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      煤制油項目煉油裝置副產(chǎn)氣回收利用探討

      2018-07-25 06:36:12付鵬兵蔡俊艷
      山西化工 2018年3期
      關(guān)鍵詞:加氫精制低分分餾塔

      付鵬兵, 蔡俊艷

      (山西潞安煤基清潔能源有限責任公司,山西 長治 046200)

      引 言

      近年來,煤制油項目發(fā)展迅速,在煤制油煉油階段副產(chǎn)氣較多,如何更好地回收副產(chǎn)氣已經(jīng)成為該項目的一項重要研究課題[1]。合理回收副產(chǎn)氣不僅可以提高產(chǎn)品產(chǎn)量,更重要的是實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)。

      目前,國內(nèi)外煤制油煉油裝置中,回收利用富氣、輕餾組分中氫氣、LPG、石腦油的方法通常有深冷分離法、膜分離法、變壓吸附法(PSA)、吸收脫吸法、作為燃料氣回收使用5種[2-3]。

      1 煤制油煉油裝置副產(chǎn)氣回收工藝

      在我公司煤制合成油煉油裝置中,以上5種方法全部用到。

      油品加工裝置中加氫精制、加氫裂化反應(yīng)系統(tǒng)冷低分氣富含氫氣、輕烴類;加氫精制、加氫裂化分餾系統(tǒng)分餾塔頂氣富含氫氣、輕烴類;加氫精制、加氫裂化減壓塔頂氣含少量輕烴。

      精制、裂化反應(yīng)系統(tǒng)的冷低分氣采用膜分離法和變壓吸附法(PSA)。采用膜分離法,可以降低非滲透氣中氫氣的分壓,提高非滲透氣在吸收穩(wěn)定部分液化氣和石腦油的回收率,提高了裝置的經(jīng)濟效益;變壓吸附法(PSA)操作簡便,回收率高。精制裂化分餾系統(tǒng)分餾塔頂氣、輕烴類是采用吸收脫吸方法,此方法節(jié)省能源,工藝簡單,經(jīng)濟效益較高。

      減壓塔頂氣采用通入燃料氣管網(wǎng)作為燃料氣使用。減壓塔頂氣含少量輕烴和氮氣,利用價值不大,故直接作為燃料氣使用。

      精制、裂化反應(yīng)系統(tǒng)冷低分氣回收工藝為:精制、裂化反應(yīng)系統(tǒng)冷低分氣送至膜分離系統(tǒng),自膜分離系統(tǒng)滲透氣經(jīng)滲透氣壓縮機壓縮后送至尾氣制氫單元進行變壓吸附提純,產(chǎn)出純度達99.9%的氫氣。非滲透氣送裂化單元吸收脫吸塔、穩(wěn)定塔,進一步吸收、分離出LPG、穩(wěn)定石腦油。

      分餾系統(tǒng)分餾塔頂氣回收工藝為:精制單元分餾塔頂富氣經(jīng)冷卻后至分餾塔頂分離罐,分餾塔頂分離罐氣相送裂化單元,經(jīng)富氣壓縮機壓縮后送裂化吸收脫吸塔、穩(wěn)定塔進行吸收分離,分餾塔頂分離罐液相粗石腦油送精制穩(wěn)定塔吸收處理,穩(wěn)定塔頂富氣同分餾塔頂富氣一起送裂化單元進行吸收處理。穩(wěn)定塔底產(chǎn)出穩(wěn)定石腦油。裂化單元分餾塔頂富氣經(jīng)富氣壓縮機壓縮后送裂化吸收脫吸塔、穩(wěn)定塔進行吸收、分離,裂化分餾塔頂粗石腦油送裂化吸收脫吸塔、穩(wěn)定塔進行吸收分離,產(chǎn)出LPG、石腦油產(chǎn)品,裂化吸收塔頂副氣(裂化干氣)送燃料氣管網(wǎng)燃燒。

      異構(gòu)脫蠟裝置:后加氫精制反應(yīng)系統(tǒng)冷低分氣富含氫氣、輕烴類;后加氫精制分餾系統(tǒng)分餾塔頂氣富含氫氣、輕烴類;后加氫精制輕減壓、重減壓塔頂氣含少量輕烴。

      后加氫精制反應(yīng)系統(tǒng)冷低分氣主要采取通入燃料氣管網(wǎng)作為燃料氣進行燃燒,過剩部分進行放空處理。

      后加氫精制分餾系統(tǒng)分餾塔頂氣回收工藝:后加氫精制分餾系統(tǒng)分餾塔頂氣經(jīng)冷卻后至后加氫精制分餾塔頂分離器,后加氫精制分餾塔頂分離器頂氣相經(jīng)尾氣壓縮機壓縮后進入異構(gòu)脫蠟穩(wěn)定塔進行吸收處理;后加氫精制分餾塔頂分離器液相粗石腦油經(jīng)泵升壓后送至異構(gòu)脫蠟穩(wěn)定塔進行吸收處理。穩(wěn)定塔頂產(chǎn)出LPG產(chǎn)品,塔底產(chǎn)出石腦油產(chǎn)品。

