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      ZG230-450C大型艉軸架焊接工藝

      2018-07-25 08:58:00陳愛國
      船舶與海洋工程 2018年3期
      關鍵詞:鑄鋼件焊絲坡口

      邵 勇,陳愛國

      (1. 深圳市長航國際船舶管理有限公司,廣東 深圳 518054;2. 廣州航海學院 船舶與海洋工程學院,廣東 廣州 510725)

      0 引 言

      某船廠承接了某大型船舶的建造業(yè)務,該船的艉軸架由軸支架和軸轂焊接而成,軸支架和軸轂采用ZG230-450C鑄鋼制成,其中:軸轂厚為240mm,長度為1700mm;軸支架厚為60mm。由于該艉軸架焊接完成之后產生的焊接變形不能矯正,因此要求在焊接時確保焊接變形和精度控制達到技術要求。然而,由于鑄鋼的塑性和韌性較差,在拼焊240mm厚的T型接頭時容易出現(xiàn)鑄鋼件層間撕裂和裂紋的問題;同時,由于焊接量大、填充的金屬多、焊接過程難以控制,容易產生大的焊接變形。因此,對該艉軸架大而厚的鑄鋼件的焊接具有較大難度,必須認真進行試驗分析,以有效保證焊接生產質量。

      1 母材的成分和性能分析

      ZG230-450C屬于碳素鑄鋼,其化學成分和力學性能見表1[1]。

      表1 ZG230-450C鑄鋼的化學成分和力學性能

      美國焊接學會推薦的碳當量Ceq的計算式[2]為

      Ceq=0.392%,因此鋼材自身的焊接性良好,但受鑄造時產生的魏氏組織的影響及該焊接屬于大型鑄鋼件焊接,隨著壁厚的增加,鑄鋼件內部的氣孔、疏松、晶粒粗大和偏析等加重,使其焊接性能下降。日本伊藤等人[3]提出的焊接裂紋敏感指數(shù)計算式為

      由式(2)和式(3)計算得,ZG230-450C的冷裂紋敏感指數(shù)Pcm=0.313%。由于軸轂的厚度達240mm,焊接裂紋敏感指數(shù)Pc=0.713%。

      事實上,該大型鑄鋼件的焊接存在的主要問題是容易發(fā)生鑄鋼件層間撕裂和裂紋及產生大的焊接變形。

      2 焊接工藝認可試驗

      2.1 試板的制備和焊接方法、焊接材料的確定

      根據試板材料、厚度和接頭形式應與實際焊接情況相一致的原則,取試板尺寸為 120mm×160mm×550mm,試材寬為120mm、厚為60~240mm。

      與一般的實心焊絲CO2焊相比,藥芯焊絲CO2焊的優(yōu)點為:電弧穩(wěn)定、柔軟、飛濺很少,焊縫成形好;渣氣聯(lián)合保護,焊縫金屬抗氣孔能力強;熔敷速度更快;焊接生產效率更高;藥芯可滲合金。因此,決定采用CO2藥芯半自動平角焊(FCAW),接頭形式為全焊透T型接頭,焊絲選用TWE-711藥芯焊絲,焊接襯墊選用JN401陶瓷襯墊[4-5]。

      2.2 坡口形式和焊道排列

      為有效減少焊接填充量,減小焊接應力,采用碳弧氣刨和砂輪打磨的方式加工U型坡口,坡口形式和尺寸見圖1。

      為控制焊接變形,除使焊縫對稱布置以外,還要安排合理的焊接順序(見圖2),即:

      1) 焊接約10道后停止,背面采用碳刨清根處理,并打磨干凈;

      2) 反面焊接大約10道焊道;

      3) 2名焊工左右同時同向焊接,且焊速一致。

      2.3 焊接操作

      選用YM-500KRⅡ焊機,由持中國船級社(China Classification Society,CCS)Ⅲ類證書的焊工施焊,根部選用較小的工藝參數(shù),其他焊道選用較大的工藝參數(shù)(見表2)。

      圖1 坡口形式和尺寸

      圖2 焊道及其排列

      表2 焊接工藝參數(shù)

      焊接完成之后立即用石棉覆蓋,4h之后用電加熱器加熱至580~620℃,保溫3.5h,緩慢冷卻,以消除內應力。

      2.4 焊后檢測和工藝評價

      按照CCS的規(guī)范[5],在焊接完成之后對焊縫表面進行磁粉探傷,對焊縫內部進行超聲波探傷,沒有發(fā)現(xiàn)焊接裂紋;對焊接接頭進行維氏硬度測量,并進行沖擊試驗和拉伸試驗,其機械性能指標均達到要求。

      測量焊接完成之后工藝試板的外觀變形,偏移量為2mm,這主要是由于在實施“焊接步驟1)”之后,構件的剛性變大,實施“焊接步驟2)”產生的焊接應力引起的反變形不能完全抵消實施“焊接步驟1)”產生的變形。但是,2mm偏移量遠小于規(guī)范規(guī)定的10mm變形量,因此該工藝認可試驗成功,可應用于生產實際中。

      3 艉軸架焊接工藝

      3.1 加強剛性固定

      針對艉軸架的結構特點,由于構件粗大,焊接量大,在裝配定位時必須對艉軸架加強剛性固定,剛性固定的措施見圖3。軸支架和內部構件先不進行精定位,里面留有一定的余量。在外部的軸轂和支架焊接完畢之后,必然會產生一定的變形,這時先重新定位校正再焊里面的構件,這樣可在總體上控制艉軸架的焊接變形。

      圖3 艉軸架的剛性固定

      3.2 采取焊接工藝措施

      根據前面的分析和焊接工藝認可試驗,采取的焊接工藝措施見表3。

      3.3 焊后檢測及焊接變形的處理

      按照上述焊接順序和工藝措施對該大型船舶的艉軸架進行焊接,焊接完成之后進行檢測,結果見表4,焊接變形的處理見表5。

      表3 艉軸架焊接工藝措施

      表4 艉軸架焊后檢測結果

      表5 艉軸架焊接變形的處理

      4 結 語

      針對ZG230-450C艉軸架鑄件的特點及其焊接的難點,通過進行嚴格的焊接工藝認可試驗,結合該艉軸架的結構特點,提出提高焊接質量、控制焊接變形的措施。實踐證明,該措施是行之有效的。對于焊接完成之后出現(xiàn)的在估計范圍內的小變形,可通過采取簡單的措施予以矯正。

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