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      提高火驅(qū)注氣井符合率的方法與實(shí)踐

      2018-07-23 03:18:08
      石油管材與儀器 2018年3期
      關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥氣井氣量

      (中國石油遼河油田公司 遼寧 盤錦 124010)

      0 引 言

      杜66塊-杜48塊位于曙光油田西南部,構(gòu)造上位于遼河斷陷西部凹陷西斜坡中段,南部與杜84塊、杜68塊相鄰,東部為杜90塊,開發(fā)目的層系為下第三系沙四段上部杜家臺(tái)油層。含油面積8.4 km2,地質(zhì)儲(chǔ)量5 629×104t。為改善區(qū)塊開發(fā)效果,提高采收率,在杜66塊開展了火驅(qū)開發(fā)先導(dǎo)試驗(yàn),并獲得成功。

      1 概 況

      1.1 區(qū)塊概況

      杜66塊為典型的薄互層稠油油藏,含油面積4.9 km2,地質(zhì)儲(chǔ)量3 940×104t,油藏埋深800~1 200 m,油層平均有效厚度42.1 m,平均滲透率781 mD,平均有效孔隙度25.5%,原油粘度300~2 000 MPa·s。縱向上劃分為杜Ⅰ、杜Ⅱ、杜Ⅲ三個(gè)油層組,10個(gè)砂巖組,30個(gè)小層。含油井段130~170 m,油層層數(shù)多,平均單井30~40層。標(biāo)定采收率為27.2%,可采儲(chǔ)量1 512.49×104t。

      1.2 注氣井現(xiàn)狀

      曙光采油廠規(guī)劃火驅(qū)[1,2]井組105個(gè),目前注氣井[3]91口,開井86口,日注氣85×104Nm3,其中分注井12口,籠統(tǒng)注氣井74口。13832火驅(qū)注氣站和金宇注氣站承載新增14井組、規(guī)模50井組、擴(kuò)大14井組的注氣任務(wù),日注氣65×104Nm3;尤尼斯[4,5]負(fù)責(zé)早期27井組注氣任務(wù),日注氣20×104Nm3;目前注氣量10 000 m3以上有12口。

      1.3 存在問題

      13832注氣站自2014年4季度投產(chǎn)以來,所注井組注氣井注氣符合率呈不同程度的下降,由投產(chǎn)初期的93.5%降到2016年2季度的86.1%,注氣符合率低造成注氣井段溫度差異大、油層縱向動(dòng)用不均,嚴(yán)重影響火驅(qū)開發(fā)效果,因此提高注氣井符合率迫在眉睫。

      2 影響注氣井符合率的因素分析

      2.1 系統(tǒng)壓力

      曙1-38-32所管轄的注氣井組共有注氣井62口,開井57口,統(tǒng)計(jì)57口井的啟動(dòng)壓力,其中啟動(dòng)壓力小于3 MPa的有35口,3~5 MPa的有16口,大于6 MPa的有6口,見表1。隨著注氣壓力升高,可注入井?dāng)?shù)就越多,符合率就越高。因此,壓力是影響注氣量、符合率的關(guān)鍵因素[6]。

      表1 注氣井啟動(dòng)壓力與注入量統(tǒng)計(jì)表

      而13832注氣站從2014年9月投產(chǎn),2015年平均日注37.8×104m3,平均日注氣壓力5.3 MPa;2016年平均日注31×104m3,平均日注氣壓力4.5 MPa,系統(tǒng)壓力的下降嚴(yán)重影響了注氣符合率,下面分析影響系統(tǒng)壓力的因素。

      2.1.1 螺桿壓縮機(jī)排氣溫度過高,供氣能力減弱

      使用的螺桿式空壓機(jī)[7]型號(hào)LS-25S,功率為262 kW,排氣量為41 m3/min。該機(jī)設(shè)定最高排氣溫度110 ℃,該壓縮機(jī)已投入使用2 a,經(jīng)常在較高排氣溫度[8]狀況下運(yùn)行,平均排氣溫度100 ℃,尤其在夏季最為明顯(6~9月份溫度108 ℃以上),超過此溫度時(shí)便會(huì)自動(dòng)停機(jī),影響時(shí)率。同時(shí)為了避免溫度對機(jī)組、設(shè)備的影響,工作人員通過頻繁的倒運(yùn)機(jī)器及減少輸氣量等方法降低排氣溫度,導(dǎo)致注空氣量明顯下降。

