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      循環(huán)流化床鍋爐爐前給煤系統(tǒng)清堵措施分析

      2018-05-24 05:35:06
      電力安全技術(shù) 2018年4期
      關(guān)鍵詞:煤管給煤機噴口

      李 鵬

      (江蘇華美熱電有限公司,江蘇 徐州 221141)

      0 引言

      燃煤成本約占火力發(fā)電成本的70%,降低煤炭采購價格是國內(nèi)火力發(fā)電企業(yè)控制發(fā)電成本的重要手段。面對低價戰(zhàn)略,煤炭供應商往往采用多種手段降低煤質(zhì),以提高利潤。雖然電廠采用機械采樣加人工采樣的手段,但對入場煤質(zhì)量的控制往往不理想,含水量過大、顆粒度過細、粘土等雜物多等影響煤炭品質(zhì)的因素仍無法避免。為了解決上述因素造成的煤倉頻繁堵煤、蓬煤等問題,輸煤系統(tǒng)普遍加裝中心給料裝置。此舉雖能有效解決上述問題,但爐前給煤系統(tǒng)卻成為新的堵煤區(qū)域。特別是夏冬2季,某電廠2臺350MWCFB(CirculatingFluidizedBed,循環(huán)流化床鍋爐)機組,經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)條給煤線同時堵煤的現(xiàn)象,嚴重時每班需處理2—3條給煤線堵煤,或給煤斜管金屬過熱變形甚至燒穿的故障,造成機組無法滿負荷運行。另外,隨著機組容量增大,循環(huán)流化床鍋爐的爐膛長寬比加大,爐前給煤均勻性對床溫的影響變大,給煤量偏差大,容易造成局部床溫降低、流化異常、結(jié)焦,降低了機組高負荷運行能力,并且對爐內(nèi)受熱面的使用壽命造成巨大影響。

      國內(nèi)電廠處理爐前堵煤的方法比較單一,一般采用人工定期敲打的方式,利用落煤管的原有捅煤孔進行處理。但此方法危險性大、效果較差,往往無法徹底解決堵煤問題,只能通過停運某條給煤線的方式降負荷運行,當多條給煤線同時出現(xiàn)堵煤時,就會被迫選擇停爐處理。為了解決爐前給煤系統(tǒng)的在線清堵問題,某電廠對處理堵煤的經(jīng)驗進行了總結(jié),提出了安全、有效的清堵方案,實施后取得很好的效果,可作為同行處理此類問題的參考。

      1 常見的堵煤形式

      爐前給煤系統(tǒng)由煤倉緩沖錐、曲柄輸送機、中間料位控制倉、稱重給煤機、帶加熱夾層的給煤斜管等設(shè)備構(gòu)件組成(見圖1)。煤料首先進入煤倉,由緩沖錐底部的曲柄輸送機刮送至下部的中間控制倉,再由中間控制倉下部的稱重給煤機輸送至爐前給煤斜管,進入爐膛。

      按照落煤管的截面形狀,循環(huán)流化床爐前給煤系統(tǒng)可分為2類:方形落煤系統(tǒng)和圓形落煤系統(tǒng)。這2類系統(tǒng)堵煤的形式基本相同,相對于方形系統(tǒng),圓形落煤系統(tǒng)堵煤的幾率雖低一些,但當煤炭含水量過大、顆粒過細、粘土等成分達到一定比例時,也會發(fā)生較為頻繁的堵煤故障。根據(jù)經(jīng)驗,按照堵煤的初始部位分類,常見的堵煤形式有2種:給煤噴口處堵煤和給煤拐點處堵煤。

      1.1 給煤噴口處堵煤

      此處堵煤一般發(fā)生在給煤機煤量突然增加時,其原因主要有2種:一是鄰近的A給煤機斷煤,B給煤機煤量自動迅速加大;二是稱重機構(gòu)過于靠前,給煤機自身入煤口處斷煤,皮帶轉(zhuǎn)速突然增高,將皮帶上的存煤快速卸入噴口。當發(fā)生噴口堵煤時,若運行人員判斷不及時,極容易造成整個爐前落煤系統(tǒng)堵煤,甚至造成皮帶給煤機機體內(nèi)塞滿煤,造成檢修工作量巨大。

      圖1 爐前給煤系統(tǒng)示意

      1.2 給煤拐點處堵煤

      由于煤炭中的水分過大,粘土、細顆粒過多,造成煤炭成團地從落煤立管拋落。巨大的反沖力將煤團拍成煤餅貼附在靶面上,形成粘附煤團,后續(xù)的落煤被其捕捉,煤堆不斷升高下滑,形成較長的堵煤層,并最終將拐點堵塞,造成落煤管局部堵煤。

      2 堵煤燃燒的機理分析

      爐前給煤系統(tǒng)堵煤的最大危險點在于積煤著火。著火會導致管道金屬超溫、變形、燒損,影響設(shè)備使用壽命,并對鍋爐運行造成威脅,嚴重時可致使機組非計劃停運。因此,處理堵煤須遵循“先防火后清堵”的原則。

