• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      SZL鏈條燃煤鍋爐爐膛結(jié)焦原因分析

      2018-08-09 07:01:44王超群三角輪胎股份有限公司
      節(jié)能與環(huán)保 2018年7期
      關(guān)鍵詞:煤灰煤種結(jié)焦

      文 _ 王超群 三角輪胎股份有限公司

      公司鍋爐房配置3臺(tái)SZL型10t鏈條燃煤飽和蒸汽鍋爐,于2007年4月投運(yùn),設(shè)計(jì)燃料為AⅡ類煙煤。鍋爐一直使用低位發(fā)熱量為5000kcal/kg左右的Ⅱ類煙煤,運(yùn)行狀況良好,爐內(nèi)結(jié)焦情況輕微,平均每2個(gè)月停爐清焦一次。

      1 鍋爐結(jié)焦及危害

      2017年進(jìn)入冬季,考慮到生產(chǎn)負(fù)荷較去年同期增加30%的實(shí)際情況,在沒有經(jīng)過充分論證的情況下,自11月底更換了煤種。其燃燒熱值有了較大提高,低位發(fā)熱量達(dá)到5800kcal/kg,揮發(fā)分>30%,灰分<6%,全硫<0.6%,全水分<15%,1#鍋爐運(yùn)行7天后,爐膛嚴(yán)重結(jié)焦:兩側(cè)水冷壁結(jié)焦,平均厚度30~50mm;前拱掛焦嚴(yán)重,高度達(dá)到300mm;爐膛四周均有30mm以上的結(jié)焦和積灰;爐膛內(nèi)對流換熱區(qū)、煙道出口等處大量積灰,煙氣流道堵塞嚴(yán)重,無法正常運(yùn)行,被迫停爐。接著2#、3#鍋爐出現(xiàn)類似情況,對安全生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。1#鍋爐結(jié)焦情況如圖1、圖2。

      圖1 爐膛結(jié)焦圖

      圖2 清除下的結(jié)焦塊狀物

      爐膛結(jié)焦后,結(jié)焦部位熱阻變大,爐膛水冷壁管吸熱量減少,管內(nèi)水流速下降,而爐膛出口煙氣溫度增高,排煙損失增大,降低了鍋爐效率。經(jīng)實(shí)測,鍋爐熱效率降低3.8%~4.5%。

      爐膛結(jié)焦后,煙氣通道變窄,阻力增大,引風(fēng)機(jī)出力降低,鍋爐蒸發(fā)量下降,制約鍋爐出力。原鍋爐出力8.35t/h,經(jīng)數(shù)據(jù)實(shí)測鍋爐出力只達(dá)到8t/h,降低出力率4.19%。

      結(jié)焦不均勻分布,影響水冷壁管的熱循環(huán)效果。爐膛上部結(jié)焦塊數(shù)次掉落,發(fā)生損壞水冷壁管及除渣設(shè)備事故。目前,平均每臺(tái)鍋爐清焦周期由2個(gè)月變成7天,3臺(tái)鍋爐頻繁倒?fàn)t清焦,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。

      2 爐膛結(jié)焦原因分析

      爐膛結(jié)焦主要與煤灰性質(zhì)中灰熔融點(diǎn)、氧化物成分、灰粘度等結(jié)焦特性相關(guān),還與鍋爐超過日常負(fù)荷運(yùn)行、爐內(nèi)空氣工況、爐膛結(jié)構(gòu)特性等密切相關(guān)。相對于此次因鍋爐負(fù)荷增加,盲目更換煤種造成的爐膛結(jié)焦,主要原因是煤質(zhì)特性和鍋爐超過日常負(fù)荷運(yùn)行所致,下面進(jìn)行深入分析。

      2.1 煤質(zhì)特性分析

      2.1.1 灰分的化學(xué)成分

      SZL型燃煤鏈條鍋爐所使用AⅡ類煙煤中碳、氫、硫等可燃性物質(zhì)燃燒后,剩下灰分等有害物質(zhì)?;曳种懈鞣N氧化物的熔點(diǎn)不同(表1)。燃煤中Fe3O4、Fe2O3和FeO等鐵的氧化物熔點(diǎn)低,易被爐火熔化,少量附著在水冷壁等處,長期積聚形成焦渣。結(jié)焦造成受熱面受阻,溫度升高,灰分更容易粘結(jié),使結(jié)焦加劇。