      2.1.2 往復(fù)機(jī)進(jìn)氣壓力下降,外輸氣量減少

      往復(fù)式壓縮機(jī)進(jìn)氣壓力[9]從投產(chǎn)初期的0.8 MPa,降至目前的0.7 MPa。根據(jù)氣體狀態(tài)方程PV=nRT可知,進(jìn)氣壓力越大,排量越大;進(jìn)氣壓力越小,排量越小。一方面是由于螺桿壓縮機(jī)供氣不足;另一方面,管線內(nèi)腐蝕嚴(yán)重,水銹等雜質(zhì)堵塞進(jìn)氣端濾網(wǎng),進(jìn)氣壓力大幅下降,排氣量降低。當(dāng)壓力低至0.7 MPa以下,會(huì)導(dǎo)致壓縮機(jī)停機(jī),影響注氣時(shí)率。

      2.2 注氣井井口設(shè)備精度影響注氣符合率

      在現(xiàn)場使用的井口設(shè)備主要有流量計(jì)、調(diào)節(jié)閥。其中調(diào)節(jié)閥是注空氣井井口主要調(diào)節(jié)設(shè)備,它的主要作用是調(diào)節(jié)空氣流速、流量,滿足單井注氣需求。目前現(xiàn)場使用的調(diào)節(jié)閥類似于針型閥的工作原理,沒有直觀“量”的概念,在調(diào)節(jié)時(shí)容易出現(xiàn)偏差,且控氣不平穩(wěn);調(diào)節(jié)跨度較大,很難實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)節(jié),現(xiàn)場需要反復(fù)操作調(diào)整,工作量大,勞動(dòng)強(qiáng)度高。 以曙1-40-039井為例,該井日配氣量8 000 Nm3,瞬時(shí)量為333 Nm3/h。現(xiàn)場通過半個(gè)小時(shí)調(diào)整,瞬時(shí)量只能為298 Nm3/h或372 Nm3/h,達(dá)不到配注要求。另外,注氣井注氣過程中,由于空氣的腐蝕和沖刷作用,會(huì)造成調(diào)節(jié)閥閥孔刺大和雜質(zhì)堵塞,調(diào)節(jié)難度加大,注氣量增大或降低,影響注氣合格率。2015年全年共發(fā)現(xiàn)不正常調(diào)節(jié)閥13個(gè),占總井?dāng)?shù)的23%。

      流量計(jì)主要是用于對注氣量的計(jì)量和壓力的讀取,它具有一定的量程范圍,現(xiàn)場使用的流量計(jì)工況下量程范圍2.5~30 m3/h,火驅(qū)初期注空氣量較少,平均單井注氣量在4 000 m3/d,完全可以滿足。但隨著火驅(qū)開發(fā)的逐漸擴(kuò)大,注氣量也逐漸增加,目前最高注氣量為24 000 m3/d,超過原有流量計(jì)的量程范圍,造成計(jì)量誤差,影響注氣符合率。目前超范圍注氣井有16口,占總井?dāng)?shù)的28%。

      2.3 受季節(jié)性影響,空氣管線凍堵

      13832注氣站注空氣管網(wǎng)全長3 km,干線DN150管徑6 in(1 in=25.4 mm),支線DN50管徑2in。其中裸露地表管線占左右,無任何保溫措施。由于壓縮空氣相對濕度大,濕度75%左右,一到冬季,氣溫降低,出現(xiàn)大面積凍堵現(xiàn)象。凍堵的主要部位為空氣干線、單井支線的閥門、彎頭和三通處,以及單流閥、流量計(jì)等處。

      輕度凍堵使管線堵塞不暢,注入氣量減少,流量計(jì)結(jié)冰,無法計(jì)量。中度凍堵使注氣困難,造成系統(tǒng)內(nèi)壓力異常升高,設(shè)備異常停機(jī),符合率大幅下降。嚴(yán)重凍堵使設(shè)備、管線及閥門凍裂,可能造成空氣大量泄漏,引起人身傷害、設(shè)備爆炸、環(huán)境污染等事故。

