張 娟,蔡永飛,陳東華
(江蘇永鋼集團有限公司,江蘇張家港 215600)
轉爐煤氣是轉爐煉鋼過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物,其中CO含量約為80%~90%,是一種熱值非常高的燃料,可進行二次回收利用的重要能源[1]。隨著煉鋼產(chǎn)能增長,回收轉爐煤氣的量能指標、控制技術也在不斷提高和優(yōu)化,因此對轉爐煤氣回收控制系統(tǒng)的深入研究具有重要意義[2]。同時轉爐煤氣的回收利用,也創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟效益,更是保證“負能煉鋼”實現(xiàn)的重要基礎,是技術革新的重要方向。
轉爐煤氣回收系統(tǒng)主要包括煤氣儲配柜、濕式靜電除塵器、煤氣加壓站及其他輔助設備。煤氣回收系統(tǒng)既能緩沖、平衡整個煤氣管網(wǎng)壓力,又能升壓供用戶單位使用,達到保持供需平衡,降低能耗,保護環(huán)境的目的。
煤氣加壓機作為煤氣回收系統(tǒng)的重要設備,加壓機的控制直接影響著回收系統(tǒng)的運行效率和安全性。本文以江蘇永鋼集團12萬m3轉爐煤氣儲配站回收控制系統(tǒng)為研究背景,3臺加壓機均采用變頻器調速控制,既實現(xiàn)了恒壓供氣的控制目標同時也達到了節(jié)能的目的。
電動機通過變頻器進行變頻調速,具有調速范圍廣、調速性能穩(wěn)定、調速曲線平滑,避免對電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊影響的優(yōu)點,真正實現(xiàn)電機軟啟動,對實現(xiàn)節(jié)能降耗、提高工藝控制水平和提升生產(chǎn)效率具有顯著作用[3]。
通用型變頻器基本上是采用V/f控制,它主要是通過保持供電電壓與供電電源頻率的比值不變,從而保證磁通量不變,獲得需要的轉矩特性。一般適合應用于調速要求不高的風機、水泵類負載,而且它的控制方式、控制回路簡單,成本也較低,是目前應用最廣泛的一種控制方式。
本控制系統(tǒng)主要是實現(xiàn)煤氣加壓機的變頻調速,加壓機屬于風機、水泵類負載,且控制要求不太高,因此確定選用西門子通用型Micromaster 440(簡稱MM440)變頻器。而且采取一臺變頻器拖動一臺加壓機,控制回路相互獨立。3臺變頻器工作方式為兩用一備,正常生產(chǎn)時,兩臺并聯(lián)運行,故障時備用變頻器投入使用。
當變頻器獨立拖動單臺電機時,需選擇與電機匹配、容量適合的變頻器。其選用原則是要么確保變頻器的額定工作電流比電動機的大,要么變頻器額定功率比電動機額定功率大,至少大一個功率等級。
變頻器容量選擇可按照連續(xù)性恒定負載運轉時,電動機軸輸出功率的計算公式進行推算:
式中PM—負載所要求的電動機的軸輸出功率;
η—電動機的效率(通常約0.85);
cosφ—電動機的功率因數(shù)(通常約0.75);
UM—電動機的電壓,V;
IM—電動機的電流,A,工頻電源時的電流;
k—電流波形的修正參數(shù)(PWM方式取1.05~1.1);
PCN—變頻器的額定,KVA;
ICN—變頻器的額定電流,A。
上面的3個公式是統(tǒng)一的,計算變頻器容量時,必須同時滿足這3個算式的相互關系。因此根據(jù)上述公式,代入回收系統(tǒng)煤氣加壓機電機相關參數(shù):電機額定電壓380 V,額定功率185 kW,額定電流326 A,計算出變頻器額定容量值為225 kW,綜合計算值和工程應用經(jīng)驗選擇額定功率200 kW變頻器,型號為6SL6440-2UD42-0GB1。
永鋼集團12萬m3轉爐煤氣柜3臺加壓機用變頻器的電氣系統(tǒng)設計原理是三相電源依次經(jīng)斷路器、接觸器、濾波器和進線電抗器后接通變頻器。
變頻器采用端子控制和DP通信兩種控制模式,端子控制指通過硬接線接收并發(fā)送I/O信號至西門子S7-400PLC模塊。DP通信是通過在變頻器正面安裝Profibus模板,作為遠程DP從站,通過Profibus-DP現(xiàn)場總線實現(xiàn)PLC與MM440之間的數(shù)據(jù)傳輸與控制。一旦出現(xiàn)硬接線故障或通訊故障時,變頻器及時切換控制模式后正常運行,有效保證了整個轉爐煤氣回收系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。同時,在電源輸入側與變頻器之間安裝了進線交流電抗器,以減少電網(wǎng)電壓波動對變頻器的影響。