      表1中灰分中的Fe2O3、Fe3O4、FeO和FeS等氧化物熔點(diǎn)較低,都在1600℃以下,而主要氧化物SiO2、Al2O3、CaO和MgO等的熔點(diǎn)基本都在2000℃左右,通常不易熔化。現(xiàn)將近一段時(shí)間以來使用的鍋爐燃煤取樣,編號(hào)煤種1、2、3,聯(lián)系專業(yè)燃煤化驗(yàn)機(jī)構(gòu)對灰分成分進(jìn)行化驗(yàn)并記錄試樣相關(guān)參數(shù)表2。

      表2中列出鍋爐燃煤的主要成分,灰分中的氧化物對灰渣熔融性的影響主要表現(xiàn)在Al2O3和TiO2含量增加能提高灰熔點(diǎn),F(xiàn)e2O3和Na2O含量增加降低灰熔點(diǎn),SiO2、CaO對灰熔點(diǎn)有雙重作用,MgO含量較小時(shí)對灰熔點(diǎn)影響不大。經(jīng)相關(guān)試驗(yàn)研究,有如下結(jié)論:

      煤灰中的SiO2在高溫狀態(tài)下易和其他金屬氧化物形成玻璃狀物質(zhì)。SiO2含量在45%以上時(shí),軟化溫度ST隨SiO2含量增加而增大,煤灰熔融性溫度增高。

      Al2O3熔點(diǎn)為2050℃,Al2O3含量大于30%時(shí),F(xiàn)T>1350℃,隨Al2O3含量增加,煤灰熔融性溫度越高。

      煤灰中CaO含量較低時(shí),能降低煤灰中熔融性溫度,但CaO>30%,則煤灰熔融性溫度升高。

      MgO本身熔點(diǎn)高達(dá)2800℃,MgO>17%,則隨MgO含量增加而煤灰熔融性溫度升高,MgO含量較小時(shí),煤灰熔融性溫度影響不大。

      Fe2O3和Na2O只能降低煤灰熔融性溫度。

      表1 灰分的組成及其物理化學(xué)性質(zhì)

      表2 灰分成分含量與結(jié)焦特性

      2.1.2 煙煤的結(jié)焦特性及評價(jià)結(jié)果

      (1)硅比(G)

      確定煤灰中的SiO2比是一種能反映結(jié)焦趨勢和進(jìn)行煤種相互比較的簡單方法。這個(gè)比值就是:

      較大的硅比意味著較高的灰粘度,因?yàn)榉帜钢杏腥軇?。常以黃鐵礦形式出現(xiàn)的含鐵量越高,粘度越低。在一定范圍內(nèi),含鈣量高,會(huì)導(dǎo)致早期成焦。

      (2)酸堿比(B/A)

      酸堿比是表示燃煤結(jié)焦的重要參數(shù),這一系數(shù)越低,對燃煤鍋爐有利,因分子中有提高流動(dòng)性的氧化物,而分母中有提高粘滯性的SiO2,對于固態(tài)排渣爐,酸堿比盡可能低于0.5。

      (3)鐵鈣比(Fe2O3/CaO)

      鐵鈣比Fe2O3/CaO適用于Fe2O3>(CaO+MgO)的煙煤型灰,其值接近1時(shí)嚴(yán)重結(jié)焦。

      (4)結(jié)焦系數(shù)(Rs)

      把硫分考慮進(jìn)去,建立結(jié)焦系數(shù)的公式:

      結(jié)焦系數(shù)就是酸堿比和煤的干燥基含硫量的乘積。這里有同樣的趨勢:較低的結(jié)焦系數(shù)意味著較高的灰粘度,越小結(jié)焦趨勢。

      (5)綜合指數(shù)(R)

      表4 評價(jià)方式計(jì)算結(jié)果

      雖然當(dāng)量Gmol較硅比G計(jì)算結(jié)果更為準(zhǔn)確,為簡化計(jì)算和方便檢測燃煤成分含量,特以煤灰特性綜合指數(shù)R來表達(dá)結(jié)焦特性,其準(zhǔn)確率達(dá)到了90%左右。除了以上煤灰結(jié)焦特性評判方法之外,煤灰的軟化溫度ST評價(jià)相符率為100%,還有硅鋁比SiO2/Al2O3也可判斷煤灰結(jié)焦特性,下表列出各指標(biāo)與結(jié)焦的關(guān)系。

      結(jié)合以上各種評價(jià)方式,將表2中的三種煤質(zhì)分別進(jìn)行計(jì)算,得出表4。

      表4中煤種3灰分軟化溫度最高,結(jié)焦綜合指數(shù)最低,7項(xiàng)指數(shù)中有5項(xiàng)屬于輕微結(jié)焦趨勢,煤種3是結(jié)焦特性最好煤種;煤種1和煤種2指數(shù)分別有4項(xiàng)和5項(xiàng)屬于中等結(jié)焦趨勢,相對比較來說,煤種1較煤種2有更高的結(jié)焦系數(shù)Rs,在同等的鍋爐燃燒工礦下,煤種1更具結(jié)焦趨勢。以上分析結(jié)果對照當(dāng)初選擇煤種時(shí)的編號(hào)順序,發(fā)現(xiàn)煤種1和煤種2是更換煤種后所使用的燃煤,與生產(chǎn)應(yīng)用實(shí)踐相一致。從以上數(shù)據(jù)分析可以看出,根據(jù)燃煤的灰分特性可以判斷煤種的結(jié)焦趨勢。

