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      燃油器總成裝配線的精益改善*

      2018-06-21 06:01:28路鑫偉周炳海
      精密制造與自動化 2018年2期
      關(guān)鍵詞:裝配線產(chǎn)線工位

      路鑫偉 周炳海

      (同濟(jì)大學(xué) 機(jī)械與能源工程學(xué)院 上海201804)

      精益生產(chǎn)是一種以客戶需求為拉動,不斷降低生產(chǎn)成本,做到零廢品、零庫存和產(chǎn)品品種多樣化,它的特點(diǎn)是強(qiáng)調(diào)客戶對時間和價值的要求,以科學(xué)合理的制造體系為客戶帶來增值的生產(chǎn)活動,縮短生產(chǎn)周期,從而提高企業(yè)適應(yīng)市場變化的能力[1-2]。

      L公司是一家生產(chǎn)汽車零部件的合資企業(yè),公司主要從事用于汽車的汽油發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售,其總部位于上海,并且在全國多地設(shè)有分廠,位于無錫的分廠主要生產(chǎn)燃油器總成。燃油器總成是一個成熟的零件,但是在零件的生產(chǎn)活動中也會存在粗放的生產(chǎn)方式、不合理的現(xiàn)場布置、操作人員的不規(guī)范操作以及產(chǎn)線瓶頸等問題,前面所描述的一系列問題都會限制企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。在燃油器的裝配車間,燃油器總成多采用流水線的生產(chǎn)方式。因此,對于燃油器總成裝配線進(jìn)行精益改善就很有必要[3-4]。

      1 燃油器總成裝配線現(xiàn)狀分析

      以產(chǎn)量較大的某型燃油器總成作為研究對象,對燃油器總成的生產(chǎn)流程、工序工位的安排進(jìn)行分析[5]。燃油器總成裝配線布置如圖1所示。產(chǎn)線在工廠設(shè)立初期布置,車間內(nèi)部空間寬余,初期訂單數(shù)較少時,前兩個工位可由一名工人操作,為減少操作工走動,故將產(chǎn)線布置為該形式。訂單數(shù)較多時,產(chǎn)線按照正常節(jié)拍生產(chǎn),每個工位都由一名操作工操作。

      圖1 改善前產(chǎn)線布置圖

      隨著工廠的發(fā)展,車間內(nèi)產(chǎn)線增多,車間內(nèi)部空間逐漸擁擠,該產(chǎn)線節(jié)拍、線平衡率低、占地面積大逐漸暴露出了問題。

      燃油器總成的生產(chǎn)流程如圖2所示,主要經(jīng)過了7道工序。工序5000是來料檢驗。工序0050是裝配前配料。工序1010是對燃油器總成進(jìn)行組裝,分別裝配JG、Damper、Clip、EV。工序1020是對零件貼標(biāo)簽、泄漏測試、安裝護(hù)帽、目檢。工序1040對工序1030目檢不合格的產(chǎn)品進(jìn)行返修。工序1050對產(chǎn)品包裝。工序5500把產(chǎn)品入庫。經(jīng)過多次測定取各工序?qū)嶋H作業(yè)時間的平均值,如表1所示。

      經(jīng)由表1的數(shù)據(jù)顯示,壓力調(diào)節(jié)器安裝工序和泄露測試工序節(jié)拍較長,其中泄露測試工序為瓶頸工序。

      生產(chǎn)線平衡率=(24.73+33.62+52.23+22.43)/(52.23×4)=63.66%

      圖2 燃油器總成裝配工藝流程

      2 裝配線改善

      對生產(chǎn)線平衡時主要考慮以下方法[5-6]:(1)對瓶頸工序進(jìn)行作業(yè)改善:(2)將瓶頸工序的作業(yè)內(nèi)容分擔(dān)給其他工序;(3)適當(dāng)增加各作業(yè)人員;(4)合并相關(guān)工序,重新排布生產(chǎn)工序;(5)分解作業(yè)時間較短的工序,把該工序安排到其他工序。

      瓶頸工序為泄露測試工序,初步考慮可以在此工序中增加一個并行工位,增加設(shè)備后該工序的作業(yè)時間調(diào)整為26.51 s。泄露測試工位增加一個并行工位以后,可以有效地提高產(chǎn)線平衡率,經(jīng)過改進(jìn)后的產(chǎn)線的瓶頸工位是噴油器裝配工位,可以考慮進(jìn)一步改善泄露測試工位,取消并行工位,每個操作循環(huán)內(nèi)產(chǎn)出兩個燃油器分配管。經(jīng)實際測量泄露測試工位,該工位操作臺可以安裝兩臺泄露測試。測定該工位每一步操作動作的時間如表2所示。

