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      某難選氧化銅礦泥砂分選試驗

      2018-08-17 00:48:38闕朝陽孫忠梅張興勛徐其紅
      現(xiàn)代礦業(yè) 2018年7期
      關(guān)鍵詞:礦泥原礦旋流器

      龍 翼 闕朝陽 孫忠梅,2 張興勛 王 偉 徐其紅,2

      (1.紫金礦業(yè)集團股份有限公司;2.低品位難處理黃金資源綜合利用國家重點實驗室)

      某氧化銅礦氧化率高,礦泥含量大,嚴重影響浮選指標。氧化銅礦礦泥對浮選的不利影響是國內(nèi)外選礦專家學(xué)者的共同認知,也是氧化銅礦浮選的難題之一[1-3]。礦泥在一定程度上增大了氧化銅礦浮選的難度,單一浮選已較難高效回收氧化率高的復(fù)雜氧化銅礦。為了綜合利用這些銅礦資源,科研工作者逐步尋找到了許多開發(fā)利用的新途徑,對新藥劑和新工藝進行了大量的研究,使氧化銅礦處理技術(shù)取得了一定的發(fā)展。但是許多成果因技術(shù)或經(jīng)濟上的原因未能投入工業(yè)生產(chǎn),特別是一些浮選的藥劑研究不能帶來直接的經(jīng)濟效益[4-7]。因此,優(yōu)化選別流程、研究新型浮選工藝,特別是處理含泥量高、氧化率高的氧化銅礦,聯(lián)合工藝的研究,對于降低氧化銅礦石的選礦成本,提高選別指標,具有十分重要的意義。

      某氧化銅礦山,前期生產(chǎn)礦石氧化率高、含泥量大,原礦直接浮選獲得精礦1銅品位為31.48%、回收率為47.85%;精礦2銅品位為23.36%、回收率為14.60%;精礦3銅品位為13.69%、回收率為10.65%,精礦綜合銅回收率為73.10%;采用直接單一浮選指標較差。因此,試驗對該含泥量大的氧化銅礦進行了大量試驗研究,其中,旋流器脫泥、泥砂分選的試驗方案能顯著提高銅選礦指標。

      1 礦石性質(zhì)

      試樣氧化銅礦的礦石氧化率高,為97.29%。銅礦物以孔雀石、硅孔雀石和假孔雀石為主。脈石礦物以石英、鎂鋁硅酸鹽為主,絹云母、滑石、鉀長石次之。礦石化學(xué)成分分析結(jié)果見表1,礦石礦物組成分析結(jié)果見表2,銅物相分析結(jié)果見表3。

      表1 礦石化學(xué)成分分析結(jié)果 %

      表2 礦石主要礦物組成分析結(jié)果 %

      表3 銅物相分析結(jié)果 %

      2 旋流器脫泥試驗

      試驗采用的旋流器型號為FX150-PU-B,入料壓力為0.2MPa。旋流器給料礦漿濃度為29.78%,-0.037 4mm粒級含量為39.76%,根據(jù)旋流器不同溢流口Do與沉砂口Ds組合,確定試驗旋流器的溢流口與沉砂口直徑比,以達到獲得不同旋流器溢流產(chǎn)率(礦泥產(chǎn)率)的目的。旋流器穩(wěn)定后分別對給礦、沉砂、溢流樣品取樣,對取得的樣品分別進行稱重、過濾、烘干、篩析,計算濃細度及脫泥產(chǎn)率,旋流器脫泥試驗結(jié)果見表4。

      表4 旋流器脫泥試驗結(jié)果

      由表4可知,F(xiàn)X150-PU-B旋流器脫泥產(chǎn)率具有明顯的梯度,脫泥產(chǎn)率分別為19.05%,13.09%和9.11%。為進一步確定旋流器脫泥效果及指標,對旋流器入料及產(chǎn)品物料取樣,開展激光粒度全粒級分析,確定-10、-20μm粒級含量,分析結(jié)果見表5。

      表5 旋流器各產(chǎn)品粒度測定結(jié)果

      由表5可知,F(xiàn)X150-PU-B旋流器在沉砂口直徑與溢流口直徑不同的情況下獲得不同的脫泥率,當(dāng)溢流口直徑為50mm、沉砂口直徑為30mm時,此時沉砂口直徑與溢流口直徑比為0.60,旋流器獲得的-10μm脫泥率為59.18%,-20μm的脫泥率為56.90%;當(dāng)溢流口直徑為45mm、沉砂口直徑為30mm時,此時沉砂口直徑與溢流口直徑比為0.67,旋流器獲得的-10μm脫泥率為52.47%,-20μm的脫泥率為49.65%;當(dāng)溢流口直徑為45mm、沉砂口直徑為34mm時,此時沉砂口直徑與溢流口直徑比為0.76,旋流器獲得的-10μm脫泥率為48.38%,-20μm的脫泥率為46.68%;旋流器的沉砂口與溢流口直徑比值不同時,獲得的溢流和沉砂的金屬分布情況見表6。

