鄭堅剛,張敬坤
(華能國際電力股份有限公司長興電廠,浙江 長興 313100)
上汽—西門子660 MW超超臨界機組汽輪機采用全周進汽滑壓調(diào)節(jié)方式,調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)有2只高壓調(diào)門(簡稱高調(diào)門),并配有過負荷運行的補汽閥,但補汽閥不適于日常運行機組負荷調(diào)節(jié)[1-3]。在當前大型機組普遍參與電網(wǎng)調(diào)峰運行的環(huán)境下,為滿足AGC(自動發(fā)電系統(tǒng))和一次調(diào)頻響應(yīng)速率的要求,高調(diào)門通常留有較大的負荷調(diào)節(jié)余量,特別是在低負荷時,高調(diào)門開度較小,節(jié)流損失較大,對機組運行經(jīng)濟性造成不利影響[4-16]。
華能長興發(fā)電廠2號汽輪機為上海汽輪機廠生產(chǎn)制造的超超臨界、一次中間再熱、純凝汽式汽輪機,2016年7月1日至21日期間通過對高調(diào)門開度的連續(xù)監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)高調(diào)門開度大多在36%以下,特別是當機組負荷低于600 MW時,高調(diào)門平均開度僅有30%左右,調(diào)門節(jié)流損失較大,機組運行經(jīng)濟性較低,如圖1所示。
圖1 華能長興發(fā)電廠2號汽輪機高調(diào)門開度分布
為解決上述問題,在各典型負荷點改變主汽壓力和閥門開度,進行滑壓尋優(yōu)試驗。通過對機組在同一負荷各運行工況下高壓缸效率、熱耗率等參數(shù)的對比和對機組運行安全性、一次調(diào)頻響應(yīng)速率的分析,兼顧機組運行經(jīng)濟性和實際可控性,確定各典型負荷點的最佳運行主汽壓力值,并以此為基礎(chǔ)優(yōu)化滑壓運行曲線。進一步,考慮到當季節(jié)變化引起環(huán)境溫度等氣象條件變化時將對機組運行參數(shù)產(chǎn)生較大影響,提出滑壓運行曲線的實際修正方法,提高了滑壓運行曲線的實用性,同時可為同型汽輪機運行方式優(yōu)化提供借鑒。
華能長興發(fā)電廠2號汽輪機是上海電氣電站設(shè)備有限公司汽輪機廠生產(chǎn)制造的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、純凝汽式汽輪機,型號為N660-28/600/620,其主要技術(shù)規(guī)范見表1。
汽輪機由1個單流圓筒型高壓缸,1個雙流中壓缸,2個雙流低壓缸組成,汽輪機配汽方式為全周進汽+補汽閥,變壓運行,由2個高壓調(diào)節(jié)汽閥和1個補汽閥組成,補汽閥在高于額定負荷660 MW時開啟。
汽封系統(tǒng)設(shè)計為:高壓缸軸封一段漏汽引至中壓缸排汽口,高壓缸軸封二段漏汽供低壓缸自密封用汽,高壓缸軸封三段漏汽引至軸封加熱器(簡稱軸加);中壓缸軸封一段漏汽供低壓缸自密封用汽,中壓缸軸封二段漏汽引至軸加;低壓缸軸封用汽來自高/中壓缸軸封漏汽,末端軸封漏汽引至軸加。
表1 華能長興發(fā)電廠2號汽輪機主要技術(shù)規(guī)范
回熱系統(tǒng)布置有4臺低壓加熱器(簡稱低加),1臺除氧器和3臺高壓加熱器(簡稱高加),其中3號高加設(shè)置外置式蒸汽冷卻器,布置在1號高加給水出口后;高加疏水逐級回流至除氧器,5號低加疏水至6號低加,6號低加疏水通過疏水泵引至6號低加出口凝結(jié)水管道,7號、8號低加疏水流至疏水加熱器,疏水加熱器疏水至凝汽器。
