徐 升,唐智新,孫 雪,薛臘梅
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限公司,河北唐山 063200)
首鋼京唐公司共建有低溫多效海水淡化裝置4套,海水淡化裝置運(yùn)行近7年,由于第一效底部換熱管結(jié)垢及二次流通箱換熱管腐蝕嚴(yán)重,近2年來(lái)海水淡化產(chǎn)量大幅下降,公司外購(gòu)水費(fèi)用大幅升高,經(jīng)營(yíng)成本不斷攀升。
2017年海水淡化的產(chǎn)量占公司總用水量的51%,提高海水淡化產(chǎn)量是降低外購(gòu)水費(fèi)用的必要手段,借助對(duì)設(shè)備檢修的機(jī)會(huì)對(duì)漏的換熱管徹底更換,將系統(tǒng)內(nèi)的水垢、粘泥、腐蝕產(chǎn)物等清洗出來(lái),使換熱管表面達(dá)到要求的清潔度,減少腐蝕泄漏的發(fā)生,從而延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,提高設(shè)備的熱交換效率,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的節(jié)能降耗。
海水淡化,就是從海水中脫去鹽分,得到純度較高的淡水的過(guò)程。首鋼京唐公司一期海水淡化采用熱法低溫多效蒸餾工藝,利用鋼鐵廠的富余蒸汽加熱海水,使其蒸發(fā)并冷凝從而獲得所需蒸餾水,生產(chǎn)規(guī)模50000 t/d。其中包括四套淡化裝置,每套裝置包括七個(gè)效組,單套裝置產(chǎn)水規(guī)模每天12500 t,產(chǎn)品水電導(dǎo)率小于10 μS/cm。淡化主體工藝示意圖如圖1。
圖1 多效海水淡化裝置示意圖
淡化主體系統(tǒng)主要工藝流程:在海水淡化區(qū)域內(nèi),海水首先進(jìn)入預(yù)處理系統(tǒng),熱法海水淡化工藝本身對(duì)海水水質(zhì)要求很低,大部分時(shí)間水質(zhì)可以滿足,但為了使淡化主體發(fā)揮更好的性能,同時(shí)避免遠(yuǎn)期海水水質(zhì)的可能惡化對(duì)主體蒸發(fā)器造成影響,故建有海水預(yù)處理設(shè)施——高效沉淀池,采用ACTIFLO技術(shù)。每臺(tái)主體蒸發(fā)器由7個(gè)相同的效和1個(gè)末效冷凝器組成,主要結(jié)構(gòu)均為換熱管束,輔助系統(tǒng)主要由海水補(bǔ)給、濃鹽水排放、蒸汽減溫減壓及輸入、冷凝水輸回和產(chǎn)品水排出等分系統(tǒng)構(gòu)成。進(jìn)入系統(tǒng)的海水首先進(jìn)入末效冷凝器,經(jīng)預(yù)熱后由泵送入蒸發(fā)器,用于補(bǔ)給蒸發(fā);從廠區(qū)管網(wǎng)進(jìn)入的蒸汽經(jīng)減溫減壓后進(jìn)入主體第一效,將補(bǔ)給的海水蒸發(fā),加熱蒸汽冷凝后由泵抽出等量送回蒸汽發(fā)生源。蒸發(fā)器主體被抽到接近真空,故蒸發(fā)過(guò)程在低于70℃的情況就能發(fā)生,海水蒸發(fā)產(chǎn)生的蒸汽作為二次熱源使下一效海水蒸發(fā),同時(shí)冷凝成蒸餾水,其余效產(chǎn)生的蒸餾水自流至末效冷凝器,于其中的蒸餾水被共同收集得產(chǎn)品水;每效中補(bǔ)給海水蒸發(fā)濃縮液稱為濃鹽水,同樣的過(guò)程在每效中進(jìn)行,從而實(shí)現(xiàn)了每引入1 t蒸汽產(chǎn)生近10 t的蒸餾水的高造水比。而海水部分蒸發(fā)后濃度略為升高(約1.43倍),稱之為濃鹽水,由泵排出。
四套低溫多效海水淡化裝置經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,年修檢查發(fā)現(xiàn)每套設(shè)備的第一效底部結(jié)垢嚴(yán)重,檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)換熱管結(jié)垢存在一定的分布規(guī)律。圖2為結(jié)垢嚴(yán)重的換熱管分布圖。
圖2 第一效底部換熱管更換分布圖