      由表6可知,隨著沉砂口與溢流口直徑比值的加大,旋流器溢流(礦泥)產(chǎn)率明顯增加,但銅品位相差不大,使得溢流部分的金屬分布率明顯增加。

      旋流器礦泥產(chǎn)率的增加,使得銅金屬分布率在礦泥中加大,且這部分銅品位比原礦高,仍有5%以上,不能直接排至尾礦中,為了銅礦資源的利用,這部分礦泥需要進一步處理,以達到銅礦資源效益最大化。

      表6 旋流器脫泥金屬分配率結(jié)果

      3 選礦試驗

      3.1 原礦直接浮選試驗

      原礦經(jīng)過條件試驗,進行直接浮選閉路試驗,試驗流程見圖1,試驗結(jié)果見表7。

      圖1 直接浮選閉路流程

      由表7可知,原礦直接浮選獲得的精礦1銅品位為31.48%,銅回收率為47.85%;精礦2銅品位為23.36%,銅回收率為14.60%,精礦3銅品位為13.69%,銅回收率為10.65%;綜合精礦產(chǎn)率為12.21%、銅品位為25.01%、銅回收率為73.10%。

      表7 原礦直接浮選試驗結(jié)果 %

      3.2 泥礦分選

      3.2.1 礦泥浮選

      礦泥浮選試驗采用兩次粗選流程,藥劑經(jīng)過篩選優(yōu)化后,得到的不同脫泥產(chǎn)率的礦泥浮選試驗結(jié)果見表8。

      表8 礦泥浮選試驗結(jié)果 %

      由表8可知,旋流器脫泥后,礦泥單獨浮選效果差,銅基本損失在尾礦中。

      3.2.2 礦泥重選

      由于含泥量大,礦泥直接浮選效果差,采用螺旋溜槽重選,對不同脫泥產(chǎn)率的旋流器溢流進行重選試驗,試驗結(jié)果見表9。

      表9 礦泥溜槽重選試驗結(jié)果 %

      由表9可知,經(jīng)過螺旋溜槽可獲得銅品位為13.17%~14.61%、回收率為42.01%~44.07%的銅精礦,可獲得合格的銅精礦產(chǎn)品。

      3.3 礦砂浮選試驗

      采用旋流器對礦砂進行浮選閉路試驗,試驗結(jié)果見表10。

      表10 沉砂浮選試驗結(jié)果 %

      由表10可知,沉砂浮選由于礦泥已經(jīng)部分脫除,精礦1的銅品位明顯提高,從不脫泥的31.48%提高到40%左右,并隨著脫泥產(chǎn)率的增加,沉砂浮選作業(yè)回收率提高顯著。同時,藥劑用量明顯降低,快浮作業(yè)硫化鈉用量由2 500g/t降到1 600g/t,黃藥用量由200g/t降到160g/t;同時,后續(xù)粗選、掃選作業(yè)的藥劑用量均有所降低。

      3.4 全流程試驗

      由礦泥單獨重選試驗結(jié)果可知,采用螺旋溜槽重選后,可回收銅品位為13.17%、銅回收率為42.01%的精礦產(chǎn)品。因此全流程采用原礦旋流器脫泥—礦泥重選—沉砂浮選的聯(lián)合工藝。由于隨著脫泥產(chǎn)率的增加,礦泥中銅的損失也在增加,脫泥后沉砂的浮選,效果都較好,全流程試驗選擇礦泥脫除率為9.11%,試驗流程見圖2,試驗結(jié)果見表11。

      表11 全流程試驗結(jié)果

      由表11可知,采用聯(lián)合工藝可獲得產(chǎn)率為12.12%、銅品位為27.01%、銅回收率為75.96%的綜合銅精礦。

      3.5 對比分析

      原礦直接浮選時,由于礦泥含量大,浮選閉路可獲得產(chǎn)率為12.21%、銅品位為25.01%、回收率為73.10%的銅精礦。原礦采用泥砂分選、礦泥重選、沉砂浮選的工藝流程可獲得產(chǎn)率為12.12%、銅品位為27.01%、銅回收率為75.96%的綜合銅精礦。兩種工藝對比,銅品位增加了2.00個百分點,銅回收率增加了2.86個百分點。

      圖2 全流程閉路流程

      4 結(jié) 語

      (1)某難選氧化銅礦氧化率達到97.29%,銅品位為4.20%,銅礦物以孔雀石、硅孔雀石和假孔雀石為主,含泥量大。

      (2)原礦直接浮選時回收率低,綜合精礦銅品位為25.01%,銅回收率為73.10%。采用脫泥后泥砂分選,礦泥螺旋溜槽重選,礦砂浮選,可獲得產(chǎn)率為12.12%、銅品位為27.01%、銅回收率為75.96%的綜合銅精礦。比直接浮選品位增加了2.00個百分點,回收率增加了2.86個百分點。

      (3)旋流器脫泥后,沉砂浮選藥劑用量明顯降低。

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