王 雷
(中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司上海高鐵維修段,上海 200439)
國(guó)內(nèi)某站內(nèi)多個(gè)ZPW-2000A區(qū)段主軌出電壓監(jiān)測(cè)曲線有波動(dòng)現(xiàn)象,并已持續(xù)數(shù)月,站內(nèi)部分區(qū)段示意如圖1所示。以該站6G區(qū)段(載頻2 000 Hz)主軌出電壓監(jiān)測(cè)曲線為例,如圖2所示(其他波動(dòng)區(qū)段曲線類似)。
現(xiàn)場(chǎng)工作人員已更換過全部的室內(nèi)外設(shè)備,但其主軌出電壓均無明顯改善。
為分析6G電壓波動(dòng)原因,使用ME2000P波形記錄儀,采集24 h內(nèi)6G室內(nèi)電纜側(cè)接收、發(fā)送端和主軌出電壓。在天窗點(diǎn)內(nèi)02:46,采集電壓波動(dòng)數(shù)據(jù),并對(duì)其頻譜分析,如圖3所示。
從圖3中可以發(fā)現(xiàn),在天窗點(diǎn)時(shí),6G電纜側(cè)送受端、主軌出電壓都存在較大的4 050、4 150、4 250、4 350 Hz奇次諧波信號(hào);在其他時(shí)間段,軌道電路波動(dòng)時(shí)也采集到類似的奇次諧波信號(hào)。
如表1所示,根據(jù)采樣定理可知該奇次諧波中的4 150 Hz信號(hào)干擾可以混疊到6G自身的2 000 Hz載頻,當(dāng)干擾頻率幅度增大,混疊越嚴(yán)重,軌出電壓波動(dòng)越大。
表1 可混疊高頻頻率
通過案例分析可知,站內(nèi)6G的電壓波動(dòng)是來自軌面電壓的奇次諧波混疊其自身載頻造成的。
動(dòng)車剛進(jìn)入股道時(shí),由于動(dòng)車組輪對(duì)泄流,所以能夠在室內(nèi)采集到泄流信號(hào)。如圖4所示,動(dòng)車組在壓入和駛出股道機(jī)械絕緣節(jié)時(shí),ME2000P設(shè)備能夠采集到軌面電壓的波動(dòng)。
分析該時(shí)間段內(nèi)的頻譜,如圖5所示。
圖5中的動(dòng)車泄流時(shí)諧波譜線為4 450~5 550 Hz,其特征與天窗點(diǎn)采集到的6G電壓波動(dòng)頻譜特征不同。根據(jù)上述分析,總結(jié)出如下特征:
1)該站內(nèi)無動(dòng)車組運(yùn)行時(shí),6G有電壓波動(dòng)現(xiàn)象,原因是4 150 Hz的牽引諧波導(dǎo)致;
2)該站內(nèi)有動(dòng)車組運(yùn)行時(shí),動(dòng)車組泄流的牽引諧波特征與天窗點(diǎn)6G電壓波動(dòng)時(shí)的諧波特征不同;
3)6G的送受端電纜側(cè)同時(shí)采集到幅值相近的干擾諧波。
根據(jù)上述特征可以得出:4 150 Hz牽引諧波干擾信號(hào)導(dǎo)致6G電壓波動(dòng)。
牽引諧波來源于牽引供電系統(tǒng)和機(jī)車負(fù)載電壓電流波形畸變,導(dǎo)致機(jī)車泄放的牽引電流中諧波分布和含量發(fā)生變化。牽引電流經(jīng)接觸網(wǎng)由受電弓流入機(jī)車,再通過機(jī)車的泄流輪對(duì)流入兩條鋼軌。由于現(xiàn)場(chǎng)中兩鋼軌的阻抗不會(huì)完全相同, 4 000 Hz高頻信號(hào)的差異會(huì)更加明顯,導(dǎo)致鋼軌中牽引電流不同,從而產(chǎn)生差模電流。差模電流和受端阻抗形成受端軌面電壓傳至室內(nèi)接收設(shè)備。
根據(jù)前文數(shù)據(jù)和譜線分析,該站內(nèi)多區(qū)段軌道電路電壓波動(dòng)均為4 000~4 500 Hz的高頻奇次牽引諧波導(dǎo)致。
由于機(jī)械空心線圈能夠有效抵消高頻信號(hào)產(chǎn)生的軌面電壓,這也是區(qū)間無諧波干擾的原因之一。因此,本文提出解決方案,將站內(nèi)一體化軌道電路的室外軌旁設(shè)備更換為區(qū)間機(jī)械絕緣節(jié)設(shè)備。
在天窗點(diǎn),將6G站內(nèi)室外匹配變壓器BPLN替換成調(diào)諧匹配單元PT和機(jī)械空心線圈SVA。更換設(shè)備完畢后,向6G軌面通入50~4 450 Hz干擾信號(hào),在接收設(shè)備上測(cè)試干擾電壓,結(jié)果如表2所示。
表2 通入干擾信號(hào)后的電壓
站內(nèi)6G同一時(shí)間段內(nèi)更換軌旁設(shè)備前后主軌出電壓監(jiān)測(cè)曲線對(duì)比如圖6所示,從監(jiān)測(cè)曲線可知,該方案對(duì)全頻帶干擾都有明顯衰減,抑制效果良好。但更換后接收軌出電壓下降,需要重新依據(jù)新設(shè)備布置設(shè)計(jì)調(diào)整表。
應(yīng)用本文提出的解決方案,對(duì)該站6G電壓波動(dòng)的抑制取得明顯成效,證明將室外匹配變壓器BPLN更換為調(diào)諧匹配單元 PT和機(jī)械空芯線圈 SVA的方案是可行的。
[1]中國(guó)鐵路總公司.ZPW-2000A型無絕緣移頻自動(dòng)閉塞系統(tǒng)[M].北京:中國(guó)鐵道出版社,2013.
[2]中國(guó)鐵路總公司.高速鐵路信號(hào)維護(hù)規(guī)則技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)部分[M].北京.中國(guó)鐵道出版社,2016.
[3]中華人民共和國(guó)鐵道部.科技運(yùn)[2010]138號(hào) 列控中心技術(shù)規(guī)范[M].北京:中華人民共和國(guó)鐵道部,2010.
[4]費(fèi)錫康.無絕緣軌道電路原理及分析[M].北京:中國(guó)鐵道出版社,1993.
[5]邱關(guān)源.電路[M].5版.北京:教育出版社,2006.
[6]阿·米·布列也夫,尤·阿·克拉夫錯(cuò)夫,阿·伏·希師良柯夫.軌道電路的分析與綜合[M].孫銘甫,譯.北京:中國(guó)鐵道出版社,1981.
[7]楊軼軒,謝文磊,馬斌.重載鐵路無砟軌道對(duì)ZPW-2000A軌道電路傳輸性能的影響[J].鐵路通信信號(hào)工程技術(shù),2016,13(3):92-95.
[8]楊軼軒,楊曉鋒,徐宗奇.柳南客運(yùn)專線、南黎鐵路四線并行區(qū)段ZPW-2000A軌道電路設(shè)計(jì).高速鐵路建設(shè)典型工程案例——四電工程[M].北京:中國(guó)鐵道出版社,2013.