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      調(diào)速器引導(dǎo)閥卡澀的原因分析及處理措施

      2018-07-24 08:03:36翟志亮陳樹(shù)峰
      電力安全技術(shù) 2018年6期
      關(guān)鍵詞:拐臂調(diào)速器導(dǎo)葉

      翟志亮,陳樹(shù)峰

      (吉林松江河水力發(fā)電有限責(zé)任公司,吉林 白山 134500)

      0 概述

      某水電站安裝2臺(tái)軸流轉(zhuǎn)漿式水輪發(fā)電機(jī)組,單機(jī)容量35 MW。調(diào)速器采用武漢四創(chuàng)自動(dòng)控制技術(shù)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的WZT—100/80—6.3-SC03步進(jìn)式無(wú)油電轉(zhuǎn)可編程雙微機(jī)調(diào)速器,是一種具有比例、積分、微分(PID)調(diào)節(jié)規(guī)律的新型數(shù)字式轉(zhuǎn)速及功率調(diào)節(jié)器。它采用伺服電機(jī)直線位移轉(zhuǎn)換器,可接受微機(jī)調(diào)速器發(fā)出的電信號(hào)并轉(zhuǎn)換成機(jī)械位移,以此調(diào)整導(dǎo)葉開(kāi)度、漿葉轉(zhuǎn)角,改變進(jìn)入水輪機(jī)的流量及輪葉的受力面積,從而調(diào)節(jié)水輪發(fā)電機(jī)組的轉(zhuǎn)速和功率。

      1 事件經(jīng)過(guò)

      某日15:32:32,該水電站上位機(jī)發(fā)出開(kāi)機(jī)命令,機(jī)組在開(kāi)機(jī)并網(wǎng)過(guò)程中出現(xiàn)導(dǎo)葉開(kāi)度在25 %,9 %,20 %,30 %,10 %的不正常調(diào)節(jié)現(xiàn)象。機(jī)組開(kāi)機(jī)過(guò)程中,正常導(dǎo)葉開(kāi)度應(yīng)是先開(kāi)至16 %,在機(jī)組轉(zhuǎn)速達(dá)到90 %額定轉(zhuǎn)速時(shí),將導(dǎo)葉開(kāi)度調(diào)整至10 %。

      15:34:41,機(jī)組并網(wǎng)帶負(fù)荷,在帶負(fù)荷過(guò)程中機(jī)組導(dǎo)葉開(kāi)度反復(fù)來(lái)回調(diào)節(jié),機(jī)組帶30 MW負(fù)荷時(shí)出現(xiàn)振動(dòng),擺度過(guò)大,數(shù)據(jù)如表1所示。

      15:37:00,匯報(bào)調(diào)度機(jī)組振動(dòng)、擺度過(guò)大,申請(qǐng)停機(jī),調(diào)度同意。

      15:39:54,機(jī)組出口斷路器QF分閘,機(jī)組停機(jī)至穩(wěn)態(tài)。到水車(chē)室檢查,發(fā)現(xiàn)5號(hào)導(dǎo)葉拐臂連桿與控制環(huán)連接脫離。匯報(bào)調(diào)度及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并通知檢修人員處理。

      16:00:00,對(duì)故障機(jī)組做隔離、防轉(zhuǎn)措施,投入機(jī)組緊急停機(jī)電磁閥、落快速閘門(mén)、機(jī)組引水隧洞蝸殼排水,為檢修人員對(duì)5號(hào)脫落連桿的連接做好準(zhǔn)備工作。

      18:00:00,機(jī)組引水隧洞蝸殼水壓為0,需要手動(dòng)調(diào)整導(dǎo)葉開(kāi)度對(duì)脫落連桿進(jìn)行連接。在退出緊急停機(jī)電磁閥后,出現(xiàn)機(jī)組導(dǎo)葉自動(dòng)開(kāi)至20 %后又全關(guān)的異?,F(xiàn)象。再次投、退緊急停機(jī)電磁閥,仍出現(xiàn)導(dǎo)葉開(kāi)啟后再關(guān)閉的現(xiàn)象。

