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      鐵路客車油壓減振器運(yùn)用檢修故障分析及建議

      2018-07-11 13:19:52劉晨亮
      鐵道機(jī)車車輛 2018年3期
      關(guān)鍵詞:交路減振器漏油

      劉晨亮

      (中國鐵路沈陽局集團(tuán)公司 沈陽車輛段, 沈陽 110000)

      鐵路客車油壓減振器作為調(diào)節(jié)和衰減走行部與車體間振動的重要零部件,對改善鐵路客車運(yùn)行品質(zhì),提高旅客乘坐舒適度起著至關(guān)重要的作用。隨著鐵路客車修程修制改革和運(yùn)輸組織模式的不斷變化,車底套用、長大交路、曲線坡道、線路提速等諸多因素對減振器的性能提出了更高的要求,如何在車底利用率高、運(yùn)行里程長、運(yùn)行工況多變的條件下,始終保持良好的運(yùn)行品質(zhì),不斷提高安全可靠性,成為客車油壓減振器日常運(yùn)用檢修中的一個(gè)亟需重視的核心問題。

      1 減振器日常主要故障及分析

      減振器日常運(yùn)用檢修中的主要故障是漏油、節(jié)點(diǎn)裂紋老化、防塵罩脫開、螺桿故障等。表1重點(diǎn)分析了減振器常見故障產(chǎn)生的原因。

      表1 減振器主要故障及分析

      2 影響行車安全的重點(diǎn)故障分析

      從日常檢修經(jīng)驗(yàn)看,減振器漏油故障大約占到減振器總故障的80%以上,減振器漏油已經(jīng)成為干擾客車運(yùn)行品質(zhì)的重要故障,這個(gè)問題也已經(jīng)得到主機(jī)廠以及減振器設(shè)計(jì)、制造和檢修單位的廣泛重視。從日常運(yùn)用檢修中匯總的數(shù)據(jù)分析看,減振器漏油故障雖多,只要在故障初期更換及時(shí),并不會構(gòu)成行車安全隱患,但像減振器螺桿裂、防塵罩脫殼等故障,盡管數(shù)量相對較少,一旦發(fā)生,帶來后果的嚴(yán)重性卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出漏油,比如減振器儲油缸底板螺桿或防塵罩底板螺桿在旅客列車運(yùn)行途中發(fā)生裂折,往往就會造成攔?;蛲睃c(diǎn)等車輛故障。因此,對減振器漏油以外的其他故障的原因分析和預(yù)防措施制定同樣應(yīng)該引起我們的足夠重視。

      下面重點(diǎn)以沈陽車輛段某運(yùn)用車間2015年~2017年庫內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn),影響行車安全的各類故障數(shù)據(jù)(不含減振器漏油)為樣本進(jìn)行分析。這個(gè)運(yùn)用車間配屬客車約950輛,其中25G型、25K型、25T型等主型客車占94%。通過對這個(gè)車間近三年來減振器安全隱患故障的統(tǒng)計(jì)分析,可以為主型客車減振器故障的原因分析以及制造檢修標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)和提高提供一些參考。

      2.1 按減振器故障類型分析

      從造成行車安全隱患的故障分布看(圖1),主要反映出3類問題,①節(jié)點(diǎn)非正常老化后會造成減振器運(yùn)動軸線發(fā)生偏移,直接導(dǎo)致減振器活塞桿偏磨和彎曲變形等故障;②更新螺桿時(shí)沒有從底板與儲油缸或防塵罩焊縫處切除,而是直接在原螺桿處打孔接長,直接造成螺桿受力方向與振動方向不一致和強(qiáng)度下降,進(jìn)而發(fā)生裂折;③防塵罩鎖固或焊接質(zhì)量不良,脫開后導(dǎo)致防塵失效,減振器性能迅速下降。以上問題作為影響行車安全的典型故障,須優(yōu)先研究解決。

      圖1 減振器安全隱患故障分布圖

      2.2 按交路和走行公里分析

      結(jié)合運(yùn)用車間不同車次交路車底運(yùn)行的速度等級、日走行公里和對應(yīng)故障數(shù)量綜合分析(表2),減振器故障主要集中在運(yùn)行于長大交路且速度等級160 km/h的25T型客車上,應(yīng)在加強(qiáng)25T型客車減振器質(zhì)量提升的同時(shí),重點(diǎn)做好160 km/h客車減振器在低幅高頻運(yùn)行條件下對線路的適應(yīng)性研究。

