王賢君,王 維,張玉廣,尚立濤,張明慧,張 瑞
(1.大慶油田有限責(zé)任公司采油工程研究院,黑龍江大慶 163000;2.南京工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院)
隨著大慶油田開(kāi)發(fā)的深入,開(kāi)發(fā)對(duì)象逐步轉(zhuǎn)向外圍低滲透儲(chǔ)層。該類(lèi)儲(chǔ)層主要特點(diǎn)為低孔低滲透、物性差、豐度低等,常規(guī)方式無(wú)法投產(chǎn),壓裂增產(chǎn)改造是實(shí)現(xiàn)低滲透儲(chǔ)層開(kāi)發(fā)建產(chǎn)的主要手段。針對(duì)低滲透儲(chǔ)層,為提高壓裂增產(chǎn)改造效果,應(yīng)盡可能增大裂縫與油藏的接觸面積。該類(lèi)儲(chǔ)層采用常規(guī)壓裂技術(shù)難以取得明顯增產(chǎn)效果,采用大規(guī)模壓裂雖然取得了較好的效果,但是施工成本高,經(jīng)濟(jì)性較差,難以實(shí)現(xiàn)效益開(kāi)采。為提高外圍低滲透儲(chǔ)層增產(chǎn)改造效果,采用纖維縫內(nèi)暫堵多分支縫壓裂技術(shù),通過(guò)可降解纖維+基液+支撐劑組合工藝在人工裂縫主縫內(nèi)產(chǎn)生橋堵,提高縫內(nèi)凈壓力,迫使裂縫轉(zhuǎn)向產(chǎn)生多分支裂縫,形成復(fù)雜裂縫系統(tǒng),提高人工裂縫泄油面積[1-7]。該技術(shù)在保證改造效果的同時(shí),有效控制了施工成本,實(shí)現(xiàn)低滲透儲(chǔ)層的經(jīng)濟(jì)有效開(kāi)采。
在注水井網(wǎng)條件下,常規(guī)壓裂單一裂縫控制的砂體體積有限,導(dǎo)致裂縫與砂體匹配度不高,單純加大壓裂規(guī)模易溝通水井導(dǎo)致水淹,儲(chǔ)層動(dòng)用程度低。通過(guò)在人工裂縫主縫內(nèi)加入可降解纖維暫堵劑產(chǎn)生橋堵,提高縫內(nèi)的凈壓力,使之大于水平主應(yīng)力差與巖石抗張強(qiáng)度之和,在主裂縫內(nèi)兩側(cè)轉(zhuǎn)向產(chǎn)生新縫,實(shí)現(xiàn)增大裂縫控制砂體范圍、提高壓裂效果的目的。
通過(guò)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)得出,可以根據(jù)評(píng)價(jià)儲(chǔ)層水平應(yīng)力差異系數(shù)、巖石力學(xué)參數(shù)與應(yīng)力遮擋情況來(lái)判斷改造儲(chǔ)層能否形成多分支裂縫:當(dāng)儲(chǔ)層水平應(yīng)力差異系數(shù)小于0.2,楊氏模量大于24.5 GPa時(shí),水力壓裂能夠形成多條分支縫;而水平應(yīng)力差異系數(shù)為0.2~0.3、楊氏模量為15.0~24.5 GPa時(shí),水力壓裂在高凈壓力時(shí)才能夠形成多分支縫。
暫堵轉(zhuǎn)向壓裂施工完成后,纖維在地層溫度條件下可實(shí)現(xiàn)降解,并隨返排液排出。地層溫度下纖維降解率的大小對(duì)人工裂縫導(dǎo)流能力有重要的影響,為此進(jìn)行了不同溫度條件下的纖維降解率測(cè)試實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,恒溫60 ℃、96 h后,纖維最大降解率為61.86%;恒溫90 ℃、96 h后,纖維最大降解率為96.0%。由此可見(jiàn),在現(xiàn)場(chǎng)條件下纖維進(jìn)入裂縫后會(huì)發(fā)生降解,不影響裂縫的導(dǎo)流能力。
纖維對(duì)壓裂液的流變性能有重要影響,用流變儀測(cè)試了一組不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)纖維的羧甲基壓裂液(CMG)在90 ℃、170 s-1、60 min時(shí)的表觀(guān)黏度隨溫度的變化(表2)。