      18:15:00,將調(diào)速器導(dǎo)葉控制把手切至“機(jī)手動(dòng)”位置,將導(dǎo)葉開(kāi)度調(diào)整至70 %。在手動(dòng)操作調(diào)速器手輪過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)調(diào)速器手輪有發(fā)卡現(xiàn)象,調(diào)速器手輪在開(kāi)啟后不能馬上復(fù)中,延時(shí)1—2 s。

      2 原因分析

      2.1 調(diào)速器工作原理

      機(jī)械液壓控制系統(tǒng)組成及原理如圖1所示。

      表1 振動(dòng)與擺度 μm

      圖1 機(jī)械液壓控制系統(tǒng)組成及原理

      (1) PLC調(diào)速器控制系統(tǒng)根據(jù)輸入電信號(hào)和接力器位置反饋,經(jīng)PID運(yùn)算、放大后,輸出數(shù)字信號(hào)給無(wú)油電液轉(zhuǎn)換器,無(wú)油電液轉(zhuǎn)換器再輸出成比例的位移,經(jīng)引導(dǎo)閥和主配壓閥液壓放大而形成巨大的操作力,控制水輪機(jī)的導(dǎo)葉開(kāi)度α和槳葉轉(zhuǎn)角φ,實(shí)現(xiàn)水輪發(fā)電機(jī)組的調(diào)速和負(fù)荷控制。電液(比例)隨動(dòng)系統(tǒng)具有二級(jí)液壓放大,第1級(jí)是引導(dǎo)閥和輔助接力器,第2級(jí)是主配壓閥和主接力器。

      (2) PLC調(diào)速器控制系統(tǒng)將輸出信號(hào)與接力器位置反饋信號(hào)進(jìn)行比較放大后,輸出數(shù)字信號(hào)驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)帶動(dòng)滾珠絲桿及自動(dòng)復(fù)中裝置,產(chǎn)生與輸出信號(hào)成比例的位移。因該裝置與引導(dǎo)閥直接連接,此位移使引導(dǎo)閥產(chǎn)生相同的位移行程,并通過(guò)輔助接力器使主配壓閥也產(chǎn)生相應(yīng)的位移,同時(shí)向主接力器配油使之產(chǎn)生位移,直到主接力器位置信號(hào)與輸出的數(shù)字信號(hào)相等為止。

      2.2 故障現(xiàn)象原因分析

      2.2.1 機(jī)組開(kāi)機(jī)并網(wǎng)過(guò)程中導(dǎo)葉開(kāi)度反復(fù)調(diào)節(jié)

      檢查調(diào)速系統(tǒng)油管路是否存在空氣或堵塞、是否存在較大摩擦力的現(xiàn)象。經(jīng)操作檢查分析,調(diào)速器油管路中沒(méi)有壓縮空氣,不存在油管路堵塞情況。

      檢查調(diào)速器電調(diào)回路是否正常、是否存在PLC回路給調(diào)速器開(kāi)關(guān)導(dǎo)葉命令的現(xiàn)象。檢查電調(diào)回路,未發(fā)現(xiàn)有寄生回路,步進(jìn)電機(jī)無(wú)故障,調(diào)速器參數(shù)設(shè)置合理,因而可排除電調(diào)故障引起導(dǎo)葉開(kāi)度反復(fù)調(diào)節(jié)。

