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      濟(jì)鋼400 m2燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)設(shè)備特護(hù)實(shí)踐

      2018-07-13 07:24:50林建峰
      山東冶金 2018年3期
      關(guān)鍵詞:鏈板激振器燒結(jié)機(jī)

      林建峰

      (濟(jì)鋼煉鐵焦化技術(shù)服務(wù)公司,山東 濟(jì)南250101)

      1 前 言

      濟(jì)鋼400 m2燒結(jié)機(jī)自投產(chǎn)以來,由于設(shè)計(jì)缺陷,頻繁發(fā)生設(shè)備事故。2017年,在濟(jì)鋼集團(tuán)公司改革轉(zhuǎn)型、產(chǎn)能調(diào)整的背景下,不可能再進(jìn)行技術(shù)升級和改造,只能是在確保安全的前提下維持正常生產(chǎn)。因此,重點(diǎn)部位的設(shè)備隱患必須受控,一旦發(fā)生較大事故,將影響整個(gè)公司的鐵前系統(tǒng)生產(chǎn)組織安排,給高爐工序的安全停產(chǎn)造成巨大損失。

      停產(chǎn)以前,400 m2燒結(jié)系統(tǒng)設(shè)備主要存在6方面問題:皮帶運(yùn)輸機(jī)故障頻繁;燒結(jié)機(jī)、環(huán)冷機(jī)臺車輪軸承損壞頻繁;燒結(jié)機(jī)臺車跑偏嚴(yán)重;板式給礦機(jī)系統(tǒng)設(shè)備老化嚴(yán)重;冷篩激振器損壞頻繁且篩分效率不能滿足正常的生產(chǎn)工藝要求;二次料場堆取料機(jī)設(shè)備老化嚴(yán)重,故障頻繁且備件不足。針對上述6個(gè)方面問題,技術(shù)人員對不同區(qū)域重點(diǎn)設(shè)備的運(yùn)行現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)際勘探和技術(shù)測量,初步確定了設(shè)備特護(hù)技術(shù)開發(fā)的基本方向。

      2 設(shè)備特護(hù)運(yùn)行方案

      2.1 皮帶機(jī)特護(hù)

      全面梳理皮帶運(yùn)輸機(jī)的膠結(jié)質(zhì)量、托輥運(yùn)行狀況、電機(jī)運(yùn)行負(fù)荷狀態(tài)、皮帶機(jī)跑偏等具體原因。

      皮帶膠結(jié)頭開膠、斷裂,主要是由膠結(jié)質(zhì)量和皮帶質(zhì)量兩方面造成。由于皮帶數(shù)量多,運(yùn)輸?shù)奈锪虾瓦\(yùn)行環(huán)境等工況不同,皮帶運(yùn)輸機(jī)附屬的托輥運(yùn)行狀況各不相同,因此,主要對重點(diǎn)部位的關(guān)鍵托輥進(jìn)行技術(shù)改造和特護(hù)技術(shù)應(yīng)用。有的皮帶機(jī)一人多崗看管,主要依靠現(xiàn)場監(jiān)控,需要增加電機(jī)的運(yùn)行電流實(shí)時(shí)監(jiān)控,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和設(shè)備保護(hù)。皮帶機(jī)跑偏除了設(shè)備自身的原因以外,也與工藝狀況變化和崗位操作能力有關(guān),需要進(jìn)行防跑偏、防撕裂技術(shù)改造。

      400 m2燒結(jié)機(jī)成7皮帶作為供應(yīng)3 200 m3高爐燒結(jié)礦的“生命線”,總長度超過1 400 m。至2016年底,皮帶整體磨損比較嚴(yán)重,由于跑偏造成的撕邊問題非常突出,當(dāng)運(yùn)輸負(fù)荷超過450 t/h時(shí),撒漏料嚴(yán)重制約了正常的高爐生產(chǎn)穩(wěn)定。另外,受環(huán)境限制,成7皮帶設(shè)計(jì)比較特殊,屬于直行+曲線并存的皮帶。在皮帶曲線段,由于托輥設(shè)計(jì)存在夾角,當(dāng)皮帶邊出現(xiàn)撕裂以后,燒結(jié)礦不能被皮帶完全包圍,故而出現(xiàn)撒料。技術(shù)改造主要是對南北兩側(cè)的吊耳托輥進(jìn)行高度調(diào)整,使用外力讓皮帶向物料少的一側(cè)傾斜,避免撒料。同時(shí),由于皮帶已出現(xiàn)嚴(yán)重撕邊現(xiàn)象,原設(shè)計(jì)寬度1 200 mm,實(shí)際大部分只有1 000 mm,嚴(yán)重部位寬度僅800 mm。皮帶由尾輪下料口處受料,料流大小需要根據(jù)高爐實(shí)際情況,由成品料倉崗位控制,過小不能滿足高爐正常需要,撒料過多會造成事故。如圖1所示,對下料口增加導(dǎo)料裝置,減少皮帶撕邊一側(cè)A的給料量,使燒結(jié)礦盡量向B側(cè)傾斜。運(yùn)行結(jié)果表明,成7皮帶的運(yùn)輸能力由400 t/h提高到500 t/h,完成了給3 200 m3高爐上料的任務(wù)。

      圖1 成7皮帶尾輪下料口改造

      2.2 燒結(jié)機(jī)、環(huán)冷機(jī)強(qiáng)制潤滑

      400 m2燒結(jié)機(jī)臺車輪故障主要由臺車跑偏、內(nèi)部軸承型號偏小、抗壓強(qiáng)度達(dá)不到要求等因素造成[1]。經(jīng)過部分臺車放大軸承型號試驗(yàn),有較明顯的改善效果。