由圖2可見(jiàn),第一效換熱管底部?jī)蓚?cè)結(jié)垢嚴(yán)重,向上逐漸減少結(jié)垢,至中間不結(jié)垢,以“凹”字形分布,同時(shí)蒸汽入口側(cè)結(jié)垢較為嚴(yán)重。
單套系統(tǒng)主體蒸發(fā)器共8效,前7效蒸汽走換熱管管程海水走殼程,每效約8600根管,管徑29 mm,壁厚0.7 mm,材質(zhì)為鈦管和銅鋁合金管。第8效海水走換熱器管程,蒸汽走殼程,約4700根管,管徑26 mm,壁厚0.5 mm,材質(zhì)為鈦管,前7效二次流通箱上三排為鈦管,其余9排為銅鋁合金管。
單套主體蒸發(fā)器每一效內(nèi)海水通過(guò)噴頭噴淋至換熱管,海水及其所攜帶的泥沙會(huì)對(duì)頂部二次流動(dòng)箱換熱管機(jī)械沖刷腐蝕,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,導(dǎo)致耐磨性較差的鋁黃銅管磨損、變薄、穿孔、泄漏。
2015年、2016年泄漏換熱管數(shù)量統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。
表1 2015年、2016年泄漏換熱管數(shù)量
單套蒸發(fā)器每效海水噴淋噴嘴共有48個(gè),海水通過(guò)噴嘴噴淋在換熱管表面,具體噴淋方式見(jiàn)圖3。由于海水自上而下流過(guò)換熱管表面,海水在下降過(guò)程中,大部分被蒸發(fā),底部換熱管接觸海水少、濃度大,在同等溫度下,底部換熱管結(jié)垢嚴(yán)重。由圖3噴淋分布可以看出,中間的海水噴淋有交叉,水量較大;而兩側(cè)海水噴淋沒(méi)有交叉,相較于中間位置海水噴淋量較少,故底部結(jié)垢兩側(cè)比中間嚴(yán)重。
圖3 海水噴淋分布圖
通過(guò)對(duì)主體底部換熱管所結(jié)垢樣的全分析,得出換熱管結(jié)垢的主要成分為硫酸鈣、碳酸鈣,還有少量的氫氧化鎂、氫氧化鋁等。當(dāng)溫度達(dá)到60℃時(shí),海水中的碳酸氫鹽開(kāi)始熱衰變,并隨溫度升高衰變加劇。海水淡化第一效濃鹽水溫度一般控制在66℃以下,在此溫度下,水中碳酸氫根分解產(chǎn)生二氧化碳、碳酸根和水,二氧化碳通過(guò)主體抽氣裝置排走,而碳酸根則和鈣離子結(jié)合,生成碳酸鈣,由于碳酸鈣在水中的溶解度低,在換熱管表面將發(fā)生沉淀并造成結(jié)垢。在海水中添加阻垢劑,一定程度上可以防止碳酸鈣結(jié)垢。具體成分見(jiàn)表2。
表2 垢樣成分分析
注:檢測(cè)方法為XRF,保護(hù)氣體為二氧化碳,檢測(cè)不能顯示碳酸根含量。
硫酸鈣垢析出主要與海水濃縮比和溫度有關(guān)。第一效蒸發(fā)溫度不超68℃,濃鹽水溫度不超過(guò)66℃控制;海水濃縮比約為1.43。對(duì)比圖4中,在濃縮比為1.43時(shí),大約為95℃時(shí)硫酸鈣才開(kāi)始析出。故第一效硫酸鈣垢結(jié)垢嚴(yán)重與主體運(yùn)行溫度無(wú)直接關(guān)系,與海水中硫酸根含量有關(guān)。
海水中攜帶各種微生物及藻類,在進(jìn)入蒸發(fā)器主體前,需要投加殺菌進(jìn)行殺菌滅藻,可能產(chǎn)生一些H2S、NH3等有毒有害氣體,這些氣體對(duì)銅管有很大的腐蝕作用,是造成銅管腐蝕的主要原因。
四套蒸發(fā)器系統(tǒng)結(jié)垢垢質(zhì)均不同,每一套區(qū)域嚴(yán)重程度亦不同。清洗中針對(duì)實(shí)際情況復(fù)合采用的立體洗、交叉反復(fù)、局部環(huán)繞加強(qiáng)洗等多種清洗機(jī)制,建立的新作業(yè)規(guī)范,洗下垢快速移出,洗凈終點(diǎn)三參數(shù)化驗(yàn)控制,洗后現(xiàn)場(chǎng)快速恢復(fù)設(shè)備等等都大幅度縮短工期,實(shí)現(xiàn)最大化除垢。
第一效作為二次蒸汽的發(fā)生源結(jié)垢嚴(yán)重,必須優(yōu)先解決第一效結(jié)垢問(wèn)題。結(jié)合前期清洗中遇到的問(wèn)題,清洗采取向先切管再清洗的方式,將全部堵死的管束先進(jìn)行切割,以保證清洗藥液的有效循環(huán),進(jìn)一步提升清洗效果。
(a)第一效換熱管采用酸洗+中性洗的化學(xué)清洗方式。