      表3 煤灰結(jié)焦各指標(biāo)評判依據(jù)

      煤質(zhì)發(fā)熱量也是影響結(jié)焦的主要因素,發(fā)熱量過低或過高都會(huì)對結(jié)焦才造成影響。發(fā)熱量過低,煤中灰分含量高,為結(jié)焦提供了物質(zhì)基礎(chǔ);發(fā)熱量過高,爐中燃燒溫度升高,造成灰分軟化、熔融、結(jié)焦。經(jīng)與原煤化驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證,煤種1和煤種2的發(fā)熱量分別是5816kcal/kg和5783kcal/kg,鍋爐使用超出設(shè)計(jì)煤種指標(biāo)的燃煤造成結(jié)焦,與實(shí)際運(yùn)行狀況相符,更換煤種是此次鍋爐結(jié)焦事故的直接原因。

      2.2鍋爐運(yùn)行現(xiàn)狀分析

      2013年8月,威海能源檢測中心對1#蒸汽鍋爐進(jìn)行熱工測試,測得鍋爐平均出力8.35t/h,鍋爐平均熱效率74.46%,爐膛出口過量空氣系數(shù)2.54。進(jìn)入2017年冬季,2臺(tái)10t鍋爐平均產(chǎn)汽405t,鍋爐出力8.44t/h,出力率達(dá)到100%以上,較往年平均產(chǎn)汽320t,鍋爐出力6.67t/h,出力率提高26.5%,2臺(tái)鍋爐處于超過日常負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。

      鍋爐的運(yùn)行狀況對鍋爐的影響很大。圖3中為水冷壁表面溫度與鍋爐負(fù)荷的關(guān)系圖。從圖中可以看出,隨著鍋爐運(yùn)行負(fù)荷增加,水冷壁表面溫度也快速增加,當(dāng)鍋爐接近或處于滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),水冷壁表面接近1400℃的高溫,表面的沉積物變成粘著狀,積聚結(jié)焦??梢?,在鍋爐運(yùn)行中,負(fù)荷的變化是造成鍋爐結(jié)焦的主要原因。

      圖3 水冷壁表面溫度與負(fù)荷的關(guān)系圖

      超過日常負(fù)荷運(yùn)行,必然要增大送風(fēng)、引風(fēng)量。目前,鍋爐引風(fēng)機(jī)達(dá)到最大轉(zhuǎn)速,鼓風(fēng)風(fēng)門調(diào)整到接近最大值進(jìn)行強(qiáng)化燃燒,鍋爐本身鼓風(fēng)室串風(fēng),局部煤層不完全燃燒,產(chǎn)生了大量CO、H2、H2S等還原性氣體,使灰中熔點(diǎn)較高的Fe2O3還原成熔點(diǎn)較低的FeO,整體降低煤質(zhì)灰熔點(diǎn)300~350℃,導(dǎo)致結(jié)焦。

      鍋爐超過日常負(fù)荷運(yùn)行,風(fēng)量過大,爐膛出口過量空氣系數(shù)達(dá)到2.54,高出正常值(鏈條爐1.2~1.35)一倍。漏風(fēng)使燃煤著火推遲,火焰集中程度差,并使火焰中心上移,促使局部受熱面結(jié)焦。

      鍋爐給水溫度65℃,低于設(shè)計(jì)值90℃,增加了給水在鍋爐的吸熱量。為滿足生產(chǎn)需求,在鍋爐的蒸發(fā)量一定的情況下,必須通過增強(qiáng)燃燒來滿足外界的需要。這種狀態(tài),使得鍋爐的燃燒系統(tǒng)處于一種過負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)行,爐膛容積熱強(qiáng)度、斷面熱強(qiáng)度、以及理論燃燒溫度等均會(huì)超過正常值,引發(fā)結(jié)焦。