      因調(diào)速器手輪操作過(guò)程中存在卡澀現(xiàn)象,分析確定導(dǎo)葉開(kāi)度反復(fù)調(diào)節(jié)由調(diào)速器引導(dǎo)閥卡澀引起。在開(kāi)機(jī)過(guò)程中,上位機(jī)給調(diào)速器開(kāi)機(jī)命令開(kāi)導(dǎo)葉,但由于調(diào)速器引導(dǎo)閥卡澀拒動(dòng),PLC再次發(fā)出開(kāi)導(dǎo)葉脈沖,這時(shí)調(diào)速器開(kāi)腔配油動(dòng)作開(kāi)導(dǎo)葉,2個(gè)脈沖疊加使導(dǎo)葉實(shí)際開(kāi)度會(huì)比原來(lái)要達(dá)到的開(kāi)度大,造成過(guò)調(diào)節(jié);這時(shí)PLC會(huì)發(fā)出關(guān)導(dǎo)葉脈沖,由于調(diào)速器引導(dǎo)閥卡澀拒動(dòng),PLC會(huì)再次發(fā)出關(guān)導(dǎo)葉脈沖,使調(diào)速器關(guān)腔配油動(dòng)作關(guān)導(dǎo)葉,同樣造成調(diào)速器關(guān)導(dǎo)葉時(shí)過(guò)調(diào)節(jié),如此就造成了導(dǎo)葉開(kāi)度反復(fù)調(diào)節(jié)現(xiàn)象。

      2.2.2 5號(hào)導(dǎo)葉拐臂連桿與控制環(huán)脫離

      由于導(dǎo)葉拐臂連桿與控制環(huán)連接方式為耳柄銷(xiāo)軸連接,上下沒(méi)有防脫落擋板和固定銷(xiāo),在導(dǎo)葉調(diào)速器頻繁反復(fù)過(guò)調(diào)節(jié)時(shí),機(jī)組控制環(huán)來(lái)回?cái)[動(dòng),并產(chǎn)生軸向振動(dòng),在軸向不平衡力的作用下使5號(hào)導(dǎo)葉拐臂連桿與控制環(huán)脫離(如圖2,3所示)。

      圖2 導(dǎo)葉拐臂連桿正常連接

      圖3 導(dǎo)葉拐臂連桿脫落

      2.2.3 機(jī)組振動(dòng)與擺度過(guò)大

      在5號(hào)導(dǎo)葉拐臂連桿脫落后,機(jī)組各部振動(dòng)、擺度異常超標(biāo),頂蓋軸向振動(dòng)達(dá)1 000 μm。這是由于5號(hào)導(dǎo)葉不受控制環(huán)調(diào)節(jié),在水力的作用下5號(hào)導(dǎo)葉會(huì)誤開(kāi)或誤關(guān),開(kāi)度與其他導(dǎo)葉開(kāi)度不一致,進(jìn)入水輪機(jī)流量不均,水力不平衡,使水輪機(jī)槳葉受力不均,導(dǎo)致機(jī)組振動(dòng)、擺度增大。

      2.2.4 緊急停機(jī)電磁閥復(fù)歸后導(dǎo)葉先開(kāi)啟再關(guān)閉

      因緊急停機(jī)電磁閥投入時(shí),主接力器有壓緊行程,在緊急停機(jī)電磁閥復(fù)歸后,導(dǎo)葉調(diào)速器會(huì)有1個(gè)很短的開(kāi)導(dǎo)葉脈沖,恢復(fù)壓緊行程,使導(dǎo)葉到全關(guān)狀態(tài)。由于導(dǎo)葉調(diào)速器引導(dǎo)閥卡澀,使開(kāi)導(dǎo)葉不能執(zhí)行,調(diào)速器再發(fā)開(kāi)導(dǎo)葉脈沖,在調(diào)速器引導(dǎo)閥不卡可以執(zhí)行開(kāi)導(dǎo)葉脈沖時(shí),導(dǎo)葉開(kāi)到一個(gè)較大的開(kāi)度,這時(shí)調(diào)速器再發(fā)關(guān)導(dǎo)葉命令,使導(dǎo)葉全關(guān)。

