的速度較快,稀土磁盤實際配置處理能力為1200t/h×3,選型較小,所以除泥效果差。
(4)稀土磁盤滿負(fù)荷運(yùn)行,刮泥除泥部件有磨損變形,如果維護(hù)跟不上同樣會影響除泥效率。2.1.3 改造方案
綜合以上水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的原因,考慮到場地局限性和經(jīng)費(fèi)等因素,擇優(yōu)采用增加旋流井提升泵到稀土磁盤入口管道之間距離的方案,該方案占地少、投資小見效快。改造前管路長約30 m,管徑DN700,按3500 t/h的過水量、流速為2.5 m/s計算,藥劑與水的反應(yīng)時間為12 s左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到絮凝要求最短時間30 s以上。改造方法:管道通徑不變,從進(jìn)入稀土磁盤機(jī)進(jìn)口前埋地管道截斷,并以此為起點,依據(jù)現(xiàn)場地勢條件,繞調(diào)節(jié)池平臺過道方向一周架設(shè),延長至稀土磁盤地埋管道南側(cè)入口母管為碰點連接,改造后管道總長增加約60 m,在原基礎(chǔ)上長度增加約2倍。并且絮凝時間延長到35 s以上,為絮凝反應(yīng)提高充分時間。改造前后濁度值隨機(jī)抽查對比表1、表 2所示。
表1 改造前水質(zhì)濁度抽查統(tǒng)計表
表2 改造后水質(zhì)濁度抽查統(tǒng)計表
從表1、2看出,改造前平均濁度為42.6 NTU,數(shù)值變化波動大。改造后濁度平均值為13.9 NTU,數(shù)值穩(wěn)定,符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值20 NTU以內(nèi),改造是成功的。
稀土磁盤未處理掉的部分油泥沉積在調(diào)節(jié)池底部形成積泥,因設(shè)計缺陷旋流井抓渣行車運(yùn)行范圍沒有覆蓋到調(diào)節(jié)池上部,無法在生產(chǎn)過程中隨時進(jìn)行打撈清理。改造方法:把天車軌道向調(diào)節(jié)池方向東延10 m,使之能夠覆蓋整個調(diào)節(jié)池上部,方便平時抓撈污泥,規(guī)定每旬至少對調(diào)節(jié)池抓撈一次,保持調(diào)節(jié)池?zé)o過多的積泥。
分別在AB線低壓濁環(huán)泵和中壓濁環(huán)泵出口總管加裝四臺800 m3/h和1500 m3/h的不銹鋼自清洗過濾器,過濾精度為0.2 mm。規(guī)定每周反洗一次或壓差達(dá)到0.05 MPa自動反洗。反洗周期時間制定應(yīng)合理,反洗過頻鋼刷容易脫毛損壞,且排污閥如果存在故障不能關(guān)閉,發(fā)現(xiàn)不及時會大量跑水;如果反洗周期太長管道過濾器積泥過多壓差增大,影響過濾效果和供水流量,因此反洗周期要根據(jù)生產(chǎn)實踐合理設(shè)定。
2.4.1 為了提高稀土磁盤機(jī)除泥效率,每半年更換一次刮渣條,并清理檢查一次稀土磁盤進(jìn)水側(cè)過濾網(wǎng)防止進(jìn)水堵塞不暢,勤點檢維護(hù),保證稀土磁盤全負(fù)荷正常運(yùn)行。
2.4.2 在線加強(qiáng)維護(hù):利用平時交接班時間更換或清理軋輥冷卻噴嘴,防止異物堵塞噴孔造成因缺水發(fā)生爆輥或軋槽掉塊事故。
2.4.3 每次大修之后生產(chǎn)之前去掉水腿,開泵沖洗管路系統(tǒng),沖洗時間不能低于10 min,將管路檢修帶入的污染物沖洗干凈再裝機(jī)。
2.4.4 穿水箱工藝噴嘴改用高效噴嘴,提高冷卻水利用效率,降低用水量。
2.4.5 由于濁環(huán)回水中懸浮物含量會隨著生產(chǎn)節(jié)奏、操作條件等因素的變化而變化,每班要對水質(zhì)進(jìn)行化驗分析,根據(jù)化驗結(jié)果適當(dāng)調(diào)整藥劑投加量,保證水質(zhì)合格率達(dá)到95%以上。
濁水溫度如果超過35℃,對成品性能質(zhì)量影響較為明顯,一般采用增加濁環(huán)供水流量的方法進(jìn)行彌補(bǔ),但是供水設(shè)備配置能力是有限的,所以要考慮采用其它方法最大限度控制水溫不能過高。防范措施:
(1)濁環(huán)水冷卻塔填料由原來的薄膜填料改為網(wǎng)格式填料,防止填料表面粘貼污泥多而堵塞,通過改變填料中水流與空氣流交換比例,提高換熱效率,將填料的交換效率發(fā)揮到最好水平;
(2)對冷卻塔風(fēng)機(jī)PLC控制系統(tǒng)改造,以供水水溫值為基準(zhǔn),自動調(diào)節(jié)開啟數(shù)量。共4臺風(fēng)機(jī),運(yùn)行方式設(shè)置為:濁環(huán)水溫10℃以下全停;濁環(huán)水溫度10~20℃范圍以下開2臺風(fēng)機(jī);濁環(huán)水溫20~28℃開3臺風(fēng)機(jī);濁環(huán)水溫28℃以上開4臺風(fēng)機(jī)。改變以往全天24 h風(fēng)機(jī)無序啟停的狀況,在節(jié)電基礎(chǔ)上達(dá)到降低水溫的目的。
(3)根據(jù)每班水質(zhì)化驗結(jié)果,當(dāng)電導(dǎo)率大于8000 μS/cm時,進(jìn)行濁環(huán)池底部排污,置換部分新水,防止管道水嘴結(jié)垢堵塞降低冷卻效果。
(4)當(dāng)檢修停機(jī)時間超過一小時時,遠(yuǎn)程操作關(guān)停濁環(huán)泵,減少電耗和空載運(yùn)行產(chǎn)生熱量引起水溫升高。
當(dāng)含油量大于6 mg/L,會影響
冷卻效果和成品表面質(zhì)量,嚴(yán)重時成品表面容易氧化。通過稀土磁盤處理油量最多占總含量40%,大部分浮油要通過浮油回收機(jī)去除,除油機(jī)配置數(shù)量要充足,并且保持全天正常運(yùn)行;加強(qiáng)軋線液壓潤滑設(shè)備檢查,減少進(jìn)入濁環(huán)水系統(tǒng)的漏油,從污染源頭抓起。
濁環(huán)水系統(tǒng)是線材生產(chǎn)工序的必要環(huán)節(jié),而水質(zhì)又是水處理工作的最重要指標(biāo)。通過對存在的缺陷改進(jìn)優(yōu)化后,濁環(huán)水質(zhì),水溫、水壓等均達(dá)到生產(chǎn)工藝要求,濁環(huán)水冷效果穩(wěn)定可靠,為生產(chǎn)工藝全面升級創(chuàng)造良好條件,也為線材濁環(huán)水系統(tǒng)設(shè)計或改進(jìn)提供實踐參考。
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收稿日期:2018-03-02