吳從方, 謝高峰
(鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司,江蘇 鹽城 224145)
鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司(以下簡稱“聯(lián)鑫鋼鐵”)的煉鐵原料結(jié)構(gòu)是:堿性燒結(jié)礦、酸性燒結(jié)礦、塊礦。酸性燒結(jié)礦用1#燒結(jié)機生產(chǎn),因產(chǎn)量低而造成高爐消耗外購塊礦比例較高,生礦消耗高導(dǎo)致高爐燃料比高;因此提高燒結(jié)廠酸性燒結(jié)礦的產(chǎn)量是急需解決的問題。
生產(chǎn)酸性燒結(jié)礦存在普遍問題是:利用系數(shù)低、固體燃料消耗高、燒結(jié)礦強度差、大于40 mm粒級多,燒結(jié)礦亞鐵高。聯(lián)鑫鋼鐵1#燒結(jié)機前期生產(chǎn)酸性燒結(jié)礦也存在類似問題。
所有物料通過圓盤給料機和電子皮帶秤按規(guī)定配比例配加。一次混合機采水管打眼加水,加水量達(dá)到要求水量的80%~90%;二混采用的也是在水管上打眼加水方式;混合倉滿倉可容150噸。布料方式采用圓輥加九輥布料,混合料布料前先用10~20 mm的鋪底料鋪底,鋪底料厚度50~80 mm,燒結(jié)機臺車規(guī)格為2.0 m×3.0 m×0.8 m,點火用混合(高爐+圍爐)煤氣;燒結(jié)礦經(jīng)冷卻段之后,進(jìn)入單輥破碎機破碎。破碎后的燒結(jié)礦經(jīng)冷篩篩分處理。分別篩出鋪底料和返礦,成品燒結(jié)礦再經(jīng)過顎式破碎機破碎之后送高爐礦槽。
生石灰、輕燒白云石粉沒有通過消化器消化,直接配干灰。生石灰、輕燒白云石的質(zhì)量情況如表1所示。
表1 生石灰、輕燒白云石的質(zhì)量情況/%
固體燃料消耗由高爐返焦粉和外購焦粉組成,其主要質(zhì)量情況如表2所示。
表2 高爐返焦粉和外購焦粉組成的質(zhì)量情況
循環(huán)返礦為本燒結(jié)機冷篩整粒產(chǎn)生的小于5 mm的冷返礦。
酸性燒結(jié)礦生產(chǎn)時的主要原料配比如表3所示。
表3 1#燒結(jié)機主要原料配比
酸性燒結(jié)礦的主要成分如表4所示。
表4 燒結(jié)礦的主要成分及轉(zhuǎn)鼓指數(shù)
聯(lián)鑫鋼鐵1#燒結(jié)機生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。
圖1 1#燒結(jié)機生產(chǎn)工藝流程
2.1.1 生石灰加水消化打水
生產(chǎn)酸性燒結(jié)礦雖然生石灰(輕燒白云石粉)的配量少(配比2%~3.5%),但是提前消化很重要。技術(shù)改造前,生石灰(輕燒白云石粉)在混合圓筒內(nèi)消化,常出現(xiàn)生石灰被包裹的現(xiàn)象;技術(shù)改造后,生石灰大部分在配料皮帶上消化,消化效果較好,混合料基本看不到“白點”。改造方法:1)用分料器在配料皮帶的礦料上扒開一條溝,從生石灰小皮帶上下來的生石灰下在溝內(nèi);2)在生石灰下落點前方約2m和4m處加霧化噴頭;3)在第二噴頭后設(shè)置收料器,其目的是將分開的料收回并將生石灰覆蓋。
2.1.2 除塵灰
除塵灰粒度細(xì),親水性差,不易混勻,酸燒使用對透氣性影響較大,因此把除塵灰用汽車運輸?shù)綁A燒的一次配料與高爐返礦及煉鐵污泥進(jìn)行混勻作為堿燒的混合料摻入一次配比。
2.1.3 返礦的潤濕
返礦的占比較大且濕容量也大,但返礦含水量很少,返礦顆粒表面和空隙中如果含水相關(guān)太大,會造成以返礦為核形成球,在燒結(jié)過程中發(fā)生炸裂,影響燒結(jié)透氣性。干返礦給混合料水分的控制常產(chǎn)生誤導(dǎo)。所以返礦的提前潤濕對燒結(jié)很重要。
水分子的活性度因水的溫度而變化。水溫越高,水分子活躍性越大,水分子的活躍性越大,越利于物料的潤濕。技術(shù)改造后先將蒸汽通入水槽中將待用水加熱,一混的水溫可達(dá)到80 ℃以上。生產(chǎn)實踐表明,使用一定溫度的熱水比使用常溫水燒結(jié)效果明顯提升。
