陳 立,高小龍,周育茹,滕 霖
(航空工業(yè)西安飛行自動(dòng)控制研究所,西安 710065)
電動(dòng)舵機(jī)用永磁容錯(cuò)電機(jī)的設(shè)計(jì)研究
陳 立,高小龍,周育茹,滕 霖
(航空工業(yè)西安飛行自動(dòng)控制研究所,西安 710065)
摘 要:研究了一種電動(dòng)舵機(jī)用永磁容錯(cuò)電機(jī),分析該容錯(cuò)電機(jī)的設(shè)計(jì)思路,根據(jù)技術(shù)指標(biāo)完成電機(jī)的初步設(shè)計(jì)。建立電機(jī)的有限元仿真模型,研究槽口尺寸和斜槽對(duì)電機(jī)性能的影響,優(yōu)化電機(jī)的結(jié)構(gòu)參數(shù)。對(duì)優(yōu)化后的永磁容錯(cuò)電機(jī)進(jìn)行樣機(jī)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了該設(shè)計(jì)的正確性。
關(guān)鍵詞:永磁容錯(cuò)電機(jī);有限元仿真;槽口尺寸;斜槽
目前,多電及全電飛機(jī)是航空領(lǐng)域的熱點(diǎn)課題,電動(dòng)舵機(jī)取代氣動(dòng)和液壓舵機(jī)成為一種趨勢(shì)[1]。電動(dòng)舵機(jī)的核心是電機(jī)及其控制系統(tǒng)。由于絕緣老化,器件特性變化和發(fā)熱等原因,電機(jī)常會(huì)出現(xiàn)繞組開路、繞組端部短路、繞組匝間短路和相間繞組短路等故障[2]。一旦一相或多相繞組發(fā)生故障,電機(jī)往往無(wú)法工作,電動(dòng)舵機(jī)也隨之癱瘓,影響飛控系統(tǒng)安全甚至造成飛行事故,因此研究電動(dòng)舵機(jī)用高可靠性電機(jī)具有重要的意義。
上世紀(jì)90年代,國(guó)外學(xué)者提出永磁容錯(cuò)電機(jī)的概念。它不但具有普通永磁同步電機(jī)體積小、效率高、運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),還能夠?qū)崿F(xiàn)物理隔離,電氣隔離,熱隔離,磁隔離以及抑制短路電流[3],具備容錯(cuò)特性。當(dāng)電機(jī)繞組發(fā)生故障時(shí),故障相被切除且不會(huì)影響剩余相的正常工作,此時(shí)電機(jī)在缺相的狀態(tài)下仍然能夠通過(guò)控制算法實(shí)現(xiàn)可靠運(yùn)行。
針對(duì)容錯(cuò)特性的實(shí)現(xiàn),文獻(xiàn)[4]詳細(xì)分析了永磁容錯(cuò)電機(jī)的設(shè)計(jì)要求,并研制了一臺(tái)六相永磁容錯(cuò)電機(jī)樣機(jī)進(jìn)行驗(yàn)證。文獻(xiàn)[5]討論了永磁容錯(cuò)電機(jī)的極槽配合選擇策略。文獻(xiàn)[6]建立了一種內(nèi)置式五相永磁容錯(cuò)電機(jī)的數(shù)學(xué)模型,并提出相應(yīng)的容錯(cuò)控制策略。本文針對(duì)一種電動(dòng)舵機(jī)用永磁容錯(cuò)電機(jī)進(jìn)行研究。由初步設(shè)計(jì)的電機(jī)參數(shù),在Anosft Maxwell中建立電機(jī)的有限元仿真模型,著重研究槽口尺寸和斜槽對(duì)電機(jī)性能的影響,進(jìn)而完成電機(jī)的優(yōu)化設(shè)計(jì),最后研制樣機(jī)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。
永磁容錯(cuò)電機(jī)的設(shè)計(jì),除滿足普通永磁同步電機(jī)功率密度高、轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)小、效率高等的要求外,還需要滿足以下設(shè)計(jì)要求,以實(shí)現(xiàn)其容錯(cuò)特性[7]。
1) 普通三相永磁同步電機(jī)在一相或多相繞組故障的情況下,難以可靠運(yùn)行,多相電機(jī)提升了繞組的冗余量,增強(qiáng)了電機(jī)故障后的運(yùn)行能力;
