李 楠,趙鵬勃,施 斌,李昱喆,施起榮,鐘 毅,高洪培,孫獻(xiàn)斌
(1.中國(guó)華能集團(tuán)清潔能源技術(shù)研究院有限公司,北京 102209;2.煤基清潔能源國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 102209;3.國(guó)家電投集團(tuán)江西電力有限公司分宜發(fā)電廠,江西 分宜 336607)
循環(huán)流化床(CFB)鍋爐可燃燒劣質(zhì)煤,且調(diào)峰性能比煤粉爐好,污染物原始排放低,近年來得到快速發(fā)展[1]。其中,帶外置床的CFB鍋爐很好地解決了CFB鍋爐大型化受熱面布置不足的問題,孫獻(xiàn)斌、張縵等[2-3]分別通過外置床內(nèi)高溫受熱面換熱系數(shù)研究和實(shí)爐試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)帶外置床CFB鍋爐床溫更加穩(wěn)定。但是目前國(guó)內(nèi)多數(shù)火電廠存在著煤質(zhì)偏離設(shè)計(jì)煤種,導(dǎo)致運(yùn)行參數(shù)不合理的問題。因此,有必要對(duì)鍋爐進(jìn)行燃燒優(yōu)化調(diào)整,提高鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性[4]。
國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)鍋爐的燃燒調(diào)整進(jìn)行了大量的研究。索疆舜等[5]基于影響因子的分析方法,發(fā)現(xiàn)二次風(fēng)的穿透力和一二次風(fēng)配比對(duì)鍋爐效率的影響程度最大。胡玉等[6]從多角度分析了影響CFB鍋爐固體不完全燃燒損失的主要因素為入爐煤的揮發(fā)分、分離器飛灰切割粒徑等。洪喜生[7]通過采用低氧燃燒技術(shù),有效降低了鍋爐總風(fēng)量和煙氣流速,在減輕壁面磨損的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。鐘犁等[8]通過調(diào)節(jié)一、二次風(fēng)配比,使鍋爐平均床溫降低20~30 ℃,鍋爐效率提高至92.15%。
隨著火電裝機(jī)容量的擴(kuò)大和煤炭?jī)r(jià)格的上漲,經(jīng)濟(jì)性差的發(fā)電機(jī)組將被淘汰。節(jié)能減排、提高鍋爐效率顯得尤為重要。本文對(duì)某330 MW CFB鍋爐進(jìn)行燃燒優(yōu)化調(diào)整,分析最佳運(yùn)行參數(shù)[9],為CFB鍋爐運(yùn)行調(diào)整提供參考。
研究對(duì)象為某330 MW帶外置床H型CFB鍋爐,鍋爐配置4臺(tái)旋風(fēng)分離器,分置于爐膛兩側(cè),旋風(fēng)分離器下部為立管,4臺(tái)分離器立管下部各有1臺(tái)緊湊型氣動(dòng)均流換熱床(CHE),爐膛左側(cè)的2臺(tái)外置床內(nèi)布置高溫再熱器和低溫再熱器,主要用來調(diào)節(jié)再熱蒸汽溫度,爐膛右側(cè)2臺(tái)外置床內(nèi)布置中溫過熱器Ⅰ和中溫過熱器Ⅱ,主要用來調(diào)節(jié)床溫。來自分離器的循環(huán)灰一部分通過換熱床換熱后返回爐膛,另一部分直接返回爐膛。鍋爐總體布置如圖1所示。鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1,煤質(zhì)分析見表2。
圖1 H型CFB鍋爐Fig.1 Model H CFB boiler
蒸發(fā)量(BMCR)D/(t·h-1)主蒸汽壓力Pgr/MPa主蒸汽溫度tgr/℃再熱蒸汽流量Dzr/(t·h-1)再熱蒸汽進(jìn)口壓力Pzr1/MPa再熱蒸汽出口壓力Pzr2/MPa再熱蒸汽進(jìn)口溫度tzr1/℃再熱蒸汽出口溫度tzr2/℃1 02518.6543928.94.494.26340543給水壓力Pgs/MPa給水溫度tgs/℃鍋爐熱效(BRL)ηgl/%排煙溫度θpy/℃一次風(fēng)溫trk1/℃二次風(fēng)溫trk2/℃連續(xù)排污率Dpw/%冷渣器排渣溫度Tlz/℃20.88258891352602601≤150
表2煤質(zhì)分析
Table2analysisofcoalproperities
