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      1?000?MW機(jī)組汽輪機(jī)高排通風(fēng)閥可靠性分析及改進(jìn)

      2018-07-24 08:03:34
      電力安全技術(shù) 2018年6期
      關(guān)鍵詞:氣源停機(jī)氣缸

      劉 軍

      (廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東 揭陽(yáng) 515223)

      0 前言

      某電廠1 000 MW超超臨界機(jī)組汽輪機(jī)由東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn),汽輪機(jī)型式為超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、凝汽式、八級(jí)回?zé)岢槠吞?hào)為N1000-25.0/600/600。汽輪機(jī)采用高壓缸啟動(dòng)方式,在機(jī)組啟動(dòng)或停機(jī)時(shí),主蒸汽通過(guò)一級(jí)大旁路經(jīng)減壓減溫后進(jìn)入凝汽器。高壓缸排汽管道上沒(méi)有設(shè)置逆止門,只在4號(hào)高壓調(diào)門與高壓缸進(jìn)汽高壓導(dǎo)汽管至凝汽器之間設(shè)置了1只高排通風(fēng)閥(簡(jiǎn)稱VV閥),在汽輪機(jī)跳閘保護(hù)系統(tǒng)(ETS)中增加了VV閥故障跳閘保護(hù)。

      1 VV閥簡(jiǎn)介

      1.1 VV閥位置

      VV閥現(xiàn)場(chǎng)安裝在4號(hào)高調(diào)閥后與凝汽器之間的導(dǎo)汽管上,如圖1所示,其主要作用是在汽輪機(jī)停機(jī)時(shí)該閥門開啟,利用高壓缸排汽來(lái)冷卻高壓缸的葉片。

      在機(jī)組甩負(fù)荷時(shí),冷段再熱冗余汽倒流入高壓缸,對(duì)整個(gè)高壓通流進(jìn)行充分冷卻,防止汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子鼓風(fēng)葉片超溫,確保轉(zhuǎn)子的安全運(yùn)行,并最終經(jīng)通風(fēng)管路排入凝汽器。

      為降低機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中VV閥前后管段的溫度差,設(shè)置了節(jié)流孔板作為VV閥的旁路,可以達(dá)到暖管作用。

      圖1 VV閥布置示意

      1.2 VV閥的控制原理

      VV閥采用雙氣缸的氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),控制回路為單電磁閥控制回路,其控制原理如圖2所示。電磁閥1YV采用110 V DC電源供電,電磁閥帶電時(shí),經(jīng)減壓過(guò)濾后的儀用壓縮空氣引至氣鎖閥D,將儀用壓縮空氣作為控制氣引入上、下切換閥。當(dāng)電磁閥1YV得電時(shí),1,2控制氣接通,氣鎖閥D也會(huì)接通,氣鎖閥D1的S,U接通,上氣缸進(jìn)氣,氣鎖閥D2的S,U接通,下氣缸排氣,通風(fēng)閥關(guān)閉。當(dāng)電磁閥1YV失電時(shí),1,3控制氣接通,電磁閥1YV排氣,氣鎖閥D失氣,切斷上、下切換閥的控制氣,氣鎖閥D,D1,D2閥桿在彈簧的作用力下恢復(fù)原位,氣鎖閥D2的E,U接通,下氣缸進(jìn)氣,氣鎖閥D1的E,U接通,上氣缸排氣,通風(fēng)閥開啟。儲(chǔ)氣罐T配合入口處的逆止閥CV使用,其作用相當(dāng)于蓄能器。當(dāng)控制氣源自逆止閥CV進(jìn)入儲(chǔ)氣罐T后,即便壓縮空氣失去,因逆止閥CV的作用,儲(chǔ)氣罐T內(nèi)會(huì)保持壓縮空氣的壓力不變。儲(chǔ)氣罐T氣源引入下切換閥作為控制氣缸的動(dòng)力氣源。

      圖2 VV閥控制原理

      為了實(shí)現(xiàn)VV閥的控制功能,其控制邏輯主要設(shè)計(jì)有:

      (1) 汽機(jī)跳閘,自動(dòng)打開VV閥,其主要作用是快速排出高壓缸的高溫蒸汽,防止因高壓缸超溫導(dǎo)致高壓轉(zhuǎn)子葉片過(guò)熱而損壞;

      (2) 汽機(jī)掛閘,自動(dòng)關(guān)閉VV閥,其主要作用是切斷高溫蒸汽直接排入凝汽器,保證機(jī)組正常運(yùn)行的需要;

      (3) 機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),VV閥就地異常開啟,機(jī)組跳閘,其主要作用是防止VV異常開啟導(dǎo)致高溫高壓蒸汽直接排到凝汽器而損壞鈦管;

      (4)為了防止運(yùn)行人員誤操作,只設(shè)計(jì)VV閥的邏輯聯(lián)鎖功能,不提供VV閥的畫面操作功能,以絕后患。

      1.3 VV閥的保護(hù)邏輯

      在ETS系統(tǒng)中設(shè)計(jì)有VV閥故障跳汽輪機(jī)保護(hù)功能,VV閥故障由DCS系統(tǒng)綜合判斷后發(fā)出送至ETS系統(tǒng),最終輸出跳閘信號(hào)。

