葛文軍
1 概述
2017年4月份以來(lái),根據(jù)石蠟產(chǎn)品的市場(chǎng)需求,中國(guó)石化股份有限公司荊門(mén)分公司開(kāi)始生產(chǎn)防潮專用蠟,但防潮專用蠟成型時(shí)脫模非常困難,不僅增加了包裝工人的工作難度,還由于防潮專用蠟蠟塊沾附在石蠟成型機(jī)蠟盤(pán)上,重新進(jìn)入石蠟成型機(jī)冷室內(nèi)再次冷凍,也影響了防潮專用蠟產(chǎn)品的產(chǎn)量,導(dǎo)致防潮專用蠟產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量驟減,造成了石蠟客戶無(wú)法及時(shí)收貨,對(duì)荊門(mén)分公司的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生了較大的影響。為此,荊門(mén)分公司專門(mén)成立了防潮專用蠟成型脫模攻關(guān)小組,對(duì)防潮專用蠟的生產(chǎn)脫模原因進(jìn)行分析,提出相應(yīng)的解決措施,從根本上解決防潮專用蠟生產(chǎn)脫模困難的問(wèn)題,提升荊門(mén)分公司高附加值產(chǎn)品的品牌效應(yīng)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。
2 防潮專用蠟2017年的生產(chǎn)情況
2.1 防潮專用蠟生產(chǎn)過(guò)程
2017年5月26日,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的準(zhǔn)備,荊門(mén)分公司恢復(fù)防潮專用蠟生產(chǎn),專業(yè)技術(shù)人員通過(guò)對(duì)防潮蠟生產(chǎn)情況全過(guò)程的跟蹤分析,開(kāi)始了防潮專用蠟成型脫模問(wèn)題的技術(shù)攻關(guān)。
本次生產(chǎn)采用荊門(mén)分公司石蠟成型裝置3號(hào)成型機(jī)成型,該成型機(jī)設(shè)計(jì)處理能力3萬(wàn)噸/年,蠟盤(pán)數(shù)量共計(jì)168個(gè),成型機(jī)運(yùn)行速度控制在<23Hz。
2.2 防潮專用蠟原料分析
本次防潮專用蠟的生產(chǎn),主要成型10007#罐原料,該罐防潮專用蠟理化性質(zhì)分析如下:
滴熔點(diǎn)58.2℃,含油量1.27%,針入度(35℃,1/10mm)74,異構(gòu)烴含量31.66%。
2.3 防潮專用蠟脫模情況跟蹤
原料罐10007#罐儲(chǔ)存溫度按照75-85℃控制,石蠟成型機(jī)澆注器溫度控制在75-80℃,冷室溫度嚴(yán)格按照2-6℃控制,比工藝卡片控制范圍更加嚴(yán)格。觀察防潮專用蠟脫模情況,發(fā)現(xiàn)該罐原料非常不好脫模,脫模時(shí)工人需撬蠟盤(pán)才能脫模,脫模后蠟盤(pán)表面有粘附殘蠟,而同樣操作條件下生產(chǎn)橡膠防護(hù)蠟時(shí),脫模非常容易,不需人工撬蠟,蠟塊從成型機(jī)蠟盤(pán)中直接脫落,脫模后蠟盤(pán)也較為干凈。
結(jié)合分公司自2016年7月生產(chǎn)防潮專用蠟以來(lái),成型時(shí)一直存在脫模不易的問(wèn)題,今年由于減二線石蠟針入度和含油量明顯偏大,對(duì)防潮專用蠟的調(diào)和也造成一定影響,脫模問(wèn)題相對(duì)突出,包裝工人工作量大幅增加,情緒波動(dòng),常有抱怨,在目前操作條件下每班(8小時(shí))能生產(chǎn)防潮專用蠟15-20噸,與去年基本持平。
3 防潮專用蠟脫模困難原因分析
經(jīng)過(guò)石蠟成型裝置專業(yè)技術(shù)人員和荊門(mén)分公司防潮專用蠟脫模攻關(guān)組的共同研究分析,認(rèn)為防潮專用蠟脫模困難的主要原因有:
3.1 原料組分發(fā)生變化
根據(jù)前幾年防潮專用蠟生產(chǎn)原料的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)前幾年生產(chǎn)防潮專用蠟時(shí)不同組分的調(diào)和比例,一般為減四線微晶蠟和減三線石蠟的調(diào)和比例為2:8。從2016年開(kāi)始,由于荊門(mén)分公司石蠟原料理化性質(zhì)的變化,減三線石蠟原料的熔點(diǎn)降低,按照2:8的比例調(diào)和出的防潮專用蠟的滴熔點(diǎn)偏低,無(wú)法達(dá)到防潮專用蠟產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的要求。所以,為了保證防潮專用蠟質(zhì)量指標(biāo)滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,上級(jí)部門(mén)根據(jù)減三線石蠟熔點(diǎn)的現(xiàn)狀,按照減四線微晶蠟:減三線石蠟=4:6的比例進(jìn)行調(diào)和,以便于防潮專用蠟的滴熔點(diǎn)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。由于減四線微晶蠟摻入的比例提高,導(dǎo)致成型機(jī)蠟盤(pán)底部沾有一層附著力很強(qiáng)的蠟?zāi)?,?dǎo)致脫模困難。