      后加氫精制輕減壓塔、重減壓塔塔頂氣采取通入燃料氣管網(wǎng)作為燃料氣進行燃燒處理。

      2 煤制油煉油裝置副產(chǎn)氣回收工藝分析

      1) 油品加工裝置:從以上的副產(chǎn)氣回收利用中不難發(fā)現(xiàn),精制單元設(shè)置穩(wěn)定塔對精制分餾塔頂粗石腦油進行吸收操作,富氣再送裂化吸收脫吸處理,在精制、裂化整個系統(tǒng)中似乎是多此一舉。此處,可考慮精制不設(shè)置穩(wěn)定塔,精制、裂化分餾塔頂富氣合并處理,精制裂化分餾塔頂粗石腦油合并處理,全部送裂化吸收脫吸塔、穩(wěn)定塔吸收處理。經(jīng)分析物料組成發(fā)現(xiàn),精制、裂化分餾塔頂富氣組成及含量如表1。

      表1 精制、裂化分餾塔頂富氣組分

      精制、裂化分餾塔頂粗石腦油組成及含量,如表2。

      表2 精制、裂化分餾塔頂粗石腦油組分

      從表1、表2中可以進一步證實,精制與裂化單元分餾塔頂富氣組成相同,各組分比例相似;精制與裂化單元分餾塔頂粗石腦油組成相同,各組分比例相似;精制裂化單元分餾塔頂富氣、塔頂粗石腦油完全可以合并處理。合并處理不僅可以簡化工藝流程,還可以提高經(jīng)濟效益。

      2) 異構(gòu)脫蠟裝置:后精制冷低分氣組成及組分如表3和圖1所示。

      從表3及圖1可以看出,后精制冷低分氣組分中含氫量達85%以上,且后精制低分氣產(chǎn)量為180 kg/h,直接作為燃料氣燃燒有些浪費,可以考慮去油品加工裝置加氫裂化膜分離系統(tǒng),分離提純其中氫氣。但是,在此處需要解決硫含量高的問題,在后精制低分氣進加工裝置膜分離系統(tǒng)之前需要進行脫硫。

      表3 異構(gòu)脫蠟冷低分氣組分

      圖1 異構(gòu)脫蠟低分氣組分表

      異構(gòu)脫蠟裝置設(shè)置穩(wěn)定塔回收后精制分餾塔頂富氣、粗石腦油,此工藝與精制、裂化單元吸收穩(wěn)定系統(tǒng)工藝基本一致,也可以考慮合并處理。

      3) 根據(jù)市場需求,我公司新增60萬t/a減底油異構(gòu)脫蠟項目,此項目投產(chǎn)后,加工裝置加氫精制減底油直接去異構(gòu)脫硫裝置。加氫裂化單元將擱置,然而,加氫裂化單元的吸收穩(wěn)定系統(tǒng)相對獨立,且裂化單元設(shè)置吸收脫吸塔與穩(wěn)定塔對富氣、粗石腦油進行吸收,比精制單元及異構(gòu)脫蠟單元單設(shè)一個穩(wěn)定塔吸收效果較好。

      異構(gòu)脫蠟裝置與加氫裂化單元LPG組成成分對比見表4。

      表4 LPG組成對比

      從表4可以看出,加氫裂化單元LPG組成比異構(gòu)脫蠟裝置LPG組成相對較純。可以考慮將異構(gòu)脫蠟后精制分餾塔頂富氣、粗石腦油引至油品加工裝置裂化單元吸收脫吸塔、穩(wěn)定塔進行再回收利用。

      3 結(jié)語

      1) 油品加工裝置分餾塔頂富氣回收工藝。

      可以優(yōu)化精制、裂化分餾塔頂副氣、輕烴回收工藝為:精制、裂化分餾塔頂氣混合經(jīng)裂化富氣壓縮機壓縮后送裂化吸收脫吸塔、穩(wěn)定塔進行吸收、分離;精制、裂化分餾塔頂粗石腦油經(jīng)泵加壓后混合送裂化吸收脫吸塔、穩(wěn)定塔進行吸收、分離處理,產(chǎn)出LPG、石腦油產(chǎn)品。

      2) 異構(gòu)脫蠟項目投產(chǎn)后工藝改進。

      油品加工裝置精制單元正常運行;裂化反應(yīng)系統(tǒng)、分餾系統(tǒng)停止運行;裂化膜分離系統(tǒng)、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)繼續(xù)穩(wěn)定運行;異構(gòu)脫蠟裝置正常運行。

      冷低分氣回收工藝:油品加工裝置精制反應(yīng)系統(tǒng)冷低分氣進入膜分離系統(tǒng),異構(gòu)脫蠟裝置后精制反應(yīng)冷低分氣先通入脫硫罐脫硫,后送入膜分離系統(tǒng),油品加工裝置精制反應(yīng)冷低分氣與異構(gòu)脫蠟裝置后精制反應(yīng)冷低分氣經(jīng)膜分離系統(tǒng)后,滲透氣經(jīng)滲透氣壓縮后送尾氣PSA提純氫氣,非滲透氣送入裂化吸收脫吸塔、穩(wěn)定塔回收提純產(chǎn)出LPG、穩(wěn)定石腦油。

      分餾塔頂富氣、粗石腦油回收工藝:油品加工裝置精制分餾塔頂富氣與異構(gòu)脫蠟裝置后精制分餾塔頂富氣混合經(jīng)裂化單元富氣壓縮機壓縮后進入裂化吸收脫吸塔進行吸收脫吸,再經(jīng)穩(wěn)定塔進一步分離提純LPG、穩(wěn)定石腦油。精制分餾塔頂粗石腦油、后精制分餾塔頂粗石腦油分別經(jīng)泵加壓后送裂化單元吸收脫吸塔進行吸收脫吸,再經(jīng)穩(wěn)定塔進一步分離提純產(chǎn)出LPG、穩(wěn)定石腦油。

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