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      常減壓裝置清潔停工的實(shí)踐與探討

      2018-07-20 05:45:24水春貴
      石油石化綠色低碳 2018年3期
      關(guān)鍵詞:減壓塔污油換熱器

      水春貴

      (中國(guó)石化荊門分公司,湖北荊門 448000)

      近年來(lái)隨著環(huán)保法規(guī)的日趨嚴(yán)格和環(huán)保監(jiān)管力度的不斷加大,煉油裝置由于高耗能、高污染的特點(diǎn)被列入重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象,GB 31570-2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》明確了現(xiàn)有企業(yè)將于2017年7月1日起執(zhí)行新的大氣及水污染物排放限值,對(duì)煉廠正常生產(chǎn)過(guò)程中的污染物排放量進(jìn)行了更加嚴(yán)格的限制。為了確保達(dá)標(biāo)排放,煉廠很多裝置都在開(kāi)展新一輪的清潔生產(chǎn)技術(shù)改造,并取得了一定成效。但是由于裝置停工階段污染物排放當(dāng)量大、強(qiáng)度高、排放時(shí)間集中等特點(diǎn),很容易出現(xiàn)超標(biāo)排放甚至嚴(yán)重?cái)_民的情況,因此煉廠應(yīng)特別組織好裝置停工過(guò)程,控制污染物排放。

      荊門分公司350萬(wàn)t/a常減壓蒸餾裝置始建于1970年,采用常規(guī)的初餾—常壓—減壓流程,經(jīng)過(guò)歷次技術(shù)改造裝置的主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了先進(jìn)水平。由于老裝置在原始設(shè)計(jì)時(shí)很少專門考慮密閉吹掃措施,在最近兩次裝置停工過(guò)程中合理利用現(xiàn)有設(shè)施,通過(guò)延長(zhǎng)吹掃時(shí)間、優(yōu)化吹掃方案等措施實(shí)現(xiàn)了部分清潔停工,沒(méi)有對(duì)下游環(huán)保裝置產(chǎn)生較大沖擊。通過(guò)這兩次清潔停工的實(shí)踐,發(fā)現(xiàn)了裝置進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)清潔停工存在的問(wèn)題,提出了改進(jìn)建議。

      1 常減壓裝置停工吹掃過(guò)程中的關(guān)鍵點(diǎn)及相關(guān)要求

      1.1 停工方案的制定及培訓(xùn)

      裝置停工過(guò)程無(wú)論人員組織、上下游裝置間的協(xié)調(diào)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作都與正常生產(chǎn)時(shí)期存在很大不同,主要體現(xiàn)在高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)集中、未知風(fēng)險(xiǎn)因素增加、崗位活動(dòng)與日常相比出現(xiàn)較大變化等。因此在裝置停工前必須對(duì)停工方案不斷細(xì)化和完善,明確人員組織和分工,明確停工過(guò)程中每個(gè)階段的進(jìn)度要求和操作要點(diǎn),同時(shí)要針對(duì)以往停工吹掃過(guò)程中曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)的難點(diǎn)和不足提出專門的解決辦法,在不斷細(xì)化和完善停工方案的基礎(chǔ)上組織停工小組人員對(duì)方案進(jìn)行學(xué)習(xí)和推演,從而實(shí)現(xiàn)停工過(guò)程“無(wú)事故、無(wú)污染、低消耗、保平穩(wěn)”的目標(biāo)。

      1.2 降溫降量及退油階段

      停工開(kāi)始階段首先要將處理量降至一定范圍,在此過(guò)程中裝置仍然按照正常生產(chǎn)過(guò)程對(duì)操作參數(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制,降量時(shí)要多次少量,降量曲線要緩慢平穩(wěn),爐出口溫度保持不變,要注意加熱爐各分支不偏流、不超溫,處理量降至正常運(yùn)行下限時(shí)開(kāi)始降溫操作,應(yīng)注意降溫幅度要小,控制好加熱爐降溫曲線,同時(shí)監(jiān)控好各容器液面、界面,防止跑油。減壓塔在爐溫降至320℃以下時(shí)應(yīng)緩慢消除真空,嚴(yán)防空氣倒入減壓塔內(nèi),同時(shí)應(yīng)密切關(guān)注減壓系統(tǒng)由于真空度下降可能出現(xiàn)的泄漏著火風(fēng)險(xiǎn)。

