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      駱駝山選煤廠煤泥水系統(tǒng)改造實(shí)踐

      2018-07-20 08:58:18蔚志恒解亞輝馬云州周立習(xí)
      選煤技術(shù) 2018年3期
      關(guān)鍵詞:浮選機(jī)臥式精煤

      蔚志恒,解亞輝,馬云州,周立習(xí)

      (1.神華烏海能源有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 烏海016000;2.中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 國(guó)家煤加工工程中心,江蘇 徐州221116)

      神華烏海能源有限責(zé)任公司駱駝山選煤廠(以下簡(jiǎn)稱駱駝山選煤廠)是一座設(shè)計(jì)能力為3.0 Mt/a的煉焦煤選煤廠,生產(chǎn)采用“無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介旋流器+煤泥重介+煤泥浮選”聯(lián)合工藝流程,洗精煤產(chǎn)品主要供應(yīng)周邊地區(qū)的焦化廠,混煤和煤泥供周邊地區(qū)的發(fā)電廠。該廠原設(shè)計(jì)主要入選配套礦井的9#、16#原煤,由于配套礦井沒(méi)有按期投產(chǎn),目前主要外購(gòu)烏海及周邊地區(qū)礦井的原煤入選,入選煤種為1/3焦煤。由于駱駝山選煤廠入選的是外來(lái)煤,煤質(zhì)與設(shè)計(jì)資料有出入,因此在生產(chǎn)中煤泥水系統(tǒng)出現(xiàn)了一些與設(shè)計(jì)工藝不相適應(yīng)的問(wèn)題。

      1 存在問(wèn)題

      駱駝山選煤廠原有煤泥水工藝流程(圖1)為:精煤磁選尾礦由泵送到截粗弧形篩,篩上物料自流到立式刮刀卸料離心脫水機(jī)(以下簡(jiǎn)稱立式離心機(jī))進(jìn)行脫水;篩下水和立式離心機(jī)離心液自流至浮選入料池;浮選精煤采用快開式壓濾機(jī)脫水,浮選尾礦自流到濃縮系統(tǒng)處理。在生產(chǎn)中出現(xiàn)的主要問(wèn)題有:

      (1)入浮前煤泥水粗顆?;厥绽щy。原設(shè)計(jì)的弧形篩+立式離心機(jī)截粗脫水工藝無(wú)法滿足現(xiàn)有生產(chǎn)要求,當(dāng)入料中煤泥含量升高時(shí),弧形篩會(huì)出現(xiàn)跑水現(xiàn)象,導(dǎo)致立式離心機(jī)脫水效果變差,精煤水分增加,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)出現(xiàn)膠帶打滑、撒煤等問(wèn)題。

      (2)浮選效果差。駱駝山選煤廠浮選工藝采用的是一次浮選(粗選)流程,適用于易選或中等易浮煤泥,或精煤質(zhì)量要求不高時(shí)[1]。在實(shí)際生產(chǎn)中,浮選入料灰分約為17%~19%,精煤灰分約為12%,浮選尾礦灰分在25%~26%左右,浮選產(chǎn)率約為50%。從生產(chǎn)數(shù)據(jù)可以看出,由于入選原煤煤泥的可浮性差,造成精煤灰分偏高(最終精煤灰分要求為10.5%),需要重介主選系統(tǒng)為浮選“背灰”。此外,這也會(huì)導(dǎo)致部分精煤損失在浮選尾礦中,使浮選尾礦灰分偏低,浮選產(chǎn)率偏低,不僅造成資源的浪費(fèi),也嚴(yán)重影響選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。

      圖1 原煤泥水系統(tǒng)工藝流程

      (3)立式離心機(jī)篩籃磨損快,生產(chǎn)成本高。一般情況下,離心機(jī)篩籃每?jī)蓚€(gè)月?lián)Q一次,每個(gè)篩籃價(jià)格為0.8萬(wàn)元,加上人員工資,一臺(tái)立式離心機(jī)每年維修成本約為6萬(wàn)元。

      2 方案調(diào)研

      國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)中有關(guān)選煤廠煤泥水系統(tǒng)改造實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)介紹方面的文章很多。例如,王榮彩[2]描述了云駕嶺煤礦選煤廠進(jìn)行的煤泥水系統(tǒng)技術(shù)改造,主要通過(guò)在循環(huán)水中添加石膏水和改變絮凝劑溶液的配制濃度,從而使煤泥更容易兼并、絮凝和沉降。徐海玲[3]等介紹了葛店選煤廠在煤泥水系統(tǒng)中,增設(shè)了螺旋分選機(jī)回收粗煤泥,減少了精煤損失。沈雁[4]針對(duì)馬頭洗選廠煤泥離心機(jī)入料濃度低,精煤水分高,以及大量高灰細(xì)泥進(jìn)入精煤產(chǎn)品,致使精煤灰分升高的問(wèn)題,啟用角錐沉淀池強(qiáng)化粒度分級(jí),有效控制了浮選入料粒度;并將中煤磁選尾礦打入浮選機(jī)進(jìn)行二次分選,明顯提高了精煤產(chǎn)率,同時(shí),還將撈坑溢流返回一段濃縮機(jī)進(jìn)行二次濃縮,最終使煤泥中粗顆粒含量明顯減少。朱長(zhǎng)勇[5]等介紹了太西洗煤廠一分區(qū)在煤泥水系統(tǒng)工藝改造實(shí)踐中,針對(duì)部分粗煤泥在末煤重介和浮選系統(tǒng)中循環(huán), 精煤泡沫含水量大,精煤脫水回收作業(yè)困難,精煤水分偏高等問(wèn)題,采用分級(jí)旋流器組+弧形篩+煤泥離心機(jī)的工藝回收粗煤泥,采用半直接浮選工藝提高入浮濃度,不僅改善了加壓過(guò)濾機(jī)脫水效果,降低了精煤水分,并使分選效果變好。