混合料的料溫對燒結(jié)生產(chǎn)是相當(dāng)重要的,經(jīng)驗證明,燒結(jié)混合料的料溫每提高10 ℃,可以降低燃料消耗1 kg/t礦,混合料溫度偏低(低于露點溫度)有可能形成“過濕”,影響燒結(jié)透氣性。大多數(shù)燒結(jié)廠提高混合料料溫的方法是在機頭混合料倉(小礦槽)里通蒸汽。但是通蒸汽的位置不同,熱交換和熱利用效果相差較大。
聯(lián)鑫鋼鐵技術(shù)改造后根據(jù)物料的運動狀態(tài)和熱交換速度,在最合適的地方進(jìn)行料溫提高。1)配料加熱水消解生石灰(輕燒白云石粉)和返礦加熱水潤濕;2)一混加熱水混勻提高料溫;3)二混直接通蒸汽提高料溫;4)小礦槽通入蒸汽提高料溫。通過以上措施混合料的料溫比改造前提高了20 ℃以上,現(xiàn)在一般能穩(wěn)定控制在65 ℃以上。
雖然聯(lián)鑫鋼鐵采購了一定量的朝鮮無煙煤,但是為了滿足酸性燒結(jié)需要足夠的熱量,因此酸性燒結(jié)生產(chǎn)只使用焦粉作為燃料。朝鮮無煙煤在堿燒生產(chǎn)中配加一定比例,有一定的性價比??梢越档蛪A性燒結(jié)礦燃料成本,同時改善其燒結(jié)性能。
生產(chǎn)酸燒礦與生產(chǎn)堿性燒結(jié)礦比混合料的濕容量明顯變差,對水分的敏感度明顯增高。因此在操作上,要求主控和看火工做到配合默契。看火工要時刻控制好機尾斷面的紅層質(zhì)量,要根據(jù)紅層形狀來調(diào)整小活頁門和圓輥的轉(zhuǎn)速,要充分發(fā)揮多輥的偏析作用,確保料層透氣性均勻,做到均質(zhì)燒結(jié)。
關(guān)鍵崗位要嚴(yán)格按照“四控、四穩(wěn)、一平衡”的操作要求控制好燒結(jié)機。
1) “四控”要求:一控制好終點溫度和位置;二控制好大煙道溫度;三控制好主管負(fù)壓;四控制好小料倉的料位。
2) “四穩(wěn)”要求:一穩(wěn)配比,二穩(wěn)上料量,三穩(wěn)水分,四穩(wěn)機速。燒結(jié)時如果這4個方面穩(wěn)定不了,就會造成燒結(jié)控制紊亂。
3) “一平衡”要求:就是指返礦平衡。對燒結(jié)來說,返礦平衡特別重要。返礦的主要作用有兩個,一是提高料層的透氣性,二是“返礦是液相生成的先導(dǎo)”,返礦量過高,說明結(jié)塊差,燒結(jié)能耗高;返礦量過低,又會影響料層透氣性和燒結(jié)結(jié)塊,引起燒結(jié)惡性循環(huán)。因此,確保一定的返礦量和返礦平衡是實現(xiàn)燒結(jié)穩(wěn)定的基礎(chǔ)。
通過以上各項技術(shù)改造,1#燒結(jié)機生產(chǎn)酸性燒結(jié)礦的燒結(jié)料層厚度可由原來的500 mm提高到600 mm,燒結(jié)機利用系數(shù)得到較大提高;固體燃料消耗有所降低,燒結(jié)礦的加工成本降幅明顯,技術(shù)改造后的主要技術(shù)指標(biāo)與改造前的對比表如表5所示。
表5 技術(shù)改造前后1#燒結(jié)機的主要指標(biāo)及高爐塊礦比例
(1) 聯(lián)鑫燒結(jié)在原、燃料條件不變的情況下,通過以上技術(shù)改造,酸性燒結(jié)礦日產(chǎn)量大幅度提高,利用系數(shù)比改造前提高0.19 t/(h·m2),最好時達(dá)到1.6 t/(h·m2)。
(2) 為高爐增加熟料率創(chuàng)造了條件,高爐塊礦比例由24%降至7%,酸性燒結(jié)礦比例提高到25~30%,熟料率達(dá)到93%。
(3) 高爐燃料比由540.2 kg/t降到520.38 kg/t;高爐的燃料成本降低約28.71元/噸鐵。
(4) 在現(xiàn)有的原、燃料條件下,通過探索生產(chǎn)R=0.3倍的酸性燒結(jié)礦是可行的,主要控制參數(shù)如下:將燒結(jié)機料層厚度控制在550~600 mm,燒結(jié)段負(fù)壓控制在14.0~16.0 kPa,水分控制在7.5%±0.5%,w(FeO)控制在12%~15%,燒結(jié)礦強度可滿足高爐需求。