      退油是否徹底是影響裝置吹掃時(shí)間及效果的關(guān)鍵因素,在此階段電脫鹽罐的原油需單獨(dú)往原油罐區(qū)退油,循環(huán)流程包括各塔中段回流需多次給汽趕油,盡可能將各塔底液面抽空,為接下來(lái)的蒸汽吹掃提供有利條件。

      1.3 蒸汽吹掃及蒸塔、洗塔階段

      系統(tǒng)蒸汽吹掃是整個(gè)停工過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),吹掃效果的好壞直接影響到裝置檢修開(kāi)始以后的安全和環(huán)保管控難度,因此該階段需重點(diǎn)關(guān)注,所有流程都需要細(xì)化分解到個(gè)人,吹掃過(guò)程中要相互協(xié)調(diào),做好現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)工作,在確保吹掃蒸汽壓力的前提下做到定時(shí)、定點(diǎn)、定人排凝,整個(gè)系統(tǒng)應(yīng)分段吹掃,反復(fù)切換憋壓,確保吹掃效果,對(duì)裝置外系統(tǒng)管線的吹掃要與中間罐區(qū)做好聯(lián)系和溝通,避免冒罐或突沸等情況發(fā)生。蒸塔、洗塔的主要目的是處理系統(tǒng)吹掃過(guò)程中進(jìn)入塔內(nèi)的油氣,確保檢修作業(yè)安全。蒸塔過(guò)程中應(yīng)控制進(jìn)入塔內(nèi)的蒸汽總量,防止吹壞塔盤,控制好塔底液位,避免水擊現(xiàn)象發(fā)生。蒸塔過(guò)程中為進(jìn)一步清除塔內(nèi)殘油,還需要間斷性的用水洗塔,蒸塔、洗塔過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控好污水排放的速度和塔底液位,防止大量蒸汽進(jìn)入下水系統(tǒng)。

      1.4 清洗鈍化階段

      由于原油中硫含量的上升,裝置運(yùn)行過(guò)程中可能在塔內(nèi)(特別是減壓塔填料)或管線內(nèi)生成硫化亞鐵,僅靠蒸塔和洗塔很難將其水解或清除,檢修過(guò)程中殘余的硫化亞鐵接觸空氣后會(huì)自燃引發(fā)火災(zāi),存在極大安全隱患,因此在吹掃結(jié)束后需要對(duì)塔器進(jìn)行硫化亞鐵鈍化處理,該過(guò)程一般是由專業(yè)公司輔助完成,清洗鈍化過(guò)程需要對(duì)鈍化液的pH值和Fe2+濃度定期監(jiān)測(cè),用來(lái)判斷鈍化效果。鈍化結(jié)束后需對(duì)含有高濃度污染物的鈍化液監(jiān)控排放,一般是進(jìn)入含硫污水系統(tǒng)。

      2 清潔停工措施及效果分析

      2.1 制定專門的停工吹掃環(huán)保方案,停工前認(rèn)真組織方案推演

      為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)裝置停工吹掃過(guò)程中的“清潔要求”,在細(xì)化完善停工吹掃方案的基礎(chǔ)上專門編制了停工吹掃環(huán)保方案,對(duì)停工指揮人員、操作人員在整個(gè)吹掃過(guò)程中的環(huán)保職責(zé)進(jìn)行了明確和細(xì)化,列出了裝置停工吹掃期間需要的環(huán)保應(yīng)急物資清單,對(duì)裝置停工過(guò)程中的環(huán)境因素逐一識(shí)別,明確了各個(gè)排污點(diǎn)的污染物種類、數(shù)量、排放時(shí)間、排放去向等,針對(duì)識(shí)別出來(lái)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素逐條制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施,待方案定稿之后,由專業(yè)處室組織裝置人員及上下游單位配合人員召開(kāi)停工方案桌面推演,對(duì)方案執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題提出預(yù)防性管理建議,對(duì)需要接臨時(shí)措施定向回收的流程例如鈍化液排放提前安排施工,做好環(huán)保應(yīng)急準(zhǔn)備。停工過(guò)程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別見(jiàn)表1。