      3 提高注氣符合率的方法研究及應(yīng)用

      3.1 改善工藝流程,提高機(jī)組效率,平穩(wěn)壓力輸出

      3.1.1 加裝強(qiáng)排機(jī),降低螺桿機(jī)排氣溫度

      高排氣溫度就是空壓機(jī)因系統(tǒng)中出現(xiàn)的各種問題引起的升溫故障。高環(huán)境溫度是由廠房通風(fēng)不好、螺桿機(jī)散熱不好引起。所以解決高溫問題的主要方向是改善螺桿機(jī)散熱。高溫不僅降低了輸氣系數(shù),而且會(huì)導(dǎo)致停機(jī)。為了避免溫度過高停機(jī),通過頻繁的倒運(yùn)機(jī)器及減少輸氣量等方法降低排氣溫度,導(dǎo)致產(chǎn)氣量減少,效率降低。環(huán)境溫度越高,冷卻器效率越低,當(dāng)溫度超過50 ℃,冷卻效率已不足75%。

      為此,針對10臺(tái)螺桿機(jī)中高溫情況最嚴(yán)重的8號(hào)機(jī)進(jìn)行了散熱風(fēng)道改造,首先增加了風(fēng)道的通徑,通徑由0.6 m增加至1.0 m,增加了原有風(fēng)道的排氣通量。其次對風(fēng)道的直角彎改為圓角設(shè)計(jì),以上兩項(xiàng)改造減少了排氣阻力。最后,在廠房外加裝了功率為3 kW的強(qiáng)排機(jī),排量70 m3/min,該強(qiáng)排機(jī)的作用是加速散熱風(fēng)道中的熱空氣向室外排放,提高排放量20%,見表2。8號(hào)螺桿機(jī)經(jīng)過改造后,排氣溫度下降5~10 ℃,冷卻效率提高了10%。8號(hào)螺桿機(jī)運(yùn)行電流下降,但日產(chǎn)氣量增加3 800 Nm3,運(yùn)行效率提高了8.5%。

      表2 改造前后措施對比表

      3.1.2 往復(fù)機(jī)進(jìn)氣濾網(wǎng)改造,增大吸氣壓力

      空氣壓縮機(jī)空氣通道阻力的大小,直接影響氣量的多少。一般來說,阻力越大氣量越小,葦塘空氣濕度大,并含有大量的粉塵、葦毛等漂浮物,容易堵塞空氣過濾器。當(dāng)過濾器前后壓差超過0.1 MPa時(shí),往復(fù)機(jī)進(jìn)氣壓力大幅下降,低于0.65 MPa自動(dòng)停機(jī),為了保證壓差就必須對空氣過濾器進(jìn)行吹掃或者更換,頻繁的啟停機(jī)影響設(shè)備的運(yùn)行時(shí)率,因此對過濾器進(jìn)行了改進(jìn)。

      經(jīng)過實(shí)踐,將過濾器錐度增加(由1∶4增加至1∶5),過濾器接觸面積增加1.5倍,這樣不僅降低了空氣流經(jīng)過濾器的阻力,而且不容易造成堵塞。壓差明顯減小,過濾器吹掃、更換周期延長了3倍,提高了運(yùn)行時(shí)率,停機(jī)時(shí)間平均每月減少43.2 h,增加注氣量66.9×104m3。

      3.1.3 提高干燥器脫水效果,降低腐蝕堵塞

      鋼鐵生銹的相對濕度低于70%。通過利用氣象色譜儀,對壓縮空氣組分化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)相對濕度達(dá)到了75%,干燥器脫水效果下降,壓縮空氣中水分過多,造成管線腐蝕。針對壓縮空氣水分大的問題,一是對干燥器的排水工藝進(jìn)行了優(yōu)化,提高了排水性能;二是對干燥劑氧化鋁進(jìn)行定期清洗、篩除較小顆粒后重新填裝,脫水效果[10]有所改善,降低了管線、精密設(shè)備等腐蝕程度。

      3.2 提高井口設(shè)備、儀表精確度,降低影響

      3.2.1 合理優(yōu)化計(jì)量儀表

      對現(xiàn)有的流量計(jì)進(jìn)行重新校驗(yàn)[11],并按照量程范圍進(jìn)行歸類,根據(jù)不同的注氣量合理匹配相對應(yīng)的流量計(jì),同時(shí)根據(jù)配注量的調(diào)整及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)配,確保流量計(jì)真實(shí)反映注氣井的注入量。2016年共動(dòng)態(tài)調(diào)整流量計(jì)135井次。

