鄧小韶 鐘思寧
(廣東省特種設(shè)備檢測研究院惠州檢測院 惠州 516003)
在安全領(lǐng)域,有一個著名的海因里希法則,該法則可以概括為每一起嚴重事故背后必有29件輕微事故,還有300件潛在隱患。電梯的事故也如此,在事故發(fā)生之前的故障、隱患就會通過故障振動表現(xiàn)出來。通過對電梯故障振動的分析和診斷,能夠準確找出故障和隱患所在,并及時采取措施將它們消除,從而將電梯事故消除在萌芽狀態(tài),提高電梯使用安全性和可靠性。
EVA-625在電梯的故障振動檢測和分析中有重要作用[1]。運用EVA-625對電梯的振動進行檢測,并結(jié)合電梯的振動產(chǎn)生機理,診斷出故障所在,這是行之有效的電梯故障振動診斷方法。筆者結(jié)合自身多年的檢驗經(jīng)驗,對幾例典型的電梯故障振動,運用EVA-625對其進行分析、診斷,說明這一方法的有效性。
電梯轎廂導(dǎo)軌引起的故障振動是屬于導(dǎo)向系統(tǒng)引起的故障振動,是最常見的一種。原因通常有導(dǎo)軌頂面距離偏差過大,導(dǎo)軌同面度不良,導(dǎo)軌直線度不良,導(dǎo)軌接頭間隙超標等。
如圖1所示,這是用EVA-625檢測得到的轎廂振動波形,橫坐標是時間,縱坐標是振幅,第一個波形是轎廂的位移曲線,下面三個波形分別是X軸、Y軸和Z軸振動波形。從圖中可以看出Y軸和Z軸的最大峰-峰值,A95峰-峰值均超過了GB/T 10058—2009《電梯技術(shù)條件》[2]中相關(guān)條款的要求。三個軸的振動波形具有一定的相似,而且具有明顯的周期特征,其中以Y軸的最為明顯。選中Y軸,對其進行快速傅立葉變換(FFT)分析,得出圖2。在整個行程中,最大振動頻率為3.125Hz,最大振幅為5.361mg,其最大振動頻率顯然與曳引機、導(dǎo)向輪、反繩輪的振動頻率不同,因此振動不可能來源于曳引機、反繩輪;Y軸出現(xiàn)明顯振動的時間周期明顯,約為2s,該電梯的運行速度為2.5m/s,考慮到電梯實際運行速度與額定運行速度的偏差,也就是每隔5m的距離,轎廂就發(fā)生一次明顯的振動。電梯轎廂導(dǎo)軌的長度恰好為每根5m,結(jié)合電梯的振動機理,可以判斷是兩根導(dǎo)軌的接頭處引起的故障振動。
圖1 轎廂導(dǎo)軌引起故障振動的波形
圖2 FFT分析頻譜圖
驗證:結(jié)合圖1中的位移曲線圖,找出明顯抖動的位置,對相應(yīng)的電梯轎廂導(dǎo)軌進行檢查,發(fā)現(xiàn)對應(yīng)的轎廂導(dǎo)軌接頭處未進行打磨處理。圖3中,導(dǎo)軌連接處的接頭臺階明顯,間隙超標,當轎廂運行經(jīng)過導(dǎo)軌連接處時,就產(chǎn)生了明顯的故障振動。接下來對轎廂導(dǎo)軌接頭進行打磨修整,修整后如圖4所示。修整后轎廂的故障振動得到明顯改善,各振動數(shù)值也符合標準要求,驗證了上述分析和診斷是準確的。
圖3 導(dǎo)軌接頭修整前
圖4 導(dǎo)軌接頭修整后
鋼絲繩引起電梯轎廂故障振動是屬于曳引系統(tǒng)引起的故障振動,也是常見故障振動。曳引系統(tǒng)中的懸掛裝置主要由鋼絲繩和繩頭組合構(gòu)成。其中鋼絲繩可以看作是一個彈性元件,轎廂是懸掛在鋼絲繩上的振動體。電梯轎廂受到鋼絲繩的曳引力和自身重力的作用,在電梯井道做上下反復(fù)運動,運動過程中鋼絲繩的抖動頻率有明顯的特征,其頻率會隨著電梯運行速度增大而增大,隨著轎廂與曳引機的距離減少而增大。鋼絲繩的抖動直接傳導(dǎo)到轎廂上,就形成了轎廂的振動。調(diào)節(jié)鋼絲繩張緊力,或者在繩端采取適當?shù)墓潭ù胧梢杂行Ы档蛻覓煜到y(tǒng)的振動影響。下面是對鋼絲繩引起電梯轎廂故障振動的分析和診斷。
