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      使用PMC窗口功能自動切換FANUC全閉環(huán)與半閉環(huán)測量系統(tǒng)

      2018-06-21 07:15:16沈陽機床股份有限公司遼寧110141
      金屬加工(冷加工) 2018年6期
      關鍵詞:數(shù)控系統(tǒng)閉環(huán)指令

      ■ 沈陽機床股份有限公司 (遼寧 110141) 苗 松

      1. 背景介紹

      為了提高數(shù)控機床的定位精度和加工精度,在加工中心和龍門式數(shù)控機床等大中型數(shù)控設備上,往往需要增加光柵尺或者編碼器等第二測量系統(tǒng),來進行全閉環(huán)位置檢測。隨著機床的使用,往往會遇到光柵尺及讀數(shù)頭污染損壞,或者反饋電纜被拉伸脫開甚至斷裂的情況,導致全閉環(huán)位置檢測環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障,機床不能正常工作。為了查明原因解決問題,往往需要講數(shù)控系統(tǒng)由全閉環(huán)控制改為半閉環(huán)控制,即從第二測量系統(tǒng)切換到電動機內(nèi)編碼器的第一測量系統(tǒng)。這樣的切換操作既可以方便維修人員查找故障原因,又可以在短期內(nèi)無法更換損壞電氣原件的情況下,保障設備的繼續(xù)運行。因此,切換全閉環(huán)和半閉環(huán)檢測系統(tǒng),是維修人員最常用的一種查找問題的手段。

      對于FANUC數(shù)控系統(tǒng)來說,由于并未區(qū)分全閉環(huán)檢測系統(tǒng)和半閉環(huán)檢測系統(tǒng)的參數(shù),所以在進行切換時需要維修人員自行手動更改相應參數(shù),這對維修人員的業(yè)務水平有了一定的要求。另外由于檢測系統(tǒng)的參數(shù)設定取決于設備本身的機械結構,這樣就需要維修人員了解設備的傳動機構構成,電動機和移動部件之間的傳動比,第二測量系統(tǒng)的硬件構成,第二測量系統(tǒng)和測量對象之間的傳動比等信息。由于需要了解的信息種類較多,當出現(xiàn)維修人員交替或者資料丟失等情況后,由于對設備情況較為陌生,往往不能迅速的正確切換全閉環(huán)與半閉環(huán)檢測系統(tǒng),甚至有可能造成其他誤操作導致設備的二次損壞。為了解決這個問題,筆者設計了相應的全閉環(huán)與半閉環(huán)檢測系統(tǒng)切換指令,通過使用PMC的窗口功能來改寫系統(tǒng)參數(shù)。需要時維修人員只要在MDI方式下執(zhí)行相應程序指令,PMC程序會自動讀取預先保存好的正確數(shù)據(jù)將其寫入機床參數(shù)內(nèi),避免了人為操作可能造成的錯誤。

      2. 具體樣例

      下面以一臺臥式加工中心的X軸為例來介紹相應方法。HMC63E臥式加工中心,X軸為絲杠傳動結構,電動機和絲杠為1:1直連,絲杠為單導程,螺距為12mm,安裝了HEIDENHAIN的LC 195F絕對光柵尺,分辨率為±5μm,機床的檢測單位和最小移動單位均為1μm。

      由機床的結構計算出相應參數(shù),全閉環(huán)時參數(shù)見表1,半閉環(huán)時參數(shù)見表2。

      PMC程序共分為激活指令、計數(shù)分配、改寫參數(shù)和完成指令四部分。

      建立M35指令激活全閉環(huán)測量系統(tǒng)參數(shù),M36指令為激活半閉環(huán)測量系統(tǒng)參數(shù),并配合R9091.6時間脈沖信號,使激活指令每500ms發(fā)出一次,如圖1所示。

      將激活指令引入計數(shù)器,使計數(shù)器的計數(shù)每500ms增加1,用來建立不同的標識碼1,2,3…識別碼的個數(shù)等于需要更改的參數(shù)個數(shù)。在本例中需要更改5個參數(shù),因此設置D720=5,并將D720轉換為BCD代碼R550,如圖2所示。

      每發(fā)出一個標識碼,進行一次改寫參數(shù)操作,避免同時更改多個參數(shù)。當D720為1時,R550為00000001,此時進行更改第一個參數(shù)1815的操作,需要寫入的參數(shù)值為25 + 21 =34,預先被計算好并且保存在D800中,如圖3所示。

      計數(shù)器計數(shù)達到最大值后,發(fā)出M指令完成信號結束程序。此時維修人員需要按照系統(tǒng)提示進行重啟操作,如果執(zhí)行M35激活全閉環(huán)測量系統(tǒng),還需要手動將伺服軸移動至機床機械零點處,設置參數(shù)1815的第四位APZ為1,然后根據(jù)提示信息進行系統(tǒng)重啟,再次啟動系統(tǒng)后即可使用設備進行加工操作了。如果是執(zhí)行M36進行激活半閉環(huán)測量系統(tǒng)的操作,在系統(tǒng)重啟后需要讓機床回參考點。

      3. 結語

      經(jīng)過上述步驟的處理,可以實現(xiàn)自動切換全閉環(huán)與半閉環(huán)測量系統(tǒng),避免了因維修人員的更替或是機床信息的缺失帶來的維修工作不便,在維修一些較為老舊的數(shù)控設備或是特殊定制的設備時更加便于快捷的查找解決故障。

      表1 全閉環(huán)參數(shù)表

      表2 半閉環(huán)參數(shù)表

      圖 1

      圖 2

      圖 3

      [1] 羅敏. FANUC數(shù)控系統(tǒng)PMC編程技術 [M]. 北京:化學工業(yè)出版社,2013.

      [2] 劉江,盧鵬程,許朝山. FANUC數(shù)控系統(tǒng)PMC編程 [M]. 北京:高等教育出版社, 2011.

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