劉 燊, 吳從方, 黃 衛(wèi)
(鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司,江蘇 鹽城 224145)
聯(lián)鑫普鋼2#高爐于2015年投建,2016年1月5日8∶00點(diǎn)火,送風(fēng)風(fēng)量1730 m3/min,風(fēng)溫772 ℃,風(fēng)壓95 MPa,23∶36出第1爐渣鐵,出少量渣,渣流動(dòng)性良好,物理熱充足,23∶46堵口,第2爐出鐵后直接通過撇渣器,渣鐵分離良好。同年1月12日產(chǎn)量達(dá)到3857 t,利用系數(shù)達(dá)到3.01,開爐生產(chǎn)取得圓滿成功。
采用自制先進(jìn)的烘爐裝置燃用高爐煤氣,經(jīng)熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機(jī)的配風(fēng)系統(tǒng),將燃燒的高溫氣體稀解為與烘爐曲線相近溫度的熱風(fēng),經(jīng)拱頂側(cè)部人孔送入熱風(fēng)爐內(nèi)。廢氣經(jīng)煙道,進(jìn)入廢氣總管道,排入煙囪;烘爐過程中其溫度是靠增加進(jìn)風(fēng)量,同時(shí)增加高爐煤氣量的方法進(jìn)行升溫的,達(dá)到調(diào)控溫度的目的(溫度控制在±2.0 ℃以內(nèi))。本次烘爐時(shí)間約30天。
1.2.1 風(fēng)口導(dǎo)風(fēng)管的制作和安裝
風(fēng)口導(dǎo)風(fēng)管采用13根直徑Φ114 mm的鋼管,1根設(shè)在中心,臂管長(zhǎng)4150 mm,3根設(shè)在中間區(qū)域,臂管長(zhǎng)2800 mm,9根設(shè)在離爐墻1.5 m處,臂管長(zhǎng)1500 mm,風(fēng)口上方采用6 mm鋼板搭設(shè)爐缸封板,與爐墻距離300 mm。
1.2.2 鐵口導(dǎo)風(fēng)管的制作和安裝
鐵口導(dǎo)風(fēng)管為Φ108 mm×5000 mm的鋼管,按圖要求鉆孔和制作、安裝封帽、導(dǎo)風(fēng)管插入角度為8°,其余留在爐外,管子插口定位應(yīng)與泥炮嘴堵口位置相配。
學(xué)院成立了“十九大精神講師團(tuán)”,對(duì)全校中層以上干部及廣大教職工宣講10場(chǎng)次;全體教師開展了包括《十九大精神宣講》《砥礪奮進(jìn)的五年》《大國(guó)關(guān)系》等專題宣講活動(dòng),宣講150余場(chǎng)次,覆蓋了2016級(jí)、2017級(jí)全體學(xué)生,大學(xué)生的政治意識(shí)、政治辨別能力以及“四個(gè)自信”得到增強(qiáng)。
1.2.3 安裝臨時(shí)烘爐熱電偶
從鐵口裝一根長(zhǎng)5.5 m熱電偶和一根3.5 m熱電偶,5.5 m熱電偶的端部靠近爐底中心接觸,冷端要遠(yuǎn)離熱源,臨時(shí)電偶必須配有相應(yīng)的溫度表和補(bǔ)償導(dǎo)線,溫度表引入高爐主控制室。
1.2.4 烘爐
嚴(yán)格按照制定的烘爐曲線操作,烘爐初始風(fēng)溫150 ℃,初始風(fēng)量800 m3/min,然后根據(jù)烘爐曲線調(diào)整風(fēng)溫和風(fēng)量,使升溫速度和恒溫控制達(dá)到要求。烘爐過程中爐頂溫度不超400 ℃,氣密箱溫度不超過45 ℃。烘爐到96 h,取爐頂氣樣測(cè)定濕度與相應(yīng)的大氣濕度,相差量小于1 g/m3則為合格,再保溫12 h,開始自然涼爐,否則延長(zhǎng)烘爐時(shí)間。
開爐時(shí)各參數(shù)選擇:w(Si)為3.5%,爐渣堿度
1.0。礦批26 t,焦批12 t。正常料焦比659.6 kg/t,渣鐵比329 kg/t,渣中w(MgO)為13.55%;渣中w(Al2O3)為14.5%;硫負(fù)荷5.3 kg/t。全爐焦比2.7 t/t。
2.1.1 開爐爐料結(jié)構(gòu)及成分
高堿度燒結(jié)礦:45%,低堿度+燒結(jié)礦:35%,塊礦:20%,焦炭采用30%干熄焦。具體參數(shù)如表1~5所示。
表1 原料化學(xué)成分
表2 焦炭成分工業(yè)分析/%
表3 焦炭灰分全分析/%
表4 焦炭反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度/%
表5 原燃料、輔料堆比重/(t·m-3)
2.1.2 開爐料柱的組成
(1) 設(shè)正常料為Z,凈焦為J,空焦為K。高爐死鐵層和高爐爐缸裝木柴共354 m3。
(2) 爐腹容積裝凈焦(J),根據(jù)計(jì)算得:凈焦20批,焦重240 t,體積348 m3(堆比重0.6 t·m-3,壓縮比13%)。
(3) 爐腰和爐身下部289 m3容積裝空焦(K),根據(jù)計(jì)算得:空焦16批,焦重192 t,體積289 m3(壓縮率12%)。
(4) 爐身中、上部分段裝輕料(壓縮率13%,由下而上),根據(jù)計(jì)算得:①3(2K+Z);②3(K+Z);③(K+2Z);④(K+3Z)。
(5) 爐喉裝正常料(Z),根據(jù)計(jì)算得:正常料3批,體積92 m3。
(6) 通過計(jì)算,開爐料柱組成為:20J+16K+3(2K+Z)+3(K+Z)+(K+2Z)+(K+3Z)+3Z。