      表1 停工過(guò)程中環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

      2.2 全面吹掃前采用柴油循環(huán)置換清洗

      為了減輕吹掃難度,在裝置退油后期,通過(guò)外援回流線從中間罐區(qū)引柴油經(jīng)開(kāi)工循環(huán)線進(jìn)入大循環(huán)流程,對(duì)換熱器及管線內(nèi)的重油進(jìn)行稀釋置換,第一遍柴油置換時(shí)不循環(huán),經(jīng)脫后換熱器→初餾塔→拔頭油換熱器→常壓爐→常壓塔→減壓爐→減壓塔→渣油出裝置流程將置換后的污油送往罐區(qū),待減壓塔液面抽空后再次收柴油建立閉路循環(huán),循環(huán)過(guò)程中注意:①柴油循環(huán)量≮250 t/h;②柴油循環(huán)時(shí)間≮8 h;③柴油循環(huán)過(guò)程中塔底泵要多次切換,換熱器、儀表控制閥副線要逐一過(guò)量,多次切換憋壓,脫前、脫后三路原油,兩路拔頭油(包括去催化與油漿換熱流程),加熱爐所有分支爐管都要逐一憋壓置換。經(jīng)過(guò)柴油置換清洗后,管線和設(shè)備吹掃難度明顯降低,爐管、常底和減底等平時(shí)吹掃難度最大的重油線吹掃時(shí)間縮短了近12 h,節(jié)能減排效果明顯。

      2.3 利用現(xiàn)有流程將常壓側(cè)線全部掃往減壓塔

      常壓側(cè)線由于組分較輕,如果直接送往罐區(qū)會(huì)產(chǎn)生大量油氣,存在較大安全隱患。利用現(xiàn)有流程,將常一線、常二線、常三線通過(guò)裝置內(nèi)污油線跨減一中進(jìn)入減壓塔,減少了掃往罐區(qū)的污油量,同時(shí)也減少了現(xiàn)場(chǎng)低點(diǎn)放空產(chǎn)生的污油。常壓側(cè)線吹掃流程見(jiàn)圖1。

      圖1 常壓側(cè)線吹掃流程

      2.4 吹掃初期塔頂氣利用壓縮機(jī)不間斷送往催化裝置

      經(jīng)過(guò)柴油循環(huán)置換后的系統(tǒng)經(jīng)高溫蒸汽吹掃后會(huì)產(chǎn)生大量含烴廢氣,以往都是通過(guò)塔頂放空直接排入大氣,空氣污染嚴(yán)重。經(jīng)過(guò)摸索,在吹掃初期將初餾塔、常壓塔、減壓塔頂空冷和水冷器全部投用,控制好冷后溫度,通過(guò)調(diào)節(jié)壓縮機(jī)變頻器確保壓縮機(jī)一直運(yùn)行,將油氣全部送到催化裝置氣壓機(jī)入口,在回收部分油氣的同時(shí)也降低了空氣污染,環(huán)保效果非常明顯。

      2.5 其他密閉吹掃措施

      換熱器吹掃初期不允許打開(kāi)低點(diǎn)排凝檢查,只有在吹掃時(shí)間足夠且管線內(nèi)過(guò)汽聲音明顯時(shí)才能打開(kāi)換熱器低點(diǎn)排凝檢查吹掃效果,在排凝過(guò)程中要用專門的接油盒(桶)接油,不具備放置接油盒(桶)的,要接好膠皮帶將排空點(diǎn)物料引至邊溝,避免油污染地面。

      開(kāi)始吹掃前聯(lián)系儀表操作工將儀表引壓點(diǎn)的閥門關(guān)閉,計(jì)量表改副線,待系統(tǒng)管線內(nèi)的大部分污油被吹掃干凈以后,再通知儀表操作工對(duì)儀表引壓線進(jìn)行吹掃,同時(shí)要求用接油盒(桶)回收排空點(diǎn)的污油。

      由于化工三劑含有COD、氨氮等高濃度污染物,要堅(jiān)決避免進(jìn)入污水系統(tǒng),應(yīng)在停工前做好使用計(jì)劃,提前1~2天用完,然后對(duì)儲(chǔ)罐及機(jī)泵管線用清水置換3~5遍,置換后的高濃度污水最終進(jìn)入含硫污水系統(tǒng),避免對(duì)污水處理廠造成沖擊。

      3 清潔停工過(guò)程中存在的不足及改進(jìn)建議

      通過(guò)上述措施,350萬(wàn)t/a常減壓裝置停工吹掃過(guò)程中的污染物排放量和排放強(qiáng)度都得到了一定程度的消減,但是由于缺乏系統(tǒng)性的密閉吹掃方案設(shè)計(jì),在裝置停工過(guò)程中還存在很多不足,需要進(jìn)一步改進(jìn)。