給水泵配置為1×100%BMCR(鍋爐最大出力工況)容量的汽動給水泵,正常運行汽源為四段抽汽,補充汽源來自再熱器冷端(簡稱冷再)。鍋爐引風機為小汽輪機驅(qū)動,正常運行汽源為四段抽汽,小汽輪機排汽至自帶的凝汽器,凝結(jié)水回至主機凝汽器。7號低加出口的凝結(jié)水全部引至鍋爐側(cè)的低溫省煤器,低溫省煤器加熱后的凝結(jié)水返回至6號低加入口。
表2 測量儀器儀表主要技術(shù)規(guī)范及應(yīng)用范圍
依據(jù)ASME PTC6-2004《汽輪機性能試驗規(guī)程》中汽輪機性能試驗的要求[17],對2號機組熱力系統(tǒng)布置測點,如圖2所示。系統(tǒng)共布置22個壓力測點、28個溫度測點、5個流量測點、3個水位測點、6個功率測點和2個閥位測點,測量儀器儀表的主要技術(shù)規(guī)范和應(yīng)用范圍見表2。
滑壓尋優(yōu)試驗按照閥點和負荷基準進行,選取660 MW,550 MW,440 MW和330 MW 4個典型負荷點,根據(jù)實際情況每個負荷點進行3~4個工況試驗,各工況對機組主汽壓力和閥門開度進行調(diào)整改變,其他條件一致。試驗前,將凝汽器熱井補水至較高水位,以維持試驗進行中不向系統(tǒng)內(nèi)補水,并按試驗要求對熱力系統(tǒng)進行隔離操作。在試驗過程中,除影響機組安全的因素外,不得進行與試驗無關(guān)的操作,停止向系統(tǒng)外排污、排水、排汽等。當系統(tǒng)和設(shè)備正常運行且參數(shù)穩(wěn)定后,確認試驗工況滿足要求,統(tǒng)一開始采集數(shù)據(jù),持續(xù)60 min,采集頻率均為20 s。
選取數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)記錄的每一工況相對穩(wěn)定的一段連續(xù)記錄數(shù)據(jù)求取平均值(按照試驗規(guī)程,對試驗結(jié)果主/再熱蒸汽溫度和低壓缸排汽壓力進行修正),參照ASME PTC6A-2000算例的方法,進行高壓加熱器熱平衡計算、除氧器熱平衡計算、主蒸汽流量計算、再熱蒸汽流量計算、試驗熱耗率和高、中壓缸效率計算(各段軸封漏汽流量和門桿漏汽流量根據(jù)設(shè)計曲線和試驗主蒸汽流量來計算)。根據(jù)計算結(jié)果,綜合比較機組運行的經(jīng)濟性和安全性等,分析確定各典型負荷下的最佳運行主汽壓力值,繪出優(yōu)化后的機組滑壓運行曲線。
3.1.1660 MW工況試驗結(jié)果
圖2 試驗熱力系統(tǒng)及測點布置
在660 MW負荷下進行了3個不同調(diào)門開度下的定滑壓工況試驗,主蒸汽壓力從28.04 MPa滑壓到26.67 MPa,變化范圍約為1.37 MPa,各工況試驗主要結(jié)果匯總見表3。由T01工況滑壓到T02工況后,主蒸汽壓降約0.82 MPa,高調(diào)門開度從39%開大到51%,高壓缸效率提高了1.26%;當進一步滑壓至T03況后,主蒸汽壓降約0.55 MPa,此時高調(diào)門已達到100%全開狀態(tài),高壓缸效率達到88.15%,提高了0.79%。
表3 660 MW負荷工況滑壓試驗主要結(jié)果
機組熱耗率基本隨著高調(diào)門開度的逐步開大。(高壓缸效率的逐步提高)而逐漸降低的,如圖3與4所示。由T01工況滑壓到T03工況后,熱耗率降低約11.9 kJ/kWh,高壓缸效率提高約2.05%。
圖3 660 MW負荷下熱耗率及高壓缸效率與主汽壓關(guān)系
T03工況的主汽壓力值約為26.67 MPa,調(diào)門為100%全開,高壓缸效率最高,熱耗率也最低,但實際運行中考慮到機組對負荷升降速率的需求,高調(diào)門開度不能在全開狀態(tài)下運行,且此時高調(diào)門極易隨著主汽壓力的微小變化而大幅度波動。T01工況主汽壓力值為28.04 MPa時,調(diào)門開度平均值約為39%,高壓缸效率為86.1%,機組熱耗率為7 371.6 kJ/kWh,此時的高調(diào)門開度較為穩(wěn)定。綜合分析認為,在660 MW負荷下,機組的滑壓值為28.0 MPa(絕對壓力),高調(diào)門開度約為39%。