煤種工業(yè)分析/%MarAarVdaf元素分析/%CarHarOarNarSarQnet,ar/(MJ·kg-1)設(shè)計(jì)煤6.0045.0316.0840.682.664.320.690.6214.95試驗(yàn)煤5.9741.3513.5248.891.760.592.30.8216.48
鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性較差,鍋爐效率偏低。且分離器立管溫度易超溫,限制了鍋爐帶負(fù)荷能力。如圖2所示,在負(fù)荷310 MW情況下,1、2號(hào)立管溫度985 ℃,3號(hào)立管溫度989 ℃,4號(hào)立管溫度998 ℃,立管溫度過高還會(huì)增加鍋爐外置床結(jié)焦的風(fēng)險(xiǎn)。
圖2 分離器立管溫度Fig.2 Temperature of standpipes
根據(jù)《循環(huán)流化床鍋爐冷態(tài)與燃燒調(diào)整試驗(yàn)技術(shù)導(dǎo)則》和《300 MW循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行導(dǎo)則》,本試驗(yàn)分為2部分。首先進(jìn)行冷態(tài)部分的風(fēng)量標(biāo)定、布風(fēng)板阻力、最小臨界流化風(fēng)量試驗(yàn);其次,在熱態(tài)條件下標(biāo)定空預(yù)器出口的溫度場(chǎng)和氧含量場(chǎng),并選擇對(duì)鍋爐效率影響最為明顯的氧含量、一次風(fēng)率、床壓、返料風(fēng)量等參數(shù)在不同負(fù)荷下進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整[10]。主要測(cè)試方法如下:
1)溫度場(chǎng)、氧含量場(chǎng)標(biāo)定。采用網(wǎng)格法,在空預(yù)器出口截面劃分設(shè)置98個(gè)煙氣取樣點(diǎn),通過乳膠管連接煙氣前處理箱和ROSEMOUNT煙氣分析儀,每10 min讀取1次數(shù)據(jù),測(cè)量煙氣中的O2含量和溫度。
2)氧含量調(diào)整試驗(yàn)。在負(fù)荷300 MW氧含量3.71%的條件下,同時(shí)增大或減小一、二次風(fēng)量,維持一次風(fēng)率40%不變,分別進(jìn)行3.3%、5.8%兩個(gè)工況變氧含量試驗(yàn);在250 MW負(fù)荷下分別進(jìn)行8.47%、4.75%、4.44%三個(gè)變氧含量試驗(yàn),分別確定出2種負(fù)荷的最佳氧含量范圍。
3)一次風(fēng)率調(diào)整試驗(yàn)。維持最佳氧含量運(yùn)行范圍,通過改變一、二次風(fēng)機(jī)出力改變一次風(fēng)率。分別進(jìn)行300 MW負(fù)荷下的38%、44%、46%的變一次風(fēng)率試驗(yàn)和250 MW負(fù)荷下的40%、50%變一次風(fēng)率試驗(yàn)。
4)床壓調(diào)整試驗(yàn)。300 MW試驗(yàn)工況維持鍋爐氧含量3.3%左右,床壓分別為10.3、9.1、8.2 kPa;250 MW試驗(yàn)工況維持氧含量4.75%左右,床壓分別為9.4、8.5、7.7 kPa。
5)外置床調(diào)整試驗(yàn)。維持1、2號(hào)外置床均流風(fēng)量不變,調(diào)節(jié)3、4號(hào)外置床均流風(fēng)開度,同時(shí)維持氧含量、一次風(fēng)率不變。
經(jīng)過對(duì)入爐煤取樣分析,發(fā)現(xiàn)入爐煤粒徑偏細(xì),如圖3所示。鍋爐設(shè)計(jì)入爐煤d50=1 100 μm,實(shí)際入爐煤粒徑d50=607 μm。入爐煤細(xì)組分較多,參加外循環(huán)的飛灰量也將增加,造成分離器立管處物料循環(huán)不暢,外置床內(nèi)物料流化不良。
圖3 燃料粒徑分布Fig.3 Particle size distribution of coal
當(dāng)鍋爐負(fù)荷增加后,循環(huán)灰量隨之增加,物料中未燃盡的碳也將大大增加,在分離器立管內(nèi)含碳物料會(huì)繼續(xù)燃燒放熱,加之物料增加后立管灰流動(dòng)性變差,立管溫度隨之升高,從而增加結(jié)焦風(fēng)險(xiǎn)。文獻(xiàn)[11]報(bào)道了某300 MW CFB鍋爐由于物料細(xì)組分過多而導(dǎo)致高溫灰流動(dòng)性差,進(jìn)而造成分離器立管及外置床異常的事件。