2) 定子繞組采取單層集中繞組,每個(gè)線圈只繞在一個(gè)齒上,且各相繞組隔齒繞制,每個(gè)定子槽中僅有一相繞組。這種繞制方式實(shí)現(xiàn)了繞組間的隔離,相間繞組互感很小,大大減小了故障相對(duì)正常相的影響;
3) 采取表面突出式的轉(zhuǎn)子磁路結(jié)構(gòu),使得電機(jī)氣隙增大,電樞反應(yīng)降低,提高了電機(jī)的磁隔離能力;
4) 采用深而窄的定子槽口,對(duì)槽口寬度和厚度進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),增大槽口漏感,從而抑制短路電流。
由于永磁容錯(cuò)電機(jī)的特殊性,經(jīng)典的同步電機(jī)設(shè)計(jì)方法已難以適用。因此需依據(jù)經(jīng)典電機(jī)設(shè)計(jì)步驟進(jìn)行初步設(shè)計(jì),然后建立永磁容錯(cuò)電機(jī)的有限元仿真模型,通過(guò)仿真優(yōu)化電機(jī)的結(jié)構(gòu)參數(shù)。
按照某型號(hào)電動(dòng)舵機(jī)的設(shè)計(jì)需求,本文設(shè)計(jì)的永磁容錯(cuò)電機(jī)的主要指標(biāo)如表1所示。
表1 永磁容錯(cuò)電機(jī)主要指標(biāo)
本文選擇電機(jī)相數(shù)為五相,極槽配合為8極10槽。首先采用解析法對(duì)電機(jī)參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,完成電機(jī)的初步設(shè)計(jì)。圖1為永磁容錯(cuò)電機(jī)的橫截面示意圖。電機(jī)主要參數(shù)如表2所示。
圖1 永磁容錯(cuò)電機(jī)橫截面示意圖
參數(shù)數(shù)值參數(shù)數(shù)值定子外徑D1/mm64定子內(nèi)徑Di1/mm36轉(zhuǎn)子外徑D2/mm34.4氣隙長(zhǎng)度δ/mm0.8定子鐵心有效長(zhǎng)度Lef/mm52永磁體釤鈷Sm2Co17磁鋼厚度hM/mm4.2額定電流IN/A7.2
圖2 電機(jī)齒槽尺寸圖
圖2為電機(jī)齒槽尺寸圖,其中槽口尺寸包括槽口寬度bs0和槽口厚度hs0。永磁容錯(cuò)電機(jī)的一相繞組發(fā)生短路故障時(shí),其穩(wěn)態(tài)短路電流Is:
(1)
式中:E0為電機(jī)空載反電動(dòng)勢(shì);ωe為電角頻率;R和L分別為電機(jī)一相繞組的電阻和自感。
由式(1)可知,為實(shí)現(xiàn)永磁容錯(cuò)電機(jī)抑制短路電流的能力,需要增大其繞組自感L。圖3為電機(jī)齒槽處磁力線分布圖。由圖3可知,繞組自感主要由槽內(nèi)漏感、槽口漏感和氣隙電感3部分組成。由于永磁容錯(cuò)電機(jī)采取表面凸式結(jié)構(gòu),氣隙電感很小,因此只能增大槽口漏感以實(shí)現(xiàn)大電感的需求,而槽口漏感的大小主要受槽口寬度和高度的影響[8]。因而,合理設(shè)計(jì)槽口尺寸可達(dá)到增大繞組自感、抑制短路電流的目的。
圖3 電機(jī)齒槽處磁力線分布圖
槽口寬度過(guò)窄會(huì)使得線圈難以下線;受磁路飽和約束,保持定子齒寬和軛厚不變,增加槽口厚度會(huì)減小槽面積,增大繞線難度。受電機(jī)繞線工藝的限制,選定槽口尺寸的變化范圍:
(2)
利用有限元仿真軟件AnsoftMaxwell,對(duì)永磁容錯(cuò)電機(jī)進(jìn)行參數(shù)化建模,并分別以槽口厚度和寬度為變量進(jìn)行掃描計(jì)算。圖4為改變槽口厚度時(shí)電機(jī)性能指標(biāo)的變化曲線。由圖4可知,槽口厚度增加時(shí),穩(wěn)態(tài)短路電流逐漸減小,且電磁轉(zhuǎn)矩?zé)o明顯變化。因此,選擇槽口厚度為變化范圍內(nèi)的最大值2.8mm。
圖4 電機(jī)性能與槽口厚度的變化曲線
表3是槽口厚度為2.8mm時(shí),不同槽口寬度的電機(jī)性能指標(biāo)。由表3可知,槽口寬度逐漸減小時(shí),繞組自感逐漸增大,相應(yīng)地,穩(wěn)態(tài)短路電流逐漸減小。但短路電流過(guò)小說(shuō)明槽口漏磁通過(guò)大,永磁體沒有充分利用,使得電磁轉(zhuǎn)矩下降,電機(jī)效率降低。本文選擇槽口寬度為0.9 mm,此時(shí)電磁轉(zhuǎn)矩為1.68 N·m,且穩(wěn)態(tài)短路電流幅值為9.42 A,滿足永磁容錯(cuò)電機(jī)的主要技術(shù)指標(biāo)。