3.2 成-3框架、蠟盤(pán)變形嚴(yán)重
成-3主要用來(lái)生產(chǎn)微晶蠟、橡膠防護(hù)蠟、防潮專用蠟等特種蠟產(chǎn)品,由于這三種特種蠟粘度高、附著力強(qiáng),比較容易粘蠟盤(pán),所以為了保證生產(chǎn)量,經(jīng)常需要撬蠟盤(pán)生產(chǎn),以達(dá)到提高產(chǎn)品產(chǎn)量的目的,但是也直接導(dǎo)致了成-3框架變形、蠟盤(pán)嚴(yán)重變形。在生產(chǎn)防潮專用蠟時(shí),雖然提高了冷凍深度,但不少防潮蠟塊因?yàn)橄灡P(pán)變形無(wú)法脫模。
3.3 冷凍深度不足
防潮專用蠟屬于特種蠟產(chǎn)品,比石蠟的熔點(diǎn)高,成型時(shí)的澆注溫度也高,進(jìn)入成-3冷室的蠟液溫度較高。如果制冷壓縮機(jī)運(yùn)行不好,冷室溫度控制較高,冷凍深度不足,將會(huì)導(dǎo)致防潮蠟的結(jié)晶效果差,產(chǎn)生較多的表面沾附層,粘住蠟盤(pán),導(dǎo)致脫模困難。
4 意見(jiàn)與建議:
根據(jù)荊門(mén)分公司防潮專用蠟的生產(chǎn)實(shí)際,技術(shù)攻關(guān)組提出了以下改善防潮專用蠟脫模效果的意見(jiàn)與建議:
1.石蠟成型裝置開(kāi)始生產(chǎn)防潮專用蠟階段,提高石蠟成型機(jī)換熱器出口溫度,即將防潮專用蠟澆注溫度提高至90-95℃,此舉主要目的是將成型機(jī)蠟盤(pán)內(nèi)的高粘性的附著層高溫熔化,待成型機(jī)冷室高溫運(yùn)行2-3圈后,再將澆注溫度按照正常值(75-80℃)控制。這樣將脫模后的蠟盤(pán)清理干凈后再澆注蠟水以觀察脫模效果。
2.降低成型機(jī)的運(yùn)行速度,由正常運(yùn)行時(shí)的20-23Hz降低至15-18Hz運(yùn)行,盡量延長(zhǎng)蠟盤(pán)在冷室的停留時(shí)間,保證防潮專用蠟的冷凍效果。
3.降低冷室溫度比正常運(yùn)行時(shí)低3-4℃,一方面要保證制冷壓縮機(jī)的吸氣壓力在較低值(0.1MPa)以下,加大冷凍效果;另一方面適當(dāng)調(diào)整冷室內(nèi)的節(jié)流閥,確保進(jìn)入冷室蒸發(fā)器的液氨量足夠,可降低冷室蒸發(fā)器的出風(fēng)溫度;第三要加強(qiáng)冷室蒸發(fā)器風(fēng)機(jī)的運(yùn)行維護(hù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,保證每臺(tái)風(fēng)機(jī)都達(dá)到最佳狀態(tài),提高出風(fēng)效果。
4.將成-3損壞變形的框架、蠟盤(pán)全部更換,防止成型機(jī)框架、蠟盤(pán)變形影響脫模效果。
5.聯(lián)系維護(hù)鉗工調(diào)節(jié)成型機(jī)脫模壓緊輪、翻轉(zhuǎn)皮帶,及時(shí)更換出料輸送器損壞的鏈板,把住防潮專用蠟脫模的最后一道關(guān)口。
5 取得的效果
根據(jù)防潮專用蠟技術(shù)攻關(guān)組的建議,石蠟成型裝置再次生產(chǎn)防潮專用蠟時(shí),采取了以上的建議和措施,取得了較好的效果。改進(jìn)后的生產(chǎn)措施如下:
防潮專用蠟原料罐儲(chǔ)存溫度:85-90℃
成型機(jī)準(zhǔn)備澆注溫度:90-95℃
成型機(jī)正常澆注溫度:75-80℃
成型機(jī)冷室溫度:2-5℃
制冷壓縮機(jī)吸氣壓力:0.1-0.12MPa
成型機(jī)運(yùn)行速度:15-18Hz
正式生產(chǎn)后,防潮專用蠟脫模效果大為好轉(zhuǎn),脫模率由采取措施前的45%提高至85%,人工勞動(dòng)強(qiáng)度大幅降低,產(chǎn)品產(chǎn)量由15噸/班提高至22噸/班,提高產(chǎn)能21噸/天,滿足了荊門(mén)分公司防潮專用蠟用戶的需求,提高了技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。