張慧珍,盧 磊
(1.四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院電力工程系,四川成都611231;2.西華大學(xué)風電技術(shù)研究所,四川成都610039)
我國許多早期的中小型低水頭水電站,大多采用軸流式機組。21世紀以來,很多電站由于使用年限較長,設(shè)備老化率逐漸增加,導(dǎo)致機組經(jīng)常出現(xiàn)內(nèi)部流態(tài)紊亂、效率以及出力嚴重下降等問題。所以,對軸流式水輪機進行增容改造,顯得非常有必要。
近年來,在軸流式水輪機轉(zhuǎn)輪的增容改造方面,人們做了大量的研究,取得了豐碩成果。例如:文獻[1]采用改進升力法設(shè)計的轉(zhuǎn)輪,讓機組的出力提升了22%,效率提升了2.1%;文獻[2]采用增加葉片輪轂厚度,調(diào)整葉片進出角的方式,設(shè)計了新的轉(zhuǎn)輪葉片翼型,機組的效率也提高了4%左右;文獻[3]采用更換新轉(zhuǎn)輪的方式,機組的出力提升了55%,效率提 升了6%。因此,從上述研究手段來看,機組的改造方法主要是結(jié)合電站實際的水紋特征對原老化或選型不當?shù)霓D(zhuǎn)輪進行重新設(shè)計或更換,改造方案均達到了良好的增容效果。因此,在對某電站軸流式機組的增容改造中,根據(jù)電站水頭低、機組的轉(zhuǎn)速低等特點,采取了以貫流式轉(zhuǎn)輪替換原軸流式水輪機的轉(zhuǎn)輪,使新轉(zhuǎn)輪的類型更符合電站水紋特征,以達到提升機組出力和效率的目的。
以某低水頭水電站軸流式水輪機作為增容改造對象,電站的部分參數(shù)如表1所示。機組改造前的主要指標(改造前的參數(shù)由電站提供)以及改造后的目標,如表2所示。
表1 電站原始部分參數(shù)
表2 改造前后性能指標
對該軸流式機組的增容改造中,擬選擇的改造方法包括:設(shè)計新的軸流式轉(zhuǎn)輪翼型(方案1)、更換同型號轉(zhuǎn)輪(方案2)、更換為貫流式轉(zhuǎn)輪(方案3)。
這三種方法中,改造對象僅針對轉(zhuǎn)輪。方案1的改造效果比較良好,但是設(shè)計和制造的周期較長[4];方案2設(shè)計周期短,但因為轉(zhuǎn)輪的類型、尺寸等與舊轉(zhuǎn)輪相同,故改造的效果有限;方案3的依據(jù)在于:該電站超低水頭,且機組的轉(zhuǎn)速較低。按照選型原則[5]來看,貫流式機組更加合適。且貫流式轉(zhuǎn)輪葉片的數(shù)量更少,比轉(zhuǎn)速更高,能夠提高單個葉片過流面的流量。3種方案的特點比較見表3所示。
表3 改造方案特點比較
綜上所述,本文擬采用貫流式轉(zhuǎn)輪替代原軸流式轉(zhuǎn)輪的方案(方案3)。轉(zhuǎn)輪葉片由原來的5個降低為4個,如圖1所示。改造后的全流道模型如圖2所示。
圖1 轉(zhuǎn)輪改造 前后方案對比
圖2 全流道模型
以設(shè)計工況為例,對方案3進行CFD分析。約束條件設(shè)置步驟為:①網(wǎng)格劃分。對全流道采用混合網(wǎng)格進行劃分[6],同時進行多面體網(wǎng)格轉(zhuǎn)換操作,其中總單元數(shù)合計為565 311,節(jié)點數(shù)為2 746 262;②湍流模型的選擇。按照文獻[7]的研究結(jié)論,選擇RNG k-epsilon模型;③邊界條件設(shè)置。蝸殼進口斷面為壓力進口,尾水管出口斷面為壓力出口。
將導(dǎo)葉開度調(diào)整至最大,設(shè)計工況下轉(zhuǎn)輪內(nèi)部的水流速度變化規(guī)律,如圖3所示。
圖3 速度變化規(guī)律