      VV閥故障停機(jī)邏輯原理如圖3所示。

      4個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥不在關(guān)位或者高壓調(diào)節(jié)閥控制指令大于22 %時(shí),VV閥無(wú)全關(guān)信號(hào),發(fā)出“VV閥故障開”停機(jī)信號(hào)。

      2 VV閥導(dǎo)致的異常停機(jī)

      2.1 VV閥氣缸控制氣源接頭斷裂

      2014-09-13T03:15,3號(hào)機(jī)組負(fù)荷700 MW,3號(hào)機(jī)組跳閘,跳閘首出為“VV閥故障開”?,F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)3號(hào)汽輪機(jī)VV閥就地控制氣源至VV閥氣缸的連接件(氣鎖閥與分氣閥連接處)斷裂,VV閥就地故障開啟。更換接頭后,VV閥開關(guān)正常。

      2.2 VV閥控制電磁閥故障

      2016-06-08T17:25,3號(hào)機(jī)組負(fù)荷700 MW,3號(hào)機(jī)組跳閘,跳閘首出為“VV閥故障開”。檢查發(fā)現(xiàn)VV閥控制用電磁閥燒壞,導(dǎo)致VV閥就地故障開啟,觸發(fā)“VV閥故障開”跳閘邏輯,引起機(jī)組跳閘。更換電磁閥后VV閥開關(guān)正常。

      由于在機(jī)組的ETS系統(tǒng)中引入了VV閥故障跳汽輪機(jī)保護(hù)的條件,VV閥作為一個(gè)單一的設(shè)備無(wú)法做到保護(hù)的冗余設(shè)置,因此如何提高VV閥運(yùn)行的可靠性,以保障機(jī)組的安全運(yùn)行是一個(gè)急需解決的問(wèn)題。

      3 VV閥的可靠性分析

      原VV閥的控制管路及部件全部安裝在閥體上部,采用不銹鋼管硬連接方式。VV閥閥體前后分別為4號(hào)高壓導(dǎo)汽管以及凝汽器,前后的壓差大,導(dǎo)致管道及閥體振動(dòng)大,閥體溫度最高達(dá)到250 ℃。長(zhǎng)期的高溫環(huán)境及振動(dòng)不利于熱控設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。正常運(yùn)行時(shí),VV閥為失氣開啟,其氣動(dòng)控制回路中任何一個(gè)地方發(fā)生故障,均有可能造成氣缸失氣,VV故障開啟。

      圖3 VV閥故障停機(jī)邏輯

      2014-09-13,3號(hào)機(jī)組VV閥氣源管接頭斷裂VV閥非正常開啟,導(dǎo)致機(jī)組非正常停運(yùn)。其主要原因就是隨閥門配供的控制氣源管路連接件(位于氣鎖閥與分氣鎖閥連接處)強(qiáng)度不足,運(yùn)行中疲勞損壞斷裂,VV閥氣缸無(wú)法進(jìn)氣,閥門在彈簧力作用下自動(dòng)開啟,在沒(méi)有開指令的情況下,導(dǎo)致汽輪機(jī)“VV閥故障開”保護(hù)動(dòng)作,汽輪機(jī)跳閘。

      汽輪機(jī)機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),VV閥控制用電磁閥處于長(zhǎng)期帶電狀態(tài),電磁閥接線松動(dòng)、電纜斷裂或線圈燒毀等原因均可能造成電磁閥失電,導(dǎo)致氣鎖閥D無(wú)氣壓輸出,下切換閥通氣,上切換閥排氣,閥桿在彈簧的作用力下恢復(fù)原位,使VV閥開啟,引起機(jī)組跳閘。如2016-06-08,3號(hào)機(jī)組VV閥電磁閥線圈燒毀,導(dǎo)致VV閥非正常開啟,再次導(dǎo)致機(jī)組非正常停運(yùn)。

      4 VV閥控制系統(tǒng)的改進(jìn)

      4.1 控制回路的改進(jìn)

      本著“減少誤動(dòng),防止拒動(dòng)”的原則,為了防止異常時(shí)VV閥不能正常開啟,在保留VV閥失氣開啟功能的基礎(chǔ)上,改動(dòng)了控制回路,其控制原理如圖4所示。

      (1) 將VV閥原有的“失電開”控制方式改為“帶電開”,再以并聯(lián)方式增加1個(gè)電磁閥2YV。在正常運(yùn)行時(shí),只要2個(gè)電磁閥有1個(gè)帶電就可以使VV閥正常開啟。這種方式既可以減少電磁閥長(zhǎng)期帶電運(yùn)行故障導(dǎo)致的VV閥非正常開啟風(fēng)險(xiǎn),又能避免由單個(gè)電磁閥故障導(dǎo)致的VV閥拒動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

