饒建平
(中國石化武漢分公司,湖北武漢 430082)
中國石化武漢分公司(武漢石化)聯(lián)合三車間2萬m3/h(標準狀態(tài),以下同)干氣提濃裝置有2臺半產品氣壓縮機,為四列三級對稱平衡式M型壓縮機。壓縮機主要性能參數(shù)見表1。
表1 半產品氣壓縮機主要性能參數(shù)
半產品氣壓縮機是將100#單元PSA來的半產品氣壓縮后,一部分從二級出口抽出,經過調節(jié)閥287FIC82101返回PSA單元作為置換氣,另一部分氣體從三級出口抽出,去300#精制單元進行脫硫、精制。壓縮機設置二返一調節(jié)閥287PIC82101、三返三調節(jié)閥287PIC82105A/B調節(jié)壓縮機運行負荷,保證壓縮機一級、三級入口壓力,工藝流程見圖1。
壓縮機組運行時一開一備。壓縮機將PSA單元來的富乙烯半產品氣壓縮升壓后,一部分返回PSA單元作新鮮置換氣(壓力0.7 MPa),另一部分半產品氣(壓力2.8 MPa)送往后續(xù)單元精制,除去雜質。自裝置投產以來,因生產調配需要,壓縮機入口流量只有7 000 m3/h左右,而設計流量是15 279 m3/h,因此運行時二返一調節(jié)閥開度達到70%,且副線開度50%,三返三調節(jié)閥開度達到60%,方可滿足壓縮機運行要求。壓縮機運行過程中振動較大,其中二級振動尤為突出。為減小機組振動,進行了一期改造:1)將二級進氣管線及排氣管線進行擴徑;2)在二級進氣緩沖罐入口、二級排氣緩沖罐入口以及二級排氣緩沖罐出口設置孔板;3)對機組附屬管線支撐進行加固和改造,但由于壓縮機入口流量過小,二返一及三返三開度過大,壓縮機的振動仍然無法減弱,幅度一直在8~13 mm/s之間波動,且噪音嚴重超標。
圖1 半產品氣壓縮機工藝流程
同時壓縮機在運行時發(fā)現(xiàn)三級進氣、排氣閥表面結垢嚴重,將進氣閥解體,發(fā)現(xiàn)閥片與閥座密封面有大量催化劑結垢物,并且還附著黃白色的結晶物,閥片彈簧銹蝕卡澀,彈性失效,部分彈簧出現(xiàn)斷裂情況,見圖2。
圖2 三級進氣閥彈簧斷裂
為減少電能消耗及解決機組運行時振動和噪音過高、機組三級嚴重結垢問題,將其中一臺半產品氣壓縮機進行余隙調節(jié)系統(tǒng)改造??烧{余隙調節(jié)執(zhí)行機構見圖3,余隙調節(jié)系統(tǒng)通過調節(jié)余隙容積的大小,達到調節(jié)氣量和減少功耗的目地。余隙調節(jié)系統(tǒng)具有調節(jié)氣量穩(wěn)定性好、參數(shù)設置靈活、投資及維護費用低、節(jié)能效果好、系統(tǒng)可靠的特點,適合需要氣量在60%~100%范圍變化的活塞式壓縮機。
圖3 可調余隙調節(jié)執(zhí)行機構示意
圖4為壓縮機存在余隙容積Vc、Vc’的示意圖和理想氣體示功圖。
圖4 存在余隙Vc、Vc’的示意圖和示功圖
在圖4中,1-2-3-4表示存在余隙容積Vc時全排氣量的循環(huán)圖。由于有余隙容積Vc的存在,使工作活塞在右行之初,因留存在余隙容積Vc內的氣體壓力大于進氣管道的壓力而不能吸入氣體,直到活塞右行到位置4時,氣缸內氣體體積由Vc膨脹到V4、壓力由P2下降到P1時才開始進氣。進氣量相應的線段長度為4-1,壓縮過程為1-2,排氣過程為2-3,膨脹過程為3-4。1-2-3-4-1包圍的面積即為一個往復行程需要的功。
如果在余隙容積Vc基礎上再增加余隙容積到Vc’,排氣量和所需要的能耗均減小。
半產品氣壓縮機滿負荷時吸入量為15 297 m3/h,正常運行時為7 000 m3/h左右,壓縮機使用余隙調節(jié)系統(tǒng),負荷在70%左右即可滿足生產需求,機組改造前后運行數(shù)據見圖5,壓縮機節(jié)能效果見表2。
圖5 機組改造前后運行數(shù)據
表2 余隙調節(jié)系統(tǒng)的節(jié)能效果
半產品氣壓縮機在裝置現(xiàn)有負荷下,壓縮機按70%負荷運行即可滿足生產需要,相比改造前100%負荷,預計節(jié)約電能648 kW·h/h,按工業(yè)用電0.692元/(kW·h)、年運行8 400 h計算,年節(jié)約電費376.67萬元。
半產品氣壓縮機使用余隙調節(jié)系統(tǒng)后,半產品氣壓縮機負荷可在60%~100%調節(jié),壓縮機的運行負荷從100%降至70%,二返一開度也從原來的70%降至40%左右,有效減小了機組負荷,降低了由于二返一返回流量過大引起的氣流脈動造成的機組振動,機組振幅由8 mm/s左右下降至3 mm/s左右。改造前后振動值見表3。
表3 余隙調節(jié)系統(tǒng)使用前后壓縮機振動情況
半產品氣壓縮機工作介質為干氣,主要組分是C1~C5烴類物、少量含硫化合物及催化劑粉末,由于三級氣缸壓力較高,三返三開度過大,大量氣體在三級氣缸反復壓縮,少量烴類物達到飽和變?yōu)橐簯B(tài)與催化劑粉塵結垢吸附于氣閥表面,導致氣閥密封不嚴,彈簧失效,氣閥內漏;活塞環(huán)與活塞槽因結垢卡死,密封效果不好且加大磨損;填料因結垢與活塞桿磨損嚴重,漏氣量大。
使用余隙調節(jié)系統(tǒng)后,壓縮機三返三開度由60%降至40%,減少了干氣在三級反復循環(huán),避免了氣體飽和變?yōu)橐簯B(tài)后與催化劑粉塵結垢,吸附于氣閥表面,從而有效減少了三級進氣、排氣閥結垢的發(fā)生,降低了壓縮機的運行故障率,確保了半產品氣壓縮機長周期平穩(wěn)運行。
余隙調節(jié)系統(tǒng)通過調節(jié)余隙容積的大小,可以實現(xiàn)壓縮機負荷在60%~100%自動調節(jié),壓縮機降低了30%負荷,一年可節(jié)省電費376.67萬元,節(jié)能效果顯著。采用余隙調節(jié)系統(tǒng)后有效降低了壓縮機運行振動幅度、噪音,提高了機組的安全性能;減少了三級氣缸的結垢現(xiàn)象,延長了壓縮機活塞環(huán)、支撐環(huán)及氣閥的使用壽命。