表3 不同槽口寬度時(shí)的電機(jī)性能指標(biāo)
永磁容錯(cuò)電機(jī)的一個(gè)線圈即為一相繞組,不存在分布繞組,存在較多的諧波電動(dòng)勢(shì),因此電機(jī)的空載反電動(dòng)勢(shì)正弦度不高。電機(jī)采用正弦波驅(qū)動(dòng)方式時(shí),將產(chǎn)生一定的轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)。此外,永磁電機(jī)的齒槽轉(zhuǎn)矩是由定子鐵心齒槽和轉(zhuǎn)子磁鋼相互作用而產(chǎn)生。當(dāng)電機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí),齒槽轉(zhuǎn)矩表現(xiàn)為一種附加的轉(zhuǎn)矩脈動(dòng),它將引起轉(zhuǎn)速波動(dòng)、電機(jī)振動(dòng)和噪聲。
利用Ansoft Maxwell分別建立永磁容錯(cuò)電機(jī)斜槽前后的有限元模型,仿真斜槽前后的相繞組空載反電動(dòng)勢(shì),如圖5所示。斜槽后,空載反電動(dòng)勢(shì)的總諧波含量THD由14.4%下降為7.3%,電機(jī)的空載反電動(dòng)勢(shì)正弦度得到較大提升;空載反電動(dòng)勢(shì)幅值由86.6 V下降為85.3 V,損失很小。
(a) 空載反電動(dòng)勢(shì)波形
(b) 空載反電動(dòng)勢(shì)FFT分析
仿真斜槽前后電機(jī)的齒槽轉(zhuǎn)矩以及額定點(diǎn)的電磁轉(zhuǎn)矩,如圖6所示。齒槽轉(zhuǎn)矩幅值由25.2 mN·m下降為0.46 mN·m,齒槽轉(zhuǎn)矩已基本被消除,轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)也由1.55%減少為0.27% 。平均轉(zhuǎn)矩由1.68 N·m下降為1.59 N·m,但仍符合電機(jī)的主要技術(shù)指標(biāo)。
(a) 齒槽轉(zhuǎn)矩波形
(b) 電磁轉(zhuǎn)矩波形
根據(jù)上述的設(shè)計(jì)與優(yōu)化,本文研制了一臺(tái)電動(dòng)舵機(jī)用永磁容錯(cuò)電機(jī)的原理樣機(jī),如圖7所示。
(a) 內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
(b) 電機(jī)外觀圖
測(cè)量A相繞組電感,并與繞組自感的設(shè)計(jì)值及仿真值對(duì)比,如表4所示。由于設(shè)計(jì)和仿真時(shí)均未考慮繞組的端部漏感,因此測(cè)量值略大。
表4 繞組自感的設(shè)計(jì)、仿真與實(shí)測(cè)值
圖8為搭建的測(cè)試實(shí)驗(yàn)平臺(tái),利用原動(dòng)機(jī)帶動(dòng)永磁容錯(cuò)電機(jī)作發(fā)電運(yùn)行,受原動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速限制,電機(jī)轉(zhuǎn)速為2 000r/min。在定子槽中埋入熱敏電阻,測(cè)量各相繞組開路和A相繞組短路時(shí)的溫度,30min內(nèi)的溫度變化如圖9所示。由圖9可知,30min后電機(jī)溫度基本穩(wěn)定,短路相溫度在合理范圍內(nèi),其相鄰B相和不相鄰C相的溫度與空載時(shí)相比變化不大。可見A相繞組短路對(duì)其他相的影響較小,體現(xiàn)了熱隔離的特性。
圖8 測(cè)試實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
(a) 繞組開路時(shí)
(b) A相短路時(shí)A,B,C
測(cè)量電機(jī)各相繞組開路和A相繞組短路時(shí)的端電壓。A相繞組短路前后,剩余相的端電壓峰峰值和THD如表5所示。由表5可知,端電壓即空載反電動(dòng)勢(shì)的THD符合優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)果;電機(jī)一相繞組短路后,其他相繞組的端電壓受短路相的影響很小,體現(xiàn)了磁隔離的特性。