      爐前落煤采用一次熱風作為播煤風,其溫度在270℃左右,壓力高于落煤噴口處壓力。正常工況下,爐內(nèi)熱煙氣無法反竄至落煤管,但是當落煤管局部積煤造成給煤通道狹窄、熱量的輸入大于輸出時,隨著一次熱風對煤層不斷加熱,煤層溫度不斷升高,化學反應速度加快,最終造成著火。

      粉末狀的煤屬于固體燃料,它的燃燒為異相化學反應。根據(jù)研究,褐煤的著火溫度為200—350℃,高揮發(fā)分煙煤的著火溫度為200—400℃,低揮發(fā)分煙煤的著火溫度為300—500℃,無煙煤的著火溫度最高,為600—700℃。因二次熱風溫度超過除無煙煤和低揮發(fā)分煙煤以外的其他煤種的最低點燃溫度,因此落煤管內(nèi)積煤被點燃的可能性較大,特別是落煤斜管被全部堵塞時,積煤局部形成絕熱環(huán)境,時間較長后極易著火。

      3 防止堵煤燃燒的因素分析

      燃料空氣混合物的熱著火溫度與其成分有關(guān),研究表明:當混合物中的燃料比例過少或者過多時,燃料的反應速度很低,熱著火困難,著火溫度很高,如圖2所示。圖2中α為空氣系數(shù),是空氣與燃料之比。

      圖2 著火溫度與混合物成分的關(guān)系

      圖2中的曲線是在一定的散熱條件、壓力下對某種燃料畫出的。散熱沿著箭頭方向增加時,曲線上移,著火溫度提高。當可燃混合物中的燃料濃度過小(α>>1)或者過大(α<<1)時,不易產(chǎn)生著火。

      基于上述熱著火的反應機理分析,防止落煤斜管積煤熱著火的途徑為:充分降低或增加可燃物的濃度;降低反應溫度。降低可燃物濃度的手段是清理局部積煤,疏通播煤風進入爐膛的路徑,將可燃物攜帶至爐內(nèi),從而降低爐前給煤系統(tǒng)煙風介質(zhì)的可燃物濃度。增加可燃物濃度的手段是封閉,關(guān)閉給煤機出口插板門,關(guān)閉播煤風風門,使爐前給煤系統(tǒng)處于封閉狀態(tài),提高煙風介質(zhì)中的可燃物濃度,提高熱著火的溫度。使用壓縮空氣、軸流風機吹風等對積煤進行降溫處理,可以降低反應溫度。

      4 爐前給煤系統(tǒng)清堵方案

      堵煤形式不同,清堵的要點也不同。給煤噴口處堵煤的清堵要點是:封閉、停風、放煤、疏通。給煤拐點處堵煤的清堵要點是:停風、疏通。下面以方形落煤系統(tǒng)為例,詳述清堵步驟。

      4.1 給煤噴口處堵煤的清堵方案

      給煤噴口處堵煤往往從給煤噴口到給煤機出口段都有積煤,且噴口處有大量的煤堆積,并且在爐膛內(nèi)高溫煙氣的加熱及點燃作用下,處于熔融狀態(tài),粘附在噴口壁面,較難清理。具體清理步驟如下。

      (1)封閉。為了避免清煤時間過長引起積煤燃燒,首先對落煤管內(nèi)積煤進行封閉,降低煙氣中的可燃物比例。具體做法是關(guān)閉給煤機出口插板門,在插板門上部采用爐渣進行封閉,并開啟密封風,風門盡量開大。

      (2)關(guān)閉播煤風。由于給煤噴口處已被堵塞,播煤風進入爐膛的通路被切斷,無法攜帶可燃物進入爐膛。相反,溫度較高的播煤風卻對積煤產(chǎn)生加熱作用,當積煤的溫度達到熱著火溫度時會導致局部起火。另外,一小部分播煤風沿著積煤空隙下行,到達給煤噴口附近,為已被點燃的積煤提供氧氣,會導致積煤向上繼續(xù)燃燒。隨著燃燒的深入,煤層產(chǎn)生空隙并逐步坍塌,上部積煤在播煤風的作用下塌落,為瀕臨燃盡的煤層提供燃料。因此堵煤發(fā)生時,首先要實施封閉,停止播煤風并檢查各風門的實際開度,減少漏風。落煤管積煤著火演示如圖3所示。

      圖3 落煤管著火演示

      (3)放煤。一般采取2段式放煤,分別在落煤斜管上部第2,3播煤風上部管段側(cè)面開孔,加裝耐熱快關(guān)門。當發(fā)生堵煤時,先放空落煤立管中的煤,再打開第2層播煤風上部放煤孔,利用專用工具快速疏通內(nèi)部積煤,并將放煤孔以上的積煤全部放出。放煤時注意觀察放煤口的煙氣反竄情況,并對放煤口下部區(qū)域進行定點測溫,注意溫度變化。若溫度升高較快,或者是煙氣反竄量較大,則關(guān)閉放煤孔,待溫度降低后繼續(xù)放煤。上層積煤放空后,打開下部放煤孔進行放煤。放煤人員要穿防火服,并準備好冷卻設(shè)備。一般采用吹掃降溫法,氣源引自廠用壓縮空氣系統(tǒng)。根據(jù)超溫點情況(落煤斜管壁溫300℃以上),搭設(shè)多根降溫用壓縮空氣吹掃管。特別是放煤后期,由于煙氣通路貫通,會導致下部積煤引燃,造成落煤斜管管壁溫度陡然升高,并變紅甚至變形,此時需要將冷卻用壓縮空氣管固定到燃燒位置進行定點降溫。