開爐全爐綜合配料計(jì)算結(jié)果如表6所示。
表6 高爐配料計(jì)算結(jié)果
2016年1月5日8:00點(diǎn)火開爐。用1#,2#,3#,4#,5#,6#,8#,10#,13#,15#,17#,18#,19#,20#,21#,22#這16個(gè)風(fēng)口送風(fēng),其余7#,9#,11#,12#,14#,16#這6個(gè)風(fēng)口用泥堵死,送風(fēng)風(fēng)口總面積0.1809 m2。初始送風(fēng)風(fēng)量800 m3/min,風(fēng)溫全送,風(fēng)溫772 ℃,鐵口插氧槍燒焦炭,加熱爐缸。9∶00加風(fēng)至1750 m3/min左右保持穩(wěn)定。12∶20開始引煤氣。14∶30燒西鐵口氧槍后空噴鐵口,15∶10西鐵口來渣后堵西鐵口。穩(wěn)定風(fēng)量至20∶00,軟融帶形成時(shí)減風(fēng)至1500 m3/min保持穩(wěn)定,23∶36燒開西鐵口,出少量渣,渣流動(dòng)性良好,物理熱充足,于23∶46堵鐵口。1∶26再次組織出鐵,生鐵成分:w(Si)為3.56%,w(Mn)為1.15%,w(S)為0.04%,w(P)為0.14%,w(C)為5.04%;爐渣成分:w(SiO2)為37.01%,w(CaO)為36.82%,w(MgO)為9.27%,w(Al2O3)為14.27%,爐渣堿度1.01,高爐順行出鐵,標(biāo)志著高爐開爐成功。
1月6日1∶00開始按計(jì)劃逐步加風(fēng)。1月6日1∶00至8∶00開鐵口4次,鐵中Si含量在3.3%左右。1月6日9∶30加負(fù)荷準(zhǔn)備噴煤。后面爐溫平穩(wěn)安全降至合適水平。1月7日停錳礦。
高爐成功開爐后,根據(jù)高爐制定的方案,逐步進(jìn)行強(qiáng)化,經(jīng)過一系列的調(diào)整后,高爐產(chǎn)量、指標(biāo)逐步提高。2016年1月6~12日高爐主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如表7所示,2016年1~7月主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如表8所示。
表7 2016年1月6~12日高爐主要技術(shù)指標(biāo)
注:1月10日高爐休風(fēng)487 min,處理BPRT。
表8 2016年1~7月主要技術(shù)指標(biāo)
注:4月因電網(wǎng)檢修,高爐檢修10天。
2#高爐實(shí)現(xiàn)了安全順利開爐,快速達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),開爐過程未發(fā)生因設(shè)備、工藝等原因造成的非計(jì)劃休風(fēng),對(duì)爐況快速?gòu)?qiáng)化,形成合理爐,為高爐后續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造良好的條件,有利于高爐形成合理的操作爐型。有幾點(diǎn)值得總結(jié)的地方:
(1)鐵口加強(qiáng)氧槍檢測(cè)。在開爐時(shí)設(shè)計(jì)使用鐵口氧槍。鐵口氧槍的使用,有利于提高爐缸溫度使開爐時(shí)爐缸物理熱充足,渣鐵流動(dòng)性良好。鐵口氧槍使用壓縮空氣冷卻,在氧槍不同部位安裝熱電偶及時(shí)了解氧槍工作狀況,設(shè)計(jì)先進(jìn),使用效果比較好。
(2)高風(fēng)溫、大風(fēng)量的使用。開爐前熱風(fēng)爐烘爐充分,保障了開爐時(shí)的風(fēng)溫要求。在開爐過程中風(fēng)溫保持較高使用水平,高風(fēng)溫有效地提高了爐缸的物理熱,渣鐵物理熱充足,流動(dòng)性良好,爐前工作減少,有利于爐況快速?gòu)?qiáng)化,同時(shí)開爐時(shí)風(fēng)量使用較大水平,有利于快速帶走原、燃料中的水分。
(3)開爐過程中非計(jì)劃休風(fēng)率為0,加快了高爐強(qiáng)化過程。在高爐建設(shè)過程中,定期組織人員對(duì)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。每天組織工程部,施工單位及高爐建設(shè)小組相關(guān)人員召開工程會(huì),針對(duì)工程建設(shè)過程存在的問題,逐項(xiàng)落實(shí),責(zé)任到人,限期整改。確保設(shè)備正常運(yùn)行,有效地杜絕了非計(jì)劃休風(fēng)。
(4)針對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境,從開爐初期,就將成本意識(shí)貫穿于高爐整個(gè)生產(chǎn)過程中。及時(shí)引煤氣,不但減少煤氣的排放保護(hù)環(huán)境,還及時(shí)回收煤氣,節(jié)約成本;及時(shí)調(diào)整焦炭負(fù)荷,有效地將爐頂溫度控制在規(guī)定范圍,不僅延長(zhǎng)了布袋的使用壽命,還降低了焦炭消耗,節(jié)約了成本。
(5)開爐后錳礦等輔料及時(shí)停用,不僅節(jié)省了資源,而且有利于保護(hù)爐體耐火材料,延長(zhǎng)高爐壽命。