黏度–時(shí)間流變性能評(píng)價(jià)表明,壓裂液中加入0.1 %~0.3 %纖維后,壓裂液平均剪切黏度提高3~4倍,提高了壓裂液體系的攜砂性能,利于高砂比施工,能夠提高改造裂縫的有效支撐程度。
表1 不同溫度條件下纖維降解率測(cè)試實(shí)驗(yàn)結(jié)果
表2 纖維壓裂液流變性能評(píng)價(jià)結(jié)果
儲(chǔ)層改造時(shí),巖石力學(xué)性質(zhì)與地應(yīng)力的分布狀態(tài)決定了壓裂裂縫的形態(tài),根據(jù)測(cè)錄井資料所獲得的巖性、聲波時(shí)差及密度計(jì)算地層的巖石力學(xué)參數(shù)。基于地層特性信息及連續(xù)的數(shù)據(jù)點(diǎn),地震屬性數(shù)據(jù)體,建立井間巖石力學(xué)參數(shù)三維數(shù)據(jù)體,建立地層巖石力學(xué)參數(shù)連續(xù)剖面。采用全三維壓裂模擬軟件確定儲(chǔ)層物性、巖石力學(xué)參數(shù)的平面非均質(zhì)分布規(guī)律,解釋定義巖性并計(jì)算應(yīng)力;采用有限元網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)方法對(duì)地層點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)運(yùn)算,允許垂直和水平兩方向上的變化,建立網(wǎng)格化非均質(zhì)地質(zhì)模型,進(jìn)行非對(duì)稱(chēng)全縫長(zhǎng)人工裂縫模擬,判斷形成轉(zhuǎn)向縫時(shí)機(jī)。
應(yīng)用纖維、基液、支撐劑組合的壓裂方式對(duì)人工裂縫的主裂縫進(jìn)行暫堵,在提高縫內(nèi)凈壓力的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)向裂縫擴(kuò)展延伸。即壓裂完主裂縫后采用質(zhì)量分?jǐn)?shù) 0.2%~1.2 %的纖維基液與支撐劑進(jìn)行縫內(nèi)暫堵,提高了裂縫尖端壓力,使轉(zhuǎn)向裂縫擴(kuò)展,形成了一定長(zhǎng)度的轉(zhuǎn)向裂縫。壓裂結(jié)束后,主裂縫里的纖維溶解,仍保持良好的導(dǎo)流能力。該壓裂方式確定了不同儲(chǔ)層轉(zhuǎn)向裂縫擴(kuò)展所需要的纖維與支撐劑濃度及施工時(shí)間,以質(zhì)量分?jǐn)?shù)1.0%的纖維基液與質(zhì)量分?jǐn)?shù)30%的陶粒組合為例,確定了不同儲(chǔ)層裂縫轉(zhuǎn)向工藝的施工時(shí)間(圖1)。
圖1 不同儲(chǔ)層縫內(nèi)轉(zhuǎn)向工藝施工時(shí)間與凈壓力關(guān)系
以區(qū)塊儲(chǔ)層特征與應(yīng)力場(chǎng)研究結(jié)果[8-10]為基礎(chǔ),結(jié)合巖石力學(xué)參數(shù),采用數(shù)值模擬軟件,建立儲(chǔ)層物性、地應(yīng)力、巖石力學(xué)參數(shù)的平面非均質(zhì)分布規(guī)律和網(wǎng)格化非均質(zhì)地質(zhì)模型,進(jìn)行人工裂縫模擬,分析轉(zhuǎn)向裂縫條數(shù)與長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)產(chǎn)量關(guān)系,確定單井改造形成轉(zhuǎn)向縫條數(shù)與長(zhǎng)度。以B1井為例,分別模擬了 1條、2條、多條轉(zhuǎn)向裂縫,通過(guò)優(yōu)化裂縫長(zhǎng)度、施工規(guī)模和施工工藝方法,得到的轉(zhuǎn)向縫長(zhǎng)度為45~55 m(圖2),確定轉(zhuǎn)向縫條數(shù)為3條。施工工藝優(yōu)化結(jié)果見(jiàn)表3。
圖2 不同應(yīng)力差下儲(chǔ)層施工凈壓力與轉(zhuǎn)向縫長(zhǎng)度關(guān)系
采用纖維縫內(nèi)暫堵多分支縫壓裂工藝在海拉爾油田低滲透儲(chǔ)層、長(zhǎng)垣外圍低滲透儲(chǔ)層及低滲致密氣層開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),取得了較好的效果。