      管內(nèi)積煤燃燒時,應控制管壁溫度不升高,以利于清理內(nèi)部積煤。當2個放煤孔上部的積煤全部清空后,進行下一步疏通作業(yè)。

      (4)疏通。疏通的要點是清理干凈堵塞在給煤口最外沿的煤焦。這部分煤焦形成時間較長,主要是因為下煤量較大時,風帽底部局部流化不均,部分煤顆粒被加熱到一定溫度(一般為350—450℃)時,產(chǎn)生大量氣液固3相混合的膠質(zhì)體,與煤粒、灰?;ハ囵そY(jié)后,粘附在給煤口下部的澆注料臺上。隨著溫度升高,煤灰顆粒達到熔融及軟化狀態(tài),經(jīng)過一系列過程,最終形成較為堅硬的煤焦塊。這樣的煤焦塊隨著入爐煤的沖擊以及密相區(qū)床料的橫向沖刷,不斷的斷裂、剝離。若燃用含煤泥量較大的入爐煤時,大塊煤泥容易粘附在焦塊上,導致給煤口堵煤。因此,需要徹底清理給煤口處掛壁上的煤焦,才能防止給煤口上部的煤炭滑落形成新的堵煤點,避免清堵工作反復、設(shè)備燒損。

      4.2 給煤拐點處堵煤的清堵方案

      給煤拐點處堵煤不同于給煤噴口處堵煤,兩者的主要區(qū)別在于積煤的位置及形成過程不同。給煤拐點處堵煤是因為入爐煤從直管段穿出后,直接粘附在斜段的靶面位置,并隨著煤的不斷沖擊,積煤面向下延伸。當粘附煤的數(shù)量多于滑落煤的數(shù)量時,靶面的煤層不斷加厚,并將立管與斜管結(jié)合部堵死,無法正常下煤。這種形式的堵煤沒有對給煤噴口產(chǎn)生影響,若處理及時也不會形成較大的燃燒面,因此處理難度相對于噴口處堵煤要低一些。

      發(fā)生拐點處堵煤時要及時停運給煤機。一般可以從密封風壓力的變化預判是否堵煤,密封風的正常工作壓力在3.0kPa左右,若壓力不正常升高到5.0kPa,并有持續(xù)上升的趨勢,可判斷為給煤拐點處堵煤。此時應及時停運給煤機,并增大密封風流量,通知檢修人員處理。具體處理步驟如下。

      (1)關(guān)閉播煤風。與給煤噴口處堵煤處理方案停運播煤風的目的相同,利用密封風對煤層進行冷卻。密封風取自一次冷風,溫度接近環(huán)境溫度,并且可將積煤形成的可燃物帶入爐膛,從而抑制積煤燃燒。

      (2)疏通。給煤拐點堵煤面一般位于第2層、第3層播煤風之間,呈坡狀,上部厚下部薄,如圖4所示。疏通順序遵循從下到上的原則,逐段敲擊疏通。疏通過程中,當煤炭較濕敲擊效果不明顯時,可適當開播煤風干燥,并觀察內(nèi)部燃燒情況。當溫度超過300℃時,應及時關(guān)閉播煤風,并繼續(xù)敲擊疏通。注意密封風壓力變化,當密封口壓力恢復正常時,可打開播煤風,正常投運給煤機,少量給入,并對拐點部位定期敲打,直到恢復正常煤量后可判斷為疏通工作完成。

      圖4 落煤管積煤厚度指示線

      5 爐前給煤系統(tǒng)清堵效果

      通過在落煤斜管上新增若干快開門,并加裝壓縮空氣防竄火裝置;現(xiàn)場準備不銹鋼捅煤管、壓縮空氣管、防火服等工具及防護用品,發(fā)生堵煤后,按照上述方案進行處理,處理時間大大降低,由原來的3個班次處理一條堵煤線減少為每4h即可處理一條堵煤線。為了在發(fā)生堵煤事件時及時預警,在給煤機密封風支管上加裝了壓力測量裝置,運行人員可根據(jù)壓力的突然變化情況以及落煤管溫度變化,進行預判斷,為檢修人員處理堵煤贏得了寶貴的時間。

      6 結(jié)論

      總結(jié)了對循環(huán)流化床爐前給煤系統(tǒng)堵煤的常見形式,分析了落煤管積煤著火的影響因素,按照“先防火后清堵”的原則,根據(jù)堵煤形式的不同,提出了相應的清堵方案,可實現(xiàn)在線、安全、快速的解決爐前堵煤問題,為循環(huán)流化床鍋爐的穩(wěn)定燃燒、高負荷率提供了保障。

      參考文獻:

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