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      TW800—32G高壓乳化液反沖洗過濾站的設(shè)計(jì)

      2018-05-22 11:14:02劉曉國
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2018年9期
      關(guān)鍵詞:乳化液高壓

      劉曉國

      摘 要:本文通過統(tǒng)計(jì)、分析液壓支架損壞數(shù)量和原因,結(jié)合煤礦生產(chǎn)實(shí)際,自行研發(fā)設(shè)計(jì)了TW800-32G型高壓反沖過濾站,詳盡敘述了過濾站的技術(shù)參數(shù)、工作原理、故障的處理與排除等事項(xiàng)。

      關(guān)鍵詞:高壓;乳化液;反沖洗;過濾站

      中圖分類號:TH137 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

      1 礦用液壓支架在使用中液壓件損壞的主要原因

      我礦Y296工作面使用ZY6200型支撐掩護(hù)式支架94組,在2016年4月至2018年1月在工作面開采使用過程中,共更換各種液壓頂353件,其中包括立柱110棵、推移頂81棵、后溜頂65棵等。究其原因主要是因?yàn)橹Ъ茉谶\(yùn)輸、安裝和使用過程中,液壓管路中混入雜質(zhì)導(dǎo)致液壓頂損壞,降低了生產(chǎn)效率,增加了人工成本。為解決這一問題自行設(shè)計(jì)了高壓乳化液反沖洗過濾站。

      2 反沖過濾站概述

      TW800-32G型高壓反沖過濾站是與乳化液泵站系統(tǒng)配套使用的過濾裝置??梢詫?shí)現(xiàn)在工作過程中不需停止液壓源的情況下,對系統(tǒng)高壓管路的乳化液進(jìn)行過濾,顯著提高支架液壓元件實(shí)際使用壽命和系統(tǒng)可靠性,并通過反流沖洗將污染物排出過濾站,提高了濾芯的納污能力。

      3 技術(shù)參數(shù)

      (1)進(jìn)出口通徑:國標(biāo)32;

      (2)公稱流量:800L/min;

      (3)公稱壓力:35 MPa;

      (4)濾芯精度:25μm~40μm;

      (5)旁通閥開啟壓力:0.35MPa;

      (6)使用介質(zhì):乳化液。

      4 設(shè)計(jì)原理

      4.1 結(jié)構(gòu)原理介紹

      過濾站由兩臺高壓反沖洗過濾器、操縱閥、壓力表、底座和連接管路組成。每臺反沖洗過濾器由兩套液控閥、一套旁通閥組成。在乳化液泵站與液壓支架之間連接,達(dá)到潔凈乳化液供給支架。當(dāng)濾網(wǎng)有堵塞時(shí),以液壓系統(tǒng)壓力的乳化液為壓力源,用操縱閥分別控制左右反沖洗過濾器液控閥,實(shí)現(xiàn)過濾器反沖洗。

      過濾站與管路系統(tǒng)連接是通過快速接頭,由乳化液泵出口通過高壓膠管與本過濾站進(jìn)液口連接,過濾站出口用高壓膠管與液壓支架連接。進(jìn)出液口均采用GB32標(biāo)準(zhǔn)接頭,排污口采用直接下部排出或用排污口螺紋M30×1.5接頭連接管路排放至液箱。如圖1所示。

      4.2 反沖洗過濾站工作原理(圖2)

      (1)正常使用時(shí)由進(jìn)液口進(jìn)液,操縱閥手把中間位置,高壓液體經(jīng)兩個(gè)過濾器液控兩位兩通閥2,兩個(gè)過濾網(wǎng)1為液壓支架供潔凈高壓乳化液。

      (2)當(dāng)過濾網(wǎng)有雜質(zhì)堵塞時(shí),必須對過濾網(wǎng)進(jìn)行清洗。操作操縱閥4移至左側(cè)位置,高壓乳化液將兩位兩通閥2左移,關(guān)閉左側(cè)過濾器進(jìn)液,同時(shí)打開液控單向閥3,高壓乳化液經(jīng)右側(cè)過濾器過濾進(jìn)入左側(cè)過濾器出液口—過濾網(wǎng)—液控單向閥3—排污口排出,清洗左側(cè)過濾器慮網(wǎng)。清洗右側(cè)過濾器濾網(wǎng)時(shí),將操縱閥4搬到另一個(gè)方向與左側(cè)過濾器濾網(wǎng)清洗相反。清洗左右過濾器濾網(wǎng)后操縱閥搬回中位,過濾站正常供液。

      (3) 當(dāng)過濾網(wǎng)有雜質(zhì)堵塞時(shí),未及時(shí)反沖清洗,進(jìn)出口壓差大于0.35MPa時(shí),旁通閥5打開,使系統(tǒng)保持供液。

      (4)定時(shí)反沖為間隔8h,(即每個(gè)班次必須反沖一次),每個(gè)過濾器分別依次反沖,反沖時(shí)間不小于15s。

      (5)在供液狀態(tài)只需手動操作操縱閥 ,變換方向即可分別對兩個(gè)過濾器反沖洗。

      (6)在處理故障拆解過濾站前,首先要關(guān)閉乳化液泵或管路截止閥,操作操縱閥反復(fù)換向直至無壓力液流出。或?qū)⒉倏v閥下部控制液管拆掉,操作操縱閥泄壓。泄壓后方可處理故障操作。

      5 故障的處理與排除(表1)

      結(jié)語

      過濾站結(jié)構(gòu)緊湊,安裝操作簡單,可靠性高,能滿足各種乳化液泵站系統(tǒng)對介質(zhì)污染的控制要求。為了簡化操作更可靠地保證產(chǎn)品性能,采用手動操作控制反沖洗主閥體,滿足大流量、高精度、高性能反沖要求。

      參考文獻(xiàn)

      [1]張利平.液壓控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與使用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2013.

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      [3]丁啟圣,王維一.新型實(shí)用過濾技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2000.

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      [5]余佑官,龔國芳,胡國良.AMESim仿真技術(shù)及其在液壓系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].液壓氣動與密封,2005(3):45.

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