由圖3可知,轉(zhuǎn)輪葉片進水端的速度環(huán)量,沿圓周方向保持了良好的對稱性。至出水端,水流速度呈逐漸增大的趨勢,且速度差也比較大,機組能量轉(zhuǎn)化率較高。從速度軌跡線來看,葉片邊界發(fā)生了輕微的渦帶現(xiàn)象,但對機組的影響不大,可以認為流線基本保持順暢,轉(zhuǎn)輪內(nèi)部流場的整體速度分布情況較好。尾水管內(nèi)部水流速度軌跡線如圖4所示。
圖4 尾水管內(nèi)部水流速度軌跡線
由圖4可知,轉(zhuǎn)輪的出水端形成了一定的速度環(huán)量,致使尾水管的進水錐管產(chǎn)生了死水區(qū)。但是,死水區(qū)與錐管基本上是同心的,故尾水管的錐管段內(nèi)沒有偏心渦帶。渦帶強烈的位置在肘管段末,但靠近擴散段,強度越弱,在出水斷面已經(jīng)不明顯。所以尾水管的流線比較順暢,扭曲程度較小,機組的壓力脈動極為輕微,不會發(fā)生強烈的低頻振動。
轉(zhuǎn)輪葉片的壓力分布情況,如圖5所示。
圖5 轉(zhuǎn)輪葉片壓力分布規(guī)律
由圖5可知,轉(zhuǎn)輪的工作面和背面,壓力均是從進水端沿出水端逐漸減小。工作面的出水邊極少量范圍有負壓值,因此遭受汽蝕破壞的可能性較小。而背面存在較大面積的負壓范圍,汽蝕破壞是肯定會發(fā)生。但是,背面的負壓值較低,故產(chǎn)生的汽蝕破壞較輕,可以通過工藝處理來減輕汽蝕的程度,所以新轉(zhuǎn)輪葉片的抗汽蝕性能還是滿足要求的。
機組整體的壓力分布情況,如圖6所示。
圖6 整體壓力分布規(guī)律
從圖6可以看出,在設(shè)計工況下,尾水管的壓力變化規(guī)律為:(1)進口錐管段的斷面開始,中心壓力較小,沿尾水管邊壁方向逐漸增大;(2)肘管段和擴散段的下半端,壓力值可以近似認為是恒定值。故尾水管出水端可以看作是均勻無壓降;(3)尾水管的整個擴散段也可以近似看作壓力均勻分布。在肘管段的中心區(qū)域附近,雖然壓力有劇烈波動的趨勢,但是作用范圍很小,所以對機組的影響不大。
綜上所述,更換轉(zhuǎn)輪后的機組,內(nèi)部流場的流動順暢,滿足使用要求。
根據(jù)CFD的分析結(jié)果,進行機組的效率和出力計算[8~9]。
式中,M為轉(zhuǎn)輪力矩;ω為旋轉(zhuǎn)角速度;Q為流量;H為水頭。
出力
N=ρgQHη
(2)
除設(shè)計工況外,本文還對最大水頭工況以及最小水頭工況進行了分析。并按照文獻[10]的方法將仿真效率進行修正,具體結(jié)果如表4所示。
表4 改造前后結(jié)果對比
由表4可知,機組增容改造之后,設(shè)計工況下的修正效率為91.4%,比改造前提升了5.8%,機組出力提高了10.9%。同時,最大水頭工況與最小水頭條件下,修正效率分別提升了5.1%和5.2%,出力分別提升了17%和10.5%,達到了預(yù)期的改造目標。因此改造方案3是行之有效的。
按照改造方案3,機組成功投入發(fā)電。電站提供的數(shù)據(jù),如表5所示。
表5 電站實測數(shù)據(jù)
由表5可知,機組的效率和出力均比仿真和修正結(jié)果低。原因在于:①蝸殼、導(dǎo)水機構(gòu)等過流部件依然存在老化問題;②新轉(zhuǎn)輪在生產(chǎn)中不可避免地會受到焊接殘余應(yīng)力的影響,從而導(dǎo)致葉片變形;③水輪發(fā)電機組運行中,還有摩擦損耗、附加損耗等,造成了實際運行的效率低于仿真結(jié)果。但是設(shè)計工況的實際效率值僅比改造目標低0.5%,出力也只比改造目標值低0.4%,屬于合理的誤差范圍。所以采取貫流式轉(zhuǎn)輪替換軸流式轉(zhuǎn)輪的增容改造是行之有效的。
在對某電站軸流式水輪機進行增容改造,考慮到超低水頭的特征,采用了貫流式轉(zhuǎn)輪替換原軸流式轉(zhuǎn)輪的改造方案,經(jīng)過CFD分析結(jié)果顯示,該改造方案的結(jié)果達到了預(yù)期目標。并且機組成功投入發(fā)電,對發(fā)電后的實際數(shù)據(jù)測試,進一步驗證了該方法的可行性。