圖5和圖6是用E V A-6 2 5測得的轎廂Z軸和X軸的振動波形。圖5是上行時Z軸和X軸的振動波形,由波形圖可以看出,上行時,在行程的前半段,X軸振動并不明顯;隨著轎廂距離主機越來越近,轎廂與曳引輪之間的鋼絲繩越來越短,在行程的后半段,X軸振動越來越明顯,在轎廂到達頂層開始減速時達到最大;圖6是下行時的波形圖,在頂層站往下運行,在加速段運行時,當轎廂速度達到最大時,X軸振動也達到最大,然后伴隨轎廂和曳引輪之間的距離增大而減小,也就是說勻速段運行時,轎廂距頂層站越近,振動越明顯。
圖5 上行時鋼絲繩引起故障振動的波形
圖6 下行時鋼絲繩引起故障振動的波形
為進一步分析X軸的振動頻譜特性,對快速下行時的X軸進行快速傅立葉變換分析,如圖7所示。頻譜圖的頻率非常密集并且逐漸增大的趨勢明顯,振動頻率最大為65.313Hz;同時Y軸和Z軸也存在同樣的高頻率振動,進行快速傅立葉變換分析后能得到相似的頻譜圖。該電梯的曳引比為1∶1,這樣的振動頻率,顯然超出了曳引輪、反繩輪的回轉(zhuǎn)頻率,根據(jù)前文的分析,該振動與鋼絲繩的抖動特征相符,可以判斷該振動是由鋼絲繩的抖動引起的。
圖7 FFT分析頻譜圖
驗證:首先檢查轎廂的鋼絲繩繩頭,繩頭部件齊全,緊固;然后在運行中觀察繩頭組合的擺動情況,發(fā)現(xiàn)繩頭的擺動情況與振動檢測和分析的波形吻合,越靠近頂層站,抖動程度越大。根據(jù)以上情況,提出加裝繩頭組合固定裝置改進措施。如圖8所示,是改進前的繩頭組合,它在電梯的運行過程中很容易產(chǎn)生抖動。對繩頭組合采取固定措施(加裝減振器)后,如圖9所示。改進后的繩頭組合抖動得到明顯的抑制,電梯轎廂的振動情況明顯改善,驗證了上述分析和診斷的準確性。
圖9 加裝減振器后的繩頭組合
反繩輪一般存在于曳引比大于2的電梯中。它通常位于轎頂,由于與轎廂是直接連接在一起的,它的故障,極易將振動傳導(dǎo)至轎廂,對轎廂的振動影響非常明顯。以下是對這一類型的故障振動的分析和診斷。反繩輪故障一般影響Z軸方向的振動,如圖10和圖11所示,是一有故障振動電梯的Z軸振動波形圖,它的水平方向的振動波形均正常。由振動波形圖可見,Z軸波形在勻速運行段出現(xiàn)了明顯且有規(guī)律的如鋸齒狀低頻振動,而且其上行和下行的勻速運行段均存在相似的波形。
圖10 上行振動波形
圖11 下行振動波形
由于在勻速運行段的振動特征明顯,因此對上行波形的勻速段進行快速傅立葉變換。從進入勻速運行的第10s開始,對其進行FFT分析。
如圖12所示,得出振動主頻為2.563Hz。該電梯反繩輪直徑0.5m,額定運行速度2.0m/s,可以計算出轎廂反繩輪的轉(zhuǎn)動頻率為2.546Hz,考慮到電梯實際運行速度與額定運行速度的偏差,可以判斷該故障振動是由轎廂反繩輪引起的。
圖12 FFT分析波形
驗證:對轎頂反繩輪進行檢查,發(fā)現(xiàn)反繩輪有破損,在電梯運行時軸承處有異響,目測軸承有損壞,判斷電梯的故障振動即由此引起,因此反繩輪及其軸承應(yīng)報廢更換。更換反繩輪及其軸承后,運行時軸承處的異響消失,鋸齒狀低頻振動也得到消除。故障診斷得到驗證。
采用EVA-625對電梯的故障振動進行檢測,結(jié)合故障振動的機理對其進行分析和診斷,是行之有效的并易于在工程實踐中應(yīng)用的方法。雖然本文所檢測和分析的故障振動,均為典型的單個故障在電梯故障振動中的表現(xiàn),而實際情況往往更為復(fù)雜,常伴有多個故障同時發(fā)生;即便如此,充分應(yīng)用EVA-625的分析功能,并輔以諸如小波包分析之類的信號分析方法,是能夠有效地對電梯的故障振動進行分析和診斷的,從而提高電梯使用的安全性和可靠性。