圖4 海水濃縮過(guò)程硫酸鈣的溶解范圍
圖5 清洗過(guò)程數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖
通過(guò)對(duì)清洗過(guò)程采樣數(shù)據(jù)的分析(見(jiàn)圖5),確保清洗液pH值保持在1~2之間,通過(guò)監(jiān)測(cè)清洗液中的鈣離子含量,可以很清晰看到鈣離子在清洗約3 h后基本達(dá)到最大值并維持在約100 mg/L左右。
(b)第2~7效采用化學(xué)與物理相結(jié)合的清洗方式,利用化學(xué)溶解的方法,清除換熱管表面所附著的水垢及腐蝕產(chǎn)物。向蒸發(fā)器前7效內(nèi)注入除鹽水,達(dá)到循環(huán)量1130 m3后,啟動(dòng)清洗循環(huán)泵,開(kāi)始循環(huán)清洗系統(tǒng),待壓力穩(wěn)定后,開(kāi)始加藥。
因清洗采用的清洗劑不可避免的會(huì)對(duì)金屬產(chǎn)生一定的腐蝕作用,在清洗前加入銅緩、302緩蝕劑進(jìn)行緩蝕處理,減少清洗劑對(duì)設(shè)備的損害。加入清洗劑前,鈣離子濃度約為200 mg/L,加入清洗劑后,鈣離子濃度驟降后大幅升高,約為1000 mg/L。由于清洗劑是一種復(fù)合型有機(jī)酸類清洗劑,清洗機(jī)理主要為通過(guò)清洗劑與無(wú)機(jī)鹽、金屬氧化物等形成螯合物,從而洗脫,故在加入清洗劑后,其首先與溶液中鈣離子反應(yīng),使溶液中鈣離子驟降為0,繼而與換熱管上鈣垢進(jìn)行反應(yīng),從而實(shí)現(xiàn)洗脫。
經(jīng)過(guò)酸洗處理后,管外側(cè)污垢脫落物質(zhì),沉積到設(shè)備底槽內(nèi),形成3~5cm厚的淤泥層,經(jīng)人工清淤運(yùn)出。
(c)末效凝汽器鈦管采用化學(xué)浸泡并打循環(huán)的方法進(jìn)行清洗。將末效進(jìn)出口1 m彎頭拆掉,在法蘭處增加盲板,盲板上連接DN80管道,與酸洗裝備相連接。先用清水將冷凝器沖洗干凈,建立一個(gè)滿水循環(huán),然后向循環(huán)罐中加入銅緩蝕劑,打入末效蒸發(fā)器,緩蝕處理30 min后加入鹽酸。清洗7 h結(jié)束后打開(kāi)凝汽器檢查,凝汽器換熱管清洗徹底。
經(jīng)過(guò)化學(xué)清洗去除了附著在管壁上的致密污垢層,蒸發(fā)器投入運(yùn)行后,各項(xiàng)參數(shù)均達(dá)到設(shè)計(jì)水平,清洗效果顯著。
二次流通箱作為二次蒸汽通往下一效的蒸汽通道,若換熱管因腐蝕出現(xiàn)大面積泄露,熱源將會(huì)大大損失,從而直接影響產(chǎn)水量。大多數(shù)檢修時(shí)都是發(fā)現(xiàn)換熱管泄露后進(jìn)行封堵,封堵過(guò)多勢(shì)必會(huì)影響換熱效果,當(dāng)堵管數(shù)量超過(guò)5%時(shí),就應(yīng)徹底更換,將二次流通箱的銅管全部更換為鈦管,更換后,在沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)腐蝕的問(wèn)題,延長(zhǎng)了換熱管的使用壽命。
該公司結(jié)合歷次檢修經(jīng)驗(yàn),解決了低溫多效海水淡化蒸發(fā)器換熱管結(jié)垢及腐蝕的難題,通過(guò)設(shè)備清洗,解決了換熱管的結(jié)垢問(wèn)題,換熱效率大大提升;通過(guò)將銅管更換為鈦管,徹底解決了換熱管腐蝕的問(wèn)題,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命,使蒸發(fā)器的產(chǎn)水量得到大幅提升,產(chǎn)水量恢復(fù)到了原設(shè)計(jì)水平,為公司的節(jié)能降耗做出了巨大貢獻(xiàn)。
(1)檢修前蒸餾水產(chǎn)水450 t/h,檢修后蒸餾水產(chǎn)水510 t/h,提高了60 t/h,見(jiàn)圖6。
(2)檢修前冷凝水產(chǎn)水70 t/h,檢修后冷凝水產(chǎn)水90 t/h,提高了20 t/h,見(jiàn)圖7。
圖6 蒸餾水差壓流量曲線圖
圖7 冷凝水差壓流量曲線圖