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      半鋼子午線輪胎早期胎圈周向裂口原因分析及解決措施

      2018-07-21 03:31:28徐文靜張鳳杰
      橡膠科技 2018年4期
      關(guān)鍵詞:胎側(cè)胎圈簾布

      徐文靜,張鳳杰

      (樺林佳通輪胎有限公司,黑龍江 牡丹江 157032)

      胎圈周向裂口是半鋼子午線輪胎常見的早期損壞形式,不僅影響輪胎的高速性能和耐久性能,而且會(huì)導(dǎo)致輪胎在行駛中漏氣,甚至爆破,嚴(yán)重威脅駕乘人員安全。

      本工作從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造工藝等方面分析半鋼子午線輪胎早期胎圈周向裂口的原因,并提出相應(yīng)的解決措施。

      1 原因分析

      155R12C半鋼子午線輪胎為我公司胎圈周向裂口(如圖1所示)退賠率最高的輪胎,退賠時(shí)長為40周左右。影響胎圈裂口的原因較多且復(fù)雜,主要原因如下。

      圖1 胎圈周向裂口

      1.1 胎體簾布伸張值過小

      胎體簾布伸張值過小,輪胎硫化時(shí)受內(nèi)壓作用,胎體簾布在反包處易彎曲打褶,出現(xiàn)胎圈周向裂口。

      1.2 胎圈處應(yīng)力集中

      防擦布的反包端點(diǎn)與耐磨膠接點(diǎn)均集中在輪輞線附近,端點(diǎn)集中處應(yīng)力集中,從而使輪輞線位置成為薄弱點(diǎn),輪胎使用初期容易出現(xiàn)裂口。

      1.3 胎圈處耐磨膠厚度小和耐磨膠接點(diǎn)超出輪輞線

      胎圈處耐磨膠厚度小,胎圈與胎側(cè)膠接點(diǎn)處膠料不足,在硫化過程中膠料過度流動(dòng),使得胎圈強(qiáng)度不足,導(dǎo)致耐磨膠打褶并出現(xiàn)胎圈周向裂口。

      胎側(cè)寬度不達(dá)標(biāo)或胎側(cè)設(shè)定偏移,造成耐磨膠接點(diǎn)位置高于輪輞線,耐磨膠在使用過程中易出現(xiàn)老化裂口。

      1.4 帶束層寬度大

      帶束層寬度設(shè)計(jì)過大,使胎肩部位強(qiáng)度大,應(yīng)力轉(zhuǎn)移到胎圈。輪胎在使用過程中,胎圈長期應(yīng)力過大,導(dǎo)致胎圈整周裂口。

      1.5 成型反包不實(shí)

      三角膠和胎體簾布粘性不足,成型反包壓力和時(shí)間不符合國家標(biāo)準(zhǔn),反包后下壓輥的滾壓時(shí)間、打壓位置、壓力不符合國家標(biāo)準(zhǔn),均會(huì)導(dǎo)致膠芯反包不實(shí),硫化后三角膠打彎,而在輪胎外觀檢測(cè)中這一問題難以發(fā)現(xiàn)。使用一段時(shí)間后,輪胎由內(nèi)而外在三角膠打彎處出現(xiàn)胎圈整周裂口。

      2 解決方案

      2.1 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

      (1)一段成型鼓寬度減小4 mm,相應(yīng)減小胎體簾布寬度,增大胎體簾布伸張值。

      (2)防擦布寬度從50 mm減小至40 mm,并減小內(nèi)襯復(fù)合寬度,使輪輞線附近各部件端點(diǎn)分散,均勻過渡。

      (3)胎圈處耐磨膠厚度增加1 mm,以提高胎圈強(qiáng)度。

      (4)帶束層寬度減小4 mm,適當(dāng)減小胎肩部位強(qiáng)度。

      2.2 擠出

      (1)檢查擠出工藝執(zhí)行情況,嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定擠出工藝參數(shù),保證擠出部件寬度和厚度符合標(biāo)準(zhǔn)。

      (2)使用門尼粘度合格的膠料,防止胎側(cè)硬度大而擠壓耐磨膠,造成耐磨膠半成品形狀不良。保持胎側(cè)口型板清潔,預(yù)口型和口型無變形、無死角,防止胎側(cè)出現(xiàn)溝痕。

      (3)使用離線厚度測(cè)量儀實(shí)時(shí)測(cè)量胎側(cè)尺寸,停止使用尺寸不合格的胎側(cè),并及時(shí)調(diào)整胎側(cè)預(yù)口型和口型。

      2.3 成型

      (1)確保車間溫度和濕度符合國家標(biāo)準(zhǔn),保證各部件粘性,防止成型反包不實(shí)。

      (2)更換/開班檢查膠囊反包壓力、膠囊伸到成型鼓的距離和對(duì)稱度,使簾布反包打壓壓力、位置、時(shí)間和反包打壓輥到鼓間距離符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

      (3)開班檢查各部件尺寸與燈標(biāo),確保膠料尺寸合格,并嚴(yán)格按照燈標(biāo)貼合部件,嚴(yán)禁不合格部件成型。

      (4)按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定成型鼓轉(zhuǎn)速,防止胎側(cè)拉伸量過大而影響胎側(cè)寬度和厚度。

      3 改進(jìn)效果

      采用以上改進(jìn)措施試制了一批試驗(yàn)輪胎(固定機(jī)臺(tái)和操作員與現(xiàn)生產(chǎn)方案相同),改進(jìn)前后成品輪胎性能見表1。

      從表1可以看出,與改進(jìn)前輪胎相比,改進(jìn)后輪胎的高速性能和耐久性能明顯提高。

      表1 改進(jìn)前后成品輪胎性能

      耐久試驗(yàn)結(jié)束后,改進(jìn)前后輪胎胎圈斷面見圖2。

      從圖2可以看出:改進(jìn)前胎圈斷面簾線反包和耐磨膠打褶,防擦布端點(diǎn)接近輪輞線端點(diǎn),防擦布端點(diǎn)整周裂口;改進(jìn)后胎圈各部件均勻過渡,無皺褶。

      圖2 改進(jìn)前后輪胎胎圈斷面

      經(jīng)反饋,改進(jìn)后輪胎在使用40周內(nèi)因胎圈周向裂口的退賠率由改進(jìn)前輪胎的3.831‰降低到0.569‰,改進(jìn)效果明顯,輪胎耐久性能和安全性能顯著提高。

      4 結(jié)語

      通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)、嚴(yán)控?cái)D出和成型工藝,胎圈結(jié)構(gòu)更合理,避免了應(yīng)力集中,提高了胎圈強(qiáng)度,有效解決了半鋼子午線輪胎胎圈早期裂口的問題,提升了產(chǎn)品的市場競爭力。

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