表5 A相繞組短路前后的剩余相端電壓
測(cè)量不同轉(zhuǎn)速下A相繞組的穩(wěn)態(tài)短路電流幅值,繪制短路電流隨轉(zhuǎn)速的變化曲線,并與仿真所得曲線進(jìn)行對(duì)比,如圖10所示。受原動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速限制,實(shí)驗(yàn)曲線測(cè)至轉(zhuǎn)速3 000r/min,未能直接測(cè)得額定轉(zhuǎn)速下的穩(wěn)態(tài)短路電流。圖10中實(shí)驗(yàn)曲線略低于仿真曲線,這是由于繞組自感的實(shí)測(cè)值略大于仿真值,且穩(wěn)態(tài)短路電流在轉(zhuǎn)速2 000r/min以上時(shí)已基本達(dá)到穩(wěn)定,因此永磁容錯(cuò)電機(jī)具備抑制短路電流的能力。
圖10 穩(wěn)態(tài)短路電流幅值變化曲線
本文設(shè)計(jì)并研制了一臺(tái)電動(dòng)舵機(jī)用永磁容錯(cuò)電機(jī)。依據(jù)經(jīng)典電機(jī)設(shè)計(jì)步驟進(jìn)行初步設(shè)計(jì),建立電機(jī)的有限元仿真模型進(jìn)行優(yōu)化,選擇了合適的槽口尺寸以增強(qiáng)電機(jī)抑制短路電流的能力;采用斜槽的方案以提升電機(jī)的空載反電動(dòng)勢(shì)正弦度,并降低電機(jī)的齒槽轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)。樣機(jī)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了永磁容錯(cuò)電機(jī)的容錯(cuò)特性,為接下來(lái)容錯(cuò)電機(jī)及其控制系統(tǒng)的研究奠定了基礎(chǔ)。
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DesignandStudyofFault-TolerantPermanentMagnetMotorforElectromechanicalActuator
CHENLi,GAOXiao-long,ZHOUYu-ru,TENGLin
(AVIC Xi’an Flight Automatic Control Research Institute,Xi’an 710065,China)
Abstract:A type of five-phase fault-tolerant permanent magnet motor which was used for electromechanical actuator was studied. The design thought of fault-tolerant motor was analyzed, and the motor was designed preliminarily according to the indexes. In order to optimize its structure parameters, a finite element simulation model of the motor was built and the influence of slot opening and skew slot on motor’s performance was investigated. A prototype experiment was performed on the optimized motor, and the experimental results verify the correctness of the design.
Key words:fault-tolerant permanent magnet motor; finite element simulation; skew opening; skew slot
中圖分類號(hào):TM351
A
1004-7018(2018)05-0048-04
2017-10-09
作者簡(jiǎn)介:陳立(1993—),男,碩士研究生,研究方向?yàn)橛来烹姍C(jī)的設(shè)計(jì)與控制。