在海拉爾油田開(kāi)展直井纖維暫堵多分支縫重復(fù)壓裂現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)15口井,初次壓裂后平均單井日產(chǎn)油3.8 t,重復(fù)壓裂前平均單井日產(chǎn)油0.4 t,重復(fù)壓裂后初期平均單井日產(chǎn)油 4.2 t,為初次壓裂后產(chǎn)量的110%。與同區(qū)塊低滲透儲(chǔ)層采用常規(guī)重復(fù)壓裂的14口井相比,相同改造規(guī)模下多分支縫重復(fù)壓裂后日產(chǎn)油效果提高了40%。
表3 B1井縫內(nèi)轉(zhuǎn)向壓裂優(yōu)化結(jié)果
在長(zhǎng)垣外圍水平井N255-P338開(kāi)展纖維縫內(nèi)暫堵轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),全井施工6段,縫內(nèi)暫堵轉(zhuǎn)向施工3段。以全井第4段施工為例,20%砂比時(shí)加入纖維,地面施工壓力由45 MPa上升至51 MPa,上升了6 MPa,從施工壓力變化情況判斷暫堵轉(zhuǎn)向成功,形成了分支裂縫。N255-P338井初次壓裂投產(chǎn)日產(chǎn)油5 t,重復(fù)壓裂前日產(chǎn)油1.1 t,纖維縫內(nèi)暫堵多分支縫重復(fù)壓裂后日產(chǎn)油6.6 t,是初次壓裂后的132%。
在低滲致密氣儲(chǔ)層直井開(kāi)展纖維縫內(nèi)暫堵多分支縫壓裂現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)2口井,其中SS8井初次施工為常規(guī)壓裂投產(chǎn),重復(fù)壓裂時(shí),采用纖維縫內(nèi)暫堵多分支縫壓裂工藝,地面施工壓力上升了6.5 MPa,產(chǎn)量獲得突破,壓后試氣產(chǎn)量達(dá)7.3×104m3/d,與初次壓裂相比,在同等加砂規(guī)模條件下,重復(fù)壓裂后試氣產(chǎn)量是初次壓裂后的5.2倍。在WS1-3井開(kāi)展了縫內(nèi)暫堵壓裂試驗(yàn),纖維加入后施工壓力上升6.9 MPa,壓后試氣產(chǎn)量1.65×104m3/d,在同等施工規(guī)模條件下,壓后產(chǎn)量超過(guò)同區(qū)塊內(nèi)所有鄰井。
(1)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)表明,在高應(yīng)力差系數(shù)條件下,水力壓裂需要通過(guò)高凈壓力才能形成暫堵多分支縫。
(2)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)了纖維的降解性能及纖維壓裂液的流變性能,纖維壓后可降解,不會(huì)影響壓后返排,纖維壓裂液體系攜砂性能好,有利于高砂比施工。
(3)建立了網(wǎng)格化非均質(zhì)地質(zhì)模型,進(jìn)行了非對(duì)稱(chēng)全縫長(zhǎng)人工裂縫模擬,確定了形成轉(zhuǎn)向縫時(shí)機(jī)及暫堵施工時(shí)間,優(yōu)化的纖維添加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.2%~1.2%,通過(guò)分析轉(zhuǎn)向裂縫條數(shù)與縫長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量關(guān)系,確定了單井改造形成轉(zhuǎn)向縫條數(shù)與長(zhǎng)度。
(4)纖維縫內(nèi)暫堵轉(zhuǎn)向多分支縫壓裂工藝能夠擴(kuò)大低滲透儲(chǔ)層人工裂縫與油藏的接觸面積,有效提高單井產(chǎn)量,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)應(yīng)用取得了較好效果。
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