氧含量的變化通過調(diào)節(jié)二次風(fēng)機(jī)出力來控制總風(fēng)量,CFB 鍋爐的總風(fēng)量要保證爐內(nèi)物料正常流化的同時(shí)也要保證燃料的充分燃燒。隨著總風(fēng)量的提高,爐膛氧含量相應(yīng)提高,O2的傳質(zhì)速率和氣固反應(yīng)速度加快。燃料顆粒在爐內(nèi)停留時(shí)間、反應(yīng)時(shí)間一定時(shí),燃燒反應(yīng)程度和燃料燃盡程度相對(duì)提高,表現(xiàn)為灰渣含碳量降低,鍋爐效率提高。
氧含量與鍋爐效率的關(guān)系如圖4所示。負(fù)荷300 MW、一次風(fēng)率40%條件下,氧含量3%~4%、5%~6%的鍋爐效率高達(dá)90.77%、89.98%。250 MW負(fù)荷下,氧含量4.44%、4.75%的鍋爐效率分別為88.93%、89.67%,氧含量5.0%~5.5%的鍋爐效率為89.53%,氧含量超過8%以后鍋爐效率大幅降低,為87.33%。這是因?yàn)?50 MW氧含量在8%左右會(huì)導(dǎo)致排煙損失的增加量大大超過固體不完全燃燒損失的減小量。250 MW負(fù)荷下,鍋爐氧含量保持4.75%為最佳。
圖4 氧含量與鍋爐效率的關(guān)系Fig.4 Relationship between oxygen content and boiler efficiency
一次風(fēng)最主要的作用是保證物料的正常流化,避免結(jié)焦,同時(shí)為爐膛密相區(qū)提供氧含量[12]。通常,隨著一次風(fēng)率的增加,密相區(qū)的燃燒份額相應(yīng)增加,稀相區(qū)的燃燒份額相對(duì)減少。試驗(yàn)入爐煤為貧煤,由于其揮發(fā)分較低、燃燒放熱慢,在進(jìn)入爐膛后需先吸熱再放熱,爐膛會(huì)被過高的一次風(fēng)率冷卻,對(duì)保持床溫不利。因此,一、二次風(fēng)的合理分配有利于控制床溫和污染物生成。
一次風(fēng)率與鍋爐效率的關(guān)系如圖5所示,300 MW負(fù)荷下,氧含量3.3%左右,一次風(fēng)率在44%、46%的鍋爐效率最高89.42%,一次風(fēng)率為38%鍋爐效率最高達(dá)到90.7%。250 MW負(fù)荷下,氧含量4.5%~5.0%,一次風(fēng)率40%的工況鍋爐效率均在89%以上,50%一次風(fēng)率的鍋爐效率低至88.93%。因此,對(duì)于試驗(yàn)鍋爐,在250 MW負(fù)荷以上時(shí),建議一次風(fēng)率維持40%。
圖5 一次風(fēng)率與鍋爐效率的關(guān)系Fig.5 Relationship between primary air rate and boiler efficiency
300 MW和250 MW負(fù)荷下鍋爐變床壓運(yùn)行特性如圖6所示。調(diào)節(jié)一、二次風(fēng)配比,適當(dāng)減小一次風(fēng),增大二次風(fēng)。由于床壓降低,二次風(fēng)穿透力增強(qiáng),使?fàn)t內(nèi)貧氧區(qū)域減小,飛灰可燃物含量降低。300 MW負(fù)荷下鍋爐效率由89.64%提高至91.36%,鍋爐六大風(fēng)機(jī)功率從17 800 kW降低為13 440 kW;250 MW負(fù)荷下鍋爐效率由89.97%提高至90.22%,鍋爐六大風(fēng)機(jī)功率從10 115 kW降低為9 719 kW。結(jié)果表明,在一定范圍內(nèi)適當(dāng)降低鍋爐床壓,不僅可以提高鍋爐燃盡性,還可以節(jié)省廠用電。如果繼續(xù)降低床壓,鍋爐效率反而會(huì)降低,這是由于爐內(nèi)物料濃度與內(nèi)循環(huán)量的減少,爐膛下部熱量向上傳遞困難,導(dǎo)致燃料燃盡困難,固體不完全燃燒損失增加。孫獻(xiàn)斌[13]研究發(fā)現(xiàn),低床壓僅適用于燃用高揮發(fā)分煤種的鍋爐,對(duì)于大中型CFB鍋爐,為追求節(jié)省廠用電而維持過低的床壓還可能會(huì)導(dǎo)致密相區(qū)結(jié)焦的問題。
圖6 鍋爐變床壓運(yùn)行特性Fig.6 Operating characteristics of boiler under different bed pressure