3.1.2550 MW工況試驗結(jié)果
在550 MW負荷下進行了4個不同調(diào)門開度下的滑壓工況試驗,主蒸汽壓力從24.83 MPa滑壓到21.97 MPa,變化范圍約為2.86 MPa,各工況試驗主要結(jié)果匯總見表4。由T11工況滑壓到T12工況后,主蒸汽壓降約1.60 MPa,高調(diào)門開度從29%開大到37%,高壓缸效率提高約2.62%;由T12工況滑壓到T13工況后,主蒸汽壓降約0.88 MPa,高調(diào)門開大至約為50%,高壓缸效率提高約1.66%;當進一步滑壓至T14況后,主蒸汽壓降約0.38 MPa,高調(diào)門已基本全開,高壓缸效率達到最高為88.17%,提高約0.8%。
表4 550 MW負荷工況滑壓試驗主要結(jié)果
機組熱耗率基本隨著高調(diào)門開度的逐步開大,高壓缸效率的逐步提高而逐漸降低的,如圖5與6所示。由T11工況滑壓到T14工況后,熱耗率降低約37.8 kJ/kWh,高壓缸效率提高約5.08%。
T14工況的主汽壓力值約為21.97 MPa,調(diào)門已基本全開,高壓缸效率最高,熱耗率也最低,但實際運行中考慮到機組對負荷升降速率的需求,高調(diào)門開度不能在全開狀態(tài)下運行,且此時高調(diào)門極易隨著主汽壓力的微小變化而波動。綜合分析認為,在550 MW負荷下,機組的滑壓值取為22.9 MPa(絕對壓力),高調(diào)門開度約為40%。
3.1.3440 MW工況試驗結(jié)果
圖5 550 MW負荷下熱耗率及高壓缸效率與主汽壓力關(guān)系
圖6 550 MW負荷下高調(diào)門開度及高壓缸效率與主汽壓力關(guān)系
圖7 440 MW負荷下熱耗率及高壓缸效率與主汽壓力關(guān)系
圖8 440 MW負荷下高調(diào)門開度及高壓缸效率與主汽壓力關(guān)系
在440 MW負荷下共計進行了3個滑壓工況的試驗,主蒸汽壓力從20.32 MPa滑壓到17.41 MPa,變化范圍約為2.91 MPa,各工況試驗主要結(jié)果匯總見表5。由T21工況滑壓到T22工況后,主蒸汽壓降約2.05 MPa,高調(diào)門開度從28%開大到39%,高壓缸效率提高約4.08%;當進一步滑壓至T23工況后,主蒸汽壓降約0.86 MPa,高調(diào)門已基本全開,高壓缸效率達到88.09%,提高了2.10%。
表5 440 MW負荷工況滑壓試驗主要結(jié)果
機組熱耗率基本隨著高調(diào)門開度的逐步開大,高壓缸效率的逐步提高而逐漸降低的,如圖7與8所示。由T21工況滑壓到T23工況后,熱耗率降低約36.7 kJ/kWh,高壓缸效率提高約6.18%。
T23工況的主汽壓力值約為17.41 MPa,調(diào)門開度平均值約為91%,高壓缸效率最高,熱耗率也最低,但實際運行中考慮到機組對負荷升降速率的需求,高調(diào)門開度不能在全開狀態(tài)下運行,且此時高調(diào)門極易隨著主汽壓力的微小變化而波動。T22工況主汽壓力值為18.27 MPa時,調(diào)門開度平均值約為39%,高壓缸效率為85.99%,熱耗率為7 540.3 kJ/kWh,此時的高調(diào)門開度相對較為穩(wěn)定。綜合分析認為,在440 MW負荷下,機組的滑壓值取為18.1 MPa(絕對壓力),高調(diào)門開度約為40%。
3.1.4330 MW工況試驗結(jié)果