      表2 運(yùn)用車間各交路減振器故障信息統(tǒng)計(jì)表

      2.3 按故障減振器裝用轉(zhuǎn)向架分析

      從配屬客車數(shù)量與對應(yīng)轉(zhuǎn)向架裝用減振器的故障數(shù)量對比看,CW-200K、SW-220K、CW-2型3種轉(zhuǎn)向架的減振器故障比例較高。特別是CW-200K型轉(zhuǎn)向架,故障總量與配屬總量都比較大,減振器與轉(zhuǎn)向架的匹配性是否能夠滿足運(yùn)用需要,應(yīng)該引起轉(zhuǎn)向架設(shè)計(jì)者的足夠重視。

      圖2 配屬數(shù)量與對應(yīng)轉(zhuǎn)向架裝用 減振器故障數(shù)量關(guān)系分布圖

      2.4 按故障轉(zhuǎn)向架位數(shù)和減振器屬性分析

      從故障轉(zhuǎn)向架位數(shù)和減振器屬性分布見表3,25G型客車二系垂向減振器故障主要集中在1位轉(zhuǎn)向架,25T型客車抗蛇行減振器故障主要集中在1位轉(zhuǎn)向架。因此,在25G型和25T型客車總體設(shè)計(jì)和配重時(shí),應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)對1位轉(zhuǎn)向架的受力情況,特別是在減振器的選型和參數(shù)設(shè)計(jì)上充分考慮。

      表3 故障減振器位數(shù)及屬性分布統(tǒng)計(jì)表

      2.5 從走行部各零部件的關(guān)聯(lián)性分析

      在日常運(yùn)用檢修過程中,通過對比發(fā)現(xiàn),對應(yīng)位數(shù)的減振器故障后,輪軸定位裝置往往也會陸續(xù)出現(xiàn)故障,比如單卷軸箱彈簧結(jié)構(gòu)的CW-2型轉(zhuǎn)向架,減振器發(fā)生故障后,對應(yīng)位數(shù)的轉(zhuǎn)臂節(jié)點(diǎn)也出現(xiàn)了不同程度的故障,對此類結(jié)構(gòu)的減振器,應(yīng)由轉(zhuǎn)向架設(shè)計(jì)單位組織做好改進(jìn)工作。另外,運(yùn)用部門在日常技檢作業(yè)中,在減振器發(fā)生故障時(shí),在更換處理的同時(shí),還應(yīng)重點(diǎn)做好與減振器相關(guān)聯(lián)的輪對、鋼彈簧、抗側(cè)滾扭桿、橡膠堆定位器等重要零部件的狀態(tài)檢查,做到對故障的有效處理,徹底消除潛在隱患。

      3 措施及建議

      (1)主機(jī)廠應(yīng)加強(qiáng)與車輛運(yùn)用及檢修部門的故障信息互通,針對產(chǎn)品質(zhì)量問題、產(chǎn)品主要故障,組織減振器制造和大修單位做好寫實(shí)研究工作,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和生命周期,降低故障率。

      (2)車輛運(yùn)用及檢修部門在日常生產(chǎn)過程中應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)故障信息匯總及實(shí)物搜集,并及時(shí)向主機(jī)廠、減振器制造和大修單位反饋,促進(jìn)相關(guān)工廠不斷改進(jìn)工藝,提高質(zhì)量。

      (3)主機(jī)廠在客車設(shè)計(jì)中應(yīng)充分做好減振器線路適應(yīng)性的測試和改進(jìn),充分做好車體、轉(zhuǎn)向架與減振器三者受力關(guān)系的研究。

      (4)減振器生產(chǎn)及大修工廠須嚴(yán)格按照減振器制造及大修技術(shù)條件進(jìn)行生產(chǎn),嚴(yán)把配件采購檢驗(yàn)關(guān),嚴(yán)格落實(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),不斷加強(qiáng)對密封件和橡膠件的質(zhì)量控制和工藝研究。特別是減振器大修時(shí),對上部安裝螺桿與活塞桿為一體式的減振器,嚴(yán)禁采取切除原螺桿后,在切除部位打孔攻絲并加裝螺桿等降低螺桿截面積和強(qiáng)度的檢修方式,確保客車運(yùn)用安全。

      (5)車輛運(yùn)用及檢修部門定期對有供應(yīng)關(guān)系的減振器大修單位進(jìn)行工藝檢查,凡發(fā)現(xiàn)不符合檢修工藝標(biāo)準(zhǔn),存在安全隱患的,要采取召回更換等措施,確保安全。車輛運(yùn)用部門在日常處理減振器故障過程中,要對走行部關(guān)聯(lián)性部件同步做好檢查,做好故障的合并分析和處理。

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