      3 爐膛結(jié)焦防范措施

      爐膛結(jié)焦原因找到后,將煤種恢復(fù)到結(jié)焦以前用煤,燃煤發(fā)熱值標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)地不變,并對灰分和熔融特性引進(jìn)《原煤使用規(guī)范》中。同時(shí),將2臺(tái)鍋爐均衡分配運(yùn)行負(fù)荷,增開第3臺(tái)鍋爐,避免鍋爐超過日常負(fù)荷運(yùn)行,經(jīng)4周運(yùn)行觀察,鍋爐結(jié)焦情況輕微,屬正常情況。為防范爐膛結(jié)焦再次發(fā)生,提出如下監(jiān)管措施:

      3.1 煤質(zhì)監(jiān)管

      要確保鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,燃煤特性要符合鍋爐的設(shè)計(jì)要求。近年來,煤炭市場燃煤性能參差不齊,化驗(yàn)指標(biāo)只是針對煤質(zhì)灰分、揮發(fā)分、發(fā)熱量、含硫、水分等指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控,對于煤種灰分中氧化物成分和灰分熔融特性等關(guān)系結(jié)焦趨勢的關(guān)鍵指標(biāo),一般用煤單位無法檢測,無法提出具體指標(biāo)要求,造成煤質(zhì)來源摻配混亂,鍋爐結(jié)焦現(xiàn)象嚴(yán)重。對同類型鍋爐使用的煤種,應(yīng)盡可能滿足設(shè)計(jì)要求,不要盲目更換煤種,嚴(yán)格把好進(jìn)煤檢驗(yàn)關(guān),做好煤的灰分分析和熔融點(diǎn)測試,確保煤質(zhì)的穩(wěn)定性和符合性。

      3.2 燃燒工況監(jiān)管

      超過日常負(fù)荷運(yùn)行是目前鍋爐爐膛結(jié)焦的重要原因,運(yùn)行過程中存在氧含量偏低、漏風(fēng)增大、給水溫度低使鍋爐運(yùn)行狀況更趨惡化,因此,在實(shí)際運(yùn)行過程中,盡量避免鍋爐超過日常負(fù)荷運(yùn)行,選取適當(dāng)?shù)倪^量空氣系數(shù),能夠減輕鍋爐的結(jié)焦的發(fā)生,也是運(yùn)行調(diào)整中最直接的措施。另一方面改善爐內(nèi)空氣動(dòng)力工況,能夠減少還原性氣體的產(chǎn)生,降低FeO的生成量,減輕結(jié)焦趨勢。

      4結(jié)語

      燃煤鏈條鍋爐結(jié)焦是普遍存在的問題,本次結(jié)焦停爐事故的直接原因是煤種的更換,同時(shí),鍋爐本身還存在著誘發(fā)結(jié)焦的多種因素。對于鍋爐結(jié)焦的問題要引起足夠重視,因?yàn)榻Y(jié)焦不僅降低鍋爐熱效率,而且對鍋爐本身造成損害,嚴(yán)重影響鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。但鍋爐結(jié)焦過程十分復(fù)雜,必須針對性地對具體情況進(jìn)行具體分析,采取切實(shí)可行的措施,才能取得良好防范效果。

      猜你喜歡
      煤灰煤種結(jié)焦
      三塘湖煤田煤灰熔融性溫度預(yù)測模型研究
      多原料煤種復(fù)配成漿性研究及其技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
      煤化工(2022年2期)2022-05-06 08:35:56
      煤灰分及CaCO3對鶴崗煤灰熔融性和黏溫特性影響研究
      煤化工(2021年3期)2021-07-14 07:25:30
      大型煤炭堆場灑水控制技術(shù)
      港口裝卸(2020年5期)2020-11-03 09:16:40
      同一礦區(qū)煤質(zhì)資料擬定方法探討
      超臨界壓力RP-3壁面結(jié)焦對流阻的影響
      600MW機(jī)組配風(fēng)改造降低鍋爐NOx生成及結(jié)焦的原因分析
      TG-FTIR在煤灰研究中的應(yīng)用:真實(shí)煤灰和模擬灰受熱氣體釋放規(guī)律比較
      煤灰黏溫特性的測試條件
      基于試驗(yàn)載荷的某重型燃?xì)廨啓C(jī)結(jié)焦積炭模擬
      蕉岭县| 太原市| 嘉义县| 呼伦贝尔市| 垣曲县| 灵武市| 漳浦县| 黄浦区| 丹棱县| 砀山县| 林西县| 彭泽县| 察哈| 嘉禾县| 托里县| 钟祥市| 高唐县| 昌宁县| 天津市| 盘山县| 巴林右旗| 疏勒县| 贵溪市| 通江县| 启东市| 玛沁县| 瑞金市| 体育| 乐陵市| 邛崃市| 宣城市| 江都市| 鄢陵县| 江陵县| 武邑县| 大埔县| 宜良县| 贵州省| 平利县| 盐山县| 灵山县|