      利用柴油循環(huán)置換換熱器及管線內(nèi)的重油效果很好,但是目前裝置沒(méi)有專門的停工收柴油線及相關(guān)設(shè)備,只能借用外援回流線收油,受流程、管徑和泵的排量限制,收柴油進(jìn)度比計(jì)劃延長(zhǎng)4.5 h,造成柴油循環(huán)時(shí)間及退柴油時(shí)間縮短,影響置換效果。建議優(yōu)化罐區(qū)外援回流線流程,通過(guò)裝置閉路循環(huán)線及外援回流線同時(shí)收柴油,縮短收油時(shí)間,確保置換和蒸汽吹掃效果。

      利用柴油置換退油過(guò)程中部分柴油進(jìn)入裝置外渣油管線,在掃線過(guò)程中或造成重油罐區(qū)有大量油氣外溢,存在安全隱患,在實(shí)際操作中只能通過(guò)裝置循環(huán)線跨脫前換熱器往原油退油和吹掃,在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際流程上有沖突,造成收柴油和退油只能分段進(jìn)行,延長(zhǎng)了退油和吹掃時(shí)間。建議重油罐區(qū)掃線進(jìn)罐前增加冷卻器,在控制廢氣排放的同時(shí)為蒸餾裝置系統(tǒng)外管線吹掃流程優(yōu)化提供便利。

      該裝置原設(shè)計(jì)沒(méi)有地下污油罐,平時(shí)都是通過(guò)隔油池收集和分流污水和污油,由于隔油池屬于敞開(kāi)式設(shè)計(jì),也沒(méi)有冷卻系統(tǒng),既不環(huán)保也不安全,特別是在裝置停工吹掃過(guò)程中,由于大量的高溫蒸汽冷凝水通過(guò)隔油池進(jìn)入污水管網(wǎng),很容易由于排水溫度過(guò)高對(duì)下游污水處理廠造成沖擊。建議將目前的隔油池改造成地下污油罐,塔底排空的污水和污油全部進(jìn)入地下污油罐,配套設(shè)計(jì)污水冷卻和污油回收流程,確保污水出裝置溫度<60℃,而且可以根據(jù)污水濃度選擇進(jìn)含油污水系統(tǒng)還是含硫污水系統(tǒng),冷卻器可以考慮利舊原電脫鹽脫水冷卻器。

      由于吹掃初期塔頂冷卻器一直投用,造成塔頂回流罐內(nèi)的污水量較大,在現(xiàn)有流程上這股污水如果要密閉輸送只能進(jìn)入含硫污水系統(tǒng),但是吹掃中后期的污水中氨氮含量很低而且排水量超過(guò)30 t/h,既超過(guò)了含硫污水泵的最大排量,同時(shí)對(duì)下游污水汽提裝置的罐容也有影響。目前在實(shí)際操作過(guò)程中只能現(xiàn)場(chǎng)直排,造成現(xiàn)場(chǎng)異味較大的同時(shí)由于水溫不能控制在60℃以下,對(duì)下游污水處理廠也會(huì)造成沖擊。建議增加含硫污水泵出口跨電脫鹽脫水線的流程,對(duì)塔頂掃線冷凝水進(jìn)一步冷卻并密閉排放。

      裝置內(nèi)低壓瓦斯及高壓瓦斯系統(tǒng)沒(méi)有進(jìn)行除臭處理,在吹掃過(guò)程中很難避免出現(xiàn)惡臭問(wèn)題,既不環(huán)保也不利于職工的身體健康,建議請(qǐng)專業(yè)公司對(duì)含硫化氫的系統(tǒng)管線進(jìn)行除臭鈍化。

      4 結(jié)論

      通過(guò)制定專門的環(huán)保方案并開(kāi)展高效的停工前培訓(xùn),采用柴油循環(huán)清洗、塔頂油氣密閉輸送及常壓側(cè)線吹掃流程優(yōu)化等措施,在一定程度上可以降低常減壓裝置停工吹掃過(guò)程中的污染物排放,減少對(duì)下游環(huán)保裝置的沖擊,也為老裝置在今后進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)清潔停工積累了很好的經(jīng)驗(yàn)。但是作為一座“城市型煉廠”,環(huán)保監(jiān)管和民眾輿論對(duì)裝置的清潔停工都提出了更高、更嚴(yán)的要求,只有不斷的完善和細(xì)化現(xiàn)有的停工方案,通過(guò)進(jìn)一步的流程優(yōu)化和新技術(shù)的應(yīng)用,才能滿足可持續(xù)發(fā)展的環(huán)保要求。

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