鄧希來,卿艷青,肖 廈
(三一汽車制造有限公司,湖南 長沙 410100)
某4×4攪拌車前、后軸均采用獨立懸架,主減速器框架(后文簡稱主減框)是懸架的重要承重件,承受較大的側(cè)向力和制動力。該車在可靠性試驗過程中,出現(xiàn)主減框開裂故障,本文借助HyperWorks有限元軟件分析主減框受力狀況,查找故障原因并提出改進方案。
主減框結(jié)構(gòu)如圖1所示,前、后主減速器安裝在前、后主減框內(nèi),主減框安裝在車身下部,懸架采用上下叉臂結(jié)構(gòu),上叉臂鉸接在車身上,下叉臂鉸接在主減框上。
圖1 結(jié)構(gòu)示意圖
該車在某試驗場進行可靠性試驗,試驗里程達到4 000km時,前主減框出現(xiàn)兩處開裂,分別是下叉臂球頭安裝支座(位置一)和支座連接板中間位置(位置二)。開裂位置在圖1中的圓圈處,開裂細節(jié)如圖2所示。
圖2 開裂處放大圖
主減框作為懸架的主要承重件,在轉(zhuǎn)向和制動兩種工況下,下叉臂球鉸處承受較大的側(cè)向力和制動力。而在最大垂直力工況下,下叉臂球鉸處受力較小[1]。本文按轉(zhuǎn)向和制動兩種工況,借助HyperWorks有限元軟件對故障原因進行分析。
1)約束。約束主減框與車身連接的螺栓。
2)加載。在整車重心位置按0.6g的轉(zhuǎn)向加速度進行加載,受力方向沿著叉臂方向,如圖3所示[2]。
圖3 約束加載和應(yīng)力情況(轉(zhuǎn)向工況)
3)應(yīng)力情況。經(jīng)有限元分析,應(yīng)力情況如圖3所示。
1)約束。約束主減框與車身連接的螺栓。
2)加載。按整車能提供的最大減速度0.7g進行加載,受力方向為車輛行駛方向,如圖4所示[2]。
圖4 約束加載和應(yīng)力情況(制動工況)
3)應(yīng)力情況。經(jīng)有限元分析,應(yīng)力情況如圖4所示。
由應(yīng)力情況可知,在轉(zhuǎn)向工況和制動工況下,叉臂支座與框體連接處(圖2中位置一)應(yīng)力分別達到208MPa和329MPa,與圖2中開裂位置對應(yīng)。
主減框材料主要為Q345B,屈服強度σs為345MPa,在制動工況下,安全系數(shù)僅為1.05。該零部件屬于車輛底盤安保件,查設(shè)計手冊,安全系數(shù)推薦值n應(yīng)大于等于1.5[3]。
而叉臂支座連接板中間位置(圖2中位置二)兩種工況下應(yīng)力僅為130 MPa和136 MPa,遠小于材料屈服強度。結(jié)合開裂位置一的情況,判定為叉臂支座開裂后,叉臂擠壓和拉伸支座連接板,導(dǎo)致連接板中間薄弱位置開裂。
該試驗場上下坡道和轉(zhuǎn)彎路段較多,車輛制動和轉(zhuǎn)向非常頻繁,再結(jié)合有限元分析結(jié)果,判定設(shè)計強度不足為主減框叉臂支座開裂的主要原因。
根據(jù)上述故障原因分析,結(jié)合以往設(shè)計經(jīng)驗,提出以下改進方案:
1)改進點一。改進叉臂支座結(jié)構(gòu),將受力點延伸到至拐角處,改善應(yīng)力集中情況,如圖5所示。
圖5 改進點一
2)改進點二。在主減框框體內(nèi)側(cè)對應(yīng)叉臂支座處增加加強板,增強框體結(jié)構(gòu)剛度,如圖6所示。
圖6 改進點二
3)改進點三。改進叉臂支座連接板結(jié)構(gòu),增加連接板強度,如圖7所示。
圖7 改進點三
借助HyperWorks軟件,采用與原方案相同的約束、加載對改進后的方案進行分析,應(yīng)力分析結(jié)果如圖8所示。
圖8 改進方案應(yīng)力情況
將改進前和改進后的主減框應(yīng)力值做成表格進行對比,見表1。
表1 改進前、后應(yīng)力值對比 MPa
從圖8和表1可以看出,改進后位置一和位置二的應(yīng)力值都有較大幅度的降低。
改進后主減框最大應(yīng)力為制動工況下的121MPa,主減框安全系數(shù)提高至2.85,大于經(jīng)驗值1.5。
根據(jù)有限元分析結(jié)論,筆者所在的項目組初步認為該優(yōu)化方案有效。根據(jù)改進方案對主減框重新進行設(shè)計、制作并裝車。
改進主減框并重新裝車后,將該車運往試驗場測試其應(yīng)力,測試位置取原開裂位置,如圖9所示。應(yīng)變片貼片情況及應(yīng)力測試結(jié)果如圖10所示。
圖9 應(yīng)力測試位置
圖10 應(yīng)力片貼片情況及測試結(jié)果
從圖10的應(yīng)力曲線可看出,測試點一在制動工況下最大應(yīng)力值為114MPa,轉(zhuǎn)向工況下最大應(yīng)力值為84MPa,測試值與有限元分析結(jié)果接近。
測試點二在制動工況下,最大應(yīng)力值為24MPa,轉(zhuǎn)向工況下最大應(yīng)力值為34MPa,稍大于有限元分析結(jié)果,但絕對值很小。
該車持續(xù)進行可靠性試驗,試驗里程至12 000km時,主減框仍未出現(xiàn)開裂現(xiàn)象。
該攪拌車采用4×4獨立懸架,懸架采用上下叉臂結(jié)構(gòu),具備優(yōu)良的通過性能,目前國內(nèi)應(yīng)用非常少。由于攪拌車使用工況的復(fù)雜性,對其懸架的可靠性要求非常高,故應(yīng)對懸架的主要結(jié)構(gòu)件主減框進行詳盡的應(yīng)力分析及測試試驗。應(yīng)力分析的關(guān)鍵是主減框的工況分析,對主減框受力最大或最復(fù)雜的幾個工況進行應(yīng)力分析,找出應(yīng)力最集中或最大的區(qū)域,設(shè)計改進并再計算、比較、再改進直至最佳。但應(yīng)力分析畢竟只是理論計算,有其局限性,故還需進行針對性的應(yīng)力測試和可靠性試驗,持續(xù)的改善才能確保主減框及懸架的安全及可靠性。本文的應(yīng)力分析方法及相應(yīng)的測試試驗方法,對工程應(yīng)用有較為實際的指導(dǎo)意義。
參考文獻:
[1] 熊向進.基于HyperWorks的汽車前橋有限元分析[J].電腦知識與技術(shù),2009,5(14):3792-3793.
[2] 張勝蘭,鄭冬黎,郝琪,等.基于HyperWorks的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2007.
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