      根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,對所有臺車輪進(jìn)行在線強(qiáng)制潤滑,緩解了損壞程度,達(dá)到了特護(hù)要求。

      對車輪內(nèi)部潤滑結(jié)構(gòu)進(jìn)行兩點(diǎn)改進(jìn):1)將車軸上的出油口由1個(gè)增加到2個(gè),進(jìn)一步提高加油效率;2)將進(jìn)油口直徑擴(kuò)大,方便加油機(jī)槍頭插入內(nèi)部,在提高效率的同時(shí)減輕勞動強(qiáng)度。隨后編制《環(huán)冷機(jī)臺車輪潤滑標(biāo)準(zhǔn)和制度》,抽調(diào)專人每24 h對所有臺車的內(nèi)外輪加油1次,嚴(yán)密監(jiān)控近兩個(gè)月,消除了臺車輪故障造成的停機(jī)。

      2.3 燒結(jié)機(jī)跑偏調(diào)整

      燒結(jié)機(jī)運(yùn)行整體向南跑偏,南側(cè)臺車前輪出現(xiàn)起拱現(xiàn)象,存在較嚴(yán)重隱患。經(jīng)過現(xiàn)場分析討論,建議對跑偏進(jìn)行試驗(yàn)性調(diào)整,以期在短期內(nèi)保證設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定可控。經(jīng)過測量,發(fā)現(xiàn)機(jī)頭星輪彎軌南北側(cè)的標(biāo)高存在差別,因此需要通過增加南側(cè)彎軌高度來消除高差ΔS(見圖2),以此保證南北兩側(cè)臺車輪與對應(yīng)齒根的距離相同(L變?。?,車輪與齒板的初始接觸點(diǎn)在同一部位,即南北車輪在受到來自齒板的推動力時(shí)作用點(diǎn)、受力時(shí)機(jī)保持同步。

      圖2 燒結(jié)機(jī)南北兩側(cè)彎軌高度差ΔS

      首先對高度差ΔS進(jìn)行調(diào)整,通過增加南側(cè)彎軌的高度實(shí)現(xiàn);其次對車輪與齒板接觸點(diǎn)至齒頂?shù)木嚯xL進(jìn)行了測量,進(jìn)一步驗(yàn)證兩側(cè)車輪受力點(diǎn)在相同位置,繼續(xù)對彎軌進(jìn)行調(diào)整以消除偏差。

      2.4 板式給礦機(jī)在線治理撒漏料和揚(yáng)塵

      板式給礦機(jī)是環(huán)冷機(jī)卸料后的緩沖平臺,工作環(huán)境十分惡劣。其頂部溜槽被燒結(jié)礦長期沖刷漏點(diǎn)很多,且底部封閉式皮帶通廊的除塵效果較差,揚(yáng)塵嚴(yán)重。導(dǎo)致設(shè)備本體工況條件差,鏈板損壞、尾輪移位、托輥缺少等問題突出。

      通過計(jì)劃性短時(shí)停機(jī)(1 h以內(nèi))和日常檢修(10 h左右)結(jié)合的方式,更換損壞的鏈板和托輥,并對尾輪移位改造3次,最終加以強(qiáng)制潤滑,確保隱患受控,實(shí)現(xiàn)了在線治理撒漏料和揚(yáng)塵問題。

      優(yōu)化調(diào)整板式給礦機(jī)尾輪位置,根據(jù)實(shí)際的鏈板磨損程度,追求受力平衡,減少鏈板磨損和托輥無效帶來的影響。尾輪位置的優(yōu)化調(diào)整包括:1)橫向位置和縱向位置上的調(diào)整。橫向是整體鏈板張緊程度的調(diào)整,兩次調(diào)整向后移動了40 mm;2)縱向位置是鏈板整體在尾輪上跑偏程度的調(diào)整,兩次調(diào)整向西移動了30 mm。鏈板東西兩側(cè)的長度由于磨損發(fā)生變化,尾輪兩側(cè)的支座位置發(fā)生不同心位移調(diào)整,第3次將東側(cè)向前移動了10 mm,如圖3所示。

      圖3 板式給礦機(jī)后尾輪調(diào)整

      2.5 激振器內(nèi)部裝配結(jié)構(gòu)改造

      400 m2燒結(jié)機(jī)振動篩激振器設(shè)備采用了自動集中潤滑控制系統(tǒng),但受限于甩油盤設(shè)計(jì)缺陷,舊油排出不暢,新油注入不良。通過分析討論,對激振器內(nèi)部裝配結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,去掉甩油盤裝置,并在激振器殼體上鉆4個(gè)排油孔,當(dāng)激振器中部空腔內(nèi)積累一定量的油脂后可順利通過油孔排出,實(shí)現(xiàn)新舊油脂交換,保證激振器散熱,從而進(jìn)一步降低軸承故障率。

      3 特護(hù)效果

      400 m2燒結(jié)機(jī)特護(hù)措施實(shí)施后,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),諸多隱患得以受控,直到2017年7月份安全停產(chǎn),沒有發(fā)生較大設(shè)備故障,給整個(gè)產(chǎn)線的穩(wěn)定順行提供了強(qiáng)力保障。據(jù)統(tǒng)計(jì),在沒有新的資金投入條件下,燒結(jié)機(jī)能夠延長5個(gè)月安全平穩(wěn)運(yùn)行,共節(jié)約設(shè)備材料和維護(hù)費(fèi)用600萬元。

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