物料平衡是CFB鍋爐正常運(yùn)行的基礎(chǔ)[14],外置床必須能夠適應(yīng)鍋爐參數(shù)及負(fù)荷的變化,使物料保持正常的外循環(huán),將分離下來的飛灰送入爐內(nèi),同時(shí)防止?fàn)t內(nèi)熱煙氣反竄進(jìn)入旋風(fēng)分離器。
250 MW負(fù)荷下外置床均流風(fēng)開度試驗(yàn)結(jié)果如圖7所示。由于本鍋爐1、2號(hào)外置床調(diào)節(jié)再熱汽溫,3、4號(hào)外置床調(diào)整床溫,為保證主蒸汽溫度、壓力正常,保持1、2號(hào)外置床均流風(fēng)開度不變,開大3、4號(hào)外置床均流風(fēng)。結(jié)果表明,將均流風(fēng)開度從50%開大至100%,鍋爐床溫降低20~30 ℃,分離器立管溫度最高點(diǎn)降低15 ℃,同時(shí)減溫水用量減少20 t/h。
圖7 均流風(fēng)開度對(duì)鍋爐的影響Fig.7 Influence of material-returning air flow on boiler
在床溫較高的情況下,首先應(yīng)使用外置床來調(diào)節(jié)床溫,檢查3、4號(hào)外置床均流風(fēng)開度是否還有裕量,在均流風(fēng)全開的情況下再考慮其他調(diào)整手段。
針對(duì)分離器立管返料不暢,常樂等[15]提出了一種基于運(yùn)行參數(shù)調(diào)整的處理方法。這種方法需將風(fēng)室壓力、床壓、一次風(fēng)量、爐膛負(fù)壓、返料風(fēng)量以及稀相區(qū)差壓等參數(shù)同時(shí)調(diào)到某給定值,在實(shí)際操作中比較難以實(shí)現(xiàn);其次,給定值僅適用某一特定負(fù)荷,無法應(yīng)對(duì)負(fù)荷的變動(dòng)。
該爐型鍋爐外置床由5個(gè)風(fēng)室組成,分配室、高溫回料室、均流室為高溫區(qū)域,溫度在800~1 000 ℃,換熱室、低溫回料室溫度在400~600 ℃。外置床僅在風(fēng)室底部設(shè)置布風(fēng)板風(fēng)帽,其他再無進(jìn)風(fēng)。因此,可在分離器立管及外置床增設(shè)潤(rùn)滑風(fēng)系統(tǒng),使外循環(huán)物料快速移動(dòng)返回爐膛,降低立管溫度;快速移動(dòng)的物料同時(shí)將立管內(nèi)熱量及時(shí)帶入爐膛密相區(qū),從而使整個(gè)循環(huán)回路溫度場(chǎng)分布均勻,潤(rùn)滑風(fēng)系統(tǒng)如圖8所示。
圖8 分離器立管潤(rùn)滑風(fēng)系統(tǒng)Fig.8 Lubricating air system of standpipe
通過一、二風(fēng)配比試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在高負(fù)荷下鍋爐二次風(fēng)系統(tǒng)出力不足,一次風(fēng)系統(tǒng)裕度較大。建議更改播煤風(fēng)母管接口位置,將播煤風(fēng)母管接入位置由二次熱風(fēng)改為一次熱風(fēng)。更改后二次風(fēng)調(diào)節(jié)范圍變寬,利于燃料的燃盡。且播煤風(fēng)母管壓力提高,可有效防止?fàn)t內(nèi)熱風(fēng)反竄入給煤系統(tǒng),提高給煤系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。
1)入爐煤粒徑分布曲線偏離設(shè)計(jì)煤種嚴(yán)重且細(xì)組分較多時(shí),會(huì)導(dǎo)致含碳物料在分離器立管堆積,造成立管超溫,可以通過增加潤(rùn)滑風(fēng)系統(tǒng),加速物料循環(huán)來降低分離器立管溫度。
2)通過優(yōu)化燃燒調(diào)整,確定了鍋爐常用負(fù)荷下的最佳運(yùn)行參數(shù):300 MW負(fù)荷下氧含量3.3%、床壓8.2 kPa、一次風(fēng)率38%,鍋爐負(fù)荷91.36%;250 MW負(fù)荷下氧含量4.75%,床壓7.7 kPa,一次風(fēng)率40%,鍋爐負(fù)荷90.22%。
3)在鍋爐的300 MW和250 MW運(yùn)行工況下,適當(dāng)降低床壓和一次風(fēng)率,可以提高鍋爐效率并減小鍋爐側(cè)風(fēng)機(jī)出力,節(jié)省用電。
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