330 MW負荷工況只完成了1個工況的試驗,工況主蒸汽壓力為正常運行設(shè)定壓力。在進行第2個工況時,主蒸汽壓力滑壓至12.50 MPa左右,高調(diào)門開度約39%,此時給水泵汽輪機轉(zhuǎn)速已降至約3 080 r/min(給水泵汽輪機轉(zhuǎn)速不能低于3 000 r/min),給水泵再循環(huán)調(diào)門已開至68%,出于安全運行考慮,此工況不再繼續(xù)進行。根據(jù)機組實際運行情況,綜合分析認為,在330 MW負荷下,機組的滑壓值取為13.0 MPa(絕對壓力),高調(diào)門開度約為36%。
高調(diào)門GV1和GV2同時開啟和關(guān)閉且開度一致,補汽閥在額定負荷以下時處于關(guān)閉狀態(tài)。在日常運行工況下,在一定負荷時主汽壓力變化導致高調(diào)門開度變化,高壓缸效率隨之變化,如圖9所示。在部分負荷下運行時,機組在優(yōu)化前的高調(diào)門開度普遍運行在30%左右,高壓缸效率對應(yīng)約為83%;優(yōu)化后的高調(diào)門開度則運行在40%左右,高壓缸效率對應(yīng)約為86%,高壓缸效率平均提高約3%。
圖9 高壓缸效率與高壓調(diào)門開度的關(guān)系
通過上述分析,對汽輪機在各負荷下的滑壓參數(shù)進行優(yōu)化,如表6所示。在各負荷工況時,目前設(shè)定的主蒸汽壓力滑壓值偏高在0~2.3 MPa之間,高壓缸效率較低;優(yōu)化后高調(diào)門的開度均保持在36%~40%之間,此時高壓缸效率保持在86%的高效運行區(qū)域,機組熱耗率降低,折合供電標準煤耗率可下降0.4~1.1 g/kWh,優(yōu)化后的滑壓運行曲線如圖10所示。優(yōu)化后的滑壓運行曲線函數(shù)為:
式中:y為主蒸汽壓力;x為機組負荷,330≤x≤660。
表6 機組在各負荷下的滑壓參數(shù)對比
圖10 優(yōu)化試驗得出的滑壓曲線
值得注意的是,機組進行滑壓優(yōu)化試驗期間的機組背壓約為5.0 kPa左右,優(yōu)化曲線代表了在試驗期間平均背壓下的機組最優(yōu)運行狀態(tài),而當季節(jié)變化引起環(huán)境溫度等氣象條件變化時機組的運行背壓將發(fā)生變化,從而使得同負荷下的主蒸汽流量將發(fā)生變化,如果此時仍然按照試驗得出的滑壓曲線來運行主汽壓力,相應(yīng)機組的高調(diào)門開度會變化,將導致機組運行點偏離優(yōu)化試驗所得出的優(yōu)化點。因此,在實際運行中應(yīng)當對滑壓曲線進行修正。
在實際運行中,當機組背壓受外界影響而比試驗期間更高(如夏季)或更低(如冬季)時,可依據(jù)“高調(diào)門開度不變”的原則,通過設(shè)置壓力偏置,提高或降低主蒸汽壓力的實際運行值,使高調(diào)門開度仍然保持在40%左右。
針對華能長興發(fā)電廠2號超超臨界汽輪機滑壓運行中高壓調(diào)門開度偏小的問題進行研究,理論分析和試驗研究結(jié)果如下:
(1)根據(jù)機組滑壓尋優(yōu)試驗結(jié)果,在各典型工況點最優(yōu)滑壓值的基礎(chǔ)上對滑壓運行曲線進行擬合分析,確定滑壓運行曲線最優(yōu)函數(shù)為y=0.045 273x-1.910 000(其中:y為主蒸汽壓力;x為機組負荷, 330≤x≤660)。
(2)優(yōu)化后高調(diào)門開度保持在36%~40%間,高壓缸效率保持在86%的高效運行區(qū)域,機組熱耗率降低,折合供電標準煤耗率可下降0.4~1.1 g/kWh,經(jīng)濟性進一步得到提高。
(3)在實際運行中,當機組背壓受外界影響比試驗期間更高(如夏季)或更低(如冬季)時,可依據(jù)“高調(diào)門開度不變”的原則,通過設(shè)置壓力偏置,提高或降低主蒸汽壓力的實際運行值,使高調(diào)門開度仍然保持在40%左右。