      3.2.2 自主研發(fā)并安裝了精密調(diào)節(jié)閥

      針對傳統(tǒng)閘門、調(diào)節(jié)閥控氣不平穩(wěn),需要反復(fù)調(diào)節(jié),精準(zhǔn)度低等情況。通過技術(shù)攻關(guān)和現(xiàn)場實(shí)踐,自主研發(fā)了兩種精密注氣調(diào)控裝置,并獲得國家專利。該調(diào)節(jié)閥具有流通能力大、調(diào)節(jié)精準(zhǔn)度高、操作穩(wěn)定的特點(diǎn),適用于大流量、高壓降的注氣井。在火驅(qū)注氣井注氣量調(diào)控方面實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)、高效,保證了火驅(qū)燃燒的需要[12,13]。在滿足開發(fā)需求的同時(shí),也減少了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。2016年現(xiàn)場更換調(diào)節(jié)閥32個(gè)。

      3.3 注空氣管線凍堵處理措施

      針對井口處管線、設(shè)備的凍堵情況,主要采用電加熱+保溫的措施。地面管線比較長,跨溝渠、葦塘,采用摻水伴熱和電加熱伴熱工作量特別大,費(fèi)用高。因此,地面管線解堵主要采用地面加注甲醇的方法。通過這幾年的實(shí)踐與摸索,形成了適合三區(qū)實(shí)際的管理辦法。

      首先是在甲醇加注時(shí)機(jī)上:管線堵塞一般情況下都不可能瞬時(shí)堵死,都是有預(yù)見性的。因此,正確判斷堵塞征兆,提前采取措施,可以有效防止凍堵現(xiàn)象的發(fā)生。當(dāng)井口干線壓力波動(dòng)在1~2 MPa之間,同時(shí)伴有流量波動(dòng)現(xiàn)象,此時(shí)就必須要加入甲醇。當(dāng)井口干線壓力波動(dòng)大于2 MPa,氣井瞬時(shí)流量極不穩(wěn)定,此時(shí)就必須要加大甲醇注入,同時(shí)提高瞬時(shí)流量。

      其次是在甲醇加注方法上:原有防凍堵方案都是集中加入甲醇,加入氣管線的時(shí)間都比較集中,但解決氣管線凍堵效果并不理想而且甲醇用量比較大。針對這一現(xiàn)象我們實(shí)施了甲醇多點(diǎn)滴注技術(shù)。通過對管網(wǎng)系統(tǒng)梳理,摸索出注空氣干線和支線易凍堵位置14個(gè)加甲醇點(diǎn),添加一個(gè)特制的甲醇滴注氣包。氣包和流程的連接閘門處安裝一定規(guī)格而且設(shè)計(jì)成不同數(shù)量的小孔擋板, 可以定量實(shí)施甲醇滴注。同時(shí)配套研發(fā)了甲醇快速充裝裝置國家專利,可以方便、靈活地控制加甲醇加入量和滴定速度。

      最后制定應(yīng)急處置措施:管線凍堵后,注氣系統(tǒng)壓力異常升高,為確保壓力不高于6.5 MPa,要及時(shí)采取壓縮機(jī)回流調(diào)控制和緊急放空的措施,杜絕高壓導(dǎo)致的安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

      3.4 總體效果評價(jià)

      通過以上措施實(shí)施后,13832注氣站壓力由4.1 MPa升高到6.3 MPa,并維持穩(wěn)定。井口調(diào)控也由3次/d減至0.5次/d。通過對注空氣系統(tǒng)優(yōu)化,2016年3季度開始,符合率逐步上升,到2017年1季度符合率已達(dá)到93.1%。新增見效井12口,日產(chǎn)油量由見效前的16 t/d,上升到目前的23.8 t/d,平均日增油7.8 t,累計(jì)增油2 340 t。

      4 結(jié) 論

      1)通過分析認(rèn)為系統(tǒng)壓力、井口設(shè)備精度是影響注氣符合率的主要因素。

      2)通過對往復(fù)機(jī)、螺桿機(jī)、干燥器等設(shè)備配件的改造和優(yōu)化,同時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場對注氣系統(tǒng)的監(jiān)控、管控、調(diào)控,可有效提高機(jī)組的運(yùn)行效率,提高注氣符合率。

      3)隨著火驅(qū)時(shí)間延長,影響注氣符合率的因素將不斷出現(xiàn),提高管理人員的能力水平和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的積累尤為重要。

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