      2.2.5 導(dǎo)葉調(diào)速器引導(dǎo)閥卡澀

      在調(diào)速器檢修后的安裝過(guò)程中,各零部件沒(méi)有清洗干凈,造成雜質(zhì)進(jìn)入調(diào)速器內(nèi)部;調(diào)速系統(tǒng)透平油過(guò)濾不徹底,或調(diào)速系統(tǒng)油管路檢修后未清理干凈,造成雜質(zhì)進(jìn)入調(diào)速器內(nèi)部;引導(dǎo)閥安裝時(shí)與主配壓閥不同心,導(dǎo)致操作過(guò)程中發(fā)生卡澀。根據(jù)實(shí)際情況分析,以上情況均是導(dǎo)致調(diào)速器引導(dǎo)閥卡澀的原因。

      3 故障處理

      3.1 5號(hào)導(dǎo)葉拐臂連桿與控制環(huán)連接

      在蝸殼無(wú)水壓的情況下,將機(jī)組導(dǎo)葉開(kāi)度調(diào)整至與5號(hào)導(dǎo)葉開(kāi)度一致,將5號(hào)導(dǎo)葉拐臂與連桿連接向上移動(dòng)3 cm,使5號(hào)導(dǎo)葉拐臂連桿與控制環(huán)上銷(xiāo)軸能夠進(jìn)行連接,用大錘將連桿砸入銷(xiāo)軸,把5號(hào)導(dǎo)葉拐臂與連桿連接牢固。再對(duì)機(jī)組其他導(dǎo)葉拐臂連桿進(jìn)行檢查處理,將上翹的連桿重新固定。

      3.2 導(dǎo)葉調(diào)速器引導(dǎo)閥卡澀處理

      (1) 檢查調(diào)速器濾油器,對(duì)濾油器進(jìn)行切換,取出濾油器的2個(gè)濾網(wǎng),濾網(wǎng)上有些雜質(zhì),對(duì)濾網(wǎng)進(jìn)行清洗回裝?;匮b后試驗(yàn),手動(dòng)操作調(diào)速器手輪還發(fā)卡。

      (2) 對(duì)調(diào)速器進(jìn)行分解,檢查復(fù)中下彈簧和復(fù)中上彈簧動(dòng)作正常,無(wú)卡澀現(xiàn)象。取出引導(dǎo)閥,發(fā)現(xiàn)引導(dǎo)閥上有雜質(zhì)和磨損現(xiàn)象,主配壓閥內(nèi)也有雜質(zhì)。用清潔吸塵器對(duì)雜質(zhì)進(jìn)行清理,再用煤油反復(fù)清洗干凈,確認(rèn)無(wú)雜質(zhì)殘留。對(duì)引導(dǎo)閥磨損的部位用細(xì)砂紙進(jìn)行打光。重新更換O型密封墊進(jìn)行回裝,回裝后引導(dǎo)閥活塞能靠自重在閥體內(nèi)自行滑動(dòng)無(wú)卡澀。給壓力油試驗(yàn)調(diào)速器手輪手動(dòng)開(kāi)關(guān)導(dǎo)葉正常;通過(guò)緊急停機(jī)電磁閥上的按鈕停機(jī),試驗(yàn)自動(dòng)復(fù)中裝置,滿(mǎn)足接力器在5 min內(nèi)的飄移量小于1 mm的自動(dòng)復(fù)中要求后,再將螺母并緊。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      通過(guò)故障現(xiàn)象和原因分析,確定這是調(diào)速器引導(dǎo)閥卡澀引起的調(diào)速器反復(fù)調(diào)節(jié),造成導(dǎo)葉拐臂連桿脫落,造成機(jī)組振動(dòng)與擺度過(guò)大、機(jī)組停機(jī)的連鎖反應(yīng)事件。在以后的設(shè)備檢修中,要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),把安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。針對(duì)導(dǎo)葉拐臂連桿容易與控制環(huán)脫落的情況,提出在銷(xiāo)軸上下兩端加裝擋板的措施的建議,防止連桿受振動(dòng)再次脫落。

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