      (2) 并聯(lián)的2個(gè)電磁閥1YV,2YV同時(shí)接受DEH系統(tǒng)控制,新增的電磁閥同時(shí)接受操作臺(tái)硬手操控制。任何1個(gè)電磁閥帶電都將開啟閥門。原有的電磁閥控制電源保留,仍取自DEH系統(tǒng)110 V DC電源,新增電磁閥控制電源獨(dú)立取自電氣直流饋線柜。由于2個(gè)電磁閥的110 V DC電源分別來(lái)自不同的電源,其控制指令也是來(lái)自不同的地方,做到了全過(guò)程的冗余設(shè)計(jì),降低了故障風(fēng)險(xiǎn),提高了系統(tǒng)可靠性。

      (3) 在原有氣路的基礎(chǔ)上,并聯(lián)增加1路進(jìn)氣氣源及過(guò)濾減壓閥組件,增加前后手動(dòng)門以方便檢修隔離;在2路氣源減壓閥后各增加1個(gè)逆止閥,防止由于過(guò)濾減壓閥組件故障引起VV閥失氣故障開啟。

      (4) 就地設(shè)置控制箱,將以上所有控制元件從溫度較高的VV閥閥體上部全部移至控制箱內(nèi),VV閥本體僅保留氣源管道接頭及行程開關(guān)??刂葡湮挥赩V閥旁邊的平臺(tái)上。

      4.2 “VV閥故障開”保護(hù)邏輯的改進(jìn)

      原VV閥全開信號(hào)僅靠1個(gè)行程開關(guān)檢測(cè),可靠性低。改造后,將VV閥全開信號(hào)設(shè)計(jì)為“3取2”。3個(gè)限位開關(guān)為觸頭式開關(guān),1個(gè)位于氣缸頂部,靠活塞連桿壓住觸頭,另外2個(gè)安裝于氣缸底部,依靠閥桿上焊接的連桿壓住觸頭。頂部為全開信號(hào),底部2個(gè)為全關(guān)信號(hào)。全開信號(hào)取非,加上底部2個(gè)全關(guān)信號(hào)。

      這3個(gè)信號(hào)中任意2個(gè)信號(hào)出現(xiàn),才發(fā)出VV閥全關(guān)信號(hào)。由于控制邏輯中VV閥全關(guān)信號(hào)取非(VV閥無(wú)全關(guān)信號(hào)),判斷為VV閥故障開啟狀態(tài)(見(jiàn)圖3),進(jìn)入VV閥故障開啟停機(jī)保護(hù)邏輯?,F(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)VV閥閥體溫度約90 ℃,為了防止高溫直接接觸造成行程開關(guān)的故障,將限位開關(guān)向外移動(dòng)一定距離,并增加管道保溫厚度,同時(shí)在行程開關(guān)和閥體之間增加保溫隔離。這樣將行程開關(guān)處的溫度降至約40 ℃,確保VV閥限位信號(hào)傳遞的可靠性;同時(shí)將3個(gè)信號(hào)均送至DCS系統(tǒng)畫面顯示報(bào)警,便于運(yùn)行人員監(jiān)控,一旦發(fā)生故障可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)立即處理。

      圖4 改造后的VV閥控制原理

      4.3 VV閥故障監(jiān)視系統(tǒng)的改進(jìn)

      在VV閥控制氣源的過(guò)濾減壓閥組件后增加1個(gè)壓力變送器,將控制氣源壓力顯示在DCS畫面,供運(yùn)行人員實(shí)時(shí)監(jiān)視控制氣源壓力;并增加了壓力低報(bào)警,一旦控制氣源發(fā)生輕微泄漏造成壓力低時(shí),可及時(shí)提醒運(yùn)行人員處理。同時(shí),將VV閥的3個(gè)限位開關(guān)狀態(tài)顯示至DCS系統(tǒng)畫面,在DCS內(nèi)增加了VV閥3個(gè)限位開關(guān)信號(hào)不匹配的報(bào)警,便于運(yùn)行人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除VV閥異常狀態(tài)。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      VV閥是東方汽輪機(jī)廠1 000 MW超超臨界機(jī)組取消高排逆止門后為了保護(hù)汽輪機(jī)所做設(shè)計(jì),而在VV閥設(shè)計(jì)中僅僅考慮工藝上的問(wèn)題,并沒(méi)有考慮保護(hù)的可靠性問(wèn)題,因“VV閥故障開”導(dǎo)致停機(jī)的事件在同類機(jī)組中時(shí)有發(fā)生。通過(guò)對(duì)VV閥的可靠性分析,并對(duì)其控制回路和控制邏輯進(jìn)行有針對(duì)性的冗余改進(jìn),可有效避免因信號(hào)誤發(fā)或VV閥誤動(dòng)作而導(dǎo)致的機(jī)組停機(jī)事件,并且在啟停機(jī)時(shí)確保VV閥動(dòng)作可靠穩(wěn)定,保障了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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