      表2 密封測試操作標(biāo)準(zhǔn)

      接上表

      對該工位中每一步的動作時間分析可知,機(jī)器節(jié)拍小計32.2 s,手工節(jié)拍小計16.21 s,在機(jī)器對零件進(jìn)行泄露測試的過程中造成了工人的閑置等待,所以可以合理安排一名工人進(jìn)行兩個燃油器總成進(jìn)行泄露測試的工作。運(yùn)用MTM動作分析方法對該工序中的作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行分析,得出相應(yīng)的工時[7-8],減少工人疲勞,增加有效工作量,使節(jié)拍降低,提高產(chǎn)線的平衡率。經(jīng)過連續(xù)改善,對該工序中各標(biāo)準(zhǔn)動作進(jìn)行重新測定,數(shù)據(jù)如表3所示。

      表3 改善后密封測試操作標(biāo)準(zhǔn)

      改善后的產(chǎn)線布置如圖3所示。改善后的產(chǎn)線減小了總的占地面積,節(jié)約了車間內(nèi)部空間,提高了車間的空間利用率;同時該布置形式還減少了零件從上一工位流轉(zhuǎn)到下一工位的距離[9-10];最后各工位工時利用率變得更均衡。

      圖3 改善后產(chǎn)線布置圖

      改善后對各工序作業(yè)節(jié)拍重新測定后統(tǒng)計如表4所示。

      表4 燃油器總成各工序節(jié)拍

      生產(chǎn)線平衡率=(24.73+33.62+30.8+22.43)/(33.62×4)=82.97%。

      不平衡損失率=1-82.97%=17.03%。

      通過比較改善前后線平衡率及各工序節(jié)拍的比較(見表5)。改善后在沒有增加操作臺及工人,僅增加一臺泄露測試機(jī)的情況下,生產(chǎn)線平衡率由原先的63.66%提高到82.97%,生產(chǎn)線的節(jié)拍也從52.23 s降低到33.62 s,產(chǎn)線占地面積由18.2 m2下降到9.1 m2。

      表5 改善前后裝配線數(shù)據(jù)比較

      從表中明顯可以看出整條產(chǎn)線的效率得到了較大的提升,浪費(fèi)得到了明顯的減少。

      3 結(jié)語

      通過對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程分析、工位操作標(biāo)準(zhǔn)分析、MTM 標(biāo)準(zhǔn)動作分析、生產(chǎn)線平衡分析等精益生產(chǎn)活動,在總投入費(fèi)用很少的情況下,燃油器總成裝配線的生產(chǎn)平衡率和產(chǎn)能有了顯著的提升。采用精益思想改善生產(chǎn)線,提高產(chǎn)能,要求改變傳統(tǒng)思路,樹立所有不增值都是浪費(fèi)的思想,學(xué)會發(fā)現(xiàn)和消除浪費(fèi),實現(xiàn)產(chǎn)能、質(zhì)量、效率的提升。相較于傳統(tǒng)的思路,能更有效地控制產(chǎn)品的成本,使企業(yè)產(chǎn)品更具有生命力。

      [1]湯德其,周炳海.精益生產(chǎn)理念在生產(chǎn)多功能復(fù)印機(jī)中的應(yīng)用[J].機(jī)械制造,2015,53(7): 68-72.

      [2]汪應(yīng)洛,袁治平,張正祥,等.工業(yè)工程基礎(chǔ)[M].北京:中國科學(xué)技術(shù)出版社,2005.

      [3]王彥杰,周炳海.基于精益理念的空調(diào)卡式機(jī)的制造流程改善[J].精密制造與自動化,2016 (3):29-32.

      [4]郭伏,張國民.工作研究在流水線平整中的應(yīng)用[J].工業(yè)工程與管理,2005,25(2):120-124.

      [7]張鳴鶴,周炳海.S公司車輛裝配線生產(chǎn)效率的改善[J].機(jī)械制造,2016,54(5):97-100.

      [8]陸杰,周炳海.基于精益生產(chǎn)理念的精密儀器裝配線改善[J].機(jī)械制造,2016,54(9):81-84.

      [9]朱煒,周炳海.基于PLP方法的叉車充電器裝配車間布局改善[J].精密制造與自動化,2016(2):32-35.

      [10]今井正明.現(xiàn)場改善:低成本管理方法[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.

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