本控制系統(tǒng)組態(tài)了由監(jiān)控操作層與現(xiàn)場設備層組成的兩級控制系統(tǒng)網(wǎng)絡結構。分別采用工業(yè)以太網(wǎng)和PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線組成混合型通信網(wǎng)絡體系。 編程軟件采用西門子Step7 V5.5,監(jiān)控組態(tài)軟件是基于Windows操作系統(tǒng)下的WinCC V7.0,以完成煤氣加壓機控制程序編寫和人機界面組態(tài)。
PLC硬件系統(tǒng)總體結構如圖1,系統(tǒng)控制單元采用CPU414-2DP作為DP主站,CPU內置DP通訊接口,DP接口通過Profibus總線與遠程分布式I/O設備ET200M和MM440構成單主-從結構的DP總線網(wǎng)絡,同時通過CP443-1通訊模塊與上位機組態(tài)以太網(wǎng)通信網(wǎng)絡。
圖1 PLC硬件總體結構框圖
對于轉爐煤氣回收系統(tǒng)變頻器的端子控制,通訊板CB控制模式的切換,本文采用本地遠程控制模式加以實現(xiàn)。從加壓機變頻器電氣系統(tǒng)設計的接線圖可知,數(shù)字量輸入3(DIN3)作為切換源,通過與P0810連接,確定讀入位0的輸入,用于選擇命令數(shù)據(jù)組CDS,在CDS0和CDS1兩組參數(shù)中分別設置不同的給定源和命令源,從而實現(xiàn)本地(端子控制)和遠程(通訊板CB控制)的切換。其控制邏輯框圖見圖2所示,詳細參數(shù)設置見表1。
圖2 控制邏輯框圖
表1 MM440本地/遠程功能實現(xiàn)參數(shù)設置
在熟悉工藝流程基礎上,結合整體方案設計要求和模塊化、結構化編程思路,所設計煤氣回收系統(tǒng)用戶程序主要包含OB1主循環(huán)程序組織塊,主循環(huán)程序對FC、FB等子程序按設定周期進行循環(huán)掃描。其中實現(xiàn)加壓機變頻通信控制的核心程序FC47、FC48嵌套調用主從站通信數(shù)據(jù)傳輸?shù)南到y(tǒng)功能SFC14、SFC15,實現(xiàn)PLC與傳動之間的數(shù)據(jù)讀寫功能,通信數(shù)據(jù)存儲在DB47、DB48中。
2.3.1 MM440變頻器數(shù)據(jù)讀/寫程序設計
調用 SFC14和 SFC15完成對 MM440變頻器數(shù)據(jù)的讀寫 (以1#加壓機變頻器為例)。其中SFC14(“DPRD_DAT”)用于讀 Profibus 從站(變頻器 MM440)的數(shù)據(jù);SFC15(“DPWR_DAT”)用于將數(shù)據(jù)寫入 Profibus從站(變頻器 MM440)。
S7-400與mm440通訊讀寫程序如圖3所示。
圖3 MM440變頻器數(shù)據(jù)讀/寫程序
2.3.2 MM440變頻器啟/停的控制實現(xiàn)。
控制程序如圖4所示(以1#加壓機為例)。程序中控制命令賦值W#16#47F,表示啟動變頻器運行。
圖4 MM440變頻器啟/??刂?/p>
加壓機變頻控制畫面如圖5所示,在冷卻風機電源正常的條件下,在畫面上點擊“冷卻風機啟動”,這時加壓機才具備了啟動條件,另外當柜容低低時聯(lián)鎖停加壓機。加壓機變頻控制設有通訊控制(通訊板CB)和硬接線連接兩種控制方式,通過機旁箱轉換開關進行切換。通過監(jiān)控畫面設計,能遠程控制加壓機的啟停和頻率調節(jié),并實時了解設備運行狀態(tài),保證生產(chǎn)穩(wěn)定,減少故障誤時。
本控制系統(tǒng)采取了MM440變頻器、S7-400PLC、PROFIBUS DP總線、WINCC7.0與 STEP7 V5.5相融合的方式,充分發(fā)揮了各自的優(yōu)勢,目前已成功應用于永鋼12萬m3轉爐煤氣儲配站回收系統(tǒng)的煤氣加壓機控制。變頻器采用端子控制和DP通信雙重控制方式,確保了煤氣加壓機調速控制系統(tǒng)的實時性和安全性,顯著提高了煤氣回收的控制技術及平衡利用率,為公司創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。
圖5 加壓機變頻控制畫面