      參考業(yè)內(nèi)處理方案,并結(jié)合該廠實(shí)際情況,決定采用煤泥水分級(jí)回收方案對(duì)該廠煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。

      3 工程實(shí)施及效果

      結(jié)合駱駝山選煤廠的實(shí)際情況,該廠將原一次浮選流程調(diào)整為部分二次浮選工藝,并采用二次脫水工藝代替原一次脫水工藝,以徹底解決煤泥水系統(tǒng)存在的問(wèn)題。

      3.1 實(shí)施內(nèi)容

      在工程實(shí)施過(guò)程中,在投資少、改動(dòng)小的前提下,根據(jù)選煤廠空間結(jié)構(gòu),進(jìn)行了以下方面的改造:

      (1)采用臥式沉降過(guò)濾離心機(jī)(發(fā)下簡(jiǎn)稱臥式離心機(jī))替代立式離心機(jī)進(jìn)行粗煤泥的脫水,入料為原隔粗弧形篩篩上物和一次浮選(浮選機(jī)A)精礦。為充分利用廠房空間,拆除原有一臺(tái)立式離心機(jī),在該位置安裝一臺(tái)臥式離心機(jī),弧形篩篩上物料可自流至臥式離心機(jī)進(jìn)行脫水,如果臥式離心機(jī)處理能力不夠,可分流一部分物料去另一臺(tái)立式離心機(jī)進(jìn)行脫水。

      (2)將原浮選入料池分為一次浮選入料池和二次浮選入料池。隔粗弧形篩篩下物與立式離心機(jī)離心液進(jìn)入一次浮選入料池,并泵送至浮選機(jī)A。臥式離心機(jī)離心液進(jìn)入二次浮選入料池,并泵送至浮選機(jī)B。

      (3)在原浮選精礦池中間增加隔墻并設(shè)溢流堰,分為浮選粗精煤池(精礦池1)和浮選細(xì)精煤池(精礦池2),浮選精礦池1約占整個(gè)浮精池的1/3。將一次浮選粗精煤泵送到新增設(shè)的臥式離心機(jī)入料緩沖箱,與截粗弧形篩篩上物一起進(jìn)入臥式離心機(jī)脫水;浮選精礦池1的溢流與二次浮選(浮選機(jī)B)的精礦一起,泵送至原有精煤加壓過(guò)濾機(jī)處理。

      (4)在截粗弧形篩篩上物溜槽處增設(shè)緩沖箱,將篩上物與浮選精煤混合,以提高臥式離心機(jī)入料的均勻性。

      改造后的煤泥水工藝流程見圖2。

      圖2 改造后的煤泥水工藝流程

      3.2 實(shí)施效果

      改造后的生產(chǎn)實(shí)踐表明,可適當(dāng)提高浮選機(jī)A的精煤灰分,再通過(guò)臥式離心機(jī)將細(xì)泥脫去,可以獲得合格的精煤產(chǎn)品,并提高精煤的產(chǎn)率;將高灰的離心液和部分浮選入料混合后進(jìn)行二次浮選,可進(jìn)一步提高細(xì)粒、難選煤粒的回收率。

      與原工藝相比,約2/3的浮選入料進(jìn)行了二次浮選,用臥式離心機(jī)取代原有的立式離心機(jī),從根本上解決了原弧形篩跑水、立式離心機(jī)脫水效果差的問(wèn)題,并大幅度減少了加壓過(guò)濾機(jī)的入料量,顯著降低了脫水成本和精煤水分。

      改造后,在浮選入料灰分不變的情況,浮選精煤灰分可降至11.5%左右,浮選尾礦灰分升高到32%左右,浮選精煤產(chǎn)率提高到60%左右,比改造前提高約10個(gè)百分點(diǎn)。按駱駝山選煤廠年處理原煤300萬(wàn)t,精煤價(jià)格為600元/t,煤泥價(jià)格為100元/t,煤泥含量為20%計(jì)算,改造后年經(jīng)濟(jì)效益約為(600-100)元/t×300萬(wàn)t×20%×60%×10%=2 100萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)明顯。

      4 結(jié)語(yǔ)

      駱駝山選煤廠在不進(jìn)行大規(guī)模投資、不增加設(shè)備臺(tái)數(shù)、不復(fù)雜工藝流程的前提下進(jìn)行了煤泥水系統(tǒng)技術(shù)改造,在一定程度上解決了浮選機(jī)分選效果差、精煤水分高的問(wèn)題,經(jīng)濟(jì)效益明顯。采用部分二次浮選工藝替代原來(lái)的一次浮選工藝,在其他條件不變的情況下,浮選精煤灰分比改造前降低0.5個(gè)百分點(diǎn),尾礦灰分提高約10個(gè)百分點(diǎn),浮選效果明顯改善;采用兩段脫水工藝取代原來(lái)的一段脫水工藝,不僅降低了最終精煤產(chǎn)品水分,而且降低了脫水成本。此外,改造盡可能利用了原有設(shè)備,并充分考慮了生產(chǎn)運(yùn)行新舊工藝的轉(zhuǎn)換,解決了技改與正常生產(chǎn)的矛盾。本次系統(tǒng)改造有效解決了煤泥分選難、脫水難的問(wèn)題,使煤泥水系統(tǒng)能力顯著提高,年經(jīng)濟(jì)效益約2 100萬(wàn)元。

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