徐 州
(河南省正龍煤業(yè)有限公司 城郊選煤廠,河南 永城476600)
三門峽永龍精煤有限公司選煤廠(簡稱“永龍選煤廠”)隸屬于河南能源化工集團永煤公司,是一座設計能力為1.20 Mt/a的煉焦煤選煤廠,也是永煤公司在豫西地區(qū)的煤礦-選煤廠-焦化廠一體化產(chǎn)業(yè)建設項目之一。該選煤廠于2011年5月開工建設,2012年5月建成投產(chǎn)。原煤以不脫泥、不分級方式入選,選煤工藝為無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選、兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選、浮選的聯(lián)合工藝。入選原煤主要來自龍王莊煤礦(屬于自有煤礦),該煤礦位于豫西地區(qū)陜澠煤田,所產(chǎn)煤炭具有內(nèi)灰高、粒度細的特點。
為了滿足原煤高精度分選的要求,采用3GDMC1000/720AI無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器作為主選設備對原煤進行分選[1]。2012年6月試生產(chǎn)后發(fā)現(xiàn):重介精煤產(chǎn)品質(zhì)量合格,矸石帶煤量較低,但中煤帶煤量偏高(均值為14.66%)。為此,對生產(chǎn)系統(tǒng)進行改進。多年的生產(chǎn)實踐表明:原煤分選的工藝指標優(yōu)于設計指標,不但能夠滿足焦化行業(yè)對主焦煤的質(zhì)量要求,而且可以提高產(chǎn)品附加值,符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求,為企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟效益。
3GDMC1000/720AI無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器由圓柱段、圓柱-圓錐段、分選室、給料管、潤濕管、入介管、溢流管、底流管等組成[2],其結(jié)構如圖1所示。
圖1 3GDMC1000/720AI無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器結(jié)構示意圖
合格介質(zhì)從入介管以一定壓力沿切線方向進入旋流器一段,原煤從給料管沿軸向依靠重力進入設備內(nèi)部;在離心力作用下,高密度物料向旋流器器壁移動,并在外螺旋流的軸向速度作用下進入旋流器二段,在此進行下一步分選;低密度物料向空氣柱移動,并隨內(nèi)螺旋流通過位于中心底部的溢流管排出,經(jīng)過脫水、脫介等處理后成為精煤產(chǎn)品;隨高密度物料進入旋流器二段的是經(jīng)過濃縮的重介懸浮液,物料在旋流器二段的分選過程與通用兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器相同[3]。
(1)原煤以不脫泥、不分級方式分選,采用單一的低密度懸浮液即可實現(xiàn)精煤、中煤和矸石的精確分離[4],且各產(chǎn)品錯配率低,分選效果理想;同時,能夠簡化選煤工藝,減少基建投資,有利于實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)。
(2)原煤進入無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器后,可以實現(xiàn)>0.5 mm粒級矸石的首先分離,能夠減少對后續(xù)設備的磨損[5]。
(3)采用無壓給料方式,有利于提高入料上限,減少因原煤過度破碎產(chǎn)生的次生煤泥,并能減少后續(xù)生產(chǎn)系統(tǒng)的再次分選,有利于降低選煤成本[6]。
(4)單臺無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器即可滿足處理能力在2.40 Mt/a以下的生產(chǎn)系統(tǒng)要求,且配套的密度控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)遠程精確集中控制,有助于智能化選煤廠建設。
(5)分流的合格介質(zhì)中的粗煤泥采用小型兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,能夠?qū)崿F(xiàn)粗煤泥的精確分選,進而簡化工藝流程[7]。
3GDMC1000/720AI無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的主要技術參數(shù)如下:
入料粒級/mm
<50
處理能力/(t·h-1)
170
一段直徑/mm
1 000
二段直徑/mm
720
入介壓力/MPa
>0.18
分選效率/%
93~98
2012年6月試生產(chǎn)后,在對3GDMC1000/720AI無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器所產(chǎn)產(chǎn)品檢查時發(fā)現(xiàn),精煤產(chǎn)品質(zhì)量合格,矸石帶煤量也處于較低水平,但中煤帶精煤量偏高。矸石帶煤量、中煤帶精煤量檢查結(jié)果見表1。
表1 矸石帶煤量、中煤帶精煤量檢查結(jié)果
注:中煤帶精煤量是指中煤產(chǎn)物中密度小于等于循環(huán)懸浮液密度物料的質(zhì)量百分比;矸石帶煤量是指矸石中密度≤1.80 g/cm3(無煙煤矸石中密度≤2.00 g/cm3)物料的質(zhì)量百分比[8]。
(1)對原煤浮沉資料分析發(fā)現(xiàn):當理論分選密度為1.40 g/cm3時,精煤理論產(chǎn)率為40.79%,灰分為8.51%,δ±0.1含量為41.76%,其屬于極難選煤;當理論分選密度為1.50 g/cm3時,精煤理論產(chǎn)率為55.64%,灰分為11.69%,δ±0.1含量為20.10%,其屬于較難選煤[9]?,F(xiàn)場生產(chǎn)要求精煤灰分為10.50%,對應的理論分選密度為1.45 g/cm3,推算的δ±0.1含量在30%左右,這就需要精準控制分選密度。
(2)原設計原煤進入無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選前的潤濕介質(zhì)為清水,且所需清水量較大。大量清水進入設備內(nèi)部后使實際分選密度低于設定分選密度,且旋流器一段的重介懸浮液不穩(wěn)定,導致分選密度波動較大,部分輕產(chǎn)物容易進入旋流器二段。
(3)配套礦井所采煤層為豫西地區(qū)典型的“三軟”煤層,所產(chǎn)原煤具有粒度細、易破碎的特點。由于短盤、推堆、上煤等環(huán)節(jié)的影響,產(chǎn)生了大量細粒煤(入選原煤中<1 mm粒級產(chǎn)率在50%以上),這些細粒煤在生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)成為煤泥,并有部分集聚在重介懸浮液中,導致合格介質(zhì)內(nèi)的磁性物含量低,重介懸浮液的流動性差,進而影響無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的分選精度。
(1)采用控制精度更高的清水添加閥門,減少閥門動作時間和生產(chǎn)過程中調(diào)整分選密度的操作。準確控制磁選精礦分流到原煤合格介質(zhì)桶和煤泥合格介質(zhì)桶的數(shù)量,杜絕多環(huán)節(jié)控制對分選密度的影響。
(2)將原煤分選前的潤濕介質(zhì)改為合格介質(zhì)(重介懸浮液),提高無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器內(nèi)重介懸浮液的穩(wěn)定性。
(3)將原來的精煤脫介篩(弧形篩)篩孔尺寸由1 mm改為0.75 mm,以減少合格介質(zhì)內(nèi)的煤泥量。
(4)由于采用同一分選密度可以實現(xiàn)重介質(zhì)旋流器對<0.75 mm粗煤泥的精確分選,且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,因此將精煤弧形篩的篩下水盡可能分流到煤泥合格介質(zhì)桶內(nèi),進一步減少合格介質(zhì)內(nèi)的煤泥含量。
(5)確保電子密度控制儀、磁性物含量檢測儀測量準確,每班兩次對原煤分選合格介質(zhì)的密度進行檢測,保證磁性物含量在0.45 g/cm3左右,進而使分選密度處于穩(wěn)定狀態(tài)[10]。
在采取這些改進措施后,原煤分選合格介質(zhì)穩(wěn)定,無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的分選精度得到提高,其分選效果見表2。
表2 改進后的3GDMC1000/720AI無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選效果Table 2 Performance of the cyclone after renovation %
由表2可知:在改進措施實施后,中煤帶精煤量下降10.56個百分點,矸石帶煤量基本沒有變化。該選煤廠洗選能力為1.20 Mt/a,重介精煤占洗選精煤的比例為50%,在中煤帶精煤量下降10.56個百分點的同時重介精煤產(chǎn)率提高0.84個百分點,而洗選精煤產(chǎn)率提高0.20個百分點,故每年可多回收精煤2 400 t,這對促進選煤廠經(jīng)濟效益的提升和保護寶貴的主焦煤資源有著重要的意義。
永龍選煤廠的生產(chǎn)實踐表明:在不脫泥、不分級的條件下,合理控制生產(chǎn)條件,采用無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器可以實現(xiàn)內(nèi)灰高、粒度細、細粒含量高的原煤的有效分選,不但可為選煤企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益,而且能為這類原煤的高效分選積累寶貴經(jīng)驗。